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大規(guī)格高鎂鋁合金扁錠熔鑄關鍵技術與實踐

2017-11-09 03:30:52梁魯清
鋁加工 2017年5期
關鍵詞:角部鑄錠鎂合金

梁魯清

(青海橋頭鋁電股份有限公司,西寧810100)

大規(guī)格高鎂鋁合金扁錠熔鑄關鍵技術與實踐

梁魯清

(青海橋頭鋁電股份有限公司,西寧810100)

通過大規(guī)格高鎂合金扁錠熔鑄關鍵工藝技術研究,在試制過程針對產品出現(xiàn)的主要質量缺陷進行分析,制定相應解決措施,生產出合格產品,形成批量生產工藝技術標準。

高鎂合金;粘度;漏鋁;鈉脆;塌裂;疏松;控制措施

0 前言

Al-Mg合金是以鋁為基體,以Mg元素為主要合金元素的鋁合金,在合金分類上屬于5系鋁合金,屬于不可熱處理強化合金。該系合金密度小,強度比1系和3系鋁合金高,屬于中高強度鋁合金,具有良好的成型加工性能、抗蝕性、焊接性和抗疲勞性能。高鎂鋁合金(Mg含量大于3%),在現(xiàn)有國際合金牌號中,有24種合金屬于高鎂合金[1、2]。研究表明[3、4],隨著Mg元素的升高,鋁鎂合金不但具有優(yōu)異的成形性及抗腐蝕性,合金的鑄造性能更好、強度更高,當Mg控制在4%~5%范圍,合金的抗拉強度達到最高值,因此被廣泛應用于交通、航空、航天構件與船舶等領域。目前隨著合金用途、材料大型化以及整體加工成型技術的日益成熟,高性能鋁合金厚板、超厚板的重要性越來越突出,對加工用鑄錠坯料的尺寸要求也越嚴格。對于高鎂、大規(guī)格的鋁合金鑄錠的生產,從設備工裝、工藝技術、產品質量及生產控制等方面都提出了較高要求,本文就青海某鋁業(yè)公司開發(fā)船用板、油罐車、易拉罐罐蓋用大規(guī)格5系高鎂合金(5083、5182合金)扁鑄錠關鍵工藝技術控制進行了研究與探討。

1 高鎂元素對生產合金扁錠的影響

1.1 合金熔體黏度增大

研究表明,隨Mg含量增加(2.5%~5%),Al-Mg合金的黏稠性增大,流動性相對變差[5、7]。主要原因是熔煉過程中形成的氧化層和夾雜物引起的。由于Mg與氧的親和性,Mg引起熔體中氧化夾雜物的形成,同時表面生成的氧化膜不能阻止Mg繼續(xù)氧化而生成疏松多孔的氧化膜。

1.2 除氣效果變差

眾所周知,鋁熔體最好的除氣(H)方式是用Cl或惰性氣體N、Ar,鋁鎂合金是不能用N氣精煉的,因用N氣精煉會生成氮化鎂,會使熔體更加黏稠。在用Ar、Cl氣體精煉時,由于高鎂合金較高的黏稠性,會使精煉介質不能充分彌散溶解到熔體中,加之氣體的吹入,也會降低溶體溫度,精煉氣體與H接觸的機會減少,除氫效果就會變差。

1.3 除渣效果變差

熔體夾雜與熔體動力黏度關系研究結果證明[6],鋁熔體的黏度愈大,夾雜物半徑越小,熔體與夾雜物的重度差越小,夾雜物沉浮速度越慢,并隨著溫度的降低,除雜的效果越差。

鋁熔體除渣方法常用熔劑精煉法,相對比氣體除渣效果高。高鎂合金由于黏稠性大,雜質被吸附的阻力增大;如果熔體溫度再偏低,熔劑的溶解作用減小,就會影響除渣效果。

1.4 扁錠大面易產生皺褶缺陷

研究表明[6],高鎂合金黏稠性也是扁錠大面表層產生皺褶的重要原因。由于高鎂合金熔體黏度大、流動性差,在澆注過程中,熔體流速慢,結晶器漏斗兩側液面的溫度比其他部位要低(10~15℃),使該部位來不及新熔體補充更新形成較厚、疏松的氧化鎂層膜,在熔體表面張力的作用下,氧化膜拉斷隨熔體翻卷至鑄錠表面時,由于冷卻收縮力的作用,鑄錠表面形成皺褶缺陷。

