高寧 延海波(陜西延長中煤榆林能源化工有限責(zé)任公司,陜西 靖邊 718500)
超馳控制在DCS系統(tǒng)中的實現(xiàn)及應(yīng)用
高寧 延海波(陜西延長中煤榆林能源化工有限責(zé)任公司,陜西 靖邊 718500)
本文簡述了超馳控制的原理和作用,分析了超馳控制實際應(yīng)用的關(guān)鍵因素及實現(xiàn)方法。在DCS系統(tǒng)中使用兩種不同的組態(tài)方法搭建了超馳控制回路,通過動態(tài)調(diào)試,效果良好,實現(xiàn)了超馳控制在化工裝置的實際應(yīng)用。
超馳控制;抗積分飽和;DCS系統(tǒng)
長期以來人們對自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)的投入抱著既歡迎又擔(dān)心的心態(tài),生產(chǎn)過程實現(xiàn)自動化會促進經(jīng)濟效益提高,減輕運行人員勞動強度,這是受歡迎的主要原因。實際應(yīng)用中常規(guī)自動調(diào)節(jié)因設(shè)備功能單調(diào)、控制方式不夠完善,其長期運行的可靠性欠佳而讓人擔(dān)心。經(jīng)過多年的實踐證明,在DCS中實現(xiàn)的超馳控制,以其功能強、協(xié)調(diào)性好、覆蓋面廣、可靠性高等突出優(yōu)點為自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)安全穩(wěn)定的投入筑下堅實基礎(chǔ),對提高自動投入率有很大幫助。隨著DCS應(yīng)用的深入,超馳控制在越來越多的石油化工裝置得到應(yīng)用,已經(jīng)逐漸成為自動控制系統(tǒng)中不可缺少的組成部分[1]。
超馳控制是把生產(chǎn)過程中的限制條件所構(gòu)成的邏輯關(guān)系,疊加到正常的自動控制系統(tǒng)上去的一種組合控制方法,也就是系統(tǒng)中設(shè)有兩個或兩個以上的控制器,通過(高、低值)選擇器選出能適應(yīng)生產(chǎn)安全狀況的控制信號,實現(xiàn)對生產(chǎn)過程的自控控制。正常情況下當(dāng)生產(chǎn)過程趨近于危險極限區(qū),但還未進入危險區(qū)時,一個用于控制不安全情況的控制器通過選擇器將取代正常生產(chǎn)情況下控制器,直至生產(chǎn)過程重新恢復(fù)正常[1]。
在超馳控制系統(tǒng)中,最關(guān)鍵的是要保持兩個控制器輸出同步[2],防止因選擇器切換滯后或不起作用導(dǎo)致的調(diào)節(jié)質(zhì)量差或事故的發(fā)生,即使控制回路具有抗積分飽和的能力。對于超馳控制系統(tǒng)的防積分飽和,應(yīng)采用外反饋法,將選擇器的輸出作為積分反饋信號反饋于處于開環(huán)的控制器。當(dāng)主控制器處于工作狀態(tài)時,選擇器輸出信號等于它自身的輸出信號,而對副控制器來說,這信號就變成外部積分反饋信號了。反之亦相同。
由公司某裝置凝液汽提塔(T-4410)溫度與再沸器(E-4415AB)液位控制進行舉例說明。圖1是凝液汽提塔溫度與再沸器液位超馳控制,正常時由T-4410溫度(TIC-44009)與再沸器蒸汽流量(FIC-44009)組成串級控制,控制凝液閥(FV-44009),當(dāng)再沸器液位達到低限時液位控制器(LICA-44008)直接控制凝液閥(FV-44009)。超馳的解除為自動解除,也可由操作人員手動解除。
