李 進(jìn)
(湖北省黃麥嶺磷化工有限責(zé)任公司,湖北大悟 432818)
湖北省黃麥嶺磷化工有限責(zé)任公司合成氨分廠設(shè)計(jì)能力年產(chǎn)80 kt合成氨裝置于2011年9月投產(chǎn),設(shè)計(jì)滿負(fù)荷(3臺(tái)6M32-180/314型壓縮機(jī))日產(chǎn)合成氨240 t。氨合成系統(tǒng)設(shè)計(jì)壓力為31.4 MPa,正常生產(chǎn)時(shí)系統(tǒng)壓力約為24.0 MPa,配套臥式列管式水冷器(管程壓力31.4 MPa,殼程壓力1.0 MPa),開車至今已更換3臺(tái)相同型號(hào)合成水冷器,合成水冷器多次內(nèi)漏導(dǎo)致緊急停車,直接影響合成氨裝置連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。
工藝流程:由氫氮?dú)鈮嚎s機(jī)六段出口送來的新鮮氣,經(jīng)補(bǔ)氣氨冷器冷卻后進(jìn)入油水分離器,分離油水后與氨冷器冷卻后的循環(huán)氣體一同進(jìn)入氨分離器,分離液氨后的混合氣體經(jīng)循環(huán)氣壓縮機(jī)加壓后進(jìn)入循環(huán)氣油水分離器,分離油水后進(jìn)入合成塔;反應(yīng)后的合成氣出塔進(jìn)入廢熱鍋爐,回收熱量后去熱交換器,換熱后再進(jìn)入合成水冷器及冷交換器,氣體溫度進(jìn)一步降低后去氨冷器,與補(bǔ)入的新鮮氫氮?dú)鈪R合后,然后去氨分離器,如此進(jìn)行循環(huán)[1]。氨合成系統(tǒng)主要設(shè)備參數(shù)見表1。
表1 氨合成系統(tǒng)主要設(shè)備參數(shù)
該氨合成系統(tǒng)采用臥式列管式水冷器,冷卻水走殼程,合成氣走管程。2011年9月運(yùn)行至今,合成水冷器內(nèi)漏緊急停車22次,已更換3臺(tái)(1#~3#)相同型號(hào)列管式水冷器。氨合成系統(tǒng)水冷器運(yùn)行內(nèi)漏情況見表2。
表1 氨合成系統(tǒng)水冷器運(yùn)行內(nèi)漏情況
合成水冷器殼程流體流過換熱管時(shí),以特定的固有頻率沖擊換熱管,進(jìn)而引發(fā)振動(dòng)。當(dāng)流體引發(fā)振動(dòng)的振幅增大到換熱管無(wú)法支撐跨距的中部產(chǎn)生碰撞或者在折流板產(chǎn)生摩擦?xí)r,會(huì)造成換熱管泄漏或換熱管與管板連接處泄漏,產(chǎn)生過大的噪聲和合成水冷器殼程壓降增高。監(jiān)控合成水冷器殼程壓降突然增高時(shí),需立即作停車處理,防止安全事故發(fā)生[2-3]。誘發(fā)合成水冷器管束振動(dòng)的原因有旋渦脫落、湍流抖振、流體彈性不穩(wěn)定性、聲共振等4種。
1#水冷器設(shè)備設(shè)計(jì)時(shí),進(jìn)水口未設(shè)置擋板,高速水流直接沖刷換熱管,產(chǎn)生劇烈振動(dòng),導(dǎo)致?lián)Q熱管被折流板切斷而爆管,屬于流體彈性不穩(wěn)定性導(dǎo)致管束振動(dòng)引起的。2#水冷器設(shè)計(jì)時(shí),未能吸取1#水冷器換熱管爆管的教訓(xùn);而在設(shè)計(jì)3#水冷器內(nèi)件時(shí),采取了加強(qiáng)預(yù)防振動(dòng)的措施,在進(jìn)、出水端增加折流桿,增大設(shè)備固有頻率,提高臨界頻率,防止水冷器管束振動(dòng)。
換熱器固有頻率和跨距的平方成反比,跨距的減少能明顯提高換熱器的固有頻率,增大臨界速率,避免錯(cuò)流速超過臨界速率而引起流體彈性不穩(wěn)定性振動(dòng)。國(guó)內(nèi)某同規(guī)模氨合成裝置采用臥式列管式換熱器(DN 1 800 mm,長(zhǎng)度7 358 mm,F(xiàn)=800 m2)長(zhǎng)周期運(yùn)行后無(wú)泄漏;在相同換熱面積的前提下,湖北省黃麥嶺磷化工有限責(zé)任公司3臺(tái)列管式水冷器設(shè)計(jì)跨距(長(zhǎng)度10 800 mm)比其長(zhǎng)3 442 mm,換熱器固有頻率相對(duì)減低,管束振動(dòng)發(fā)生概率增大,易導(dǎo)致?lián)Q熱器損壞。
在合成氨裝置開停車期間,溫度、壓力的升降對(duì)合成水冷器造成不同程度的破壞,3#水冷器在2016年4月至7月發(fā)生7次內(nèi)漏,與合成氨裝置加減負(fù)荷和非計(jì)劃開停車有直接關(guān)系。合成水冷器內(nèi)漏后,不可避免導(dǎo)致氣氨進(jìn)入循環(huán)水系統(tǒng),雖然經(jīng)過冷卻塔蒸發(fā),但對(duì)合成水冷器列管仍會(huì)產(chǎn)生腐蝕,促使其發(fā)生內(nèi)漏。
在氨合成系統(tǒng)水冷器的選型設(shè)計(jì)中,要重點(diǎn)考慮換熱管束防振措施,在相同條件下要縮小水冷器跨距,以提高水冷器的固有頻率,減小流體彈性不穩(wěn)定性而導(dǎo)致管束振動(dòng),降低水冷器發(fā)生內(nèi)漏的概率。
2016年7月后,合成氨系統(tǒng)降低負(fù)荷2機(jī)生產(chǎn),同時(shí)加強(qiáng)控制冷卻水水質(zhì),定期添加液堿,保持循環(huán)水pH≥7,3#水冷器運(yùn)行至今未發(fā)生內(nèi)漏。為滿足合成氨系統(tǒng)在滿負(fù)荷3機(jī)生產(chǎn)需要,擬采購(gòu)1臺(tái)套管式水冷器(F=558 m2,2組套管式換熱管組件)作為4#合成水冷器與3#水冷器并聯(lián)運(yùn)行,以降低3#水冷器的運(yùn)行負(fù)荷,確保在高負(fù)荷、高溫下氨合成系統(tǒng)水冷器的冷卻效果,達(dá)到系統(tǒng)長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行的目的。