1.5 增大鈉脆缺陷

鈉在鋁中一般以金屬間化合物NaAlSi狀態(tài)存在,幾乎沒有游離單質鈉存在,不會產生鈉脆,對鑄錠成形與后續(xù)軋制加工裂紋產生影響不大。但在含鎂的鋁合金中Mg與NaAlSi會發(fā)生化學反應:

游離出的單質鈉在合金晶界上形成不連續(xù)的脆性球狀質點,使該區(qū)域產生應力集中,使鑄錠在鑄造過程容易開裂不易成型,且在鑄錠后續(xù)熱軋中易產生板材開裂缺陷。這種缺陷并隨著合金熔體NaAlSi與Mg含量的升高而加劇。

2 大規(guī)格扁錠成形的難點

高鎂合金由于鎂、錳、鉻含量較高,鑄造時形成的液穴較深,熱敏感性較其它合金更強,鑄造過程極易出現(xiàn)熱裂。特別是大規(guī)格、寬厚比大的鋁鎂合金扁錠,不僅易出現(xiàn)錠尾熱裂,又由于扁錠規(guī)格大,如果冷卻強度過大,產生底部翹曲過大引起漏鋁;冷卻強度如果不足,鑄錠強度無法滿足應力釋放要求,會導致鑄錠底部中間塌陷開裂,嚴重的會使裂紋擴展至鑄錠澆口部,造成鑄錠通裂。

任何生產方式出來的鋁合金鑄錠都會存在各種微缺陷,如疏松、夾雜、裂紋、冷隔等,鑄錠本身內部也存在鑄造應力。當這種殘余應力極易在各種微缺陷上產生應力集中,鑄錠易產生脆性冷裂,還會引起鑄錠發(fā)生幾何變形進而產生鑄錠底部翹曲、鑄錠大面凹陷等缺陷,這種問題又隨著鑄錠尺寸和寬厚比的增加進一步加劇。

3 扁錠生產中的問題及解決辦法

公司于2016年開始研發(fā)試制罐蓋用5182、船用板5053高鎂大規(guī)格(630mm×1800mm、630mm×2130mm)鋁合金扁錠,在試制過程中主要出現(xiàn)以下問題。

3.1 扁錠鑄造成型困難

3.1.1 角部漏鋁

漏鋁特征及原因:當啟車鑄造至260mm時發(fā)現(xiàn)角部漏鋁嚴重,如圖4,鑄造失敗。分析認為,鑄造采用可調式結晶器,該結晶器四個角部是鋁材質,相對石墨材質,導熱系數(shù)相差過大,且摩擦力相對增大,造成角部冷卻收縮與大小面不同步,導致漏鋁。

我們提出的解決措施如下:在結晶器角部鋁材質周圍涂抹潤滑油,提高潤滑效果;(2)調整鑄造工藝參數(shù),啟車速度由原32mm/min調整到35mm/min,冷卻強度由啟車時的58m3/h降至55m3/h。隨著鑄長增加,逐步提升鑄速與冷卻強度,當鑄長達到240mm時,鑄速達到51mm/min,冷卻強度達到133m3/h時,鑄造參數(shù)處于穩(wěn)定狀態(tài)。這樣既降低鑄錠角部接觸面積,又保證角部間隙,達到減少鑄錠與結晶器角部面的摩擦與不漏鋁缺陷,同時冷卻強度的緩慢降低,提高錠內溫度,有效抑制錠尾過度翹曲。通過上述措施,鑄錠角部質量得到明顯改善,如圖2所示。

圖1 鑄錠角部漏鋁

圖2 措施調整后鑄錠角部質量

3.1.2 鑄錠大面底部塌陷開裂

裂紋特征及原因:從鑄錠大面底部產生的塌陷開裂位置與特征分析,缺陷位置通常在大面底部中間處,特征是大面中間與鋪底面中間塌陷開裂,在裂縫兩側存在收縮的現(xiàn)象,裂紋從鑄錠兩大面底部沿大面中心縱向擴展至澆口部,導致鑄錠通裂,如圖3。

