鄒永剛, 王 寧, 高柱平
(新余鋼鐵集團(tuán)有限公司第一煉鐵廠, 江西 新余 338001)
生產(chǎn)實(shí)踐·應(yīng)用技術(shù)
高爐爐況異常的處理實(shí)踐
鄒永剛, 王 寧, 高柱平
(新余鋼鐵集團(tuán)有限公司第一煉鐵廠, 江西 新余 338001)
爐墻黏結(jié)物大量脫落,雖硅含量不低,但爐缸熱量不足。在有管道的情況下,降提爐溫幅度較大,反復(fù)低物理熱加劇爐缸虧熱。同時(shí)入爐鋅負(fù)荷大幅升高,爐內(nèi)進(jìn)一步循環(huán)富集,加劇料柱透氣性惡化,不接受風(fēng)量,塴滑料、管道和爐況失常。后期采取爐下部堵風(fēng)口、上部布料引導(dǎo)中心疏松邊緣、錳礦洗爐等措施使?fàn)t況逐步恢復(fù)正常運(yùn)行。
管道行程 堵風(fēng)口 鋅負(fù)荷
燒結(jié)礦氧化鋁升高,渣中氧化鋁質(zhì)量分?jǐn)?shù)由15.4%左右升高至16.0%。中旬中心主導(dǎo)氣流有所減弱、穩(wěn)定性變差,壓差逐步升高至150 kPa,上升幅度為6~8 kPa;又遇燒結(jié)環(huán)冷故障,成品倉(cāng)低倉(cāng)位、且燒結(jié)礦質(zhì)量下降,高爐順行狀況下降、爐體溫度上升、波幅增大;期間相應(yīng)采取控煤比、控氧、退頂壓引導(dǎo)中心氣流措施,爐況逐漸好轉(zhuǎn)。某年8月下旬22日早班結(jié)厚渣皮開(kāi)始脫落,中班大量脫落,24日晚班爐況出現(xiàn)管道失常,25日中班爐況進(jìn)一步惡化。后期采取下部堵風(fēng)口;上部退礦批、調(diào)整布料矩陣,引導(dǎo)中心氣流、疏松邊緣;加錳礦以改善渣鐵流動(dòng)性、活躍爐缸等措施恢復(fù)爐況。29日逐漸通風(fēng)口加風(fēng),9月1日風(fēng)量恢復(fù)至4 500m3/min,至10日爐況基本恢復(fù)。主要操作參數(shù)及生產(chǎn)指標(biāo)見(jiàn)表1。
表1 爐況波動(dòng)前后主要操作參數(shù)及指標(biāo)
整個(gè)恢復(fù)過(guò)程可分為以下三個(gè)階段:
1)第一階段。爐況恢復(fù)初期壓差上升、邊緣不穩(wěn)。采取引導(dǎo)中心氣流措施:降頂壓至196 kPa、相應(yīng)控氧至9 000m3/h;縮礦批至63 t,減輕負(fù)荷、降煤比至 130 kg/t;操作爐溫 0.5%~0.6%,R2=1.18~1.20,確保物理熱大于1 520℃(充足);加大槽下篩分檢查、清篩工作。
2)第二階段。下部堵風(fēng)口恢復(fù)爐況:8月26日晚班管道異常頻繁、頻繁減風(fēng)控壓;早班休風(fēng)堵5個(gè)風(fēng)口。27日晚班大管道異常頻繁、停止富氧、頂壓降至120 kPa、壓差150 kPa;早班休風(fēng)增堵5個(gè)風(fēng)口(共堵10個(gè)風(fēng)口)恢復(fù)爐況,仍塌料不斷。采取上部調(diào)整布料:中心加焦量16%。
3)第三階段。控制邊緣氣流、取消中心加焦。取消中心加焦、內(nèi)移礦石角度0.5°(放邊)。9日礦焦角位再內(nèi)移0.5°。
從爐況恢復(fù)過(guò)程來(lái)看,主要表現(xiàn)為不接受風(fēng)量及強(qiáng)化冶煉的措施,即整個(gè)料柱透氣性沒(méi)有得到徹底改善。
1)燒結(jié)氧化鋁過(guò)高,渣系惡化。8月初燒結(jié)礦氧化鋁由2.6%進(jìn)一步升高至2.7%;渣中氧化鋁由15.4%左右升高至16.0%。渣系變差惡化料柱透氣性,渣系變化見(jiàn)表2。
2)燒結(jié)故障引起燒結(jié)質(zhì)量波動(dòng)及低倉(cāng)位進(jìn)一步惡化透氣性,主導(dǎo)氣流減弱。
3)處理爐況中期入爐鋅負(fù)荷升高致使?fàn)t況恢復(fù)困難。渣皮大量脫落以后,質(zhì)量除塵灰鋅含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))高達(dá)4.5%,為正常值的10倍,布袋除塵灰鋅含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))達(dá)23%,未經(jīng)脫鋅處理直接配給燒結(jié)料。燒結(jié)礦含鋅量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))0.09%左右,致使入爐鋅負(fù)荷上升至1.2 kg/t左右、在爐內(nèi)進(jìn)一步循環(huán)富集,加料柱透氣性惡化和不接受風(fēng)量,延緩爐況恢復(fù)。同時(shí)促使?fàn)t墻結(jié)厚,渣皮穩(wěn)不住、操作爐型難以形成,進(jìn)而引起氣流的波動(dòng)。爐體溫度變化見(jiàn)表3。
