鄭大偉
[摘 要]錦16二元驅(qū)自2011年4月開始注聚以來,通過不斷調(diào)整,注采系統(tǒng)日趨完善,聚驅(qū)效果逐步提高,達到了預(yù)期效果。到2013年底調(diào)整基本結(jié)束,2014年2月日產(chǎn)油達到最高的351噸,之后隨著采出液濃度的增加,泵效下降,出砂加劇以及液量下降等生產(chǎn)問題凸顯,產(chǎn)量呈逐漸下降趨勢,截止到2014年12月日產(chǎn)油下降到282噸。2015年以來通過深入研究,開展了以低效異常井恢復(fù)為導(dǎo)向的綜合治理研究,實施了酸化解堵、動態(tài)調(diào)整、提高舉升效率等治理措施,產(chǎn)量遞減趨勢得到了緩解,2015-2016年年產(chǎn)油達到了近年最高,進一步提高了開發(fā)效果。
[關(guān)鍵詞]錦16 二元驅(qū) 采出液濃度 泵效 出砂 治理措施
中圖分類號:TE323 文獻標識碼:A 文章編號:1009-914X(2017)25-0042-01
1、二元驅(qū)概況
1.1 油藏概況
錦16塊二元驅(qū)工業(yè)化試驗區(qū)位于區(qū)塊中部,試驗區(qū)目的層位為興Ⅱ47-8,含油面積1.28km2,地質(zhì)儲量298×104t。轉(zhuǎn)化學(xué)驅(qū)前為注水開發(fā),采出程度為47.2%。試驗區(qū)采用五點法面積注采井網(wǎng),注采井距150m,有效厚度13.6m,平均有效滲透率750×10-3μm2,原始地層壓力13.98MPa,地下原油粘度14.3mPa·s,原始地層水礦化度為2467mg/L。
1.2 開發(fā)歷程
二元驅(qū)于2007年9月開始新鉆井并實施非目的層挖潛,2009年8月開始空白水驅(qū),2011年4月6日正式轉(zhuǎn)注聚合物,2011年12月中旬完成前置段塞注入,進入主段塞階段,2014年3月進入產(chǎn)量下降期。
1.3 開發(fā)現(xiàn)狀
截至到2014年12月,試驗區(qū)總井72口,其中采油井48口,日產(chǎn)液量1868t/d,日產(chǎn)油302t/d,綜合含水83.8%,二元驅(qū)階段累產(chǎn)油28.43×104t;采出程度59.8%。注入井總井24口,日注入量2127m3/d,累注入量251.17×104m3,累計注采比0.98。
2、存在的主要問題
2.1 采出液聚合物濃度增加動液面下降
隨著注聚的不斷深入,二元驅(qū)生產(chǎn)井的見效,采出液聚合物濃度呈逐漸上升趨勢。由2012年的48ppm上升到到2014年12月已上升到289ppm。動液面呈下降趨勢,從190米下降到354米。
2.2 仍存在不見效和低效井
2013年4月到2014年9月,油井普遍見到效果,日產(chǎn)油平均增加4倍,平均單井日產(chǎn)油7.6t/d,但也存在部分井生產(chǎn)效果不理想,試驗區(qū)高含水大于95%、日產(chǎn)油小于3t/d的低效井有14口。
2.3 部分井的注入剖面仍不均衡
從吸聚統(tǒng)計來看,試驗區(qū)吸聚狀況較差的井還有12口,占總井數(shù)的一半,這些井將是下步進行剖面治理的重點。
2.4 出砂加劇檢泵周期縮短
驅(qū)替過程中由于聚合物溶液裹挾作用增強,造成出砂加劇,統(tǒng)計檢泵井發(fā)現(xiàn),由于出砂原因造成檢泵呈逐漸上升趨勢,檢泵周期也逐年下降。檢泵周期由2011年的684天下降到2014年335天。
2.5 常規(guī)泵適應(yīng)性變差泵效下降
采出液濃度上升導(dǎo)致粘度增大,對柱塞泵凡爾的開關(guān)造成影響,部分油井出現(xiàn)泵工況差的現(xiàn)象,泵效普遍降低,2012年以來由平均單井泵效78%下降到2014年底的68%。
2.6 抽油機井桿管偏磨問題突出
油井采出液含聚合物濃度的升高,導(dǎo)致舉升產(chǎn)出液體性能發(fā)生變化,產(chǎn)出液粘度的增大導(dǎo)致抽油桿上行負荷大,下行摩阻大,使桿柱更容易彎曲變形、偏磨。進入主段塞階段以來,發(fā)生桿管偏磨作業(yè)35井次,部分油井多次偏磨斷脫。
3、綜合治理對策及效果
3.1 細化注采調(diào)整,提高聚驅(qū)效果
