摘 要:針對(duì)十里泉發(fā)電廠330 MW機(jī)組高壓抗燃油酸值升高的情況,分析了酸值升高的原因,認(rèn)真查找系統(tǒng)、設(shè)備存在的問(wèn)題,并依據(jù)問(wèn)題制定了相應(yīng)的處理和改善措施,進(jìn)而高壓抗燃油酸值得到有效控制,機(jī)組的安全運(yùn)行得到有效保證。
關(guān)鍵詞:DEH;抗燃油;酸值異常;劣化
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.17.166
華電國(guó)際十里泉發(fā)電廠兩臺(tái)330MW機(jī)組(#6、7機(jī)組)投產(chǎn)于上世紀(jì)九十年代,為哈爾濱汽輪機(jī)廠引進(jìn)西屋技術(shù)國(guó)產(chǎn)化機(jī)組,是亞臨界、一次中間再熱、單軸、三缸四排汽凝汽沖動(dòng)式汽輪機(jī),采用DEH控制系統(tǒng),系統(tǒng)采用高壓磷酸酯抗燃油,系統(tǒng)運(yùn)行壓力14.5±0.5MPa??谷加妥鳛殡娨赫{(diào)節(jié)系統(tǒng)的動(dòng)力油,具有燃點(diǎn)高、抗老化能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),但在使用過(guò)程中由于各種因素的影響或處理維護(hù)不及時(shí)就會(huì)出現(xiàn)油質(zhì)劣化現(xiàn)象,主要表現(xiàn)為酸值升高、電阻率下降、水分增加、顆粒物增多等,其中酸值升高對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行的危害最為嚴(yán)重。自2012年4月份以來(lái),十里泉發(fā)電廠兩臺(tái)330MW機(jī)組抗燃油逐漸出現(xiàn)酸值升高、電阻率下降、顆粒污染度等級(jí)不合格也時(shí)有發(fā)生等問(wèn)題,其中酸值升高問(wèn)題一直未得到徹底解決。#7機(jī)組抗燃油酸值最高升至2015年3月份的0.39mgKOH/g,#6機(jī)組抗燃油酸值最高升至2015年5月份的0.32mgKOH/g,嚴(yán)重威脅系統(tǒng)的安全運(yùn)行。另外還造成在線再生裝置、外置式濾油設(shè)備的長(zhǎng)期投運(yùn),濾芯更換頻繁。
1 抗燃油酸值升高的危害
酸值是評(píng)定抗燃油劣化或水解變質(zhì)的一項(xiàng)重要指標(biāo)。長(zhǎng)期保持較高酸值,會(huì)加速磷酸酯抗燃油的水解直至劣化,導(dǎo)致產(chǎn)生沉淀以及起泡,從而縮短抗燃油的使用壽命??谷加退嶂瞪哌€會(huì)對(duì)金屬部件產(chǎn)生腐蝕作用,比如伺服閥內(nèi)部滑閥遭到腐蝕后,會(huì)造成伺服閥的內(nèi)漏加重,調(diào)節(jié)性能穩(wěn)定性下降,造成配汽機(jī)構(gòu)的抖動(dòng),機(jī)組轉(zhuǎn)速或負(fù)荷波動(dòng)幅度大,嚴(yán)重影響著機(jī)組的安全、可靠運(yùn)行。
2 酸值升高的原因查找
針對(duì)抗燃油酸值頻繁超標(biāo)的現(xiàn)象,電廠檢修人員認(rèn)真進(jìn)行了原因查找和分析。
2.1 溫度的影響
油系統(tǒng)中局部溫度過(guò)高或油管路的某一段受高溫的影響,就會(huì)導(dǎo)致油質(zhì)老化分解,產(chǎn)生大量的有機(jī)酸,這是造成酸值異常的主要原因之一。利用紅外線測(cè)溫儀對(duì)兩臺(tái)機(jī)組的抗燃油管路溫度場(chǎng)分布情況進(jìn)行了一次全面仔細(xì)的檢查,檢測(cè)結(jié)果發(fā)現(xiàn),在兩臺(tái)機(jī)組的抗燃油管路中確實(shí)存在一些過(guò)熱點(diǎn),主要有以下兩個(gè)方面。
