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F—149型水力吹灰器故障分析與改進(jìn)

2017-07-13 11:14關(guān)鵬
中國(guó)管理信息化 2017年9期
關(guān)鍵詞:改造

關(guān)鵬

[摘要]針對(duì)長(zhǎng)春熱電發(fā)展有限公司3、4號(hào)爐水力吹灰器運(yùn)行中存在閥門(mén)漏水、動(dòng)密封點(diǎn)漏泄和吹灰套管燒損等缺陷,結(jié)合設(shè)備本身設(shè)計(jì)上的不足,找出缺陷所在的原因,進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)設(shè)備改造,取得了預(yù)期的效果,為鍋爐的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行提供了保障。

[關(guān)鍵詞]水力吹灰器;原因分析;改造

0引言

長(zhǎng)春熱電發(fā)展有限公司3、4號(hào)爐兩臺(tái)200MW,HG-670/140-YM9型機(jī)組,采用的是上??巳R德·貝爾格曼公司生產(chǎn)的F-149型水力吹灰器。機(jī)組自2005年10月投產(chǎn)以來(lái),因檢修維護(hù)、設(shè)備結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理等原因,多次發(fā)生缺陷,導(dǎo)致水力吹灰器投入率難以提高。由于近年來(lái)燃煤緊張,機(jī)組目前逐步加大褐煤摻燒量,甚至達(dá)到全燒褐煤,燃燒方式與機(jī)組設(shè)計(jì)方式不符,鍋爐結(jié)焦情況嚴(yán)重,吹灰器頻繁投入使用,由最初的每周吹灰投入2次遞增至每天投入至少3次,結(jié)焦嚴(yán)重時(shí)甚至全天投入使用,故障發(fā)生率增大。因此,只有通過(guò)不斷的設(shè)備改進(jìn),才能提高水力吹灰器的投入率,提高鍋爐出力及運(yùn)行經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo),保證機(jī)組經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定運(yùn)行。

1吹灰器工作原理

水力吹灰器的作用是用來(lái)清除受熱面上的焦渣,清潔受熱面,提高受熱面的傳熱效果,以防止過(guò)熱器、再熱器超溫,同時(shí)降低排煙溫度。

水力吹灰器是用水作為吹灰介質(zhì),通過(guò)噴嘴作用,形成高速射流,利用水射流對(duì)渣的“激冷淬裂”原理,來(lái)清除鍋爐蒸發(fā)受熱面上的流態(tài)渣或黏性渣(即利用冷水使水冷壁管上的熔融狀的流態(tài)渣先凝固,由于水的汽化潛熱很大,它會(huì)很快地被蒸發(fā)掉,劇烈汽化膨脹產(chǎn)生的應(yīng)力使焦渣松散、碎裂,將掛在水冷壁的焦渣清除)。

水力吹灰器吹掃時(shí),行走箱前進(jìn),通過(guò)其上方槽型滑道碰觸機(jī)械觸點(diǎn)控制閥門(mén)開(kāi)啟,吹灰套管邊旋轉(zhuǎn)、邊行進(jìn)、邊吹掃直至前端點(diǎn),然后反向邊旋轉(zhuǎn)、邊后退、邊吹掃,通過(guò)槽型滑道碰觸機(jī)械觸點(diǎn)控制閥門(mén)關(guān)閉,行走箱繼續(xù)后退,通過(guò)退到位開(kāi)關(guān)控制停止。吹掃時(shí)。從噴嘴出來(lái)的水束向爐墻螺旋噴射,水束的吹掃面呈環(huán)行,吹掃范圍可根據(jù)需要調(diào)整凸輪角度在30°-360°內(nèi)變化。

2吹灰器布置、結(jié)構(gòu)及運(yùn)行方式

我公司3、4號(hào)爐水力吹灰器單臺(tái)為一個(gè)系統(tǒng),包括兩臺(tái)水力吹灰泵、吹灰器手動(dòng)總門(mén)、電動(dòng)門(mén)、12臺(tái)水力吹灰器、12個(gè)分支手動(dòng)門(mén)、壓力表、排水門(mén)。12臺(tái)水力吹灰器共分三層,分別布置在爐膛前側(cè)18米、24米、30米平臺(tái)處。

