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炭黑生產(chǎn)線主供風機高壓變頻改造效果分析

2017-11-01 03:00:14王偉興
化工自動化及儀表 2017年2期
關鍵詞:蝶閥炭黑工頻

王偉興

(蘇州寶化炭黑有限公司)

炭黑生產(chǎn)線主供風機高壓變頻改造效果分析

王偉興

(蘇州寶化炭黑有限公司)

對炭黑企業(yè)生產(chǎn)線主供風機進行了高壓變頻改造,給出了改造方案和聯(lián)鎖保護邏輯。改造方案投運后,取得了較好的控制效果和較大的經(jīng)濟效益。

主供風機 變頻 工頻 節(jié)能改造 電耗

炭黑企業(yè)生產(chǎn)線一般由單條小系統(tǒng)生產(chǎn)線組成,具有獨立、機動和靈活的特點。企業(yè)選用反應爐燃燒空氣主供風機,初始設計在選擇每條生產(chǎn)線配套的風機容量時,均按生產(chǎn)線的最大空氣量予以考慮,且留有10%風壓和20%流量的裕量。因此即使生產(chǎn)線滿負荷運行,風門開度也絕不會是100%,最多僅能達到35%左右。改造前的基本工作狀態(tài)如下:

a. 風量控制蝶閥實際運行閥位在26%左右,該蝶閥壓阻大,在閥上產(chǎn)生了實測30~40kPa的壓力損失,所形成的工藝系統(tǒng)總阻力使風機運行機械能量損耗大,相應的電耗也大;

b. 風量控制蝶閥的壓差(30~40kPa)大,與設計要求3kPa壓差不符,流量穩(wěn)定性差,自動控制波動大;

c. 風量控制蝶閥小開度運行,對蝶閥造成沖刷磨損,降低了使用壽命;

d. 風機配套的電機也留有裕量,是滿速全載運行,電機的工作效率低,造成巨大電能浪費。

筆者結合上述現(xiàn)狀,針對企業(yè)炭黑5#生產(chǎn)線進行了硬質線主供風機高壓變頻節(jié)能技術改造。

1 改造前風機運行工藝參數(shù)和控制方案簡介

原5#硬質線主供風機采用美國Gardner Denver多級離心鼓風機,電機標配德國SIEMENS公司產(chǎn)品,電壓6kV,額定功率560kW,額定電流64A,頻率50Hz,轉速2 984r/min。按照現(xiàn)基本工藝運行參數(shù)(風壓86kPa,風量11 000Nm3/h,出口風門調節(jié)閥位26%,進口風門調節(jié)閥位52%,電流46A,Y接法)直接啟動,原硬質線運行工藝參數(shù)和Gardner Denver風機特性曲線如圖1、2所示。

圖1 原硬質線運行工藝參數(shù)

圖2 Gardner Denver風機特性曲線

現(xiàn)場操作柱為手動直接啟動高壓6kV合閘運行,停止則分閘控制主供風機?,F(xiàn)場PLC聯(lián)鎖保護盤柜具有聯(lián)鎖停風機功能,主要包含對現(xiàn)場工藝信號(風機前后振動、風機前后軸溫度、風機電流高高限、風機電流低低限)、中控DCS系統(tǒng)實施監(jiān)控和聯(lián)鎖保護停風機功能,這是比較簡單的風機控制回路。

2 風機變頻改造的系統(tǒng)方案

企業(yè)采用DLHVF1-800/06M型高壓變頻調速裝置,該變頻柜控制操作設計簡便、安全、可靠,有互鎖防誤操作裝置,由移相變壓器、功率單元和控制器三大單元組成。盤柜主要由變壓器柜、功率柜、控制柜和旁路柜組成。高壓變頻裝置的控制部分由DSP+FPGA主控電路、人機界面和PLC共同構成。高壓變頻器功率單元采用模塊化插拔式結構。多副邊繞組變壓器可以將電流諧波影響幾乎減小到零。

此次變頻改造涉及兩個專業(yè)和4個空間位置:炭黑中控——完成DCS系統(tǒng)聯(lián)鎖保護裝置和信號控制回路;電氣室馬達控制中心——MCC室的變頻盤柜裝置;6kV高壓控制室——高壓二次回路裝置和高壓控制回路;現(xiàn)場風機裝置——包含主供風機、現(xiàn)場操作柱及PLC聯(lián)鎖保護控制箱等。通過這4個空間和兩個專業(yè)進行,實施一鍵啟動方案。變頻改造組成的系統(tǒng)結構框架如圖3所示。

圖3 變頻改造后系統(tǒng)結構框架

改造前啟動時在進口閥全關、放空閥全開、風量蝶閥全關閉的狀態(tài)下,按下按鈕直接合高壓啟動風機。風機運轉后1min之內,為防啟動電流過大、防止悶堵,應打開風機進口蝶閥至50%左右,脫離顫振區(qū),調節(jié)閥位使風機電流進入正常運行電流內,超過上下電流限制則直接高壓分閘停止風機。操作人員在開啟瞬間應高度關注。

