周海濱, 梁晨, 黃澤杰, 馮家偉
(1.南方電網(wǎng)超高壓輸電公司檢修試驗(yàn)中心,廣東 廣州 510663; 2.華南理工大學(xué) 電力學(xué)院,廣東 廣州 510640)
換流變壓器有載分接開(kāi)關(guān)控制系統(tǒng)分析和改進(jìn)研究
周海濱1, 梁晨1, 黃澤杰2, 馮家偉2
(1.南方電網(wǎng)超高壓輸電公司檢修試驗(yàn)中心,廣東 廣州 510663; 2.華南理工大學(xué) 電力學(xué)院,廣東 廣州 510640)
換流變較普通交流變壓器有載分接開(kāi)關(guān)操作頻率高,隨著調(diào)壓次數(shù)的增多,操作不良和故障率也相應(yīng)增加。結(jié)合典型的換流變有載分接開(kāi)關(guān)檔位不一致故障,分析有載分接開(kāi)關(guān)檔位不一致的主要原因?yàn)槔^電器剩磁,并提出增大繼電器恢復(fù)時(shí)間、對(duì)繼電器進(jìn)行去磁處理的改進(jìn)建議,運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)表明提出的措施可有效減少有載分接開(kāi)關(guān)滑檔出現(xiàn)的概率,提高可靠性。
有載分接開(kāi)關(guān);檔位不一致;滑檔;繼電器;剩磁
有載分接開(kāi)關(guān)是換流變壓器完成調(diào)壓的核心部件,對(duì)保證電力系統(tǒng)電壓穩(wěn)定性起到重要的作用[1-3]。換流變壓器較普通交流變壓器一個(gè)顯著區(qū)別就是其有載分接開(kāi)關(guān)操作頻率高,隨著調(diào)壓次數(shù)的增多,其操作不良和故障率也相應(yīng)增加。
南方電網(wǎng)某型號(hào)換流變壓器有載分接開(kāi)關(guān)近期發(fā)生4起檔位不一致故障,造成換流變壓器非計(jì)劃停運(yùn)。有載分接開(kāi)關(guān)頻繁發(fā)生檔位不一致故障,對(duì)高壓直流系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn),因此亟需開(kāi)展該方面的研究。本文結(jié)合一起典型的有載分接開(kāi)關(guān)檔位不一致故障,分析檔位不一致的原因,提出有針對(duì)性的改造建議。
2015年6月至2016年2月,南方電網(wǎng)兩個(gè)換流站3臺(tái)換流變壓器相繼發(fā)生4起有載分接開(kāi)關(guān)檔位不一致故障(其中1臺(tái)換流變壓器連續(xù)發(fā)生兩次),經(jīng)檢查均為二次回路故障所致。下面以一起典型的有載分接開(kāi)關(guān)檔位不一致故障為例,介紹該型有載分接開(kāi)關(guān)的故障情況。
2016年02月16日,某換流站在極2換流變由4檔調(diào)5檔的過(guò)程中,監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)“S2P2PCP1 Y/Y換流變A相有載調(diào)壓開(kāi)關(guān)未完成切換 出現(xiàn)”、“S2P2PCP1 YY換流變A相電機(jī)保護(hù)開(kāi)關(guān)Q1脫扣出現(xiàn)”,工作站及現(xiàn)場(chǎng)顯示極2 Y/Y換流變A相有載調(diào)壓開(kāi)關(guān)檔位為8檔,其他五臺(tái)換流變有載調(diào)壓開(kāi)關(guān)檔位為5檔。詳細(xì)SER報(bào)文如表1所示。
表1 分接開(kāi)關(guān)操作時(shí)SER報(bào)文
現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)極2 Y/Y A相換流變有載調(diào)壓開(kāi)關(guān)就地控制箱內(nèi)電機(jī)開(kāi)關(guān)Q1跳開(kāi),運(yùn)行保護(hù)時(shí)間繼電器K601和檔位未完成時(shí)間繼電器K602告警燈亮;復(fù)位后試合Q1成功后工作站手動(dòng)調(diào)整極2 Y/Y換流變A相分接頭至5檔。分接開(kāi)關(guān)端子箱如圖1所示。
圖1 電機(jī)及行程開(kāi)關(guān)實(shí)物圖
經(jīng)分析,檔位不一致故障均發(fā)生在有載分接開(kāi)關(guān)的控制機(jī)構(gòu)箱及控制回路中,與有載分接開(kāi)關(guān)本體無(wú)關(guān)。下面根據(jù)該型號(hào)有載分接開(kāi)關(guān)電動(dòng)機(jī)構(gòu)二次回路圖,從電動(dòng)機(jī)構(gòu)控制原理、升檔原理和保護(hù)原理三個(gè)層次分析檔位不一致的原因。
該有載分接開(kāi)關(guān)控制回路如圖2所示。圖中,K2、K3繼電器分別為升、降檔繼電器。以現(xiàn)場(chǎng)電動(dòng)操作為例,使用升降擋開(kāi)關(guān)S2進(jìn)行升檔(遠(yuǎn)方操作電路邏輯相同),接通圖中黑色粗線所示的回路。K2繼電器吸合后電機(jī)開(kāi)始正向旋轉(zhuǎn),同時(shí)K2端子吸合,形成自保持回路(如圖中灰色粗線所示),不再需要手動(dòng)供電。
圖2 電動(dòng)機(jī)構(gòu)控制回路圖(行程第一格)