吹灰器的主要部件有給水管路、帶閥桿的進(jìn)水閥、進(jìn)水管、帶噴口的吹灰套管、行走箱、電動(dòng)機(jī)、減速機(jī)及鏈條、行程開(kāi)關(guān)、螺旋傳動(dòng)軸、箱體等。

吹灰器運(yùn)行方式:利用水力吹灰泵將20℃~60℃的消防水加壓,當(dāng)吹灰器投入時(shí),電動(dòng)機(jī)帶動(dòng)鏈條,使得螺旋傳動(dòng)軸帶動(dòng)行走箱前進(jìn),吹灰套管由行走箱帶動(dòng)旋轉(zhuǎn)前進(jìn),在吹灰套管進(jìn)入爐膛100mm時(shí),行走箱上部的槽道將帶閥桿的進(jìn)水閥按一定方向旋轉(zhuǎn),水由給水軟管、進(jìn)水閥、給水軟管、吹灰內(nèi)管進(jìn)入到吹灰套管內(nèi),由噴口處噴射到水冷壁上,隨著吹灰套管繼續(xù)前進(jìn)。吹掃范圍逐漸加大,當(dāng)行走箱與回退行程接觸后自動(dòng)回退,行走箱槽道在回退過(guò)程中將閥桿按反方向旋轉(zhuǎn),此時(shí)進(jìn)水閥關(guān)閉,吹灰器停止供水,當(dāng)行走箱與限位開(kāi)關(guān)接觸后停止,此吹掃過(guò)程結(jié)束。

3F-149型水力吹灰器故障原因分析

3.1吹灰器吹灰套管彎曲變形,無(wú)法回退和噴口燒損問(wèn)題

原廠使用的吹灰套管采用1Cr18Ni9,耐熱溫度為600%,壁厚為2mm,管壁過(guò)薄,在運(yùn)行過(guò)程中若發(fā)生機(jī)械故障或給水軟管、閥門(mén)故障,通常情況是將水泵停止,因斷水使得吹灰套管溫度高而燒彎曲變形的情況時(shí)有發(fā)生。

3.2吹灰器進(jìn)水閥問(wèn)題

3.2.1進(jìn)水閥泄漏

原廠提供的進(jìn)水閥工藝簡(jiǎn)單,密封墊經(jīng)常發(fā)生磨損;水力吹灰器設(shè)計(jì)工作壓力為1.0-1.2MPa,實(shí)際工作壓力達(dá)到3.5 MPa。

3.2.2進(jìn)水閥為機(jī)械閥,經(jīng)常發(fā)生行程不到位,無(wú)法完全關(guān)閉閥門(mén)的現(xiàn)象

進(jìn)水閥的閥桿與閥體固定不牢靠;進(jìn)水閥的閥桿安裝不當(dāng),觸點(diǎn)與行走箱的槽道有效接觸面小;螺旋傳動(dòng)軸彎曲,行走箱運(yùn)動(dòng)過(guò)程中上下或左右浮動(dòng),閥門(mén)觸點(diǎn)角度偏斜。

3.3進(jìn)水管盤(pán)根漏水

螺旋傳動(dòng)軸由于長(zhǎng)度、安裝及制造誤差等原因存在一定的彎曲度,行走箱運(yùn)動(dòng)過(guò)程中上下或左右浮動(dòng),嚴(yán)重時(shí)超過(guò)5mm距離,使得吹灰套管盤(pán)根內(nèi)徑擠壓成橢圓形,造成密封不嚴(yán)密。

3.4給水軟管與行走箱發(fā)生機(jī)械摩擦,甚至給水管斷裂

給水軟管實(shí)際長(zhǎng)度與設(shè)計(jì)長(zhǎng)度不符,造成給水管彎曲角度大,且沒(méi)有有效固定,管子自然下垂,當(dāng)行走箱前、后運(yùn)行時(shí)與管子產(chǎn)生機(jī)械摩擦,極易損壞。