2.1.1 安裝位置或結(jié)構(gòu)不合理造成的過(guò)熱點(diǎn)
一是在高壓調(diào)門(mén)油動(dòng)機(jī)處,由于油動(dòng)機(jī)與高壓調(diào)門(mén)之間距離較近,保溫隔熱效果差,油動(dòng)機(jī)及油管路受到來(lái)自高調(diào)門(mén)閥體的高溫輻射較嚴(yán)重,油動(dòng)機(jī)、油管路表面溫度高達(dá)87℃。
二是高壓主汽門(mén)油動(dòng)機(jī)管路與保溫緊靠,管路溫度也長(zhǎng)期保持在61-73℃左右。
機(jī)組在運(yùn)行中,由于結(jié)構(gòu)上的原因,抗燃油系統(tǒng)各個(gè)部位內(nèi)漏量小,抗燃油管路中的油流動(dòng)慢,以上兩個(gè)部位的油液得不到及時(shí)更新和冷卻,極易產(chǎn)生局部過(guò)熱,最終導(dǎo)致油質(zhì)劣化。
2.1.2 系統(tǒng)冷卻效果差
現(xiàn)場(chǎng)還發(fā)現(xiàn)#6機(jī)組抗燃油冷卻器由于使用時(shí)間長(zhǎng)、設(shè)備老化,冷卻效果極差,同時(shí)冷油器只能冷卻回油,對(duì)于油箱內(nèi)部未設(shè)置強(qiáng)制冷卻循環(huán)系統(tǒng),這樣即使在冬季油箱內(nèi)油溫最高也能到65℃??谷加烷L(zhǎng)時(shí)間得不到有效的冷卻,油溫過(guò)熱,也是導(dǎo)致劣化變質(zhì)的因素之一。
2.2 油中水分的影響
對(duì)于磷酸酯類(lèi)的抗燃油,水分含量增加會(huì)加速油液水解,繼而生成酸性磷酸酯和酚,然后進(jìn)一步反應(yīng)生成低分子酸和高分子老化產(chǎn)物。同時(shí)產(chǎn)生的酸性產(chǎn)物又強(qiáng)化油品分解,最終導(dǎo)致油品酸值不斷提高。
經(jīng)過(guò)化學(xué)檢驗(yàn)人員測(cè)定,兩臺(tái)機(jī)組抗燃油水分含量長(zhǎng)期在合格線上下波動(dòng),水分含量最大為2015年5月份的1600mg/L,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)1000mg/L的標(biāo)準(zhǔn)值,最低的水分含量也在1100mg/L。
現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn),兩臺(tái)機(jī)組的抗燃油箱頂部的空氣濾清器內(nèi)污垢較多,濾清器吸附潮氣能力差,造成空氣中的潮氣不斷進(jìn)入油箱內(nèi)部融入抗燃油中。由此可見(jiàn),空氣濾清器吸附潮氣能力差是造成油中含水量異常的主要原因。
3 處理措施
3.1 優(yōu)化安裝方式
自2015年10月份起,電廠利用機(jī)組檢修機(jī)會(huì),對(duì)高壓調(diào)門(mén)油動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)和安裝方式進(jìn)行了三個(gè)方面的優(yōu)化改造。
一是針對(duì)系統(tǒng)內(nèi)油流緩慢問(wèn)題,對(duì)油缸內(nèi)部進(jìn)行改造,即在油動(dòng)機(jī)活塞桿下端部加工一小孔通道,并在小孔通道內(nèi)安裝一個(gè)Ф0.6mm的節(jié)流孔。這樣,活塞下部的壓力油經(jīng)節(jié)流孔進(jìn)入活塞上部,加快了活塞上部的油液流動(dòng),通過(guò)油液自身的流動(dòng),既降低了油液的溫度,又帶走了油缸體的熱量,防止了因油液流動(dòng)緩慢而造成局部油液過(guò)熱。該節(jié)流孔設(shè)計(jì)時(shí)考慮油泵的出力,經(jīng)過(guò)計(jì)算選擇節(jié)流孔直徑為0.6mm,六個(gè)油缸泄流量小于10.5l/min,遠(yuǎn)小于油泵90L/min的排量,對(duì)系統(tǒng)壓力流量無(wú)影響。
