朱洪鵬
(大唐石門(mén)發(fā)電有限責(zé)任公司,湖南 石門(mén) 415300)
脫硫系統(tǒng)吸收塔漿液偏黑及pH值偏低處理
朱洪鵬
(大唐石門(mén)發(fā)電有限責(zé)任公司,湖南 石門(mén) 415300)
#2機(jī)運(yùn)行,#1機(jī)停機(jī)一個(gè)月后開(kāi)機(jī),機(jī)組按正常程序投運(yùn)脫硫系統(tǒng)。脫硫系統(tǒng)投運(yùn)后發(fā)生漿液偏黑,脫水效果不好,后續(xù)發(fā)生pH值偏低,增加進(jìn)漿量pH值調(diào)整無(wú)效等問(wèn)題。經(jīng)處理恢復(fù)到正常值。
石灰石漿液偏黑;異常處理; pH值下降;漿液置換
隨著國(guó)家政策對(duì)環(huán)保問(wèn)題的日益重視,火電企業(yè)在脫硫、脫硝、除塵幾方面進(jìn)行了大量的投入,提高了設(shè)備的穩(wěn)定性,同時(shí)也對(duì)設(shè)備運(yùn)行提出了更高的要求,如取消了煙道旁路等,使得環(huán)保設(shè)備的運(yùn)行管理面臨著較大的壓力。正常開(kāi)機(jī)后,脫硫設(shè)備必須保持穩(wěn)定運(yùn)行,不能發(fā)生嚴(yán)重影響主機(jī)運(yùn)行的事故,因此對(duì)石灰石漿液品質(zhì)提出了更高的要求。在脫硫設(shè)備運(yùn)行中,漿液品質(zhì)異常的處理只能在設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中進(jìn)行,不允許退出脫硫設(shè)備進(jìn)行處理。
表1 石門(mén)電廠(chǎng)機(jī)組FGD主要性能指標(biāo)
某火力發(fā)電公司#1、#2機(jī)組(2×330MW)煙氣采用石灰石-石膏濕法脫硫工藝,煙氣脫硫效率不低于97%。脫硫劑為石灰石(CaCO3)漿液,與煙氣中的SO2接觸后發(fā)生化學(xué)反應(yīng)生成亞硫酸鈣,并就地強(qiáng)制氧化為石膏,石膏經(jīng)兩級(jí)脫水處理排出。#1、#2吸收塔都分為主塔和輔塔。從#1、#2鍋爐排出的原煙氣經(jīng)引風(fēng)機(jī)升壓后,分別進(jìn)入#1、#2吸收塔,漿液循環(huán)泵將吸收塔下部的漿液打入上部的噴淋母管,再通過(guò)支管、噴嘴變?yōu)榧?xì)小的漿液液滴落下,原煙氣自下而上流動(dòng)時(shí),煙氣中的SO2與自上而下的石灰石漿液液滴在相遇過(guò)程中發(fā)生化學(xué)反應(yīng)生成亞硫酸鈣,并在吸收塔反應(yīng)池中被氧化風(fēng)機(jī)鼓入的氧氣強(qiáng)制氧化為硫酸鈣。脫硫后的凈煙氣溫度為48~50℃,直接送入煙囪排向大氣。
#2機(jī)運(yùn)行,#1機(jī)停機(jī)一個(gè)月后開(kāi)機(jī),機(jī)組按正常程序投運(yùn)#1脫硫系統(tǒng)。開(kāi)機(jī)后8 h,#1吸收塔漿液密度上漲至1160 kg/m3,正常投運(yùn)脫水系統(tǒng),此時(shí)發(fā)現(xiàn)#1系統(tǒng)漿液偏黑,同時(shí)石膏脫水效果不好。排除其他因素后確認(rèn)為漿液品質(zhì)異常,按規(guī)定立即進(jìn)行漿液置換處理:吸收塔補(bǔ)水至高液位(11.4 m)后開(kāi)始進(jìn)行排漿,排漿2 m后再進(jìn)漿、補(bǔ)水,重復(fù)以上操作,進(jìn)行多次排漿置換。48 h后,漿液品質(zhì)基本無(wú)變化,效果仍不理想,并且造成漿液pH值下降至5.0左右(正常運(yùn)行時(shí)按5.3~5.8控制)。通過(guò)連續(xù)最大進(jìn)漿量進(jìn)漿2 h,漿液pH值無(wú)變化。