3.5吹灰器行走箱卡澀

為防止盤(pán)根漏水,吹灰內(nèi)管與吹灰套管盤(pán)根壓蓋過(guò)緊;進(jìn)水管彎曲;行走箱內(nèi)積灰;行走箱傳動(dòng)齒輪因異物卡澀造成無(wú)法傳動(dòng);進(jìn)到位、退到位行程開(kāi)關(guān)損壞;電動(dòng)機(jī)鏈條過(guò)緊。

3.6箱體積灰

因運(yùn)行人員操作不穩(wěn)定,爐膛正壓,從吹灰套管與爐膛縫隙中噴灰;吹灰器箱體外殼未安裝,使得外部灰粉進(jìn)入箱體內(nèi)部;檢修人員維護(hù)周期短。

4F-149型水力吹灰器逐步改進(jìn)措施

隨著我公司褐煤摻燒比例的逐步提高,鍋爐水冷壁結(jié)焦量增大,根據(jù)”鍋爐受熱面失效分析”,結(jié)焦后鍋爐熱效率將在短時(shí)間內(nèi)下降3%~6%,傳熱效果差,煤耗加大,排煙溫度高,因此吹灰器頻繁投入使用,故障率激增,為了提高F一149型水力吹灰器的投入率,進(jìn)行了以下改進(jìn):

4.1第一次改進(jìn)(2006年)

(1)吹灰套管管壁厚由原2mm增加至5mm,剛性增強(qiáng),加強(qiáng)焊接質(zhì)量,在噴嘴、封堵的焊接質(zhì)量上、在延長(zhǎng)套管使用壽命上都起到了重要作用;加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)管理,定期進(jìn)行吹灰套管外觀檢查,發(fā)現(xiàn)吹灰套管彎曲或噴嘴損壞,及時(shí)更換或修復(fù)。

(2)改進(jìn)進(jìn)水閥門(mén),閥桿處安裝防脫落螺栓,防止脫落造成的假吹現(xiàn)象;閥體與箱體的連接增加固定點(diǎn);閥體尺寸加大,增加填料密封減少閥體漏泄。

(3)在機(jī)箱內(nèi)部安裝固定夾,將給水管固定,防止管子自然下垂。

(4)在保證密封的情況下,填料壓緊適中,防止發(fā)生進(jìn)水管抱死造成進(jìn)水管彎曲。

(5)在吹灰器箱體下方,爐前和爐后各割出1個(gè)放灰孔,通過(guò)行走箱帶動(dòng),將箱體內(nèi)積灰通過(guò)放灰孔排出箱體,避免積灰。

(6)將彎曲較大的螺旋傳動(dòng)軸拆除返廠校直。

改進(jìn)創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)效益:

2006年9、10月,共2個(gè)月時(shí)間內(nèi)花費(fèi)的備件費(fèi)用:

3、4號(hào)爐共更換給水軟管9根300×9=2 700(元)

3、4號(hào)爐共更換吹灰進(jìn)水管4根120×4=480(元)

3、4號(hào)爐共更換吹灰套管12根2 200×12=26 400(元)

3、4號(hào)爐共更換進(jìn)水閥6個(gè)2 991×6=17 946(元)

合計(jì):47 526元(不包含人工費(fèi)用)

按照2個(gè)月花費(fèi)47 526元計(jì)算,每年吹灰器檢修費(fèi)用(按每臺(tái)機(jī)組運(yùn)行期6個(gè)月計(jì)算)為:47 526×3=142 578(元)。

改造金額:新吹灰套管費(fèi)用(材質(zhì):1Crl8Ni9,φ60×5mm)2 800×10=28 000(元)

重新制作進(jìn)水閥費(fèi)用:2 991×6=17 946(元)

合計(jì):45 946元

改進(jìn)后節(jié)約資金為:142 578-45 946=96 632(元)

4.2第二次改進(jìn)(2009年9月)

