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(河南能源化工集團 煤氣化公司 義馬氣化廠 , 河南 義馬 472300)
甲醇弛放氣提氫裝置的優(yōu)化與改進
舒萬春,劉珍,馬英麗
(河南能源化工集團煤氣化公司義馬氣化廠,河南義馬472300)
針對甲醇弛放氣提氫裝置在生產(chǎn)運行中出現(xiàn)的問題,提出了優(yōu)化與改進措施,保障了裝置的“安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)”運行。
甲醇弛放氣 ; 提氫 ; 改進 ; 優(yōu)化
義馬氣化廠甲醇弛氣提氫裝置采用膜分離與變壓吸附串聯(lián)提氫技術,提取純度99.9%,氫氣用于12萬t/a甲醇合成氨裝置。膜分離裝置采用甲醇裝置弛放氣作為原料氣,利用膜堆(高分子聚合物)選擇滲透進行氣體分離,分離后的滲透氣進入變壓吸附裝置,非滲透氣返回前系統(tǒng)回收利用。膜分離裝置滲透氣進入變壓吸附裝置,利用吸附劑選擇吸附原理實現(xiàn)氣體分離,分離后純度99.9%的氫氣送去合成氨,解吸氣回收壓縮后返回甲醇合成裝置。提氫裝置在生產(chǎn)運行過程中暴露出很多問題,為此對裝置進行優(yōu)化改進,實現(xiàn)裝置經(jīng)濟、安全、平穩(wěn)的運行。
甲醇弛放氣提氫裝置包含的工段主要有:膜分離、變壓吸附及解吸氣壓縮,以下針對各工段工藝流程進行簡介。甲醇弛放氣提氫裝置流程簡圖如圖1所示。
圖1 甲醇弛放氣提氫裝置流程簡圖
來自甲醇裝置的(4.6 MPa、40 ℃)弛放氣進入膜分離工段的高壓水洗塔,經(jīng)高壓水泵加壓后的脫鹽水進行洗滌,將弛放氣中醇含量降至200×10-6以下,3臺高壓水泵2開1備。塔底含醇水送入甲醇常壓精餾塔。
弛放氣離開水洗塔攜帶有少量的液沫,經(jīng)氣液分離器進行分離后,再進入加熱器,將氣體升溫至50 ℃,可避免水蒸氣在膜分離器滲透側濃縮后凝結,影響膜分離的使用壽命;經(jīng)過4組膜分離器,在膜組的滲透側得到的富氫氣,送入變壓吸附裝置;而非滲透氣側得到的氣體返回前系統(tǒng)。
膜分離滲透氣進入變壓吸附裝置,經(jīng)過原料氣冷卻器,溫度由50 ℃降到40 ℃后,進入吸附塔,采用主工藝流程為10-2-5/P(10臺吸附塔其中2臺吸附塔處于吸附狀態(tài),進行5次均壓,連續(xù)沖洗工藝流程),經(jīng)過吸附、均壓、順放、逆放、沖洗和升壓等步序,在吸附塔上部得到H2≥99.9%、CO+CO2≤10×10-6的產(chǎn)品氫氣,吸附塔底部得到吸附尾氣,經(jīng)解吸氣壓縮機加壓后送至甲醇合成裝置。
甲醇弛放氣提氫裝置在試車及正常生產(chǎn)運行過程中暴露出很多問題,以下針對這些問題進行原因分析,以便探討出有利于裝置平穩(wěn)、高效運行的優(yōu)化與改進措施。
變壓吸附裝置采用膜分離裝置滲透氣作為原料氣,在日常生產(chǎn)中,因變壓吸附程控閥故障率較高,程控閥出現(xiàn)故障后易發(fā)生高、低壓竄氣,又因現(xiàn)場滲透氣外送閥為DN250截止閥,無法及時隔離,導致膜分離滲透氣壓力將急劇下降,膜分離裝置因膜組壓差高聯(lián)鎖跳車無法避免,影響系統(tǒng)穩(wěn)定運行。
高壓水泵是膜分離裝置中唯一的動設備,采用德國進口的柱塞泵,易損耗備件費用高。運行期間高壓水泵振動大,泵出口流量波動大,泵出口壓力表及安全閥頻繁故障,泵體頻繁檢修。經(jīng)過排查分析高壓水泵原設計入口管徑小,2臺泵同時運行時無法滿足入口吸入脫鹽水量,造成高壓水泵振動大。
膜分離非滲透氣經(jīng)過緩沖罐穩(wěn)壓緩沖后送入甲醇合成,由于非滲透氣帶液,且非滲透氣緩沖罐氣體入口位于罐底,造成罐底積液易隨罐頂出口氣體帶走,導致液體無法分離出來,造成去甲醇合成裝置的氣體帶液嚴重,影響了煤氣壓縮機的穩(wěn)定運行,而且縮短了脫硫劑及甲醇催化劑的使用壽命。
由于變壓吸附程控程序時間調(diào)整問題及2臺回收解吸氣壓縮機有限打氣量的制約,造成解吸氣壓力、氣量頻繁波動,導致解吸氣頻繁間歇放空,裝置煤氣利用率低,造成能源浪費。
由于膜分離裝置的滲透氣經(jīng)過高壓水洗塔洗醇后進入變壓吸附裝置,導致滲透氣挾帶部分飽和水蒸氣,再經(jīng)過變壓吸附裝置經(jīng)原料氣冷卻器冷卻后會導致部分液體冷凝,造成變壓吸附原料氣管線帶液,會縮短吸附劑的使用壽命,而且影響產(chǎn)品質(zhì)量,同時造成后續(xù)回收氣壓縮機帶液嚴重,故障頻率高,影響裝置安全穩(wěn)定運行。