改造后的啟動操作流程為:進口閥全開,放空閥全開,風量閥全關閉,中控變頻頻率控制設置到45Hz。DCS系統(tǒng)程序自動判斷條件具備與否,具備則發(fā)出備妥信號使現(xiàn)場燈亮。啟動按鈕按下后,發(fā)出變頻預充電和合高壓指令,風機變頻裝置由零轉速緩慢啟動,2~3min達到最高轉速,啟動完成并轉為預設置頻率運轉。此過程相當于軟啟動,操作員不需要任何繁瑣操作,風機即可運行。一鍵啟動方案主要融合了復雜的變頻、工頻可選擇啟動。圖4為一鍵啟動控制原理。

圖4 一鍵啟動控制原理

中控DCS系統(tǒng)在變頻和工頻狀態(tài)各設計了一套聯(lián)鎖保護停機裝置。變頻原有溫度和振動4個基礎條件,現(xiàn)增設3個電機線圈溫度條件參與控制聯(lián)鎖保護,完成備妥、一鍵啟動、高壓合閘、故障復位及跳閘保護等一系列監(jiān)控程序。工頻繼續(xù)維持原溫度、振動保護監(jiān)控程序。

3 DCS系統(tǒng)控制方案和組態(tài)方案

生產(chǎn)線主供風機系統(tǒng)的改造方案充分考慮了現(xiàn)場PLC控制箱、現(xiàn)場操作柱、電氣MCC控制中心、6kV高壓控制室和炭黑中控DCS室所有的功能,以一鍵啟動為主要控制方案,其中風機變頻運行具體方案如圖5所示,風機工頻運行方案如圖6所示。

圖5 風機變頻運行方案

圖6 風機工頻運行方案

備妥回路條件判斷邏輯。由于風機的啟動存在工頻、變頻可選擇狀態(tài),因此風機啟動前的準備條件和工作模式是不同的,為防止操作意識混淆造成故障,設置了啟動條件的邏輯判斷。圖7為備妥回路條件邏輯判斷圖。

風機工頻控制邏輯聯(lián)鎖如圖8所示。

風機變頻控制邏輯聯(lián)鎖如圖9所示。

通過系統(tǒng)改造分工頻、變頻運行后,確認炭黑5#線主供風機變頻改造是成功的。

4 風機變頻改造效果

改造后,通過頻率調節(jié)嚴格控制蝶閥前后壓差在3.5kPa以上,風量蝶閥可控制到70%閥位以上,此時應是節(jié)能經(jīng)濟效益的最高點,且閥位的提高延長了蝶閥使用壽命。

圖7 備妥回路條件邏輯判斷

圖8 風機工頻控制邏輯聯(lián)鎖

圖9 風機變頻控制邏輯聯(lián)鎖

改造之前,當電機通過工頻啟動時,瞬間產(chǎn)生的電流是電機額定電流的7~8倍,沖擊電流將達到360A左右,增加電機線圈繞組的電磁感應力瞬間產(chǎn)生熱量,長期累積將加重線圈絕緣老化,降低電機壽命。而采用變頻后,電機實際上實現(xiàn)了軟啟動,以零轉速零電壓啟動,對電網(wǎng)幾乎沒有沖擊。同時也避免了全速啟動對風機部件的機械沖擊,降低轉速運行使風機的前后軸振動降低,前后軸磨耗溫度降低,有助于風機的穩(wěn)定運行,改造前后數(shù)據(jù)對照見表1。

表1 炭黑5#線主供風機變頻改造前后振動、溫度數(shù)據(jù)對比

變頻改造后功率因數(shù)cosφ從0.88提升到了0.94~0.97左右。

主供風機進行變頻調速改造后,以相同風量為參照點來評判此次改造的效果。此次改造工頻電流互感器位置、量程維持不變,變頻器電流為變頻裝置自帶變頻電流,輸出進DCS監(jiān)控顯示,統(tǒng)一以高壓出線側電流變送器為功耗計算,具體數(shù)據(jù)見表2。

表2 主供風機變頻改造前后性能對比

以全年300天負荷計算,改造前硬質線每年風機用總電量約為3 033 806kW·h,改造后每年約為1 401 235kW·h,節(jié)約了約54%的電耗。

5 結束語

變頻改造調整了原風量控制閥26%左右的閥位,減少了壓力損失,優(yōu)化了生產(chǎn)運行的穩(wěn)定性,提高了設備運行的壽命,同時還降低了能源消耗,極大地節(jié)約了生產(chǎn)成本。

In view of the low efficiency and inexact calculation in manual design of the horizontal wire mesh gas-liquid separator, having Visual Basic and the written calculations and the engineering practice based to develop process calculation software for the wire mesh gas-liquid separator was implemented. The application results show that, this process calculation software has friendly interfaces and accurate calculation results in designing wire mesh gas-liquid separators.

software development, horizontal wire mesh gas-liquid separator, parameter calculation, Visual Basic

TH44

B

1000-3932(2017)02-0200-05

2016-09-13,

2016-12-23)

王偉興(1970-),工程師,從事現(xiàn)場儀表點檢、儀表安裝、儀表工程項目管理、DCS系統(tǒng)組態(tài)和維護及儀表應用研究,WX101600@163.com。

(Continued from Page 186)

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