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變PID參數(shù)法在電廠自動發(fā)電控制中的應(yīng)用

2017-09-04 01:33楊大錨
綜合智慧能源 2017年8期
關(guān)鍵詞:汽機設(shè)定值調(diào)節(jié)閥

楊大錨

(華能國際電力開發(fā)公司銅川照金電廠,陜西 銅川 727100)

變PID參數(shù)法在電廠自動發(fā)電控制中的應(yīng)用

楊大錨

(華能國際電力開發(fā)公司銅川照金電廠,陜西 銅川 727100)

華能國際電力開發(fā)公司銅川照金電廠2×600 MW機組在自動發(fā)電控制(AGC)方式下升降負荷時,存在主蒸汽壓力波動大的問題。針對機組協(xié)調(diào)控制品質(zhì)差的問題,在汽機主控邏輯中設(shè)計了一套變比例、積分、微分(PID)參數(shù)的功能塊,并合理設(shè)置該功能塊中的比例增益和積分時間,保證在AGC方式下機組能以較快的速度升降負荷,且能將主蒸汽壓力偏差控制在允許范圍內(nèi)。

變負荷;汽機主控;變參數(shù);主蒸汽壓力

0 引言

華能國際電力開發(fā)公司銅川照金電廠裝機容量為2臺600 MW亞臨界機組,鍋爐為哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司生產(chǎn)的汽包爐,采用四角切圓燃燒,磨煤機為直吹式,鍋爐慣性較大,汽包蓄熱較少。汽輪機為東方汽輪機有限公司產(chǎn)品,單閥控制,滑壓運行方式。自2014年陜西電網(wǎng)要求該廠投入自動發(fā)電控制(AGC)系統(tǒng)后,由于負荷指令變動較為頻繁,且電網(wǎng)要求的變負荷速度較快,該電廠2臺機組均存在升降負荷時主蒸汽壓力波動較大的問題,嚴(yán)重影響機組的安全、穩(wěn)定運行。

1 機組升降負荷時存在的問題

該電廠2臺機組升降負荷時存在的情況相同,本文以#1機組為例進行說明。機組升降負荷時,由于運行工況不盡相同,主要參數(shù)的變化也不同。如早晚高峰期機組在AGC方式下以較高速率大范圍升負荷時,在升負荷的初始階段,如果主蒸汽壓力高于或等于設(shè)定值,負荷指令增加后使得汽機主控按照一定的比例-積分-微分(PID)參數(shù)進行調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)的方向是汽機調(diào)節(jié)閥逐漸開大,實際負荷會較快跟隨AGC負荷指令,主蒸汽壓力與設(shè)定壓力在整個過程中偏差不大;如果主蒸汽壓力低于設(shè)定值較多或仍然有下降趨勢,負荷指令增加后汽機主控仍舊按照一定的PID參數(shù)進行調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)速度即汽機調(diào)節(jié)閥開啟的速度與主蒸汽壓力高于或等于壓力設(shè)定值時相同,實際負荷跟隨AGC負荷指令的速度會較慢,且隨著閥門的開大,主蒸汽壓力的實際值會有下降的趨勢,由于機組是滑壓運行,主蒸汽壓力的設(shè)定值隨著負荷指令的升高逐漸升高,導(dǎo)致主蒸汽壓力的設(shè)定值與實際值的偏差增大,使得實際負荷跟隨AGC負荷指令的速度變得更慢。由于該電廠鍋爐的滯后很大,因主蒸汽壓力減小而增加的煤量不能立即使主蒸汽壓力提高,因此,由于主蒸汽壓力的偏差增大,鍋爐的總煤量增加了很多,當(dāng)增加的煤量充分燃燒后主蒸汽壓力會迅速升高,導(dǎo)致升負荷后期主蒸汽壓力高于設(shè)定壓力較多[1];同時,實際負荷高于AGC負荷指令較多,接下來汽機調(diào)節(jié)閥快速關(guān)小,主蒸汽壓力會有繼續(xù)憋高的趨勢,這種情況在高負荷時非常危險,如果不及時解除協(xié)調(diào)控制,機組主蒸汽壓力很可能會超壓,存在很大的安全隱患,影響機組的穩(wěn)定運行。同理,在機組以較高速率大范圍降負荷時,如果主蒸汽壓力高于設(shè)定值較多或有繼續(xù)升高的趨勢,汽機調(diào)節(jié)閥的快速關(guān)小會導(dǎo)致主蒸汽壓力憋高,實際負荷跟隨AGC負荷指令的速度會較慢;由于機組是滑壓運行,主蒸汽壓力的設(shè)定值隨著負荷指令的下降逐漸下降,會導(dǎo)致主蒸汽壓力設(shè)定值與實際值的偏差增大,總煤量會減少很多,在降負荷后期主蒸汽壓力低于設(shè)定值很多,負荷實際值低于負荷設(shè)定值較多;接下來汽機調(diào)節(jié)閥快速開大,主蒸汽壓力會有繼續(xù)下降的趨勢,整個過程壓力和負荷都控制得不好,還會導(dǎo)致汽溫等參數(shù)大大偏離正常值。