二是對(duì)油動(dòng)機(jī)集成塊油管路安裝位置進(jìn)行改善。集成塊油管接口由原來(lái)的朝向高壓調(diào)門(mén)改為朝向維護(hù)側(cè)。
因管路安裝位置改變,抗燃油管道與高壓調(diào)門(mén)之間的距離加大,減弱了高壓調(diào)門(mén)對(duì)管路的熱輻射。另外還簡(jiǎn)化了結(jié)構(gòu),將原朝向高調(diào)門(mén)的管接頭改為朝向維護(hù)人員,便于管道缺陷的檢查和處理。
三是積極采用新技術(shù),采用新型納米復(fù)合保溫涂料替代傳統(tǒng)的硅酸鋁保溫材料。同樣的保溫效果,新型保溫涂料層要比硅酸鋁保溫材料薄的多,這樣不但能起到較好的保溫專(zhuān)用,而且高調(diào)門(mén)與油動(dòng)機(jī)之間的空間得以擴(kuò)大,通風(fēng)效果加強(qiáng),更加有利于油動(dòng)機(jī)本身的降溫。
3.2 優(yōu)化冷卻系統(tǒng)
對(duì)抗燃油冷卻系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化改造。通過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的勘察,采用了新型的板式換熱器,同時(shí)增加了一路油箱內(nèi)部的強(qiáng)制循環(huán)冷卻系統(tǒng)。通過(guò)優(yōu)化,油溫得到了有效控制。
3.3 空氣濾清器改造
為彌補(bǔ)傳統(tǒng)空氣濾清器的缺陷和不足,對(duì)濾清器進(jìn)行改造,以防止空氣中的潮氣融入油中,將原空氣濾清器拆除,更換成新型高效吸濕型空氣濾清器。同時(shí)要求運(yùn)行和檢修人員加強(qiáng)巡檢,發(fā)現(xiàn)濾清器內(nèi)的吸附劑顏色退變,立即更換吸附劑,以確保其吸濕效果。
4 結(jié)語(yǔ)
通過(guò)以上改造,一是油溫控制一直較好,兩臺(tái)機(jī)組的油溫一直能控制在45℃以下。二是油中進(jìn)水明顯減少,兩臺(tái)機(jī)組最高含水量為460mg/L。經(jīng)過(guò)化驗(yàn)人員統(tǒng)計(jì),自2016年2月份改造工作實(shí)施完工以來(lái),抗燃油酸值一直保持在0.06mgKOH/g以下,效果十分明顯。有效保證了抗燃油的使用周期,提高了抗燃油系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性,保證了機(jī)組的安全、可靠、長(zhǎng)周期運(yùn)行,為企業(yè)創(chuàng)造了一定的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。
參考文獻(xiàn) :
[1]顧偉飛.淺談汽輪機(jī)抗燃油的維護(hù)和保養(yǎng)[J].浙江電力,2007,26(01):56-58.
[2]郭春,幸曙光.火力發(fā)電廠抗燃油的科學(xué)監(jiān)督和運(yùn)行管理[J].內(nèi)蒙古電力技術(shù),2004,22(03):63-65.
[3]季會(huì)群.EH系統(tǒng)主要部件的故障分析和處理[J].新華簡(jiǎn)報(bào),2002 NO.23.
[4]李燁峰,劉永洛,嚴(yán)濤等.900MW核發(fā)電機(jī)組抗燃油系統(tǒng)污染原因分析[C].第四屆全國(guó)火力發(fā)電技術(shù)年會(huì)論文,2003.
作者簡(jiǎn)介:馬瑩(1978-),男,山東滕州人,工程師,從事發(fā)電廠汽機(jī)檢修管理方面的工作。