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基于PLC與KUKA的凸緣自動(dòng)化成型裝置設(shè)計(jì)

2017-08-08 03:01楊青云張志遠(yuǎn)周鐵柱
制造業(yè)自動(dòng)化 2017年7期
關(guān)鍵詞:成型編程機(jī)器人

楊青云,張志遠(yuǎn),韓 廣,周鐵柱

(中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司第七二五研究所,洛陽(yáng) 471039)

基于PLC與KUKA的凸緣自動(dòng)化成型裝置設(shè)計(jì)

楊青云,張志遠(yuǎn),韓 廣,周鐵柱

(中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司第七二五研究所,洛陽(yáng) 471039)

為解決凸緣成型過程存在的人員占用多、成型效率低、安全隱患多等制約因素,設(shè)計(jì)了一種基于PLC和KUKA機(jī)器人的凸緣自動(dòng)化成型裝置,PLC是主控單元,其通過軟件設(shè)定的時(shí)序,支配著推料機(jī)構(gòu)、搬運(yùn)機(jī)器人、壓機(jī)和潤(rùn)滑機(jī)構(gòu)的動(dòng)作,控制凸緣的熱成型過程;上位機(jī)軟件集成參數(shù)設(shè)置與顯示單元、報(bào)警單元等功能,實(shí)現(xiàn)了成型過程參數(shù)的可見、可控、可預(yù)警?,F(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)表明,采用自動(dòng)化成型裝置將單件凸緣成型時(shí)間由90s縮減至53s,作業(yè)人員由4人降至1人,性能穩(wěn)定,極大的改善了車間生產(chǎn)能力。

PLC;凸緣成型;控制系統(tǒng)

0 引言

銅鎳合金管材及管附件具有優(yōu)良的耐腐蝕性能、抗海生物污損及其他綜合性能,是替代紫銅、不銹鋼等使用于海水環(huán)境的理想材料,在國(guó)內(nèi)外造船業(yè)和海洋工程業(yè)中被大量采用[1],其中凸緣[2]在銅鎳合金管件中占有很大比重。

圖1 銅鎳合金凸緣結(jié)構(gòu)

目前,銅鎳合金凸緣成型過程自動(dòng)化水平低下,幾乎完全依賴于多人的人工協(xié)作,勞動(dòng)強(qiáng)度大、生產(chǎn)效率低、人力成本較高,阻礙了生產(chǎn)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大,且銅鎳合金凸緣為熱成型方式,成型過程中潤(rùn)滑劑受熱產(chǎn)生大量煙塵,存有燙傷、砸傷、呼吸道感染等安全隱患。本文針對(duì)凸緣成型過程存在的人、機(jī)瓶頸,提出了以PLC(可編程控制器)和KUKA機(jī)器人作為主要硬件設(shè)施,結(jié)合自動(dòng)控制理論的設(shè)計(jì)方案,提升凸緣成型過程的自動(dòng)化水平。在設(shè)計(jì)中以“安全性、冗余性、多樣性、連續(xù)性”為設(shè)計(jì)理念,體現(xiàn)了“以機(jī)代人”的設(shè)計(jì)思想,不僅能夠節(jié)省人力、縮短成型時(shí)間,還顯著提高了凸緣成型毛坯的合格率,對(duì)國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)鍛壓設(shè)備的自動(dòng)化升級(jí)改造有一定的借鑒意義。

1 凸緣自動(dòng)化成型裝置的基本組成

凸緣自動(dòng)化成型裝置由基于PLC的控制系統(tǒng)、KUKA機(jī)器人、推料裝置、油壓機(jī)、潤(rùn)滑裝置、中頻加熱爐和相應(yīng)規(guī)格的凸緣模具組成。其中控制系統(tǒng)由PLC、位移傳感器、溫度傳感器、接近開關(guān)、顯示終端、控制元件及執(zhí)行機(jī)構(gòu)、低壓配電柜等組成。自動(dòng)化成型裝置組成框圖如圖2所示,控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖3所示。

圖2 凸緣自動(dòng)化成型裝置組成

圖3 凸緣自動(dòng)化成型控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

1.1 推料機(jī)構(gòu)

推料機(jī)構(gòu)用于實(shí)現(xiàn)坯料管段自動(dòng)上料。鋸切好的管段并排放置于中頻加熱爐內(nèi)的兩根金屬導(dǎo)軌上,通過由伺服馬達(dá)驅(qū)動(dòng)的頂桿推動(dòng)管段前移,機(jī)器人每取走一個(gè)工件,推料機(jī)構(gòu)即推動(dòng)管段前移,前移距離與單個(gè)管段尺寸相同,位移傳感器實(shí)時(shí)記錄頂桿前進(jìn)距離,將物理信號(hào)轉(zhuǎn)換為電信號(hào)供PLC采集與實(shí)時(shí)顯示。當(dāng)頂桿達(dá)到其最大伸展距離后,停止推進(jìn)并自動(dòng)退回起始位,同時(shí)觸發(fā)加料提醒閃光燈。

