魏然
摘 要:在煤礦中,根據(jù)水量和水質特點以及地形和地理區(qū)域等的不同,所選擇處理的工藝流程也不一樣。針對北方地區(qū)的煤礦單一且高懸浮物的水質特點,進行分析后,通過給出處理措施,已經取得了很好的效果。但是,針對西南熔巖地區(qū)CODCr和懸浮物都很高,與北方地區(qū)煤礦的水質差別比較大,但是,研究西南熔巖地區(qū)的煤礦廢水處理也比較少,該文進行了深入的分析和研究。
關鍵詞:高懸浮物 煤礦廢水 調試 運行 自動控制
中圖分類號:X703 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2017)07(b)-0117-02
從當前來看,西南熔巖地區(qū)與北方地區(qū)煤礦相比較,煤礦的水質特點還有很多差別,特別是CODCr和懸浮物都很比較高,并且對于西南熔巖地區(qū),研究和處理懸浮物的煤礦廢水的成果報道也非常少,因此,該文針對于西南大型礦井工程在處理廢水上進行研究和分析,對于工程運行和調試進行簡述。
1 高懸浮物煤礦廢水處理工程規(guī)模
煤礦副井口的斜坡下方有一個處理礦井廢水的廠子,面積大約1 300 m2,此工程一共投資為240萬元,2015年4月開始建設,11月下旬竣工,并且調試開始正式運行。礦井需要原水主給涌水,工程設計每小時出水400 m3的規(guī)模,出水的水質必須要按《煤炭工業(yè)污染物排放標準》進行執(zhí)行,由于該工程屬于老礦井,所以,SS必須要小于或者等于每升70 mg。排放標準與進水水質設計參數(shù),見表1所示。
2 高懸浮物煤礦廢水處理工程調試的情況
高懸浮物煤礦廢水處理工程在調試上,主要分了2個階段,管線和設備以及自動的控制系統(tǒng)等相關的調試通常在11月7~8日完成,而工藝設計的階段主要是11月8日以后才能夠正式進行這個階段。系統(tǒng)的整個調試相對都比較順利,用了大約10 d的時間[1]。
2.1 助凝劑和混凝劑投加量的調試
由于水中的膠體物質比較穩(wěn)定,也就是進水的水質特點相對比較穩(wěn)定,因此,通?;炷齽┻x用PAC,國凝劑選用碳酸鈉。在調試的工藝以前,需要進行小試,PAC的質量深度達到10%為最佳[2]。
(1)高懸浮物煤礦廢水處理工程調試11月9日的上午10點正式開始,進水以后,以每升42.5 L的量作為PAC的投加量;碳酸鈉以每升30 mL作為投加量,5個h以后,沉淀開始出水、好轉,直到正常。
(2)在出水相對比較穩(wěn)定以后,將PAC和碳酸鈉的投加量進行降低,PAC以每升30 mg作為投加量;碳酸鈉以每升15 mg和每升24 mg作為投加量,5 h以后,沉淀池的出水效果還是比較良好的。
(3)將PAC和碳酸鈉投加量繼續(xù)降低,PAC以每升24 mg作為投加量;碳酸鈉以每升10 mg作為投加量,5 h以后,再看沉淀池的出水情況,效果還是比效穩(wěn)定和良好的。
(4)將PAC投加量繼續(xù)降低,PAC以每升20 mg作為投加量;碳酸鈉以每升10 mg作為投加量,5 h以后,再看沉淀池的出水情況,出水的水質變得比較差。
(5)將PAC和碳酸鈉的投加量繼續(xù)進行改變,PAC以每升24 mg增加投加量,將碳酸鈉的投加量減少到每升8 mg,5 h以后,觀察沉淀池的出水情況,水質有了一定的好轉,但是,投加量還是沒有前3種的出水效果好。
(6)將PAC和碳酸鈉的投加量繼續(xù)進行改變,PAC以每升24 mL作為投加量;碳酸鈉以每升10 mg作為投加量,5個h以后,觀察沉淀池的出水情況,水質的效果比較良好。
