尚紅澤
摘 要:本文針對(duì)大唐三門峽發(fā)電有限責(zé)任公司一、二期機(jī)組增容改造后,原灰?guī)鞄祉數(shù)牟即龎m器出力不足冒正壓運(yùn)行,真空壓力釋放閥經(jīng)常動(dòng)作開啟;干灰?guī)炝衔挥?jì)測(cè)量精度不夠,必須人為干預(yù)手工測(cè)量經(jīng)常導(dǎo)致灰?guī)煲鐜?;干灰?guī)炱嚿⒀b機(jī)除塵器卸灰冒灰污染環(huán)境等問題而策劃。通過對(duì)灰?guī)觳即龎m器、散裝機(jī)除塵器及灰?guī)炝衔挥?jì)的設(shè)計(jì)原理、結(jié)構(gòu)、日常運(yùn)行及檢修維護(hù)方面進(jìn)行探索論證,對(duì)原灰?guī)觳即龎m器增大除塵器過濾面積和排塵風(fēng)機(jī)的出力、散裝機(jī)除塵器及干灰?guī)炝衔挥?jì)進(jìn)行相應(yīng)改造,從而有效解決了灰?guī)煨痘已b車冒灰的現(xiàn)象,消除了環(huán)境污染的隱患,保證了灰?guī)彀踩€(wěn)定運(yùn)行。
關(guān)鍵詞:干灰?guī)?;布袋除塵器;散裝機(jī);料位計(jì);技術(shù)改造
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.18.166
0 引言
布袋除塵器的工作原理是除塵器由灰斗、上箱體、中箱體、下箱體等部分組成,上、中、下箱體為分室結(jié)構(gòu)。工作時(shí),含塵氣體由進(jìn)風(fēng)道進(jìn)入灰斗,粗塵粒直接落入灰斗底部,細(xì)塵粒隨氣流轉(zhuǎn)折向上進(jìn)入中、下箱體,粉塵積附在濾袋外表面,過濾后的氣體進(jìn)入上箱體至凈氣集合管-排風(fēng)道,經(jīng)排風(fēng)機(jī)排至大氣。清灰過程是先切斷該室的凈氣出口風(fēng)道,使該室的布袋處于無氣流通過的狀態(tài)。然后開啟脈沖閥用壓縮空氣進(jìn)行脈沖噴吹清灰,切斷閥關(guān)閉時(shí)間足以保證在噴吹后從濾袋上剝離的粉塵沉降至灰斗,避免了粉塵在脫離濾袋表面后又隨氣流附集到相鄰濾袋表面的現(xiàn)象,使濾袋清灰徹底,并由可編程序控制儀對(duì)排氣閥、脈沖閥及卸灰閥等進(jìn)行全自動(dòng)控制。
1 系統(tǒng)概述
公司一、二期灰?guī)旆勖夯移嚿⒀b機(jī)全部采用的是青島三杰鍋爐設(shè)備有限公司生產(chǎn),布袋除塵器由南通振華電力機(jī)械有限責(zé)任公司生產(chǎn)。設(shè)備具體參數(shù)如下:
原布袋除塵器參數(shù):
2 運(yùn)行中存在的問題
公司一期2*300MW機(jī)組2臺(tái)鍋爐排灰量為100t/h,二期2*600MW機(jī)組2臺(tái)鍋爐排灰量為200t/h。公司4臺(tái)鍋爐電除塵的干灰主輸送至灰?guī)??;規(guī)旆謩e有容量為3000噸原灰?guī)?、粗灰?guī)臁⒓?xì)灰?guī)旄?座。原設(shè)計(jì)各臺(tái)鍋爐電除塵器的粗灰既可進(jìn)原灰?guī)欤挚蛇M(jìn)粗灰?guī)?。庫頂配?臺(tái)DMG-120布袋除塵器(其中原灰?guī)?臺(tái),粗灰?guī)?臺(tái),細(xì)灰?guī)?臺(tái))。
目前,灰?guī)彀惭b2套分選系統(tǒng),原灰?guī)斓母苫医?jīng)過分選處理后,粗灰進(jìn)入粗灰?guī)欤?xì)灰進(jìn)入細(xì)灰?guī)欤ǔ善穾欤?。目?臺(tái)爐的原灰全部進(jìn)原灰?guī)?,而原灰?guī)祉攦H有2臺(tái)過濾面積為150m2的布袋除塵器,不能解決進(jìn)入原灰?guī)斓膲嚎s空氣,庫內(nèi)不能保持負(fù)壓狀態(tài),煤質(zhì)差時(shí)更甚,導(dǎo)致原灰?guī)靸?nèi)產(chǎn)生正壓從真空壓力釋放閥處向外直接排放,污染環(huán)境。
燃煤差時(shí),除灰系統(tǒng)需開啟12臺(tái)除灰空壓機(jī),(單臺(tái)空壓機(jī)出力12.5Nm3/min),電除塵灰斗和灰?guī)炫渲脷饣L(fēng)機(jī),正常運(yùn)行6臺(tái)(單臺(tái)氣化風(fēng)機(jī)出力13Nm3/min),原灰?guī)斓牟即龎m器過濾面積和排塵風(fēng)機(jī)出力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足輸灰排氣的過濾需要,導(dǎo)致原灰?guī)靸?nèi)過量的空氣從真空壓力釋放閥處向外直接排放。大量灰氣同時(shí)進(jìn)入一座灰?guī)?,庫?nèi)卸壓空間明顯減少,不利于灰的沉降擴(kuò)散分離。結(jié)果造成目前的狀況是:灰?guī)鞄祉敺蹓m飛揚(yáng),嚴(yán)重污染環(huán)境,給公司文明生產(chǎn)帶來負(fù)面影響。
3 具體實(shí)施措施及方案
(1)原灰?guī)觳即龎m器布袋改造方案。1)原灰?guī)?、粗灰?guī)熘g聯(lián)絡(luò)管管徑為φ325×7無縫管,更換為φ480×7無縫管。連通管更換為φ480×7管道后,可以平衡兩灰?guī)扉g不均勻氣量為150Nm3/min。2)進(jìn)入原灰?guī)斓目偪諝饬繛檫\(yùn)行的除灰空壓機(jī)、氣化風(fēng)機(jī)和一部分儀用壓縮空氣。
41.8×12+13×6=579.6Nm3/min。總空氣量約580Nm3/min.