2 控制策略

針對這種情況,通過分析每次升降負荷時的協(xié)調(diào)控制曲線,該電廠熱控專業(yè)設(shè)計了一套汽機主控變PID控制策略,即變比例增益P和積分時間T。該策略的核心思想為:在AGC方式下升降負荷時,根據(jù)主蒸汽壓力與設(shè)定壓力的偏差修正汽機主控的P和T,從而改變汽機調(diào)節(jié)閥開度的變化速度,當(dāng)升負荷主蒸汽壓力高于設(shè)定值時,要求汽機調(diào)節(jié)閥以較高的速度開啟,當(dāng)升負荷主蒸汽壓力低于設(shè)定值時,要求汽機調(diào)節(jié)閥以較低的速度開啟;當(dāng)降負荷主蒸汽壓力高于設(shè)定值時,要求汽機調(diào)節(jié)閥以較慢的速度關(guān)小,當(dāng)降負荷主蒸汽壓力低于設(shè)定值時,要求汽機調(diào)節(jié)閥以較快的速度關(guān)小。汽機調(diào)節(jié)閥開啟和關(guān)小的具體速度靠汽機主控的P和T來實現(xiàn),其均設(shè)計為穩(wěn)態(tài)和動態(tài)2部分,穩(wěn)態(tài)是指負荷穩(wěn)定的狀態(tài),動態(tài)是指升降負荷時的狀態(tài),穩(wěn)態(tài)與動態(tài)的P相加得到汽機主控調(diào)節(jié)器的P,穩(wěn)態(tài)與動態(tài)的T相加得到汽機主控調(diào)節(jié)器的T[2-3]。動態(tài)的P和T在汽機主控邏輯中通過函數(shù)模塊來實現(xiàn),函數(shù)模塊的輸入為主蒸汽壓力實際值與設(shè)定值的偏差,輸出為汽機主控的動態(tài)P和T。

3 汽機主控中P和T的函數(shù)

在分散控制系統(tǒng)(DCS)邏輯中,汽機主控的穩(wěn)態(tài)和升降負荷時的P,T通過采用幾套不同的函數(shù)來實現(xiàn)變化的功能,函數(shù)中的數(shù)值可以通過表格的形式體現(xiàn)。表1為穩(wěn)態(tài)時不同負荷指令對應(yīng)的汽機主控調(diào)節(jié)器的P和T,從表1可以看出,隨著負荷指令的升高,P逐漸減小,T逐漸加大,即比例作用和積分作用均減小,這種改變是從高負荷時穩(wěn)定主蒸汽壓力的角度考慮的。

表1 穩(wěn)態(tài)時不同負荷指令對應(yīng)的汽機主控調(diào)節(jié)器P和T

表2為升負荷時主蒸汽壓力設(shè)定值與實際值之差對應(yīng)的汽機主控調(diào)節(jié)器的P和T,從表2可以看出:升負荷時主蒸汽壓力越高,P越大,T越小,即比例和積分的作用越強;升負荷時主蒸汽壓力越低,P越小,T越大,即比例和積分作用越弱。表中數(shù)值為熱控人員通過分析協(xié)調(diào)控制曲線,經(jīng)多次修改參數(shù)后得出,下同。

表2 升負荷時參數(shù)設(shè)置與調(diào)整

表3為降負荷時主蒸汽壓力設(shè)定值與實際值之差對應(yīng)的汽機主控調(diào)節(jié)器P和T,從表3可以看出:降負荷時主蒸汽壓力越高,P越小,T越大,即比例和積分的作用越弱;降負荷時主蒸汽壓力越低,P越大,T越小,即比例和積分作用越強。