針對變壓吸附程控閥故障導致膜分離聯(lián)鎖跳車問題制定以下優(yōu)化改進措施:①加強對變壓吸附程控閥巡檢維護與日常保養(yǎng)力度,利用計劃檢修機會,對程控閥進行檢查與隱患排查,及時更換存在缺陷的閥門;加強對崗位人員的操作技能培訓,提高操作人員快速判斷程控閥故障原因及消除故障的能力,減少竄壓事故的發(fā)生;②對膜分離滲透氣管線進行技術改造:在滲透氣去變壓吸附界區(qū)閥后,增設調(diào)節(jié)閥組(PIC619A02)至火炬系統(tǒng),控制滲透汽壓力PI619A02。在新設PIC619A02調(diào)節(jié)閥組后,變壓吸附界區(qū)閥前增設調(diào)節(jié)閥組,控制變壓吸附原料氣壓力。若變壓吸附原料氣壓力急劇下降(程控閥故障時),低于2.0 MPa時,動作全關。
改進后,若變壓吸附程控閥出現(xiàn)故障,新增的變壓吸附原料氣壓力調(diào)節(jié)閥組和滲透氣壓力調(diào)節(jié)閥組,可有效地將變壓吸附與膜分離裝置進行隔離,避免滲透氣壓力急劇下降時導致膜組跳車。
對膜分離3臺高壓水泵入口管線進行改造,將DN25入口管線統(tǒng)一改造成DN50的管線,并且在入口管線上安裝入口濾網(wǎng),避免雜物進入造成泵的堵塞。
改進前,高壓水泵檢修頻繁,備件損耗嚴重,平均每2個月檢修1次,每次需更換單向閥和密封件共計約3萬元。改進后,高壓水泵打液量平穩(wěn),泵體振動小,運行周期加長,有效地減少了高壓水泵運行的維護成本。
針對這種情況,對非滲透氣緩沖罐進行技術改造:在非滲透氣罐底氣體分布器上距離罐壁650 mm處增加一圈高300 mm的圍堰,將沉降在罐底的積液存在圍堰內(nèi),有效防止積液再次被入罐氣體吹走;在圍堰底部開孔增加導液管,導液管引至罐底氣體入口管導淋處,將積液排出,實現(xiàn)氣液分離效果。
改造后,非滲透氣緩沖罐實現(xiàn)了氣液分離效果,基本解決了去甲醇合成裝置氣體帶液的問題,避免對后續(xù)裝置造成不良影響。改造前甲醇合成裝置入口氣體排液量每天約300 kg,改造后甲醇合成裝置入口氣體基本不再帶液,甲醇合成裝置的煤氣壓縮機的檢修頻率由原來的2個月1次降為目前的6個月1次,甲醇脫硫劑及催化劑也得到有效保護,延長使用時間約1年,另外也大大減輕了崗位人員的勞動強度。
為減少解吸氣放空,提高裝置煤氣利用率,針對解吸氣放空問題制定以下優(yōu)化改進措施:①優(yōu)化變壓吸附操作,調(diào)整逆放前期時間,使吸附塔逆放和沖洗步序平穩(wěn)進行,避免解吸氣波動過大;②回收氣一級氣缸增加25%負荷,提高回收氣壓縮機的打氣量,減少解吸氣放空;③對解吸氣緩存能力進行技術改造,再增加2臺解吸氣緩沖罐,提高解吸氣的緩存能力,減少解吸氣壓力波動。
改進后,有效地降低了變壓吸附解吸氣的放空次數(shù),提高裝置煤氣利用率0.15%,減少能源浪費。改造前,每日解吸氣放空次數(shù)約200次;改造后,基本控制住解吸氣放空,每次放空量約20 m3,按每年運行8 000 h計算,每年可減少解吸氣放空320萬m3。
針對變壓吸附原料氣帶液問題制定以下優(yōu)化改進措施:①膜分離裝置負荷低時,減少弛放氣洗醇的脫鹽水量;②在變壓吸附原料氣冷卻器后增加氣液分離裝置,用于分離原料氣中的水。
改進后,變壓吸附原料氣經(jīng)過氣液分離,大大減少帶液量,避免液擊對回收氣壓縮機運行的影響,減少回收氣壓縮機的檢修頻率,單臺壓縮機每年可節(jié)約10萬元設備運行維護成本,而且有效保護變壓吸附吸附劑,延長吸附劑的使用壽命。
通過對甲醇弛放氣提氫裝置的優(yōu)化及改進,可以對生產(chǎn)中不合理問題加以解決,保障裝置的經(jīng)濟、有效、安全、穩(wěn)定運行。同時還可以對生產(chǎn)成本進行降低,提高資源的有效利用率,也減少了生產(chǎn)過程中的不安全因素,得到了良好的經(jīng)濟效益和安全效益。但是在甲醇弛放氣提氫生產(chǎn)過程中,仍然有許多優(yōu)化改進措施需要工藝人員不斷深入探索。
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1003-3467(2017)08-0042-03
2017-05-06
舒萬春(1986-),男,助理工程師,從事化工生產(chǎn)技術管理工作,電話:13839854987。