郝昌銘
摘 要:文章以某自備電廠2×300MW機(jī)組DEB設(shè)計和運(yùn)行情況為背景,闡述并分析了采用直接能量平衡(DEB)策略的協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)技術(shù)原理、工程實現(xiàn)、過程實際響應(yīng)以及運(yùn)行效果。特別是對近兩年來DEB出現(xiàn)的故障進(jìn)行詳細(xì)的分析和總結(jié)。
關(guān)鍵詞:自動控制理論;火電廠;熱工自動化;應(yīng)用研究
中圖分類號:TM621 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號:2095-2945(2017)31-0164-03
1 DEB原理分析
1.1 直接能量平衡控制系統(tǒng)以直接能量平衡信號(P1*Ps/Pt)作為燃料的指令信號,熱量信號(P1+dPd/dt)作為燃料的反饋信號,這樣構(gòu)成的系統(tǒng)具有以下特點:對燃料控制過程的同時就控制了壓力,其原理為燃料控制器的控制始終應(yīng)保證控制器的輸入信號相等,得到以下關(guān)系:P1*Ps/Pt=P1+dPd/dt,在穩(wěn)定工況下dPd/dt基本為零,以上等式為:P1*Ps/Pt=P1,運(yùn)算中抵消等式兩邊P1,得到:Ps/Pt=1由此保證了Pt=Ps,熱量信號度量了進(jìn)入爐膛燃料的總發(fā)熱量而與燃料的數(shù)量無關(guān),這樣構(gòu)成的控制系統(tǒng)克服了由于燃料變化導(dǎo)致發(fā)熱量變化從而使機(jī)組的能量平衡發(fā)生變化。
1.2 (DEB)燃燒控制功能設(shè)計:燃燒控制系統(tǒng)具有兩部分,一部分是直接能量控制系統(tǒng),另一部分是燃料控制系統(tǒng)。(圖3所示)
圖1、圖2所示為直接能量平衡原理在單元機(jī)組協(xié)調(diào)主控系統(tǒng)SAMA圖。
2 DEB工程實現(xiàn)
2.1 本文主要分析機(jī)組在定壓方式運(yùn)行工況下,如圖1、圖2、圖3所示,某自備電站DEB控制器直接能量平衡信號(P1*Ps/Pt)作為燃料的指令信號(前饋),熱量信號(P1+dPd/dt)作為燃料的反饋信號,輸出做為燃燒控制器的指令信號,燃燒控制器的反饋信號采用直接測量的燃料量,最終由燃燒控制器控制各個給煤機(jī)的給煤量。
2.2 由圖1、圖2、圖3仔細(xì)分析還可以看出,在汽機(jī)調(diào)門維持不變的情況下,P1/Pt 維持一定,改變壓力設(shè)定值Ps即改變了鍋爐的燃料指令,從而達(dá)到了控制負(fù)荷的目的,也就是說直接能量平衡信號不但適用于定壓控制方式,而且也適用于滑壓運(yùn)行方式。由于采用了直接能量平衡信號,降低了汽機(jī)調(diào)門動作對鍋爐出口壓力的動態(tài)影響,從而提高了在變負(fù)荷工況下機(jī)組對負(fù)荷的響應(yīng)性。
2.3 某自備電站進(jìn)入鍋爐的燃料量具有煤、焦?fàn)t煤氣和高爐煤氣三種,在控制系統(tǒng)內(nèi)將焦、高爐煤氣按照各自的關(guān)系計算為燃煤值。系統(tǒng)增加燃料控制系統(tǒng)的目的主要是根據(jù)直吹式制粉系統(tǒng)燃料可以直接測量的特點,利用燃料測量快速性的特性增加控制系統(tǒng)的內(nèi)環(huán),主要用以克服燃料的擾動給系統(tǒng)造成的影響。
3 DEB定壓控制方式下機(jī)組實際出現(xiàn)問題分析
在機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行時,DEB可以快速穩(wěn)定的維持機(jī)組能量平衡,但是在這兩年來的實際運(yùn)行中,多次出現(xiàn)DEB波動大,導(dǎo)致DEB解自動。