表3 降負荷時參數(shù)設(shè)置與調(diào)整

4 升負荷時動態(tài)P和T的邏輯實現(xiàn)

圖1為升負荷時動態(tài)P和T邏輯圖,圖中:LDCSP為負荷指令;SELGENMW為實際負荷;MWSP為負荷指令計算值,即負荷指令經(jīng)過機組協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)(CCS)側(cè)一次調(diào)頻疊加后作為汽機主控調(diào)節(jié)器設(shè)定值的負荷指令;MAINPRESS為主蒸汽壓力;MAINPRESSSP為主蒸汽壓力設(shè)定值;SELRATE為升降負荷指令的開關(guān)量;TOTMP4為升負荷時的動態(tài)P,TOTMT4代表升負荷時的動態(tài)T。邏輯中的2個函數(shù)f(x)分別為主蒸汽壓力的偏差與動態(tài)P和T的函數(shù),函數(shù)中的設(shè)置見表2。邏輯中設(shè)計了2個高選模塊:(1)LDCSP-SELGENMW值的高選,高選值設(shè)定為6 MW,且高選后有延時關(guān)的模塊;

圖1 升負荷時動態(tài)比例增益和積分時間邏輯

(2)MWSP-SELGENMW值的高選,高選值設(shè)定為4 MW。當(dāng)2個高選值均滿足且SELRATE=1的情況下邏輯中的與門出口為1,通過2個切換器取2個函數(shù)f(x)輸出,將計算出的TOTMP4和TOTMT4疊加到汽機主控的穩(wěn)態(tài)P和T上(見表1);實際負荷接近負荷指令后,邏輯中與門出口為0,2個切換器切至0,TOTMP4和TOTMT4將按照切換器設(shè)定好的速率由當(dāng)前值變?yōu)?,動態(tài)比例和積分作用消失。例如:當(dāng)實際負荷SELGENMW在380 MW時升負荷,負荷指令LDCSP為400 MW,主蒸汽壓力的設(shè)定值為13.2 MPa,主蒸汽壓力實際值為13.7 MPa,主蒸汽壓力設(shè)定值與實際值之差為-0.5 MPa,根據(jù)表1和表2,穩(wěn)態(tài)P為0.80,穩(wěn)態(tài)T為115,動態(tài)P為0.40,動態(tài)T為-30,通過計算得出在升負荷初期作用到汽機主控調(diào)節(jié)器的P為1.20,T為85,使得汽機調(diào)節(jié)閥以較快的速度開啟,實際負荷能夠較快響應(yīng)負荷指令。當(dāng)升負荷過程中主蒸汽壓力偏差減小至-0.1 MPa時,動態(tài)P為0.25,動態(tài)T為-10,調(diào)節(jié)閥的開啟速度較之前會有所減小,主蒸汽壓力下降的速度也會減慢,起到穩(wěn)定壓力的作用。當(dāng)實際負荷接近負荷指令時,動態(tài)P和T均為0,汽機主控調(diào)節(jié)器的P為0.80,T為115,回歸到穩(wěn)態(tài)值。

5 降負荷時動態(tài)P和T的邏輯實現(xiàn)