1.2 KUKA機(jī)器人

搬運(yùn)機(jī)器人,作為執(zhí)行機(jī)構(gòu)替代人工操作。根據(jù)不同規(guī)格凸緣毛坯的重量,選用KR60-3F型號(hào)的機(jī)器人,其為六軸驅(qū)動(dòng),承受負(fù)載達(dá)60kg,機(jī)械臂作用范圍可達(dá)2033mm,定位準(zhǔn)確,其重復(fù)精確度高達(dá)0.06mm。運(yùn)行過程中,機(jī)器人按照程序設(shè)定從爐腔中取出已加熱的管段,將其放置于壓機(jī)上成型模具的模腔中心,之后退出壓制范圍,待壓制完成,機(jī)器人從模腔內(nèi)取出毛坯,在指定工作臺(tái)碼垛。

1.3 油壓機(jī)

油壓機(jī)的作用是將加熱管段在模腔內(nèi)壓制成為滿足機(jī)加工要求的凸緣毛坯,油壓機(jī)應(yīng)嚴(yán)格按照控制時(shí)序進(jìn)行壓制與回程,模具底端設(shè)置了頂升機(jī)構(gòu),由PLC控制頂桿實(shí)現(xiàn)自動(dòng)退料。

1.4 潤(rùn)滑機(jī)構(gòu)

該機(jī)構(gòu)起潤(rùn)滑和降溫雙重功效。每完成一次壓制,噴涂槍自動(dòng)伸入上模與下模中間,向兩側(cè)模腔內(nèi)噴涂石墨乳,噴涂的時(shí)機(jī)與持續(xù)時(shí)間由PLC控制。

1.5 控制系統(tǒng)

采用三菱PLC+觸摸屏的工業(yè)控制方案,配備擴(kuò)展I/0模塊,PLC作為主控核心,進(jìn)行數(shù)據(jù)分析處理及邏輯判斷,并發(fā)送控制信號(hào);觸摸屏作為人機(jī)交互界面,接收操作指令并實(shí)時(shí)顯示系統(tǒng)狀態(tài);控制系統(tǒng)配置了位移傳感器、溫度傳感器及限位開關(guān)等傳感單元,作為信號(hào)源向PLC提供數(shù)據(jù)支持。

2 軟件實(shí)現(xiàn)

2.1 設(shè)計(jì)要求

為滿足工業(yè)應(yīng)用要求,凸緣自動(dòng)化成型控制系統(tǒng)應(yīng)具備以下特征[3]:

1)控制系統(tǒng)安全可靠。充分考慮可能出現(xiàn)的安全隱患,現(xiàn)場(chǎng)及遠(yuǎn)程均要求設(shè)置緊停按鈕,優(yōu)先級(jí)為最高級(jí);

2)考慮系統(tǒng)擴(kuò)展能力,預(yù)留I/0點(diǎn)和通訊接口;

3)適應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)安全要求,根據(jù)機(jī)器人不同階段的動(dòng)作設(shè)置相應(yīng)轉(zhuǎn)速。

2.2 系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)

為實(shí)現(xiàn)參數(shù)設(shè)置、報(bào)警顯示等人機(jī)交互功能,系統(tǒng)采用基于PLC和觸摸屏的控制方案。PLC可靠性好、抗干擾能力強(qiáng),且結(jié)構(gòu)緊湊、安裝簡(jiǎn)單、維護(hù)方便,但顯示能力差,用戶難以直觀的在界面上觀測(cè)與設(shè)置試驗(yàn)參數(shù);觸摸屏作為顯示終端,彌補(bǔ)了PLC顯示能力差的缺陷。PLC與觸摸屏間通過串行通信進(jìn)行數(shù)據(jù)交互。

支配機(jī)器人動(dòng)作的控制程序可集成在PLC程序內(nèi),但此種方法存有弊端:一方面,PLC內(nèi)集成和調(diào)用機(jī)器人的底層控制代碼,編程難度大;另一方面,利用第三方軟件對(duì)機(jī)器人編程可能出現(xiàn)兼容性問題,影響系統(tǒng)穩(wěn)定性。本文直接在KUKA機(jī)器人自帶的示教器編程,與PLC通過I/O方式交互,具有良好的適配性,硬線連接安全可靠,適用于工業(yè)控制場(chǎng)合。

