武瑩瑩
摘要 YS型洗梗機(jī)在洗后煙梗輸送中會有少量的煙梗漏下落到下面的接水盒里,形成水漬煙梗,煙梗內(nèi)部纖維組織被徹底損壞而不可利用。通過設(shè)計安裝一套輔助輸送網(wǎng)帶,使落下的煙梗得到二次輸送,有效解決了洗后煙梗損失和浪費的現(xiàn)象。
關(guān)鍵詞 YS型洗梗機(jī);輸送系統(tǒng);改造;應(yīng)用
中圖分類號 S226.9 文獻(xiàn)標(biāo)識碼 A 文章編號 1007-5739(2017)10-0160-02
洗梗機(jī)是近年來卷煙行業(yè)使用較為普遍的煙梗處理設(shè)備,它不但有效保障了煙梗加工過程中的純凈度,而且對提高煙梗(絲)的填充值和利用率起到了很大的作用。由于中、低檔卷煙的產(chǎn)量較大,為保證所有煙梗的利用率,減少不必要的損失和浪費是一項十分重要的任務(wù)。
1 YS型洗梗機(jī)的結(jié)構(gòu)
阜陽卷煙廠使用的YS型洗梗機(jī),主要由水箱、水泵、V型槽體、輸送網(wǎng)帶、主傳動、輔助件以及電控系統(tǒng)幾部分組成(圖1)。
2 YS型洗梗機(jī)運(yùn)行中出現(xiàn)的問題分析
根據(jù)阜陽卷煙廠的產(chǎn)量,每天大約生產(chǎn)6批煙梗,洗梗機(jī)每天要處理大約15 t煙梗。在洗梗機(jī)正常運(yùn)行過程中,觀察到有一部分煙梗在輸送網(wǎng)帶運(yùn)轉(zhuǎn)時直接漏下落到下面的接水盒里,形成水漬煙梗,不能使用,造成煙梗損失和浪費現(xiàn)象[1]。如表1所示,4個工作日洗??偭渴?6 010 kg,共損失129.6 kg煙梗,即有2.3‰的煙梗在洗梗機(jī)洗后輸送中造成損失和浪費。
通過觀察和分析,造成水漬煙梗的主要原因有:一是洗后煙梗在網(wǎng)帶輸送時,由于水浸的作用,本身具有沾附性,有少量的煙梗沾在輸送網(wǎng)帶上不能及時落到下工序。二是煙梗在輸送中為了脫水,在機(jī)架上裝配有壓縮空氣噴吹系統(tǒng),部分煙梗被吹到網(wǎng)帶的網(wǎng)眼里。三是煙梗在水流的作用下會產(chǎn)生沖擊力,也容易扎到網(wǎng)帶的網(wǎng)眼里。四是輸送網(wǎng)帶出料端的刷輥毛刷排列不緊湊,而且容易彎曲變形,起不到很好的作用。
3 常用整改方案及其效果
一是加大管理力度,提高操作人員的責(zé)任心和操作能力,讓操作人員在煙梗落到接水盒里后以較短的時間把煙梗送到下工序。二是對落下的煙梗集中收集,采取擠壓脫水的辦法,把水漬后的煙梗用濾水布擠壓去水后送到下工序[2]。三是在煙梗出料端主動輥網(wǎng)帶中間加裝一套壓縮空氣噴吹裝置,以此把沾附在網(wǎng)帶上的煙梗吹下落到下工序。四是更換網(wǎng)帶出口端刷輥,選用優(yōu)質(zhì)毛刷并使其排列緊湊,而且堅挺耐用不易彎曲失效。另外,在刷輥后加裝軟刮刀(材料用橡膠輸送帶制作),以便把經(jīng)過刷輥刷后還沾附的煙梗刮下落到下道工序。
以上措施在生產(chǎn)運(yùn)行中取得了一定的效果,煙梗的損失和浪費現(xiàn)象也得到了控制,但是根據(jù)操作人員的反映和跟蹤監(jiān)測的數(shù)據(jù)對比,在實際生產(chǎn)過程中還是存在煙梗掉入接水盒里的現(xiàn)象,也就是說以上措施并沒有徹底解決煙梗的浪費問題[3]。因此,研究人員認(rèn)為常規(guī)的解決跑冒滴漏的辦法用在洗梗機(jī)上是不夠的,需另外找出新的解決辦法。
4 二次輸送改造方案的設(shè)計和實施
根據(jù)洗梗機(jī)的網(wǎng)帶輸送物料與其他設(shè)備輸送物料的不同,設(shè)想采用二次輸送的辦法。原理是利用現(xiàn)網(wǎng)帶下部的空間再裝配一條輸送網(wǎng)帶,進(jìn)行二次輸送,使洗梗機(jī)有主、輔輸送網(wǎng)帶。輔助輸送網(wǎng)帶的主要作用是把主輸送網(wǎng)帶在輸送洗后煙梗時落下的煙梗及時輸送到下工序。