圖2為降負荷時動態(tài)P和T的邏輯圖,圖中: TOTMP5為降負荷時的動態(tài)P;TOTMT5為降負荷時的動態(tài)T。邏輯中的2個函數(shù)f(x)分別為主蒸汽壓力的偏差與動態(tài)P和T的函數(shù),函數(shù)中的設(shè)置見表2。 邏輯中設(shè)計了2個低選模塊:(1)LDCSP-SELGENMW值的低選,低選值設(shè)定為-6 MW,且低選后有延時關(guān)的模塊;(2)MWSP-SELGENMW值的低選,低選值設(shè)定為-4 MW。當(dāng)2個低選值均滿足且SELRATE=1的情況下邏輯中的與門出口為1,通過2個切換器取2個函數(shù)f(x)輸出,將計算出的TOTMP5和TOTMT5疊加到汽機主控的穩(wěn)態(tài)P和T上,當(dāng)實際負荷接近負荷指令時,邏輯中與門出口為0,2個切換器切至0,TOTMP5和TOTMT5將按照切換器設(shè)定好的速率由當(dāng)前值變?yōu)?,動態(tài)比例和積分作用消失。例如:當(dāng)實際負荷SELGENMW在580 MW時降負荷,負荷指令LDCSP為560 MW,主蒸汽壓力的設(shè)定值為15.5 MPa,主蒸汽壓力實際值為16.5 MPa,主蒸汽壓力設(shè)定值與實際值之差為-1.0 MPa,根據(jù)表1和表3,穩(wěn)態(tài)P為0.65,穩(wěn)態(tài)T為130,動態(tài)P為-0.40,動態(tài)T為70,通過計算得出降負荷初期作用到汽機主控調(diào)節(jié)器的P為0.25,T為200,使得汽機調(diào)節(jié)閥以較慢的速度關(guān)小,防止主蒸汽壓力由于調(diào)節(jié)閥的快速開啟而被憋高,從而避免機組超壓。當(dāng)實際負荷接近負荷指令時,動態(tài)P和T均為0,汽機主控調(diào)節(jié)器的P和T回歸到穩(wěn)態(tài)值。

6 控制策略優(yōu)化后的升降負荷曲線

汽機主控控制策略優(yōu)化后,在AGC控制方式下,該電廠2臺機組均能夠以較高的速度升降負荷,且能將主蒸汽壓力偏差控制在允許范圍內(nèi)。圖3、圖4分別為升降負荷初期和后期的主要參數(shù)趨勢,圖中:MAINPRESS為主蒸汽壓力實際值;MAINPESSSP為主蒸汽壓力設(shè)定值;10DCSFMYDAI001為電網(wǎng)AGC負荷指令;MWSP為負荷指令計算值,即負荷指令經(jīng)過CCS側(cè)一次調(diào)頻疊加后作為汽機主控調(diào)節(jié)器設(shè)定值的負荷指令;SELGENMW為實際負荷;BMOUT為鍋爐主控輸出;TMOUT為汽機主控輸出;TOTCOALFLOW為總煤量。

圖2 降負荷時動態(tài)P和T邏輯

圖3 升降負荷初期(315 MW)主要參數(shù)趨勢

圖4 升降負荷后期(600 MW)主要參數(shù)趨勢

從圖3、圖4可以看出,08:11:00—20:10:00,電網(wǎng)AGC指令頻繁地升降負荷,#1機組實際負荷能夠較快地跟蹤負荷指令,主蒸汽壓力實際值與設(shè)定值偏差始終在允許范圍內(nèi),負荷變動時最大偏差為0.58 MPa,負荷穩(wěn)定時最大偏差為0.30 MPa。

7 結(jié)束語

華能國際電力開發(fā)公司銅川照金電廠熱控專業(yè)在汽機主控邏輯中設(shè)計了一套變PID參數(shù)的功能塊,對機組協(xié)調(diào)控制起了積極的作用。在機組升降負荷時鍋爐側(cè)的預(yù)加減煤以及預(yù)加減一次風(fēng)壓對整個協(xié)調(diào)控制的作用是不能忽視的,正是這些作用與汽機主控調(diào)節(jié)閥動作的相互協(xié)調(diào)和配合,才能保證在AGC方式下既能滿足電網(wǎng)要求的負荷響應(yīng)速度,又能保持機組主蒸汽壓力等重要參數(shù)在可控范圍內(nèi)。

[1]田亮,曾德良,劉吉臻,等.簡化的330MW機組非線性動態(tài)模型[J].中國電機工程學(xué)報,2004,24(8):180-184.

[2]劉吉臻.協(xié)調(diào)控制與給水全程控制[M].北京:水利電力出版社,1995.

[3]房方,劉吉臻,譚文.火電單元機組協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)的多變量IMC-PID設(shè)計[J].動力工程,2004,24(3):360-365.

(本文責(zé)編:劉芳)

2017-05-29;

2017-07-14

TM 621.6

A

1674-1951(2017)08-0006-04

楊大錨(1977—),男,內(nèi)蒙古赤峰人,工程師,熱控專工,工學(xué)碩士,從事火電機組熱控及優(yōu)化方面的工作(E-mail:47773152@qq.com)。

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