后續(xù)發(fā)生pH值偏低,增加進(jìn)漿量pH值調(diào)整無(wú)效等問(wèn)題。
漿液化驗(yàn)結(jié)果顯示漿液中含有較多的CaSO3·1/2H2O,石膏化驗(yàn)結(jié)果也顯示石膏中CaSO3·1/2H2O含量超標(biāo)。
1.1 原因分析
1.1.1 引起吸收塔漿液品質(zhì)異常的原因
(1)#1爐吸收塔漿液在停機(jī)后倒至#1、#2事故漿液箱,因漿液量較大,密度偏高,對(duì)#1事故漿液箱漿液進(jìn)行了石膏脫水處理。#1機(jī)停機(jī)一個(gè)月,漿液一直存放于事故漿液箱中,存放時(shí)間過(guò)長(zhǎng),導(dǎo)致事故漿液箱中的漿液品質(zhì)發(fā)生變化,漿液發(fā)臭;
(2)事故漿液箱中品質(zhì)惡化漿液未及時(shí)發(fā)現(xiàn),在開(kāi)機(jī)前未采取措施,而是將事故漿液箱中漿液全部倒至吸收塔,導(dǎo)致開(kāi)機(jī)后發(fā)現(xiàn)漿液品質(zhì)異常,脫水效果不佳;
(3)開(kāi)機(jī)后為保證脫硫總排口煙氣含硫量在正常范圍內(nèi),吸收塔必須保證運(yùn)行,對(duì)品質(zhì)已惡化漿液只能在運(yùn)行中處理。導(dǎo)致漿液置換只能部分進(jìn)行,置換效果不佳。
1.1.2 引起漿液pH值下降的原因[1]
吸收塔漿液pH值偏低,在煙氣含硫量正常范圍變化時(shí),同過(guò)連續(xù)加入新漿液,而pH值變化緩慢,可能存在以下原因:
(1)由于機(jī)組煙氣量或吸收塔進(jìn)口原煙氣SO2濃度突變,造成吸收塔內(nèi)反應(yīng)加劇,CaCO3含量減少,pH值下降。開(kāi)機(jī)后吸收塔入口煙氣量及煙氣含硫量均在正常范圍內(nèi)波動(dòng),排除了漿液吸收SO2過(guò)多,引起CaCO3含量減少,造成pH值下降的可能性。
(2)吸收塔漿液密度高沒(méi)有及時(shí)外排,漿液中的CaSO4·2H2O飽和會(huì)抑制CaCO3溶解反應(yīng)。開(kāi)機(jī)后根據(jù)漿液密度,脫水系統(tǒng)按要求啟動(dòng),#1吸收塔密度沒(méi)有發(fā)生過(guò)高現(xiàn)象,沒(méi)有發(fā)生CaSO4·2H2O飽和,排除了CaSO4·2H2O飽和抑制CaCO3溶解的可能性。
(3)電除塵后粉塵含量高或重金屬成分高,在吸收塔漿液內(nèi)形成一個(gè)穩(wěn)定的化合物,附著在石灰石顆粒表面,影響石灰石顆粒的溶解反應(yīng),導(dǎo)致石灰石漿液對(duì)pH值的調(diào)解無(wú)效。石門(mén)電廠(chǎng)入口煙氣含量較低(<30 mg/Nm3),排除了粉塵引起漿液中毒的可能性。
