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球磨機(jī)研磨體填充率對工序電耗的影響

2017-08-30 17:04
四川水泥 2017年8期
關(guān)鍵詞:裝載量電耗球磨機(jī)

(華潤水泥(防城港)有限公司, 廣西 防城港 538023)

球磨機(jī)研磨體填充率對工序電耗的影響

馮森紅

(華潤水泥(防城港)有限公司, 廣西 防城港 538023)

鋼球作為球磨機(jī)的研磨介質(zhì),廣泛應(yīng)用于礦山、水泥、化工等行業(yè)的粉磨工藝。由于鋼球作為球磨機(jī)的研磨體是一種長期消耗品,在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢逼迫企業(yè)降低成本時,充分了解球磨機(jī)研磨體填充率對工序電耗的影響是很有必要的,使得鋼球更好地發(fā)揮其研磨的作用,逐漸地為人們所關(guān)注,生產(chǎn)企業(yè)和廣大客戶都在不斷地探索著。

水泥粉磨;球磨機(jī);鋼球;填充率;工序電耗

合理的研磨體級配和裝載量是保證球磨機(jī)粉磨系統(tǒng)良好運(yùn)行的基本要求,不合理研磨體級配和裝載量,不僅影響產(chǎn)品的比表面積、細(xì)度,還制約了磨機(jī)的產(chǎn)量,對磨機(jī)的工序電耗產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

1 磨機(jī)填充率優(yōu)化原則

當(dāng)產(chǎn)品細(xì)度范圍可放寬,追求高產(chǎn)量,球磨機(jī)內(nèi)部球料比不高時,需要增加填充率。當(dāng)物料易磨性好時,為了增加產(chǎn)量可適當(dāng)提高填充率;但是物料易磨性差時不能為追求產(chǎn)量而增加填充率,尤其是鍛倉,這樣反而會降低粉磨效率。當(dāng)物料粒度大,硬度大,需要破碎功能大時,填充率應(yīng)適當(dāng)高些;如果該倉排料差,球料比小,倉內(nèi)存料較多時,就不能過分增加填充率,因為太高的填充率會使倉內(nèi)空間變小,造成研磨體沖擊高度大大降低。新襯板對研磨體的提升能力強(qiáng),研磨體被帶的高,填充率可適當(dāng)?shù)托S脝螌痈魝}板裝置的球磨機(jī),因為前倉排料受后倉的影響,前一倉填充率一般要高于后倉;用雙層帶提升隔倉板裝置的球磨機(jī),因為前一倉排料不受后倉的影響,后倉填充率根據(jù)運(yùn)行情況可與前一倉處平或略高些,對于二倉/三倉球磨機(jī)來說,粉磨水泥時填充率通常是二倉比一倉大2%左右(1),對于有選粉機(jī)的磨機(jī),磨機(jī)內(nèi)研磨體的填充率通常采用逐倉降低的裝法,前后兩倉球面高度相差一般可在25mm~50mm控制,這樣可以增加物料在磨內(nèi)的流速;沒有帶選粉機(jī)的磨機(jī),磨機(jī)內(nèi)研磨體的填充率通常采用逐倉提升的裝法,以控制細(xì)度。磨機(jī)各倉的填充率還受篦縫大小的影響,篦縫大小決定物料通過篦板的流速。影響磨機(jī)各倉內(nèi)物料的料位高低,顯然,當(dāng)高料位時,必須用高的填充率;當(dāng)料位低時,當(dāng)然也就不需要那么高的填充率了。另外,因為物料的水分、流動性、粒度大小都會影響到磨內(nèi)物料的流速,從而也會造成磨內(nèi)各倉料位高低不同,此時磨機(jī)各倉的填充率也要根據(jù)實際情況做相應(yīng)的調(diào)整。入磨物料粒度較粗或大型磨機(jī),填充率要選低,全磨研磨體裝載總量達(dá)設(shè)計量88%~93%以提高沖擊量;入磨物料粒度較細(xì)和小型磨機(jī),填充率可選高些,全磨研磨體裝載總量達(dá)設(shè)計量94%~97%提高動力量。球磨機(jī)填充率一般控制為25%~35%之間,閉路磨機(jī)填充率為28%~32%,開路磨機(jī)的平均填充率為25%~28%(2)。

