胡常春
(華電福新能源股份有限公司華安水力發(fā)電廠,福建 漳州 363800)
大型電機(jī)軸承溫度異常的原因分析及改造方案
胡常春
(華電福新能源股份有限公司華安水力發(fā)電廠,福建 漳州 363800)
針對(duì)某電廠機(jī)組引風(fēng)機(jī)電機(jī)驅(qū)動(dòng)端軸承頻繁出現(xiàn)溫度突升的異常現(xiàn)象,進(jìn)行了故障查找和原因分析,并對(duì)電機(jī)軸承結(jié)構(gòu)實(shí)施了改造。改造結(jié)果表明:將引風(fēng)機(jī)電機(jī)軸承改造成滑動(dòng)軸承后,電機(jī)軸承溫度保持在正常合格范圍內(nèi),避免了重大經(jīng)濟(jì)損失和不良社會(huì)影響,改造效果顯著。
電機(jī)軸承;溫度異常;軸承結(jié)構(gòu);技術(shù)改造
某電廠1期裝機(jī)容量為2×396 MW,主機(jī)和重要輔機(jī)均為進(jìn)口設(shè)備,2臺(tái)機(jī)組于2001年正式投入商業(yè)運(yùn)行。2013—2014年,該電廠對(duì)1期2臺(tái)機(jī)組實(shí)施了煙氣脫硝技術(shù)改造,也對(duì)機(jī)組引風(fēng)機(jī)進(jìn)行了擴(kuò)容改造。但是,在機(jī)組引風(fēng)機(jī)擴(kuò)容改造后,引風(fēng)機(jī)電機(jī)的驅(qū)動(dòng)端軸承在運(yùn)行中頻繁出現(xiàn)溫度異常突升現(xiàn)象,嚴(yán)重危及機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
該電廠每臺(tái)機(jī)組安裝2臺(tái)引風(fēng)機(jī),在2001年投產(chǎn)時(shí)引風(fēng)機(jī)電機(jī)采用德國西門子公司制造的1 850 kW進(jìn)口電動(dòng)機(jī),電機(jī)使用滑動(dòng)軸承,自投運(yùn)后十余年來運(yùn)行正常。此后,因機(jī)組脫硝改造的需要,引風(fēng)機(jī)電機(jī)更換成上海電氣集團(tuán)上海電機(jī)廠有限公司制造的3 300 kW國產(chǎn)電動(dòng)機(jī)。更換后的引風(fēng)機(jī)電機(jī)技術(shù)參數(shù)如表1所示。
表1 更換后的引風(fēng)機(jī)電機(jī)技術(shù)參數(shù)
引風(fēng)機(jī)電機(jī)更換后投運(yùn)不久,出現(xiàn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)端軸承溫度異常升高的現(xiàn)象,其中1B引風(fēng)機(jī)電機(jī)癥狀較為明顯。雖經(jīng)引風(fēng)機(jī)廠家調(diào)整,仍無法徹底消除電機(jī)驅(qū)動(dòng)端軸承溫度突升問題。后來,在引風(fēng)機(jī)廠家確認(rèn)可用的情況下,該電廠決定先保持引風(fēng)機(jī)帶病運(yùn)行。
2013年10月,1B引風(fēng)機(jī)電機(jī)再次頻繁出現(xiàn)驅(qū)動(dòng)端軸承溫度異常突升現(xiàn)象,危及1號(hào)機(jī)組安全運(yùn)行,電廠立即聯(lián)系引風(fēng)機(jī)及電機(jī)廠家到廠進(jìn)行檢查。經(jīng)廠家現(xiàn)場(chǎng)檢查分析,認(rèn)為可能是由風(fēng)葉角度安裝不一致或內(nèi)部部件裝反引起的,需在引風(fēng)機(jī)計(jì)劃停運(yùn)后進(jìn)行風(fēng)機(jī)葉片同步性檢查、整流導(dǎo)葉環(huán)安裝正確性檢查、風(fēng)機(jī)膨脹量及中心檢查和風(fēng)機(jī)流道檢查。暫時(shí)保持風(fēng)機(jī)葉片開度在50 %以下運(yùn)行。