圖3 鑄錠大面底部塌裂

分析認為,LHC低液位鑄造,澆鑄開始鋪底至穩(wěn)定階段,主要由于鑄速過快、大面冷卻強度偏低、水質問題、加之澆注過程鋁液填充時間短,大面底部形成的扇形蒸氣屏障不夠長,導致薄膜沸騰不足造成中間塌陷開裂缺陷。裂紋在鑄錠內部應力的作用下繼續(xù)沿裂紋源擴展延伸至整個大面,形成鑄錠通裂現(xiàn)象。

解決措施:由于鑄錠熱裂、錠尾塌陷與翹曲漏鋁缺陷的產生原因是相互矛盾的,因此在解決錠尾塌裂時要綜合考慮其它兩缺陷。(1)在預防角部漏鋁缺陷產生的條件下,調整鑄造工藝參數(shù),啟車速度由原32mm/min調整到35mm/min;(2)大面中部采用隔二堵一水孔措施,大面兩角部隔一堵一水孔辦法,這樣可相對降低大面中部的冷卻與結晶收縮量,適當降低鑄錠尾部的翹曲;(3)增加結晶器充液時間,從原來的58mm/min調整到62mm/min,增大鑄錠尾部沸騰膜的面積與厚度,降低啟車過程錠尾的熱傳遞,減少錠尾翹曲與裂紋的產生。

3.2 鈉含量超標

用戶反饋我公司生產的5083合金扁錠熱軋過程出現(xiàn)嚴重裂邊缺陷,如圖4所示。通過分析造成此扁錠質量缺陷的原因主要集中在堿金屬Na元素可能超標所引起的。

圖4 熱軋板材裂邊

對部分扁錠鈉含量進行抽檢檢測,結果如表1所示。

表1 5083合金Na含量分析報告

軋制板材裂邊深度與Na含量的關系(同行業(yè)廠家實驗測數(shù)據(jù))如表2所示。

表2 板帶裂邊深度與Na含量的關系

從表1、2可得出,公司供給用戶5083合金扁錠經熱軋后板材出現(xiàn)嚴重裂邊的主要原因是扁錠中Na含量過高造成。

3.2.1 Na的主要來源

經分析,Na的主要來源:(1)電解原鋁、鋁錠;(2)金屬溶劑。檢測分析公司電解原鋁液中Na含量平均在30~45×10-3mg/g,鋁錠中的平均含量為5×10-3mg/g,外購金屬溶劑(覆蓋劑、精煉劑、打渣劑)中的平均含量為125×10-3mg/g。

3.2.2 解決措施

(1)電解原鋁入爐前進行除Na預處理,采用RAM除堿設備。原鋁液經處理后,Na含量降到2×10-3mg/g以下;(2)金屬熔劑采用無Na熔劑;(3)爐內采用氬氣透氣磚精煉、爐外在線精煉采用Hycast氬氣精煉裝備及工藝。

3.3 鑄錠組織疏松缺陷

3.3.1 疏松特征及產生原因

將鑄錠試樣片車銑面后,經堿水溶液浸蝕后,觀察到試樣表面上所存在的黑色針孔狀疏松(如圖5),經過級別對比,屬于較嚴重的三級疏松。

圖5 鋁鎂合金疏松組織

經分析產生疏松的主要原因是,由于高鎂合金固有特性,即黏稠、流動性差、氧化夾渣、吸氫嚴重;加之扁錠尺寸偏大、熔體溫度分布均勻性差,鑄造過程熔體結晶補縮慢等,易造成收縮疏松和夾雜、夾氣疏松。

3.3.2 疏松對材料性能的影響

金屬加工變形后,疏松有的能被焊合,有的不能被焊合,不能被焊合的疏松往往成為裂紋源。變形量較大時,幾個鄰近的疏松可能形成小裂紋,進而相連形成大裂紋,導致加工制品報廢。如果疏松沒形成大裂紋,也不同程度降低制品的質量。