經(jīng)過(guò)2年的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際調(diào)查發(fā)現(xiàn),吹灰器進(jìn)水閥門(mén)故障率仍然偏高,閥桿經(jīng)常脫落,造成假吹現(xiàn)象較多,由于進(jìn)水閥安裝位置空間小檢修困難,參照限位開(kāi)關(guān)的工作原理,我公司組織進(jìn)行第二次改進(jìn),取消行走箱槽道開(kāi)關(guān)閥門(mén)的結(jié)構(gòu)形式,將進(jìn)水閥門(mén)改為臥式,加工90°閥桿,通過(guò)角鋼將閥門(mén)固定在吹灰器箱體側(cè)邊,在行走箱上焊接觸點(diǎn)撞塊。行走箱前進(jìn),通過(guò)撞塊帶動(dòng)進(jìn)水閥門(mén)開(kāi)啟,行走箱后退,帶動(dòng)進(jìn)水閥門(mén)關(guān)閉。吹灰器經(jīng)常假吹現(xiàn)象得到有效解決。

改進(jìn)創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)效益(不包含人工費(fèi)用):全部改進(jìn)均利用檢修余料,未發(fā)生費(fèi)用改進(jìn)后每月可減少更換吹灰套管2根,每年節(jié)省吹灰器檢修費(fèi)用:2 800×12=33 600(元)。

4.3第三次改進(jìn)(4號(hào)爐2010年9月、3號(hào)爐2010年11月)

車(chē)間檢修維護(hù)人員數(shù)量減少,存在吹灰器故障處理不及時(shí);進(jìn)水閥密封墊及閥桿密封膠圈經(jīng)常漏水,維護(hù)量大;閥門(mén)固定螺絲孔易損壞,更換進(jìn)水閥門(mén)數(shù)量逐步增加;由于設(shè)計(jì)原因,水力吹灰泵出口實(shí)際壓力比設(shè)計(jì)壓力高,機(jī)械式吹灰器進(jìn)水閥門(mén)已經(jīng)無(wú)法適應(yīng)工作需求等原因。2010年中旬3、4號(hào)爐褐煤改造拆除16臺(tái)XQF-1-20型燃油電磁閥,在倉(cāng)庫(kù)中找出8臺(tái)DQF-15YF型電磁閥,為我公司水力吹灰器進(jìn)行第三次改進(jìn)提供了改進(jìn)用材料,燃油電磁閥工作壓力為6.4MPa,滿(mǎn)足設(shè)備使用壓力,通過(guò)申請(qǐng),公司決定對(duì)3、4號(hào)爐水力吹灰器進(jìn)水閥門(mén)進(jìn)行改造,將2臺(tái)機(jī)組共計(jì)24臺(tái)吹灰器機(jī)械式進(jìn)水閥門(mén)全部更換為電磁閥,通過(guò)在行走箱上焊接機(jī)械撞塊,在箱體上安裝—套限位開(kāi)關(guān),通過(guò)電路控制電磁閥動(dòng)作開(kāi)啟和關(guān)閉閥門(mén),徹底消除了進(jìn)水閥門(mén)經(jīng)常漏泄的現(xiàn)狀。

改進(jìn)創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)效益(不包含人工費(fèi)用):

全部改進(jìn)均利用檢修拆除的電磁閥,未發(fā)生費(fèi)用,節(jié)省費(fèi)用:8 000×24=19.2(萬(wàn)元)

安裝電磁閥電源箱及附屬設(shè)備,每臺(tái)爐改造費(fèi)用2.3萬(wàn)元:23 000×2=4.6(萬(wàn)元)

3、4號(hào)爐每月更換進(jìn)水閥2個(gè),節(jié)省檢修費(fèi)用:2 991×2-×12≈7.2(萬(wàn)元)

改造后可節(jié)省全年檢修費(fèi)用:7.2-4.6=2.6(萬(wàn)元)

4.4第四次改進(jìn)(2011年)

