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空分裝置污氮氣提純及預(yù)冷系統(tǒng)技術(shù)改造及效果

2017-11-27 22:46:45王金山
商情 2017年34期
關(guān)鍵詞:儲槽廣匯全廠

王金山

[摘要]介紹新疆哈密廣匯新能源60000Nm3/h空分裝置、預(yù)冷系統(tǒng)的基本情況,比較污氮氣提純裝置及預(yù)冷系統(tǒng)技術(shù)改造前后對空分裝置生產(chǎn)能力的提升情況,改造后的新疆哈密廣匯新能源60000Nm3/h空分裝置單套運行全廠氮氣緊缺的問題得到解決,避免了雙系列低負(fù)荷運行空分裝置能耗高,提高整個生產(chǎn)裝置的安全性及穩(wěn)定性。

[關(guān)鍵詞]空分裝置;技改新增污氮氣提純裝置;淡水預(yù)冷塔上水技改為一次水:技改:效果

一、新疆哈密廣匯新能源60000Nm3/h空分裝置設(shè)備配備簡述

新疆哈密廣匯新能源AB兩套空分裝置采用Linde KDON-60000/33000內(nèi)壓縮流程。汽輪機組為MAN機組,汽輪機為DK080/170R型,空壓機為RIKT125型,增壓機為RG50型,單套單臺ACD TC6000膨脹機,單套兩臺法國cryostar VP 3/305/7.5G-2.9-CB-WB C/0液氧泵:配備100m3液氧、液氮儲槽后備安保系統(tǒng)及四臺29.5m3/min單螺桿油氣混合壓縮儀表空壓機(三開一備),最大提供10000Nm3/h中壓氮氣及8910m3/h儀表空氣。

二、新疆哈密廣匯新能源60000Nm3/h空分裝置原設(shè)計流程簡述

空分系統(tǒng)采用預(yù)冷、分子篩純化流程:精餾塔采用雙級精餾塔,主冷凝蒸發(fā)器為上下塔連接的紐帶。下塔頂取出33000Nm3/h、0.46MPa、<10ppmO,的低壓氮氣供全廠使用;上塔底部主冷中取出75m3/h、>99,6%O2液氧,通過液氧泵提壓至3.7MPa與高壓板式換熱器換熱氣化為60000Nm3/h氣氧供氣化爐使用:上塔頂取出211026Nm3/h、37KPa、<2.5%O2污氮氣,其中53600Nm3/h供分子篩再生、157426Nm3/h供淡水預(yù)冷塔降溫做8-15℃冷凍水使用。

由于全廠低壓氮氣使用量大,單套空分無法滿足全廠化工生產(chǎn)系統(tǒng)安全、平穩(wěn)、高負(fù)荷運行的低壓氮氣要求:本廠地處新疆哈密地區(qū),長年風(fēng)季,循環(huán)水質(zhì)差,造成氮水預(yù)冷塔頂部水分布器堵塞嚴(yán)重,氮水預(yù)冷塔液位無法維持,去空氣冷卻塔的冷凍水量嚴(yán)重不足,導(dǎo)致壓縮空氣進(jìn)分子篩入口溫度超過設(shè)計值15℃,嚴(yán)重縮短分子篩的使用壽命及難以保證空分裝置的安穩(wěn)長滿優(yōu)運行。

三、新疆哈密廣匯新能源60000Nm3/h空分裝置污氮氣提純及預(yù)冷系統(tǒng)改造后流程簡述

將空分污氮換熱器出口去淡水預(yù)冷塔降溫的污氮氣取用20000Nm3/h,通過氮氣壓縮機加壓到0,7MPag后,先取走5000Nm3/h建立全廠污氮氣管網(wǎng),供全廠氮氣純度要求不高的用戶使用,剩余15000Nm3/h污氮氣通過氮精制提純后,得到8000Nm3/h、0.5MPag、露點-70℃、>99.9%N2的純氮氣送入低壓氮氣管網(wǎng)供全廠使用。(氮氣壓縮機和制氮機通過當(dāng)前使用RS-View32軟件和通訊方式實現(xiàn)在中控遠(yuǎn)程控制。)

由于污氮氣提純裝置使用20000Nm3/h污氮氣后,造成水冷塔污氮氣量不足,分子篩入口溫度難以保證,通過水冷塔上水技改為一次水來解決。由于本廠地處新疆哈密地區(qū),離新疆天山支脈50多公里,一次水來源于天山雪水,水質(zhì)清澈,溫度較低12-18℃,通過管道泵加壓后進(jìn)氮水預(yù)冷塔再次降溫至8-15℃,滿足分子篩吸附溫度,多余的污氮氣去污氮提純制純氮氣裝置,提高空分氮氣的產(chǎn)能。

四、技術(shù)改造后的效果

(一)目前兩套制氮機外送純氮氣量7000-8000Nm3/h,純度100-400ppmO,制氮機的負(fù)荷為90%左右,在保證純度的前提下,氮氣能夠穩(wěn)定的外送,氮壓機外送污氮氣管網(wǎng)流量7000Nm3/h(設(shè)計5000Nm3/h),超出設(shè)計140%,有效的緩解了裝置氮氣緊張的局面,提高的全廠裝置運行的安全,為裝置的高負(fù)荷運行提供保障。

(二)污氮氣提純氮氣裝置純氮氣及污氮氣外送后,全廠低壓氮氣管網(wǎng)的壓力比之前有很大的提高(由190KPa上升到330Kpa左右),避免空分1000m3和100m3液氮儲槽提供氮氣并入低壓氮氣管網(wǎng),滿足了全廠低壓氮氣的用量,確保全廠化工系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、高負(fù)荷運行。

(三)1000m3和100m3液氮儲槽、100m3液氧儲槽處于高液位,同時實現(xiàn)液氧、液氮外賣。

(四)氮精制污氮氣、純氮氣外送后,1000m3和100m3液氮儲槽并入低壓氮氣管網(wǎng)的氣量減少或停送,液氮、液氧儲槽呈上升趨勢。2016年全年空分單系列氧負(fù)荷60000-64000Nm3/h,同時實現(xiàn)液氧外售2559.38t,液氮外售19.98t。

五、結(jié)論

通過污氮氣提純及預(yù)冷系統(tǒng)技術(shù)改造,使單套空分裝置的操作空間及可調(diào)范圍增大,解決了全廠低壓氮氣使用量緊缺的問題:實現(xiàn)了單套空分裝置增產(chǎn)氮氣、節(jié)能降耗的目的,確保全廠化工生產(chǎn)系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、長周期、高負(fù)荷運行的技術(shù)效果。endprint

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