一是調(diào)整注入剖面,提高吸水能力。2015-2016年共實施水井措施16井次,其中補層1井次,分注4井次,酸化3井次,重組1井次。二是調(diào)整產(chǎn)液剖面,提高驅(qū)油效果。對生產(chǎn)效果差的油井細化小層調(diào)整,補層合采12口,補層堵水7口,2年增油3108 噸。
3.2 深入解堵研究,治理低產(chǎn)井
一是多氫酸解堵處解決化學(xué)堵塞。針對二元驅(qū)部分生產(chǎn)井液量下降低產(chǎn)的問題,最初采用常規(guī)酸化解堵措施,實施2口井,效果不理想。經(jīng)過分析,該類井都有高產(chǎn)期,產(chǎn)量逐漸下降,生產(chǎn)作業(yè)出砂不嚴重,且生產(chǎn)中均見到了一定采出液濃度,說明該井應(yīng)主要為化學(xué)堵塞而非物理堵塞,為此提出了事宜化學(xué)解堵的多氫酸解堵。實施6井次,平均單井日增液16.8t/d,日增油4.4t/d。二是強負壓解堵解決物理堵塞。對采出液聚合物濃度高、含水高油井開展強負壓解堵實驗,實施3口,日增油3.3t/t。三是壓裂防砂解決出砂嚴重問題??紤]到二元驅(qū)油層集中,隔層相對差,壓裂后縱向可能存在竄槽的情況,未擴大開展,只對出砂較嚴重,井況好的1口井實施,壓裂后該井已正常生產(chǎn)13個月,累增油685噸。
3.3、開展二級泵研究,提高泵效
針對二元驅(qū)泵效不斷下降的情況,對采出液濃度大于100ppm的油井陸續(xù)由I級泵換為Ⅱ級泵,目前已完成了21口,占42%。下II級泵后其泵效比正常生產(chǎn)時要高,由46%上升到82%,見效明顯,平均單井日產(chǎn)液上升了9t/d。從采出液濃度來看,100-200ppm油井下Ⅱ級泵后泵效最高。
3.4、提升泵掛,減少偏磨
針對二元驅(qū)平臺井整體斜度大,中后期采出液濃度增加后,管桿偏磨嚴重、檢泵周期下降的情況主要采用提升泵掛避開偏磨嚴重井段的手段,2015年至今二元驅(qū)檢泵井共實施提升泵掛38井次,檢泵周期得到延長。
3.5、強化動態(tài)調(diào)整,提高油井生產(chǎn)效果
通過強化資料的錄取與分析,開展井組動態(tài)分析,及時調(diào)整注采參數(shù),保障各井組的注采平衡。同時,通過控制高濃度井產(chǎn)液或提高單井產(chǎn)液,來達到改善井組生產(chǎn)狀況的目的。如錦2-6-A226井組,生產(chǎn)井4口,針對錦2-丙6-A236井采出液濃度低,含水高的情況,實施了的調(diào)參引效,在其采出液濃度增加、產(chǎn)量上升后,降低其產(chǎn)液,對井組內(nèi)其對向井的錦2-6-AT216井實施調(diào)參,均見到了一定效果。
4、效果評價
4.1、產(chǎn)量遞減得到控制
試驗區(qū)日產(chǎn)液由1792t/d上升保持在1836t/d,日產(chǎn)油由2014年最低282t/d到上升到2015年最高的317t/d,到2016年日產(chǎn)油保持在244t/d,采油速度保持在3.0%水平。
4.2泵效得到提高
通過泵型的篩選及低效井的治理,試驗區(qū)泵效由2014年68%上升到目前的75%。
4.3 檢泵周期延長
通過防偏磨治理以及出砂治理,檢泵周期得到延長,由335天上升到358天。
4、開發(fā)效果得到提高
與開發(fā)方案對比,同期累計產(chǎn)油高于方案,方案預(yù)計6年采油41.91萬噸,實際42.18萬噸,含水預(yù)測91.1%,實際為86.7%。
5.結(jié)論及建議
5.1、通過中后期治理,二元驅(qū)遞減得到控制,采油速度得到了保持,開發(fā)效果高于方案預(yù)測。
5.2、多氫酸解堵解堵技術(shù)的應(yīng)用較好的改善了低效井生產(chǎn)效果,建議擴大應(yīng)用。
5.3、隨著采出也濃度的增加,生產(chǎn)井偏磨增多,I級泵適應(yīng)性變差,II級的應(yīng)用結(jié)合提升泵掛較好了解決了生產(chǎn)中的難度,為二元驅(qū)深入推進提供了借鑒。
5.4、隨著油層堵塞進一步加深、動液面的下降,出聚、出砂將進一步影響日常生產(chǎn),建議深入研究出聚治理。
參考文獻
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