對于橫河CENTUM VP系統(tǒng),要使控制回路具有抗積分飽和功能,可以使用2種方法實現(xiàn)。一是選用普通的選擇器,將選擇器的最終輸出直接反寫給未被選擇的控制器輸出;二是選擇標(biāo)準(zhǔn)的自動選擇模塊實現(xiàn)。根據(jù)圖1所示工藝流程,應(yīng)實現(xiàn)自動低選功能。
圖1 回路圖
3.1 選用普通的選擇器
在橫河公司CENTUM VP組態(tài)環(huán)境中,“CALCU”選擇輸出信號反饋于主控制器900FIC44009、副控制器900LIC44008,防止未被選擇器選中的控制器產(chǎn)生積分飽和。選擇器的選擇功能和反寫功能通過在“CALCU”中編寫程序?qū)崿F(xiàn)。PID控制器的TIN端為反寫輸入端,當(dāng)模塊的TSW為1時,PID的輸出值等于TIN端輸入值,當(dāng)TSW為0時,反寫值無效。
3.2 選用標(biāo)準(zhǔn)的自動選擇模塊
回路圖如圖2所示:“AS-L”為自動低選塊,具有無擾切換和輸出值反寫功能,原理如圖3所示,選擇器將輸出反寫至未被選中的輸入端,而選擇器的輸入端又將值反跟蹤至上級控制器。
圖2 回路圖
圖3 回路圖
根據(jù)實際工藝要求,按以下三種情況分別進行調(diào)試:
(1)兩個控制器的控制作用使各自輸出均減小。
(2)一個控制器的作用使輸出增大,另一控制器的控制作用使輸出減小。
(3)兩個控制器的控制作用使各自輸出均增大。
4.1 組態(tài)方法調(diào)試
該方法模擬(1)、(2)兩種情況,調(diào)試結(jié)果良好,選擇器能迅速切換,無滯后。而在第(3)種情況的調(diào)試過程中卻遇到困難。
現(xiàn)象:兩個控制器輪流被選中,來回切換,而選擇器的輸出值則保持一個固定值不變,無法實現(xiàn)控制。
原因:經(jīng)反復(fù)調(diào)試和研究,發(fā)現(xiàn)控制器的調(diào)節(jié)輸出、選擇器的選擇、引入外部積分反饋這些動作的執(zhí)行都在同一個掃描周期內(nèi)執(zhí)行。在這個周期內(nèi),控制器1的值被選中,選擇器立即將其反饋于控制器2,控制器2的輸出與控制器1的輸出同步,無法增大;在下一個掃描周期控制器2的輸出被選中,選擇器立即又將其輸出反饋于控制器1,控制器2的輸出與控制器1的輸出同步,也無法增大。
解決方法:將此回路中的部分模塊設(shè)置為高速掃秒塊,并且將這些模塊的掃描順序按照一定的次序排列。通過這樣的程序改進,最終實現(xiàn)了控制要求。
4.2 組態(tài)方法調(diào)試
該方法模擬三種調(diào)試情況,效果良好。
實驗證明,4.2所述方法組態(tài)簡便,且無需對回路中任一模塊設(shè)置高速掃描,從而不影響DCS控制器CPU負荷,應(yīng)用效果良好。
綜上所述,超馳控制因其“發(fā)現(xiàn)異常、即時轉(zhuǎn)換、保持穩(wěn)定”的優(yōu)點及其在DCS系統(tǒng)中的實現(xiàn),在石油化工行業(yè)應(yīng)用越來越廣泛,在本公司的主要裝置中,大量應(yīng)用了超馳控制方法,保證了設(shè)備運行安全,真正實現(xiàn)工業(yè)控制的智能化。
[1]張井崗.過程控制與自動化[M].北京:北京大學(xué)出版社,2007.
[2]李自皋,呂行,王明成.催化裂化裝置反應(yīng)-再生系統(tǒng)控制方案的現(xiàn)狀及改進[J].石油化工自動化,2008(01):84-89.
高寧(1985-),女,陜西榆林人,助理工程師,研究生,從事控制系統(tǒng)維護工作。
延海波(1984-),男,陜西榆林人,工程師,本科,從事化工儀表技術(shù)管理工作。