2014年1月,在1號(hào)機(jī)組臨檢期間,電廠方按引風(fēng)機(jī)廠家的處理意見對(duì)1號(hào)機(jī)組引風(fēng)機(jī)及電機(jī)進(jìn)行了檢查,問題仍然沒有解決。
2014年7月,電廠方再次聯(lián)系引風(fēng)機(jī)及電機(jī)廠家到廠檢查。根據(jù)電機(jī)廠家的要求,對(duì)電機(jī)軸承進(jìn)行油脂置換。隨后,1號(hào)機(jī)組1A/1B引風(fēng)機(jī)于7月6日和7月12日先后因電機(jī)驅(qū)動(dòng)端軸承溫度過高而跳閘。跳閘后,對(duì)1A/1B引風(fēng)機(jī)電機(jī)進(jìn)行解體檢查,發(fā)現(xiàn)2臺(tái)引風(fēng)機(jī)電機(jī)的驅(qū)動(dòng)端軸承均已嚴(yán)重?fù)p壞,損壞情況如圖1,2所示。
結(jié)合該電廠機(jī)組引風(fēng)機(jī)電機(jī)投運(yùn)1年多運(yùn)行的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)、電機(jī)驅(qū)動(dòng)端軸承溫度升高問題的檢查調(diào)整及引風(fēng)機(jī)電機(jī)因驅(qū)動(dòng)端軸承溫度過高跳閘后的解體檢查結(jié)果,基本可認(rèn)為電機(jī)驅(qū)動(dòng)端軸承運(yùn)行中頻繁出現(xiàn)溫度異常突升導(dǎo)致軸承損壞的根本原因是:電機(jī)軸承設(shè)計(jì)選型不合理(軸承型號(hào)為NSK NU240ECM/C3和NSK 23044CC/C3W33)。
圖1 引風(fēng)機(jī)電機(jī)軸承損壞情況
圖2 引風(fēng)機(jī)電機(jī)軸承保持架散架
2.1 軸承潤(rùn)滑油問題
由引風(fēng)機(jī)電機(jī)銘牌得知,電機(jī)使用鋰基脂2號(hào)潤(rùn)滑脂。查閱潤(rùn)滑脂相關(guān)資料,該油脂滴點(diǎn)溫度較低,即稠度較低,適用于中轉(zhuǎn)速、中負(fù)載的機(jī)械設(shè)備。由于電廠引風(fēng)機(jī)電機(jī)屬于高負(fù)載設(shè)備,故認(rèn)為該潤(rùn)滑油脂不適合用于該電機(jī)。1號(hào)機(jī)組引風(fēng)機(jī)電機(jī)跳閘故障處理后,已將電機(jī)軸承潤(rùn)滑油置換成鋰基脂3號(hào)潤(rùn)滑脂。
2.2 軸承搭配問題
NSK 23044CC/C3W33為雙列球面滾子軸承,極限轉(zhuǎn)速為1 200 r/min;NSK NU240ECM/C3為單列圓珠滾子軸承,極限轉(zhuǎn)速為1 700 r/min。23044CC軸承允許轉(zhuǎn)軸調(diào)心,而NU240ECM則不允許(屬于固定式)。因此,NSK NU240ECM/C3與NSK 23044CC/C3W33軸承不適合搭配使用。
由于引風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子中心不正、轉(zhuǎn)子受熱膨脹、轉(zhuǎn)子自重下垂等原因,造成電機(jī)轉(zhuǎn)子不可能保持在同一水平線上,軸線如圖3所示。
圖3 軸線示意
由于NU240ECM不可調(diào)心,引起23044CC軸承徑向受力不均勻,局部受力過大,或引起額外附加軸向力,縮短了軸承壽命。經(jīng)咨詢NSK工程師,建議兩端均使用雙列球面滾子軸承,以保證自動(dòng)調(diào)心功能。
2.3 軸承壽命、載荷和選型問題