導(dǎo)致DEB波動大的原因大致有:
GV3調(diào)門波動,導(dǎo)致調(diào)節(jié)級壓力急劇變化,相應(yīng)的熱量信號也隨之變化,DEB控制器設(shè)定值與測量值偏差增大,輸出出現(xiàn)波動,進(jìn)而導(dǎo)致燃燒控制器大幅度的增減給煤量,最終能量平衡被打破,DEB解自動。如圖4。
進(jìn)入爐膛的燃料量瞬間發(fā)生大的變化,導(dǎo)致汽包壓力以及機(jī)前壓力發(fā)生變化。(如圖2所示汽包壓力作為熱量信號,當(dāng)汽包壓力突然變化,則dPd/dt發(fā)生很大變化,從而導(dǎo)致熱量信號發(fā)生變化),而機(jī)前壓力變化會使能量需求信號跟熱量信號朝相反方向變化,進(jìn)而出現(xiàn)DEB波動大;如圖5實時曲線:當(dāng)時運(yùn)行人員投入一臺磨煤機(jī)(未投自動),瞬時投入10噸煤,導(dǎo)致熱量信號從57.33上升到60.35,燃料指令從113下降到80,這時機(jī)前壓力已經(jīng)從16.12MPA升高到16.88,能量需求信號由于機(jī)前壓力的升高快速從58.48下降到56.47。最終燃料指令輸出到60t/h,已經(jīng)達(dá)到DEB輸出下限,出現(xiàn)超調(diào)現(xiàn)象,最終導(dǎo)致燃料大幅度波動,DEB解除自動(運(yùn)行手動解除)。如圖5。
在機(jī)組升降負(fù)荷過程中,由于運(yùn)行人員操作原因?qū)е嘛L(fēng)、煤、水配比不佳,(由于兩臺機(jī)組送風(fēng)機(jī)均未投過自動,燃料燃燒的穩(wěn)定性只能通過運(yùn)行人員手動操作維持),所以也會導(dǎo)致DEB出現(xiàn)波動;如圖6送引風(fēng)控制系統(tǒng)所示,送風(fēng)控制未投自動。
由于某自備電廠屬于煤-摻燒煤氣的新型環(huán)保機(jī)組,故當(dāng)?shù)拓?fù)荷運(yùn)行時,由于摻燒煤氣量占總?cè)剂狭康谋戎睾艽?,且煤氣不參與DEB調(diào)節(jié)(煤氣量折合成煤量參與燃料量計算),由于煤氣流量、壓力、熱值極其不穩(wěn)定,從而使燃料控制頻繁動作,只能通過調(diào)節(jié)給煤量來維持煤氣波動導(dǎo)致的能量失衡,當(dāng)煤氣量波動較大時,燃料控制會出現(xiàn)較大的震蕩,從而導(dǎo)致DEB出現(xiàn)波動。不再附實時曲線圖說明,燃?xì)庀到y(tǒng)畫面如圖7。
3 結(jié)束語
文中分析了采用直接能量平衡策略的協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)技術(shù)原理、工程實現(xiàn)、過程實際出現(xiàn)的問題,由機(jī)組的實際運(yùn)行工況得出,當(dāng)機(jī)組在200MW以上運(yùn)行時且磨煤機(jī)三臺以上運(yùn)行時,DEB調(diào)節(jié)能夠很好的維持機(jī)組能量平衡,當(dāng)?shù)拓?fù)荷運(yùn)行或者煤氣摻燒比例過大,磨煤機(jī)投入少于三臺,DEB會出現(xiàn)波動和超調(diào)現(xiàn)象??偠灾苯幽芰靠刂扑枷胗捎谄淇刂品€(wěn)定、快速等特點,在火電廠得到了廣泛的應(yīng)用,但無法避免由于人為因素或者實際運(yùn)行工況導(dǎo)致波動情況。加強(qiáng)對設(shè)備的維護(hù),加強(qiáng)對維檢、運(yùn)行人員技能水平的提升都是提高機(jī)組效率的方法。
參考文獻(xiàn):
[1]首鋼自備電廠2×300MW機(jī)組CCS操作員手冊[Z].
[2]首鋼自備電廠2×300MW機(jī)組CCS SAMA圖[Z].endprint