3)每臺(tái)布袋除塵器的過濾風(fēng)量為580/2-75=165Nm3/min.取1.2的修正系數(shù)后,每臺(tái)布袋除塵器的過濾風(fēng)量為165×1.2=198Nm3/min。4)過濾風(fēng)速取0.8m/S,每臺(tái)布袋除塵器的過濾面積需247㎡。5)根據(jù)目前原灰?guī)鞄祉斂臻g位置,布袋除塵器的擴(kuò)容受限,原布袋除塵器基礎(chǔ)尺寸不變。因此只能考慮在原基礎(chǔ)上增加布袋口徑,每臺(tái)布袋除塵器的過濾面積達(dá)168㎡。6)排塵風(fēng)機(jī)出力增大,保證灰?guī)靸?nèi)負(fù)壓狀態(tài)。
(2)原灰?guī)觳即龎m器頂部孔板改造方案。1)在不改變?cè)龎m器基礎(chǔ)尺寸的情況下,利用原除塵器的殼體。2)拆除原除塵器的頂部孔板。3)安裝改進(jìn)的頂部孔板及加大匹配的排塵風(fēng)機(jī)。4)原灰?guī)?、粗灰?guī)熘g聯(lián)絡(luò)管管徑為φ325×7mm無縫管,更換為φ480×7mm無縫管。5)拆除原、粗三座灰?guī)鞄祉斅?lián)絡(luò)管的φ325×7mm聯(lián)絡(luò)管道。6)將庫頂聯(lián)絡(luò)管更換為φ480×7的無縫管,管道隔絕門更換為DN450的插板門。
(3)散裝機(jī)除塵器進(jìn)行改造方案。針對(duì)干灰?guī)炱嚿⒀b機(jī)卸灰冒灰污染環(huán)境的情況。具體方案是在原來已經(jīng)更換加大出力的除塵風(fēng)機(jī)的情況下,解決布袋積灰的情況,同時(shí)對(duì)布袋吹灰控制進(jìn)行改造。
(4)灰?guī)炝衔挥?jì)進(jìn)行改造方案。針對(duì)干灰?guī)煸衔挥?jì)人工測(cè)量經(jīng)常導(dǎo)致灰?guī)煲鐜?,污染環(huán)境的情況,將原灰?guī)炝衔挥?jì)更換為上海思派電子科技有限公司生產(chǎn)的SR-20F-T型阻旋音叉雷達(dá)料位計(jì)并將信號(hào)引接到灰?guī)炝忝?。既?shí)現(xiàn)灰?guī)斓幕椅粶y(cè)量的及時(shí)性、準(zhǔn)確性又便于人員在零米觀察。有效解決灰?guī)煲鐜烀盎?,污染環(huán)境的現(xiàn)象。
4 結(jié)論
通過此次全面的對(duì)灰?guī)煸O(shè)備的技術(shù)改造,公司灰?guī)斓陌踩拿魃a(chǎn)環(huán)境面貌大大提高,徹底消除了原灰?guī)鞄祉斆盎?、卸灰冒灰及灰?guī)煲鐜斓默F(xiàn)象。從而保證了灰?guī)煸O(shè)備的安全穩(wěn)定運(yùn)行,以及杜絕了污染環(huán)境等環(huán)保事件的發(fā)生,提高了灰?guī)爝\(yùn)行的可靠性,對(duì)其他相同隱患灰?guī)旄脑炀哂休^高的借鑒意義。
參考文獻(xiàn):
[1]青島三杰鍋爐設(shè)備有限公司.粉煤灰汽車散裝機(jī)系統(tǒng)安裝、調(diào)試、維護(hù)使用說明書[S].
[2]南通振華電力機(jī)械有限責(zé)任公司.灰?guī)觳即龎m器安裝、調(diào)試說明書[S].endprint