當(dāng)實(shí)際轉(zhuǎn)速超過軸承極限轉(zhuǎn)速的1/2時(shí),即超過600 r/min(NSK 23044CC/C3W33軸承)和850 r/min(NSK NU240ECM/C3軸承)時(shí),對(duì)軸承的使用條件限制更為嚴(yán)格;而引風(fēng)機(jī)電機(jī)額定轉(zhuǎn)速為994 r/min,軸承更容易受外部條件的影響而縮短實(shí)際使用壽命。
該電廠脫硫系統(tǒng)原增壓風(fēng)機(jī)的額定功率為2 100 kW,額定轉(zhuǎn)速為595 r/min,電機(jī)軸承均采用23044CC和23048CC雙列球面滾子軸承,電機(jī)正常投入運(yùn)行。相較于增壓風(fēng)機(jī)電機(jī),引風(fēng)機(jī)電機(jī)功率增加了1 200 kW,轉(zhuǎn)速提高了399 r/min,但驅(qū)動(dòng)端軸承仍選用23044CC雙列球面滾子軸承,顯然無法滿足實(shí)際載荷的需要。
綜上述所,電廠認(rèn)為引風(fēng)機(jī)廠家在電機(jī)軸承設(shè)計(jì)、選型上存在問題?,F(xiàn)有軸承為滾動(dòng)軸承,無法長(zhǎng)期承受引風(fēng)機(jī)重型負(fù)載,建議將引風(fēng)機(jī)電機(jī)軸承改為滑動(dòng)軸承,以提高電機(jī)的運(yùn)行可靠性。
電廠與電機(jī)廠家討論并向NSK軸承廠家咨詢后,提出了3種改造方案:
(1) 在引風(fēng)機(jī)電機(jī)非驅(qū)動(dòng)端加裝推力軸承;
(2) 將現(xiàn)有軸承更換成尺寸更大的滾動(dòng)軸承;
(3) 將現(xiàn)有滾動(dòng)軸承改造成滑動(dòng)軸承。
對(duì)比3種改造方案的優(yōu)劣,并結(jié)合引風(fēng)機(jī)電機(jī)運(yùn)行工況,決定采用方案(3)。
4.1 電機(jī)定、轉(zhuǎn)子的常規(guī)檢查及處理
(1) 拆除引風(fēng)機(jī)電機(jī),將電機(jī)運(yùn)返電機(jī)廠進(jìn)行改造、處理。
(2) 拆解電機(jī),并將其清洗、烘干。
(3) 電機(jī)定子三相直流電阻和絕緣電阻的測(cè)定、線圈匝間絕緣耐沖擊電壓試驗(yàn)。
(4) 檢查電機(jī)槽楔、線圈端部的綁扎是否松動(dòng),絕緣件是否老化,電機(jī)引線是否老化開裂。
(5) 電機(jī)定子浸漆絕緣處理1次,定子線圈端部及鐵心表面噴8037號(hào)絕緣覆蓋漆。
(6) 檢查轉(zhuǎn)子鼠籠銅排是否松動(dòng),與端環(huán)的焊接是否開裂或脫焊等。
4.2 滾動(dòng)軸承改為端蓋式滑動(dòng)軸承
(1) 新制作兩端端蓋式軸承。
(2) 根據(jù)滑動(dòng)軸承結(jié)構(gòu)尺寸,重新制作新轉(zhuǎn)軸,更換電機(jī)轉(zhuǎn)軸。
(3) 將前后兩端的端蓋改為滑動(dòng)軸承式端蓋,更換電機(jī)兩端的端蓋。
(4) 定子兩端止口平面螺孔的位置及尺寸應(yīng)根據(jù)兩端端蓋上的螺孔重新配鉆,將原來的螺孔悶掉。將電機(jī)原有的4個(gè)地腳孔加工成腰形孔,即將原有的孔沿軸向方向兩邊各放長(zhǎng)5 mm,以保證電機(jī)在安裝時(shí)軸向位置可以調(diào)整(更換轉(zhuǎn)軸后,電機(jī)的磁中心位置可能會(huì)發(fā)生很小的變動(dòng))。
(5) 轉(zhuǎn)子重新校動(dòng)平衡。
(6) 轉(zhuǎn)子鐵心表面噴8037號(hào)絕緣覆蓋漆。
(7) 電機(jī)總裝時(shí)需保證定轉(zhuǎn)子之間的間隙,并在端蓋和定子止口之間打定位銷,以保證定轉(zhuǎn)子之間的間隙不變。
(8) 在電機(jī)負(fù)荷端增加1套接地電刷。
(9) 電機(jī)試驗(yàn)過程中測(cè)量電機(jī)的磁中心位置,并標(biāo)注在新的磁中心位置的銘牌上(附試驗(yàn)報(bào)告)。
4.3 電機(jī)運(yùn)返現(xiàn)場(chǎng)安裝投運(yùn)