2 球磨機(jī)填充率對運(yùn)行電耗的影響

首先,我們必須了解球磨機(jī)鋼球的總裝量對生產(chǎn)運(yùn)行過程有重大影響,這不僅直接影響產(chǎn)品產(chǎn)質(zhì)量的提高,同時也影響著單位電耗和球耗等。如果鋼球裝載量過少,由于少球其填充率低,會造成臺時產(chǎn)量低、產(chǎn)品細(xì)度粗,相應(yīng)的工序電耗高;如果鋼球裝載量過多,填充率高,又會造成爆磨、包球等現(xiàn)象,臺時產(chǎn)量也會下降,而且還會增加工序電耗。所以,填充率的高低對磨機(jī)的工序電耗產(chǎn)生極大的影響,固對磨機(jī)裝載量而言,鋼球一定要利用總裝量的公式來核算確定總裝量,再根據(jù)經(jīng)驗合理地微調(diào)。

其次,合理確定各倉幾級鋼球進(jìn)行級配、各級鋼球的配合比例及平均球徑是保證鋼球使用效果的根本。生產(chǎn)實踐表明,大塊物料需用球徑較大的鋼球沖擊,小塊物料宜用小鋼球沖擊,細(xì)料應(yīng)以小鋼球或鋼鍛進(jìn)行破碎研磨。級配合理時,鋼球?qū)ξ锪霞从羞m當(dāng)?shù)臎_擊力,又有較多的沖擊次數(shù)和較強(qiáng)的研磨作用,且鋼球間有合理的孔隙率,保證物料經(jīng)適當(dāng)?shù)牧魉俅┻^磨機(jī),保證了產(chǎn)品的細(xì)度合格率,同時也提高了粉磨效率,取得較低的工序電耗、球耗的明顯效果。一般來說,鋼球級配以多級配球較多,調(diào)整鋼球級配時要考慮到鋼球尺寸的減小并不是一致的。根據(jù)有關(guān)專家統(tǒng)計,當(dāng)90mm的鋼球磨損至80mm時,同比,80mm的鋼球磨損至71.11mm,70mm的鋼球磨損至63.20mm,60mm的鋼球磨損至56.20mm(3)。顯然,若只補(bǔ)大球,則平均球徑必然有變大的趨勢。研磨體級配是否合理,可通過磨機(jī)產(chǎn)量和產(chǎn)品細(xì)度檢驗分析、磨音、檢查磨內(nèi)物料情況以及篩析曲線等四種方法進(jìn)行判斷。然后依據(jù)實際情況結(jié)合生產(chǎn)實踐經(jīng)驗進(jìn)行檢驗和調(diào)整。

再次,研磨體的填充率是磨機(jī)的一個主要工藝參數(shù),其大小是否合適不僅影響到磨機(jī)的產(chǎn)質(zhì)量,而且直接影響到磨機(jī)的電耗,一般情況下,填充率越高,磨機(jī)工序電耗越大;填充率越低,磨機(jī)工序電耗越小。

我司現(xiàn)有一臺Φ4.2m×13.5m中心傳動的球磨機(jī),兩端采用滑履軸承支撐,設(shè)計為3個研磨倉,1倉安裝階梯襯板,2倉和3倉為波紋襯板,隔倉板均采用雙層隔倉板,中間安裝有篩分裝置,工作轉(zhuǎn)速15.6r/min。結(jié)合我司實際生產(chǎn)運(yùn)行情況,2010年至2015年研磨體填充率調(diào)整對磨機(jī)電耗的影響如下表一:

表一:2010年至2015年研磨體填充率調(diào)整對磨機(jī)電耗的影響

從圖表數(shù)據(jù)中可以看出球磨機(jī)填充率不斷下降的情況下,無論是粉磨PO42.5水泥,還是PC32.5R水泥,磨機(jī)的工作電流也是隨之下降,其工序電耗也是下降的。

3 增加研磨體填充率的對磨機(jī)的影響

實驗(一):