因此,PAC以每升24 mL作為投加量,碳酸鈉以每升10 mL作為投加量,是該高懸浮物煤礦廢水處理工程最佳的涌水處理。
2.2 自動反沖洗的子程序
自動過濾反沖洗的子程序,既能夠控制反沖洗系統(tǒng)的閥門,又能夠控制原水的提高。結合原水池液位來對原水泵自動進行啟動;比較過濾系統(tǒng)設定的壓差值與前后的壓差,將反沖洗的閥門自動開啟,然后反沖洗過濾系統(tǒng),從而使系統(tǒng)正常的運行得以有效地保證。采用輪流切換方式將原水的5臺提升泵運行,使水泵電機運行的時間得以平衡,從而使水泵的壽命得以延長。
3 分析高懸浮物煤礦廢水處理工程運行的管理
針對于高懸浮物煤礦廢水處理工程而言,正常運行以后,外排水符合要求,能夠使當?shù)厮h(huán)境得到有效保護,外排水所產生的回用水,能夠為水資源的循環(huán)基礎進行創(chuàng)造;煤炭資源的回收,不但使經濟效益得以有效提升,同時,社會和環(huán)境以及經濟效益融為一體的目標也得以實現(xiàn),對于改造和設計其他礦井水的處理方案,也具有很好的參考價值。
3.1 控制水量和水質的問題
礦井的涌水水質和水量根據(jù)時間的變化比較大,尤其是流量的變化非常大。如果增大進水的水量,水質變得比較差時,為了讓出水能夠達到穩(wěn)定的狀態(tài),可以將加藥量進行有效調節(jié),但是,缺少水質各流量的自動監(jiān)測儀器,通常發(fā)現(xiàn)時,出水已經達不到標準了,對藥劑再進行改變時,緩沖還得需要一定的時間。如果想要該問題得到有效解決,在高位的蓄水池中,使廢水盡量能夠充分停留,其一,流量可以進行調節(jié);其二,水質也可以進行調節(jié),在達到藥劑的投加量沒有發(fā)生改變的同時,致使出水相對穩(wěn)定的目的得以有效保持[3]。
3.2 PLC控制的自動排泥系統(tǒng)
運用變頻系統(tǒng)和PLC,能夠將自動排泥和加藥功能得以有效地實現(xiàn),從而使人工干預減少。提升泵將礦井水提升到澄清池,將混凝劑加入到泵前,利用PID變頻調節(jié)系統(tǒng)加藥,結合檢測的進出水的流量和濁度等相關的指標,以及試驗所得出的數(shù)學模型,通過變頻系統(tǒng)的自動調節(jié)計量泵轉速以及PLC的程序,將計量泵投加量進行調節(jié),加藥以后,就會在澄清池中反應。
3.3 分析高懸浮物煤礦廢水處理工程運行的成本
對于處理煤礦的廢水成本進行估算,大約為每立方米0.36元,每年能夠將煤泥回收4.1萬噸,以每噸35元進行計算,能夠將收入增加143萬元;每年還可以將排污費減少70萬元,所以,3年就能夠將投資的成本回收。從當前來看,該縣環(huán)保局已經將高懸浮物煤礦廢水處理工程評為示范性的工程。
4 結語
綜上所述,高懸浮物煤礦廢水處理工程將地形充分地進行利用,全程沒有動力的消耗,工藝的流程比較短,自動化運行的程度比較高,不但投資比較少,占地的面積小,而且,運行的成本相對也比較低。同時,采用PLC控制的自動排泥系統(tǒng),效果比較良好,系統(tǒng)運行比較穩(wěn)定,能夠使處理礦井水環(huán)保的要求得以有效滿足。
參考文獻
[1] 陳亞豪.文水股份有限公司釀酒廢水處理系統(tǒng)改造研究[D].四川農業(yè)大學,2015.
[2] 張濤.煤礦建井期間掘進廢水處理工藝及工程實踐[J].資源節(jié)約與環(huán)保,2014(5):123.
[3] 趙亮.“高效澄清+重力式無閥濾池”在礦井廢水處理中的應用研究[D].天津大學,2012.