圖2中的S5、S6、S8、S9、S11、S12、S14、S15均為機(jī)械行程開(kāi)關(guān),根據(jù)機(jī)構(gòu)動(dòng)作的位置決定斷開(kāi)或閉合。把電機(jī)旋轉(zhuǎn)操作1檔的整個(gè)過(guò)程分為25格,圖3表示每運(yùn)動(dòng)一格各行程開(kāi)關(guān)的位置關(guān)系,黑色表示閉合,白色表示斷開(kāi)。
圖3 行程開(kāi)關(guān)端子分合順序圖
在升檔操作進(jìn)行到最后一格時(shí),行程開(kāi)關(guān)S12的3-4節(jié)點(diǎn)閉合,圖4中黑色粗線所示回路供電,同時(shí)S11的1-2節(jié)點(diǎn)斷開(kāi)。
圖4 電動(dòng)機(jī)構(gòu)控制回路圖(行程最后一格)
檔位調(diào)節(jié)到位時(shí),S12斷開(kāi),K2繼電器失電,K2的33-34端子恢復(fù)斷開(kāi)位置。最后S11的1-2端子恢復(fù)閉合位置,但K2端子已經(jīng)斷開(kāi),自保持回路不通,調(diào)檔完成。
此次有載分接開(kāi)關(guān)檔位不一致故障表現(xiàn)為滑檔。
如圖4所示,在升檔操作的最后一格時(shí),如果K2斷電后由于剩磁延時(shí)釋放K2的33-34端子,將導(dǎo)致S11的1-2端子恢復(fù)閉合后,K2的33-34端子還未斷開(kāi),K2繼續(xù)帶電直接進(jìn)行下一個(gè)檔位操作,出現(xiàn)滑檔。
若行程開(kāi)關(guān)S12失去彈性或卡澀,在升檔操作的最后一格時(shí)S12的3-4端子沒(méi)能恢復(fù)斷開(kāi)狀態(tài),將導(dǎo)致保持回路繼續(xù)導(dǎo)通,K2斷電失敗,直接進(jìn)行下一個(gè)檔位操作,出現(xiàn)滑檔。
該型號(hào)有載分接開(kāi)關(guān)在發(fā)生滑檔時(shí),滑檔檔位均未超過(guò)3檔,其原因?yàn)樵撔吞?hào)有載分接開(kāi)關(guān)的電動(dòng)機(jī)構(gòu)采用延時(shí)繼電器回路作為滑檔保護(hù),如圖5所示。
圖5中,K6為時(shí)間繼電器,升降檔繼電器帶電的同時(shí)會(huì)使K6帶電,K6的延時(shí)常開(kāi)接點(diǎn)會(huì)在一定時(shí)間后閉合使繼電器Q1帶電跳開(kāi)電機(jī)電源。
該有載分接開(kāi)關(guān)使用的是正反調(diào)方式的選擇器,一檔的調(diào)節(jié)時(shí)間大約為4.5 s,在中間檔位時(shí)需要將調(diào)壓線圈進(jìn)行正反連接變換,所以調(diào)節(jié)中間檔位的時(shí)間為3檔連調(diào)時(shí)間(大約需要13.5 s),K6保護(hù)的整定值需要超過(guò)連續(xù)3檔的調(diào)檔時(shí)間來(lái)避開(kāi)中間檔位的調(diào)檔時(shí)間,取為15 s。
因此,當(dāng)控制回路元器件出現(xiàn)異常使有載分接開(kāi)關(guān)出現(xiàn)滑檔時(shí),最多連續(xù)滑3檔后保護(hù)跳開(kāi)電動(dòng)機(jī)構(gòu)電機(jī)電源,即滑檔故障不會(huì)超過(guò)3檔。
圖5 電動(dòng)機(jī)構(gòu)保護(hù)回路圖
在本次故障中,有載調(diào)壓開(kāi)關(guān)就地控制箱內(nèi)電機(jī)開(kāi)關(guān)Q1跳開(kāi),運(yùn)行保護(hù)時(shí)間繼電器K601和檔位未完成時(shí)間繼電器K602告警燈亮,說(shuō)明分接開(kāi)關(guān)發(fā)生滑檔且內(nèi)部防止滑檔的電氣保護(hù)動(dòng)作[4]。
后續(xù)進(jìn)行停電處理,對(duì)該分接開(kāi)關(guān)進(jìn)行1天半的反復(fù)測(cè)試,操作近2 000次未重現(xiàn)該故障。結(jié)合前文分析,認(rèn)為本次有載分接開(kāi)關(guān)滑檔原因?yàn)榉纸娱_(kāi)關(guān)二次回路元器件瞬時(shí)性故障(升檔繼電器K2斷電后剩磁延時(shí)釋放)或行程開(kāi)關(guān)S12卡澀。
該型號(hào)有載分接開(kāi)關(guān)在升降檔位操作過(guò)程中,由于繼電器剩磁延時(shí)釋放、行程開(kāi)關(guān)失去彈性或卡澀等元件異常會(huì)使控制回路繼續(xù)帶電導(dǎo)通,直觀表現(xiàn)為滑檔。據(jù)統(tǒng)計(jì),繼電器剩磁延時(shí)釋放是導(dǎo)致有載分接開(kāi)關(guān)滑檔的最主要原因[5],下面結(jié)合有載分接開(kāi)關(guān)控制回路圖提出防止由于繼電器剩磁延時(shí)釋放導(dǎo)致分接開(kāi)關(guān)滑檔的措施。
圖6所示的行程開(kāi)關(guān)端子分合順序圖中,陰影區(qū)域間隔A-B/C-D為S12(3-4)斷開(kāi)到S11(1-2)閉合的間隔,即為可供繼電器K2/K3復(fù)位的時(shí)間。為了使繼電器在斷電后可靠歸位,可以通過(guò)以下兩種方式增大這段時(shí)間間隔:
1)修改行程開(kāi)關(guān)邏輯。如圖6所示,將S11(1-2)開(kāi)啟時(shí)刻從B/D延時(shí)到E/F,保證繼電器可靠釋放。
2)加入行程開(kāi)關(guān)Sx。將Sx與K2端子串聯(lián),如圖7所示。Sx在S12(3-4)斷開(kāi)時(shí)同步斷開(kāi),在S11(1-2)閉合之后,仍保持K2所在支路處于斷開(kāi)狀態(tài),直到E處才開(kāi)始閉合。針對(duì)降檔回路的K3繼電器可以采取同樣的方法。
圖6 行程開(kāi)關(guān)端子分合順序圖
圖7 電動(dòng)機(jī)構(gòu)控制回路圖(優(yōu)化后)
如圖8所示,將K2、K3等電磁繼電器改造為無(wú)剩磁繼電器,實(shí)現(xiàn)的思路有兩種:
1)多裝一只接觸器與時(shí)間繼電器,在原有繼電器斷電后(可用電子電路檢測(cè)),立刻讓第二只接觸器打開(kāi),將原有繼電器正負(fù)反接0.05 s左右,使繼電器上產(chǎn)生反向磁場(chǎng),消去剩磁。
2)在原有的繼電器上反向纏繞線圈。在繼電器斷電后(可用電子電路檢測(cè)),通過(guò)時(shí)間繼電器的控制,立即接通反向線圈0.05 s,通過(guò)短時(shí)間的反向磁場(chǎng)消去剩磁。在這種方法中,反向線圈與原有的繼電器僅存在磁路連接,可以避免消剩磁電路與控制回路的電氣連接,保證控制回路的可靠性。
圖8 繼電器實(shí)物圖
本文對(duì)一種換流變有載分接開(kāi)關(guān)在升降檔位操作過(guò)程中出現(xiàn)滑檔的原因進(jìn)行分析,并根據(jù)行程開(kāi)關(guān)分合順序圖,提出了增大恢復(fù)時(shí)間、繼電器進(jìn)行去磁處理等避免由于剩磁而導(dǎo)致有載分接開(kāi)關(guān)滑檔的改進(jìn)措施。運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)表明,本文提出的改進(jìn)措施能夠有效減少滑檔出現(xiàn)的概率,提高有載分接開(kāi)關(guān)運(yùn)行可靠性。
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[5] 姚志松,姚磊. 有載分接開(kāi)關(guān)實(shí)用手冊(cè)[M].北京:中國(guó)電力出版社,2003.
Analysis and Improvement of the Converter Transformer OLTC Control System
Zhou Haibin1, Liang Chen1, Huang Zejie2, Feng Jiawei2
(1.Inspection & Test Center, CSG EHV Power Transmission Co., Guangzhou Guangdong 510663, China;2.School of Electric Power, South China University of Technology, Guangzhou Guangdong 510640, China)
Compared with ordinary AC transformer, the converter transformer has a higher operation frequency of the on-load tap changer (OLTC). As voltage regulation is made more frequently, poor operation and fault rate will increase. Under consideration of the typical fault of gear-position inconsistency of OLTC, this paper points out that residual magnetism of the relay is the main cause of such inconsistency of this model, and makes an improvement suggestion for extension of the recovery time of the relay and demagnetization of the relay. Operational experience shows that the proposed suggestion can reduce the probability of running-through fault of OLTC and improve its reliability.
OLTC (on-load tap changer); gear-position inconsistency; running-through fault; relay; residual magnetism
10.3969/j.issn.1000-3886.2017.04.028
TM411+.1
A
1000-3886(2017)04-0095-03
定稿日期: 2017-02-15
周海濱(1981-),男,河南洛陽(yáng)人,碩士,高級(jí)工程師,從事(特)高壓交直流電氣設(shè)備的檢修試驗(yàn)和技術(shù)研究工作。