2015年9月6日3倉倒出鋼球鋼鍛5噸,減少研磨體5噸

調(diào)整情況時間 工序電耗(Kwh/t)比表面積合格率(%)臺產(chǎn)研磨體調(diào)整2015.8.2716.67 95.83 169.50調(diào)整前2015.8.28 17.89 82.61 165.962015.8.2917.71 82.61 164.26平均值 17.40 87.02 166.57填充率1倉24.3%、2倉28.4%、3倉27.6%2015.9.1315.56 100 175.00調(diào)整后2015.9.14 15.56 100 175.002015.9.1515.39 100 175.00平均值 15.50 100 175.00填充率1倉24.3%、2倉28.4%、3倉26.5%相差 -1.90 12.98 8.43減少研磨體5噸

根據(jù)圖上的數(shù)據(jù),在三倉倒出鋼球鋼鍛5噸,三倉的填充率從27.6%下降至26.5%,填充率下降了0.9%;球磨機(jī)的單機(jī)平均工序電耗從17.40 Kwh/t下降至15.50 Kwh/t,下降了1.90 Kwh/t;臺時產(chǎn)量上升8.43噸,其綜合電耗相對的會下降。通過實驗說明,研磨體填充率下降,工序電耗也會隨之下降。

實驗(二):

通過實驗數(shù)據(jù)對比研磨體填充率一倉增加0.1%,三倉增加1.1%,總體研磨體是添加4.9噸,對比球磨機(jī)的單機(jī)電耗,可以看出比調(diào)整之前增加1.48 Kwh/t。說明一個實際的問題就是研磨體填充率的增加,球磨機(jī)的工序電耗也會增加。

對多倉磨機(jī)而言,各倉填充率的增減對磨機(jī)用電量影響是有差異的。在實際生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)各倉研磨體的增減對磨機(jī)電機(jī)電流影響程度明顯不同,一倉影響最大,三倉次之,二倉影響最小,經(jīng)過較長時間的觀察,得出各倉研磨體的增減對磨機(jī)用電量的影響情況:

2015年8月16日--1倉加1噸鋼球、3倉加3.9噸鋼球,增加研磨體4.9噸。

表4 各倉研磨體增減對磨機(jī)電機(jī)電流的影響

班用電量變化 增減150W 增減30W 增減80W

鑒于此,我們采用調(diào)整各倉裝載量(或填充率)的方法降低磨機(jī)電機(jī)電負(fù)荷,從而降低磨機(jī)的電耗。

首先,針對一倉研磨體的增減對電流影響大的現(xiàn)象,試著將一倉裝載量從原來的33t降到31t,經(jīng)過一段時間的運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)磨機(jī)產(chǎn)質(zhì)量有所下降,細(xì)度較粗,這說明原來一倉填充率較低,破碎能力是不足的,將其降到31t是不可行的,磨機(jī)電機(jī)電流卻降低了1~2A,磨機(jī)班用電量下降300W左右。后來,往一倉加Φ30的鋼球0.5噸,Φ25的鋼球0.6噸,Φ20的鋼球1噸,合計共2.1噸,以提高一倉填充率,加球后磨機(jī)班用電量雖然比加球前多330度左右,但是比表面積合格率提高約15%,產(chǎn)量也提高了5 噸,說明適當(dāng)增加一倉研磨體裝載量,可提高一倉能力,從而提高磨機(jī)的臺時產(chǎn)量。本著提產(chǎn)降耗的理念,在一倉破碎能力不足的情況,需要適時的提高一倉的填充率有助于提高臺產(chǎn)。再考慮我司粉磨PC32.5的時候細(xì)度較粗,所以在增加一倉破碎能力的同時,需要降低一倉的平均球徑,降低物料流速,往一倉加入Φ25鋼球1噸、Φ30鋼球1.5噸,減Φ40鋼球0.5噸,出磨水泥的細(xì)度0.080篩余從2.6~3.5%降至2.4~2.8%,降幅達(dá)到0.2~0.7%,粉磨PC32.5水泥的臺產(chǎn)提高近10噸。

綜上所述,多倉球磨機(jī)研磨體填充率增加使得球磨機(jī)的工序電耗也增加;研磨體填充率減少時,球磨機(jī)的工序電耗也會隨之減少的。具體添加研磨體的多少,需要根據(jù)生產(chǎn)實際情況做出合理的統(tǒng)籌安排。

TQ172

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1007-6344(2017)08-0012-02

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