表2 渣系及物理熱
4)前中期對(duì)爐況惡化趨勢(shì)、程度采取措施欠佳。前期爐況惡化采取措施欠佳。爐墻結(jié)厚物大量脫落,采取提爐溫措施不夠。雖鐵水硅含量不低,但爐缸熱量不足。已有小管道的情況下,后期降提爐溫幅度較大,22—23日低硅低物理熱,24—25日反復(fù)低物理熱加劇爐缸虧熱。
表3 爐體溫度變化 ℃
入爐鋅負(fù)荷升高,爐況恢復(fù)狀況判斷過(guò)于樂(lè)觀,恢復(fù)進(jìn)程有所延緩。
1)此次因原料條件變化引起爐墻黏結(jié)物脫落,在處理中要高度重視爐缸熱狀態(tài),保證熱量充沛;凈焦加入要慎重并盡量采取減輕負(fù)荷措施。
2)鋅負(fù)荷過(guò)高、爐墻易黏結(jié)、脫落、氣流分布不穩(wěn)定。完善數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè),如,鉀、鈉、鋅負(fù)荷等數(shù)據(jù)收集,異常情況及時(shí)分析、查驗(yàn),相應(yīng)制定應(yīng)對(duì)措施。
3)加強(qiáng)學(xué)習(xí)提高操作水平及各種爐況處置能力。
4)做好高鋁爐渣的實(shí)際生產(chǎn)參數(shù)比對(duì),改進(jìn)不足。
5)優(yōu)化操作防止?fàn)t墻黏結(jié)成為今后努力突破的重點(diǎn)。
Treatment Practice of Abnormal Furnace Condition in No.9 Blast Furnace
Zou Yonggang,W ang Ning,Gao Zhuping
(The First Iron M ill in Xinyu Iron&Steel Group Co.,Ltd.,Xinyu Jiangxi338001)
Slag crust is falling off frequently.Although the silicon content is not low,the heat of furnace hearth is insufficient.Under the condition of enough pipelines,the heat of furnace hearth is losing more and more quickly because of the great reduction of furnace temperature and repeated low physical heat.At the same time,the zinc load increases significantly and the cycle is enriching in the furnace.Therefore,the permeability of stock column is aggravating and the furnace does not accept the air volume,resulting in the disorder of blast furnace operation.Afterwards,measures are adopted to plug the outletat the lower part of blast furnace and mix feeding at the upper part of blast furnace.As a result,the central edge become to loose and the blase furnace is washing bymanganese ore,the furnace is recovering gradually.
channeling;exhaust plug;zinc load
TF543.1
A
1672-1152(2017)05-0076-02
10.16525/j.cnki.cn14-1167/tf.2017.05.29
2017-09-20
鄒永剛(1975—),男,大學(xué)本科,畢業(yè)于重慶科技學(xué)院,現(xiàn)從事高爐生產(chǎn)管理工作,工程師。
(編輯:苗運(yùn)平)