原廠設(shè)計(jì)吹灰內(nèi)管固定在箱體面板上,易發(fā)生內(nèi)管刮傷、彎曲等缺陷,吹灰套管盤(pán)根漏水問(wèn)題極為突出。為解決該項(xiàng)問(wèn)題,我們集思廣益,對(duì)多種動(dòng)密封型式進(jìn)行討論分析,2011年進(jìn)行將單臺(tái)吹灰器吹灰內(nèi)管固定式改為隨行走箱移動(dòng)式的試驗(yàn),進(jìn)水管與行走箱同時(shí)進(jìn)退,使得吹灰內(nèi)管與吹灰套管盤(pán)根形成圓周360°旋轉(zhuǎn),不再360°盤(pán)旋前進(jìn)和后退,密封嚴(yán)密,此項(xiàng)改造經(jīng)過(guò)1年的實(shí)際使用,確認(rèn)效果非常好,2012年全部進(jìn)行改進(jìn)。

改進(jìn)創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)效益(不包含人工費(fèi)用):

改進(jìn)材料利用原吹灰內(nèi)管的部分白鋼管,吹灰器固定板使用公司金工車(chē)間δ10mm的邊角料,固定螺栓使用48套,估算改進(jìn)成本不超過(guò)500元。

改進(jìn)至今已運(yùn)行5年,吹灰內(nèi)管未發(fā)生備件更換費(fèi)用,吹灰套管盤(pán)根漏水缺陷也得到有效解決。

5水力吹灰器的使用和維護(hù)保養(yǎng)經(jīng)驗(yàn)

吹灰器是否能用好,其決定性因素有三:一是吹灰器的設(shè)計(jì)與制造質(zhì)量;二是安裝質(zhì)量;三是維護(hù)與保養(yǎng)。

吹灰系統(tǒng)由三大部分組成:一是吹灰器,二是控制系統(tǒng),三是吹灰套管道。如果哪一部分有問(wèn)題,吹灰器就不能正常運(yùn)行。所以影響吹灰器正常運(yùn)行的原因是多方面的。

(1)領(lǐng)導(dǎo)重視。要正確認(rèn)識(shí)水力吹灰器在鍋爐運(yùn)行中的重要性,配備充足檢修人員、建立獎(jiǎng)懲制度,保證水力吹灰器的投入率。

(2)要有專(zhuān)職的維護(hù)人員,熟悉吹灰系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)和一般故障的處理方法,根據(jù)說(shuō)明書(shū)及有關(guān)資料對(duì)吹灰器進(jìn)行定期的維護(hù)保養(yǎng),加強(qiáng)此方面的技術(shù)培訓(xùn)工作。

(3)在正常的情況下,水力吹灰器在鍋爐不正常或積灰不多的情況下,定期投用,絕對(duì)不能長(zhǎng)期閑置不用。

(4)在水力吹灰器系統(tǒng)運(yùn)行中控制盤(pán)上出現(xiàn)報(bào)警時(shí),一定要及時(shí)處理,排除故障,防止水力吹灰器吹灰套管燒損,吹灰投入時(shí)安排人員就地監(jiān)督。

(5)做好運(yùn)行、檢修記錄,總結(jié)吹灰經(jīng)驗(yàn),制訂合理的吹灰程序與吹灰周期。

(6)維護(hù)人員要經(jīng)常到現(xiàn)場(chǎng)巡視,進(jìn)行吹灰器箱體積灰清理、軸承潤(rùn)滑,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。

(7)要保證檢修用的備品備件充足。

6效果比較

通過(guò)四次設(shè)備改進(jìn),將F-149型水力吹灰器吹灰套管管壁厚度增加、進(jìn)水閥改為電磁閥、箱體改進(jìn)、吹灰內(nèi)管固定式改為隨行走箱移動(dòng)式,通過(guò)改進(jìn)前后的比較,缺陷故障率得到有效控制,效果顯著,同時(shí)維護(hù)費(fèi)用逐年降低。

7結(jié)語(yǔ)

由于目前我國(guó)水力吹灰器現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用實(shí)例較少,可提供的借鑒經(jīng)驗(yàn)幾乎沒(méi)有,因此,對(duì)鍋爐水吹灰器缺陷原因分析結(jié)論是通過(guò)大量現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)、試驗(yàn)與理論分析相結(jié)合得出的,通過(guò)數(shù)次改造效果看,達(dá)到了改造的預(yù)期目的。同時(shí),多次改造也為解決現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際問(wèn)題積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)。

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