近年來,隨著我國國民經(jīng)濟的快速發(fā)展,載重輪胎的子午化、無內(nèi)胎化呈快速增長趨勢,在國內(nèi)外市場上占有率很高。四川凱力威科技股份有限公司自2011年3月正式開始生產(chǎn)全鋼載重子午線輪胎,產(chǎn)品性能獲得了市場認可,但在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的胎趾圓角質(zhì)量缺陷一直占據(jù)著較高的比例,影響產(chǎn)品的外觀合格率,過程制造成本損失較大。通過對硫化機中心機構(gòu)型腔膠囊夾盤上下鋼圈結(jié)構(gòu)進行改進,提高排氣能力,極大地降低了胎趾圓角質(zhì)量缺陷率。
硫化工序是輪胎生產(chǎn)過程中最重要的工序之一,產(chǎn)品的外觀是由型腔輪廓設(shè)計決定的。型腔輪廓設(shè)計包括輪廓曲線設(shè)計和排氣系統(tǒng)設(shè)計等。通常各廠家制造的型腔輪廓曲線相差不大,但型腔排氣系統(tǒng)設(shè)計差別較大。型腔排氣系統(tǒng)的設(shè)計直接影響產(chǎn)品外觀,特別是輪廓曲線中胎圈交接部位弧線以及直線變化較多,容易產(chǎn)生氣體堆積,導(dǎo)致排氣不暢而出現(xiàn)產(chǎn)品胎圈胎趾圓角缺陷。
硫化機中心機構(gòu)結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 硫化機中心機構(gòu)結(jié)構(gòu)示意
從輪胎制造成本方面考慮,整個型腔排氣系統(tǒng)不進行重大改造,對型腔胎圈部位排氣系統(tǒng)的設(shè)計進行優(yōu)化,其目的主要是提高輪胎胎坯硫化過程中的排氣能力,減小胎趾位置氣體壓強對膠料的反作用,從而增加胎坯胎圈位置膠料的流動能力,從根本上減少胎趾圓角缺陷的產(chǎn)生。
選取胎趾圓角缺陷比例較高的12R22.5某種花紋輪胎,通過外委機加工對上下鋼圈實施改進。對上下鋼圈的改進方案如下:
(1)分別在上下鋼圈A,B位置增加周向10 mm×2 mm(寬×深)排氣槽;
(2)排氣槽內(nèi)加工12等分通孔并鑲嵌Φ3 mm×Φ1.2 mm×15排氣套;
(3)上下鋼圈原周向12等分排氣線需與新增排氣槽聯(lián)通。
改進后上下鋼圈剖面結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖2 改進后上下鋼圈剖面結(jié)構(gòu)示意
對比改進前后輪胎產(chǎn)品胎圈部位形狀,達到了預(yù)期改進目的,12R22.5輪胎花紋圓角缺陷比例直線下降。上下鋼圈改進前后輪胎產(chǎn)品分別如圖3和4所示。
圖3 改進前輪胎產(chǎn)品圓角缺陷
圖4 改進后輪胎產(chǎn)品無圓角缺陷
通過對硫化機中心機構(gòu)型腔膠囊上下鋼圈進行改進,徹底解決了該規(guī)格花紋胎圈胎趾圓角缺陷,為該規(guī)格花紋產(chǎn)品生產(chǎn)順利進行提供了有力保證,降低了產(chǎn)品缺陷率,杜絕了因圓角缺陷而無法保證準(zhǔn)時交付客戶產(chǎn)品的事件發(fā)生,提高了產(chǎn)品交付能力。
通過對硫化機中心機構(gòu)型腔膠囊上下鋼圈結(jié)構(gòu)進行改進,胎坯排氣能力提高,在整個胎坯硫化過程中無氣體堆積,保證了胎坯胎圈部位膠料的流動能力,產(chǎn)品胎圈胎趾圓角缺陷比例直線下降,與2015年相比,由每月平均16.5條降低到連續(xù)生產(chǎn)前3個月平均2.7條,產(chǎn)品外觀合格率顯著提高。
通過對硫化機中心機構(gòu)型腔膠囊上下鋼圈排氣系統(tǒng)的改造,從根本上解決了胎坯在硫化過程中因排氣不暢導(dǎo)致的氣體堆積出現(xiàn)的產(chǎn)品圓角缺陷問題。隨后四川凱力威科技股份有限公司將此改進方案迅速應(yīng)用于其他圓角缺陷比例較高的輪胎規(guī)格,均取得了明顯效果。極大地降低了產(chǎn)品圓角缺陷比例,提高了產(chǎn)品交付能力,降低了產(chǎn)品內(nèi)部失敗成本。