(4)工藝水水質(zhì)差,系統(tǒng)中的氯離子濃度高;石灰石品質(zhì)差,引起吸收塔漿液發(fā)生石灰石盲區(qū)。石門(mén)電廠(chǎng)#1、#2脫硫系統(tǒng)公用一個(gè)工藝水水箱,公用一個(gè)石灰石漿液箱,#2吸收塔漿液品質(zhì)正常,可以排除工藝水、石灰石品質(zhì)差引起漿液品質(zhì)異常的可能性,可以排除該因素引起pH值低的可能性。)
(5)氧化不充分引起亞硫酸鹽致盲;根據(jù)化驗(yàn)結(jié)果亞硫酸鹽含量偏高,這是導(dǎo)致漿液pH值下降的可能原因。
開(kāi)機(jī)后發(fā)現(xiàn)漿液偏黑、脫水效果不佳時(shí),及時(shí)采取部分置換漿液的方式對(duì)漿液進(jìn)行調(diào)整,經(jīng)過(guò)多次漿液部分置換;共進(jìn)行漿液部分置換11次,每次直接將吸收塔液位控制在高位(11.4 m)排漿兩米,排漿時(shí)不補(bǔ)水,使得漿液偏黑的情況得到緩解,但脫水效果仍不佳,同時(shí)發(fā)生漿液pH值調(diào)整無(wú)效的新情況;
新情況發(fā)生后,及時(shí)采取新的應(yīng)對(duì)措施:
(1)氧化風(fēng)量滿(mǎn)足正常要求的同時(shí),再增加一臺(tái)氧化風(fēng)機(jī)運(yùn)行;根據(jù)漿液及石膏化驗(yàn)結(jié)果,判斷亞硫酸鹽含硫偏高,因此增加一臺(tái)氧化風(fēng)機(jī)運(yùn)行,增大氧化空氣量,對(duì)漿液進(jìn)行充分的氧化,使?jié){液中的亞硫酸鹽及時(shí)轉(zhuǎn)化為石膏;
(2)控制吸收塔石灰石漿液進(jìn)漿量,根據(jù)吸收塔入口含硫量的變化,嚴(yán)格按照理論進(jìn)漿量進(jìn)行控制;理論進(jìn)漿量按下式進(jìn)行計(jì)算:
L為理論進(jìn)漿量,t/h;
其中Q為機(jī)組實(shí)時(shí)負(fù)荷,萬(wàn)kW·h;
SO2為吸收塔煙氣入口實(shí)時(shí)含硫量,mg/Nm3;
30為機(jī)組運(yùn)行時(shí)負(fù)荷的高限,5500為對(duì)應(yīng)高限負(fù)荷時(shí)煙氣的入口含硫量,mg/Nm3;即機(jī)組負(fù)荷為30萬(wàn)kW·h,對(duì)應(yīng)的入口硫?yàn)?500 mg/Nm3時(shí)進(jìn)漿量為30 t/h。
(3)嚴(yán)格按照漿液密度執(zhí)行脫水系統(tǒng)的啟停:密度高于1160 kg/m3時(shí)立即進(jìn)行脫水,密度低于1120 kg/m3時(shí)停止脫水,確保石膏的及時(shí)排出;控制好廢水排放量,保質(zhì)漿液中雜質(zhì)及時(shí)排出。
(4)進(jìn)行上述處理的同時(shí)嚴(yán)密監(jiān)控pH值變化:低于漿液pH值5.1時(shí)進(jìn)行漿液置換,防止?jié){液pH值繼續(xù)降低對(duì)系統(tǒng)運(yùn)
行造成影響;漿液pH值高于5.2,密度達(dá)到脫水系統(tǒng)啟動(dòng)要求時(shí)則進(jìn)行脫水。實(shí)際處理過(guò)程中,增加了氧化風(fēng)機(jī)運(yùn)行后,漿液pH值緩慢回升,沒(méi)有再次進(jìn)行漿液置換。