3.3.3 疏松的防止措施

(1)適當提高澆注溫度,降低澆注速度。提高高鎂合金熔體的流動性與補縮性能;(2)控制正常澆鑄開始溫度與鑄造結束溫差,始終控制在±2℃。提高熔體補縮穩(wěn)定性能;(3)加強熔體精煉,杜絕使用氮氣及含Na、Ca的金屬精煉劑。以防生成氮化鎂增加熔體的黏度及夾渣的升高;(4)熔體不能過熱,停留時間不能過長,以防熔體過熱產生的疏松缺陷;熔體澆鑄過程表明使用無鈉覆蓋劑,可防止熔體因吸收大量氣體產生的氣體疏松缺陷。

3.4 優(yōu)化后的熔鑄工藝與產品質量

3.4.1 熔鑄工藝

通過高鎂合金熔煉、精煉、鑄造工藝的不斷優(yōu)化與摸索,最終形成生產大規(guī)格高鎂合金(主要是5182、5083合金)生產工藝技術標準。主要生產工藝條件如下:

(1)原鋁除堿工藝。除堿介質:AlF3(粉粒狀)+Ar(氣態(tài));用量:AlF3∶75g/t·Al;Ar氣:130L/t·Al;精煉時間:20min/6t·Al。

(2)熔體熔煉工藝。熔煉溫度740~750℃,熔煉時間不超過60min,電磁攪拌20min。熔煉、扒渣、取樣合格后,熔體表面覆蓋一層無Na覆蓋劑,用量1.5kg/t·Al。

(3)熔體精煉工藝。保溫爐內:精煉溫度730~735℃;精煉時間20~30min;精煉方法:爐底透氣塞10個,介質:Ar氣,用量:4.5L/min。另加載Ar噴粉(無毒高效精煉劑)精煉,精煉劑用量:1.0kg/t·Al。爐外在線熔體凈化處理:除氣裝置:Hycast I-60 SIR除氣箱;除氣介質:Ar氣;用量:120L/min;除渣裝置:深床過濾箱;熔體溫度:720~725℃。

(4)鑄造工藝,如表3。

表3 大規(guī)格高鎂合金扁錠鑄造工藝

3.4.2 產品質量

大規(guī)格高鎂合金(5182、5083)扁錠經外觀質量檢測與內部質量分析,質量指標如下:外觀尺寸與外觀質量合格;內部質量:化學成分符合用戶要求。晶粒度1級,疏松1級,氫含量0.11mL/100g·Al,無裂紋、夾渣、氣孔、羽毛晶等缺陷,堿金屬Na<3× 10-3mg/g,Ca<1× 10-3mg/g,Li<3× 10-3mg/g。滿足用戶要求,優(yōu)于行業(yè)標準。

4 結論

(1)高鎂合金熔體具有黏度大、流動性差等特性,易產生夾渣、吸氫、組織疏松等缺陷。扁錠生產過程適當提高熔體溫度,加強熔煉與熔體凈化處理,控制澆鑄速度等參數(shù)。

(2)高鎂合金易產生鈉脆性,造成鑄錠裂開及加工板材的深度裂邊缺陷。必須加強對原輔材料中Na、Ca、Li等堿金屬的控制,生產中采取除堿工藝,嚴控合金中堿金屬元素不能超過5×10-3mg/g。

(3)大規(guī)格鋁合金扁錠,特別是寬厚比加大的鑄錠成形較為困難。選擇合適的結晶工裝,配比合適的鑄造工藝技術參數(shù),可預防漏鋁、大面通裂等質量缺陷。

(4)高鎂合金熔體凈化處理,最好采用先進的除氣、除渣(深床過濾)工裝與工藝技術。

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Melting and Casting Technologies and Practices for Large-sized High-magnesium Aluminum Alloy Flat Ingots

LIANG Lu-qing
(Qinghai Qiaotou Aluminum&Power Co.Ltd,Xining 810100,China)

Key casting technology for large-sized high-magnesium alloy flat ingot were researched.Major quality defects of the prod?ucts during manufacturing were analyzed,and corresponding solutions were formulated.Qualified products were made,and technolo?gy standard for batch production were formed.

high-magnesium alloy;viscosity;leakage of aluminum;sodium brittleness;crack down;porosity;control measures

TG292

B

1005-4898(2017)05-0045-06

10.3969/j.issn.1005-4898.2017.05.09

青海省重點研發(fā)與轉化技術項目(2016-GX-C3)。

梁魯清(1968-),男,山東單縣人,碩士,高級工程師。

2017-08-10

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