考慮到不損壞設(shè)備的主要結(jié)構(gòu)與性能,力求節(jié)省開支的原則,把原輸送網(wǎng)帶與接水盒的間距由170 mm增加到350 mm,利用接水盒與主機(jī)架連接的前后支撐點為輔助網(wǎng)帶的主、被動傳動輥安裝支撐點,且輔助網(wǎng)帶的主、被動輥采用絲桿調(diào)節(jié)式軸承座支撐(T型球面軸承),便于調(diào)節(jié)主、被動輥前后張緊情況(圖2)。
輔助輸送網(wǎng)帶主動輥的傳動是利用主輸送網(wǎng)帶的主傳動輥上的雙鏈牙盤改制成三級牙盤,由此連接輔助網(wǎng)帶的主動輥,再把輔助網(wǎng)帶上的主動牙盤制成雙牙盤,以此傳遞輔助網(wǎng)帶上的毛刷輥,由于輔助網(wǎng)帶工作時幾乎無負(fù)載,并且經(jīng)過多次試驗,輔助網(wǎng)帶的安裝不會影響到主輸送網(wǎng)帶的正常運(yùn)行[4]。另外,考慮到主、輔網(wǎng)帶的濾水情況,在裝配時采用如下措施:一是輔助網(wǎng)帶的網(wǎng)孔選用比主輸送網(wǎng)帶的網(wǎng)孔稍大些的,即選用6目聚脂網(wǎng)。二是主輸送網(wǎng)帶的轉(zhuǎn)速與輔助輸送網(wǎng)帶的轉(zhuǎn)速比為2∶1。三是輔助網(wǎng)帶的刷輥轉(zhuǎn)速與主輸送網(wǎng)帶的刷輥轉(zhuǎn)速相同。四是由于煙梗從主輸送網(wǎng)帶落下其水分已經(jīng)得到過濾,并且主、輔輸送網(wǎng)帶有一定間距,為防止煙梗從主輸送網(wǎng)帶落下后再掉到下面的接水盒里,在輔助網(wǎng)帶兩側(cè)也安裝有擋板和封邊帶。
5 改造后效果
二次輸送改造后,經(jīng)過1個月的運(yùn)行觀察,洗梗機(jī)設(shè)備性能和原機(jī)整體結(jié)構(gòu)沒有受到影響,運(yùn)行狀況也很穩(wěn)定,沒有出現(xiàn)因改造輸送系統(tǒng)而產(chǎn)生的負(fù)面影響。
2016年11月對洗梗機(jī)的生產(chǎn)運(yùn)行情況進(jìn)行了跟蹤檢測,結(jié)果如表2所示??梢钥吹剑度霟煿?偭繛?2 670 kg,經(jīng)洗梗后煙梗損失量只有4.6 kg,占洗??偭康?.063‰,煙梗損失較改造前的2.3‰減少了97.3%。即按照年生產(chǎn)卷煙40萬大箱計算,每年可節(jié)約逾13 t煙梗。
以上僅僅是直接的經(jīng)濟(jì)效益,更重要的是,洗后煙梗在輸送中因漏掉到接水盒里造成水漬煙梗的現(xiàn)象得到根本解決,操作人員不再忙于清理水漬煙梗,可以利用更多的時間維護(hù)保養(yǎng)其他設(shè)備;另外,由于水漬煙梗很少,工作環(huán)境整潔、干凈,操作員工心情舒暢,工作效率得到提高。
6 結(jié)語
本次對洗梗機(jī)輸送系統(tǒng)的改造,不但減少了煙梗的損失和浪費、降低了卷煙單箱耗用、為企業(yè)創(chuàng)造了經(jīng)濟(jì)效益,同時也為以后的工作和實踐積累了豐富的經(jīng)驗。
7 參考文獻(xiàn)
[1] 宋偉剛.通用帶式輸送機(jī)設(shè)計[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2006.
[2] 黃學(xué)群.帶式輸送機(jī)操作控制[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2010.
[3] 聞邦椿.機(jī)械設(shè)計手冊[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2010.
[4] 李書遠(yuǎn).淺談自動導(dǎo)向運(yùn)行小車輸送系統(tǒng)(AGV)[J].科技信息,2010(29):94-95.