(1) 引風(fēng)機(jī)電機(jī)軸承改造后的電機(jī)安裝尺寸,與原來的安裝尺寸基本保持一致。
(2) 為了確保電機(jī)運(yùn)行中軸承溫度正常,引風(fēng)機(jī)電機(jī)軸承潤(rùn)滑改為強(qiáng)迫稀油潤(rùn)滑方式(電機(jī)自潤(rùn)滑結(jié)構(gòu)使運(yùn)行中的軸承溫度偏高,將縮短軸承使用壽命),所用潤(rùn)滑油接自引風(fēng)機(jī)現(xiàn)有油站(油壓和流量滿足改造后電機(jī)軸承的使用需求)。
(3) 安裝引風(fēng)機(jī)電機(jī)時(shí),兩聯(lián)軸器之間的軸向尺寸應(yīng)按電機(jī)上的磁中心位置尺寸進(jìn)行安裝,以確保電機(jī)在正常運(yùn)行時(shí)不會(huì)竄動(dòng)。
5.1 改造后的運(yùn)行情況
該電廠利用2015年2臺(tái)機(jī)組小修時(shí)機(jī),對(duì)2臺(tái)機(jī)組4臺(tái)引風(fēng)機(jī)電機(jī)全部實(shí)施軸承結(jié)構(gòu)改造。改造后,引風(fēng)機(jī)電機(jī)各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù)正常,電機(jī)軸承溫度保持在合格范圍內(nèi),至今沒有出現(xiàn)溫度異常突升現(xiàn)象。
5.2 改造效果分析
現(xiàn)以2014年7月1號(hào)機(jī)組引風(fēng)機(jī)電機(jī)故障導(dǎo)致的損失為例,對(duì)改造效果加以計(jì)算分析。故障處理期間正值社會(huì)用電需求高峰,機(jī)組負(fù)荷原本應(yīng)基本保持在300 MW以上,但因引風(fēng)機(jī)故障無法投運(yùn),導(dǎo)致機(jī)組負(fù)荷限制在200 MW以下,故障處理時(shí)間291 h,按度電邊際貢獻(xiàn)0.10元計(jì)算,保守估計(jì)單電量損失就高達(dá)290萬元;此外,還有故障處理備件和人工費(fèi)用約27萬元等。每臺(tái)引風(fēng)機(jī)電機(jī)軸承改造所需費(fèi)用僅為40萬元,4臺(tái)電機(jī)軸承改造費(fèi)用為160萬元,遠(yuǎn)低于單臺(tái)電機(jī)故障導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失。
該電廠將引風(fēng)機(jī)電機(jī)滾動(dòng)軸承改為滑動(dòng)軸承后,提高了引風(fēng)機(jī)電機(jī)的運(yùn)行可靠性,避免了因引風(fēng)機(jī)電機(jī)軸承故障造成機(jī)組負(fù)荷長(zhǎng)時(shí)間受限而導(dǎo)致的重大經(jīng)濟(jì)損失和不良社會(huì)影響,改造效果顯著。
該電廠通過引風(fēng)機(jī)軸承改造,徹底消除了機(jī)組重要輔機(jī)的安全隱患,提高了發(fā)電機(jī)組的運(yùn)行可靠性。同時(shí),改造前后的設(shè)備隱患分析、改造方案選擇及現(xiàn)場(chǎng)改造實(shí)施,為以后解決同類設(shè)備異常提供了依據(jù)和實(shí)例,對(duì)今后同類電廠大型電動(dòng)機(jī)的設(shè)備選型、運(yùn)行維護(hù)及軸承改造有一定的借鑒意義。
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2016-10-29;
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胡常春(1976—),男,工程師,主要研究方向?yàn)殡姎庠O(shè)備試驗(yàn)及應(yīng)用技術(shù)管理,email:747376138@qq.com。