2.3 硬件選型

經(jīng)分析共有個(gè)33開關(guān)輸入量、28個(gè)開關(guān)輸出量和2路模擬量輸入。根據(jù)輸入輸出信號(hào)的類型、數(shù)量和控制要求,結(jié)合系統(tǒng)冗余要求(通常20%~30%的備用原則[4]),選用三菱FX3U-64MT/ES-A型號(hào)的PLC作為控制核心,該模塊包含32個(gè)輸入點(diǎn)和32個(gè)輸出點(diǎn),配備64K大容量的RAM存儲(chǔ)器;選用三菱FX2N-4AD作為PLC的擴(kuò)展模塊實(shí)現(xiàn)模擬量的采集,該模塊包含4路模擬量輸入,選用三菱FX2N-16EX作為PLC的擴(kuò)展模塊,該模塊包含16路數(shù)字量輸入[5];選用三菱GT2310-VTBD型號(hào)的觸摸屏作為控制系統(tǒng)的人機(jī)交互界面。

凸緣自動(dòng)化成型控制系統(tǒng)I/O分配表如表1所示。

2.3.1 下位機(jī)程序設(shè)計(jì)

1)PLC編程

三菱PLC一般有三種編程方式:指令表編程、梯形圖編程、步進(jìn)功能圖編程(SFC),SFC是根據(jù)機(jī)械流程來進(jìn)行順控設(shè)計(jì)的輸入方法,這種方法的優(yōu)點(diǎn)是按照機(jī)械動(dòng)作來進(jìn)行程序流程設(shè)計(jì),在運(yùn)動(dòng)控制中優(yōu)點(diǎn)突出,利用步的概念來設(shè)計(jì)程序流程使我們把注意力集中在活動(dòng)步中,簡(jiǎn)化編程。結(jié)合控制系統(tǒng)要求,程序采用模塊化的設(shè)計(jì)思想,將成型的控制過程分為手動(dòng)與自動(dòng)兩種方式,依靠操作面板上的切換開關(guān)完成兩種方式間的切換[6]。

表1 凸緣自動(dòng)化成型控制系統(tǒng)I/O分配表

PLC軟件開發(fā)流程通常分為五步:1)確定I/0地址的分配;2)確定程序總體結(jié)構(gòu);3)編寫各個(gè)子模塊程序,分別調(diào)試實(shí)現(xiàn)預(yù)設(shè)功能;4)設(shè)計(jì)通信模塊功能;5)集成各子程序及通信模塊,驗(yàn)證系統(tǒng)功能。

為保證控制過程安全有序,步與步之間的切換設(shè)計(jì)有反饋邏輯,每步動(dòng)作結(jié)束的同時(shí)向PLC主控核心發(fā)送反饋信號(hào),PLC只有接收到反饋信號(hào)才執(zhí)行下一步的動(dòng)作,這種方式既保證控制的穩(wěn)定性,又避免了步與步之間發(fā)生邏輯沖突,使得成型控制過程連續(xù)有序。

PLC控制流程如圖4所示。

2)KUKA機(jī)器人編程

KUKA公司為用戶提供了編程的環(huán)境KRL,它是一種類似C語(yǔ)言的文本型語(yǔ)言[7],軟件基于KUKA公司開發(fā)的新一代Smart Pad,具有便攜和易修正的特性,極大的簡(jiǎn)化了編譯過程。

凸緣成型控制系統(tǒng)采用順序結(jié)構(gòu)。首先,有條理的規(guī)劃?rùn)C(jī)器人行進(jìn)過程歷經(jīng)的點(diǎn)及預(yù)定的夾抓動(dòng)作,機(jī)器人所涉的點(diǎn)及動(dòng)作如圖5所示,將各位移點(diǎn)信息寫入軟件;其次,設(shè)計(jì)觸發(fā)環(huán)節(jié),由PLC觸發(fā)機(jī)器人動(dòng)作,實(shí)現(xiàn)機(jī)器人與推料裝置、壓機(jī)和潤(rùn)滑裝置的時(shí)序配合,為保證控制過程的連續(xù)性,機(jī)器人每完成一個(gè)動(dòng)作向PLC發(fā)送反饋信號(hào);最后,設(shè)計(jì)碼垛環(huán)節(jié),已經(jīng)成型的凸緣毛坯由機(jī)器人自動(dòng)退料,在預(yù)置的工作臺(tái)呈長(zhǎng)×寬×高排列,該功能采用雙層FOR循環(huán)結(jié)構(gòu)編譯。人機(jī)交互界面利用通信的方式與機(jī)器人程序交互,實(shí)現(xiàn)參數(shù)的靈活可調(diào)。