為了滿(mǎn)足機(jī)組運(yùn)行時(shí)的環(huán)保要求,避免退出脫硫系統(tǒng)處理漿液品質(zhì)異常的情況發(fā)生,石門(mén)電廠(chǎng)在漿液品質(zhì)異常(漿液偏黑、脫水效果不佳)時(shí)首先對(duì)漿液進(jìn)行了多次部分置換;然后增加氧化風(fēng)機(jī)運(yùn)行后16 h,對(duì)漿液進(jìn)行強(qiáng)制氧化,pH值回升至5.2,并根據(jù)漿液密度進(jìn)行正常石膏排放,保持一定量的廢水排出;通過(guò)連續(xù)保持比正常運(yùn)行時(shí)比正常運(yùn)行時(shí)多增加一臺(tái)氧化風(fēng)機(jī)運(yùn)行;同時(shí)按理論進(jìn)漿量控制石灰石漿液的供入,漿液pH值緩慢回升,24 h后漿液pH值回升至5.3,48 h后漿液pH值回升至5.6,漿液品質(zhì)正常,脫水效果良好。
(1)長(zhǎng)期存放于事故漿液箱的石灰石漿液可能會(huì)產(chǎn)生品質(zhì)變化,在機(jī)組長(zhǎng)時(shí)間停機(jī)后再次開(kāi)機(jī)時(shí),將事故漿液箱的漿液倒至吸收塔前應(yīng)注意化驗(yàn)漿液品質(zhì),確認(rèn)漿液品質(zhì)合格時(shí)才使用;最好定期對(duì)存放于事故漿液箱的漿液定期進(jìn)行化驗(yàn),以便在發(fā)現(xiàn)漿液品質(zhì)變化時(shí)及時(shí)進(jìn)行分析,采取應(yīng)對(duì)措施;
(2)機(jī)組運(yùn)行中漿液品質(zhì)異常,在不能退出脫硫系統(tǒng)運(yùn)行的前提下,首先應(yīng)排除外部因素對(duì)漿液品質(zhì)的影響,進(jìn)而及時(shí)進(jìn)行多次部分漿液置換,緩解漿液品質(zhì);
(3)在對(duì)漿液進(jìn)行了多次部分置換之后發(fā)生漿液pH值偏低、增大進(jìn)漿量調(diào)整pH值無(wú)效的問(wèn)題時(shí),因及時(shí)確認(rèn)引起pH值偏低的原因,石門(mén)電廠(chǎng)經(jīng)過(guò)分析確認(rèn)產(chǎn)生pH值偏低的原因可能是漿液氧化不充分引起亞硫酸鹽致盲經(jīng);過(guò)增大氧化風(fēng)量進(jìn)行強(qiáng)制氧化的處理方式,使?jié){液pH值恢復(fù)到正常范圍內(nèi)。
(4)漿液品質(zhì)異常在運(yùn)行中處理是一個(gè)緩慢的過(guò)程,即使采取了正確的處理方式短時(shí)間內(nèi)可能不會(huì)起到明顯的效果,因此在處理過(guò)程中必須嚴(yán)密監(jiān)視漿液品質(zhì)的變化,并對(duì)入口煙氣含硫量、氧化風(fēng)量、石灰石漿液供入量、漿液pH值、石膏排放脫水等進(jìn)行合理控制,才能在采取正確措施之后使?jié){液品質(zhì)逐步好轉(zhuǎn)。
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(本文文獻(xiàn)格式:朱洪鵬.脫硫系統(tǒng)吸收塔漿液偏黑及pH值偏低處理[J].山東化工,2017,46(7):140-141.)
2017-02-20
朱洪鵬(1987—),男,江西九江人,脫硫?qū)9ぃ饕獜氖码姀S(chǎng)化學(xué)專(zhuān)業(yè)技術(shù)工作。
X701.3
B
1008-021X(2017)07-0140-02