圖4 PLC控制流程

圖5 機(jī)器人動(dòng)作位移點(diǎn)

2.3.2 上位機(jī)程序設(shè)計(jì)

凸緣成型控制系統(tǒng)上位機(jī)軟件實(shí)現(xiàn)了監(jiān)控參數(shù)的實(shí)時(shí)顯示、設(shè)置參數(shù)的下行及報(bào)警信息的判斷與顯示等功能。本設(shè)計(jì)中的上位機(jī)程序采用了Kingview6.55組態(tài)王軟件,通過RS232串口方式與PLC相連[8]。

上位機(jī)程序主界面分為設(shè)備參數(shù)設(shè)置、運(yùn)行狀態(tài)顯示、報(bào)警信息,如圖6所示,各界面之間通過按鈕相互切換,畫面中所有變量均與PLC主站的數(shù)據(jù)模塊一一對(duì)應(yīng),實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)參數(shù)動(dòng)態(tài)顯示。

圖6 上位機(jī)程序界面

參數(shù)設(shè)置模塊:設(shè)置控制系統(tǒng)各功能模塊的參數(shù),以及系統(tǒng)運(yùn)行相關(guān)的可變量。如推料機(jī)構(gòu)起始點(diǎn)的確立、噴涂機(jī)構(gòu)延續(xù)時(shí)間的設(shè)定等。

狀態(tài)顯示模塊:實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的運(yùn)行參數(shù),如中頻爐溫度、推料機(jī)構(gòu)頂桿位移等。

故障報(bào)警模塊:對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行過程可能發(fā)生的故障進(jìn)行警示??刂葡到y(tǒng)的報(bào)警變量分為開關(guān)量與模擬量,其中模擬量需與預(yù)設(shè)上下限對(duì)比,判定狀態(tài)是否異常。為便于排查故障,根據(jù)經(jīng)驗(yàn)梳理了引發(fā)故障報(bào)警的常見原因,以經(jīng)驗(yàn)庫(kù)的形式錄入系統(tǒng)。

2.3.3 通信規(guī)程

為保證通訊可靠、實(shí)時(shí)性好、易于編程,選擇OPC方式進(jìn)行PLC寄存器與MX OPC SEVER的數(shù)據(jù)交互,利用組態(tài)王軟件銜接監(jiān)控界面與MX OPC SEVER。

OPC(OLE For Process Control)是一種基于微軟OLE、COM和DCOM組件,利用PC的客戶機(jī)/服務(wù)器模式交換實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)的方法。它是一個(gè)開放的技術(shù)規(guī)范,制定了過程客戶應(yīng)用程序和服務(wù)器應(yīng)用程序間進(jìn)行交互的軟件接口標(biāo)準(zhǔn)。OPC具有代碼重用性、語(yǔ)言無關(guān)性、易于集成性的優(yōu)點(diǎn)[9]。它通過OLE自動(dòng)化標(biāo)準(zhǔn)的三層接口:OPC Sever、OPC Groups、OPC Item與數(shù)據(jù)源和客戶端相連,其工作原理如圖7所示。

圖7 OPC方式工作原理

3 結(jié)束語(yǔ)

設(shè)計(jì)并分析了銅鎳合金凸緣的自動(dòng)化成型系統(tǒng)原理,剖析了系統(tǒng)的軟硬件組成,針對(duì)凸緣自動(dòng)成型控制系統(tǒng),本文采用PLC+觸摸屏的工控方案,詳述了PLC、機(jī)器人和上位機(jī)的軟件編程及通信方法。

研制的凸緣自動(dòng)化成型裝置實(shí)現(xiàn)了人機(jī)分離,使多個(gè)設(shè)備“自働化”,人僅負(fù)責(zé)監(jiān)管,極大的變革了生產(chǎn)方式。凸緣自動(dòng)化成型裝置運(yùn)行穩(wěn)定,單件凸緣成型時(shí)間由90s減少至53s,操作人員由4人降至1人,顯著提高了凸緣的成型效率與成型質(zhì)量。

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Design of stub ends auto-forming device based on PLC and KUKA robot

YANG Qing-yun, ZHANG Zhi-yuan, HAN Guang, ZHOU Tie-zhu

TP24

:B

1009-0134(2017)07-0024-04

2017-03-17

楊青云(1988 -),男,助理工程師,碩士,研究方向?yàn)闄C(jī)械設(shè)計(jì)及自動(dòng)化。

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