劉華
(中國中車齊齊哈爾交通裝備有限公司鑄鋼分廠設(shè)備組)
摘 要:中國北車齊軌道裝備公司使用的一臺80Kg射芯機型號為L-40,長期使用后,導向缸體減摩涂層磨損嚴重,本文針對缸體減摩涂層修復技術(shù) 進行分析。
關(guān)鍵詞:缸體減摩涂層;修復;技術(shù)
中國北車齊軌道裝備公司使用的一臺80kg射芯機型號為L-40,由德國蘭帕公司生產(chǎn),其升降工作臺導向缸體直徑為400mm,長度700mm,內(nèi)壁涂敷減摩層。長期使用后,導向缸體減摩涂層磨損嚴重,造成升降工作臺不平穩(wěn),砂芯質(zhì)量下降,廢品率上升。如不及時修復,還有可能造成導桿、油缸等損壞。
升降工作臺的工作原理為:導向缸體與地基固定,減摩層涂敷固化在缸體內(nèi)表面,油缸下腔供油,活塞桿帶動導向套和工作臺一起上升。下降時,油缸上腔供油,工作臺和導向套下降。由于導向套相對于減摩層運動,減摩層磨損后就應(yīng)進行修復。由于該設(shè)備是進口設(shè)備,以前我們都是找生產(chǎn)減摩涂層專業(yè)廠家來修復。廠家來的專家也僅僅是用通用膠槍手動灌注,膠槍手動灌注效率低,往往是灌注到一半減摩層就開始硬化而無法再用膠槍灌注了。這時就只能直接用手涂敷,用手涂敷的減摩層與缸體、導向套同心度差,并且減摩涂層固化后,在減摩涂層表面會有多處較大面積的氣穴,這些氣穴也無法再修復,有氣穴會影響減摩涂層的耐磨性能和使用效果。同時費用也很高。針對減摩涂層廠家在修復圖層時出現(xiàn)的問題,我們設(shè)計了一個新的方案,將手工涂注改成機械涂注這樣既可以保證減摩涂層的質(zhì)量又能降低成本。
首先,將原減摩涂層清除干凈??捎媒悄C在磨損的減摩層上磨出若干個溝槽,用扁鏟一塊一塊的剔除,這樣既省力又節(jié)約時間(清理過程中,最好佩戴防護眼鏡,防止傷害)。
然后:(1)缸體加工螺孔,螺孔大小為M20*1.5。在距離缸體底端100mm平面,均分加工3個螺孔;距離缸體底端300m的平面,均分加工3個螺孔;距離缸體底端500mm平面,對稱加工2個螺孔。加工螺孔的目的一是方便注減摩涂層;二是排氣通暢,防止氣穴產(chǎn)生。同時也要加工8個M20x1.5螺釘在將來灌注完減摩涂層后要用螺釘將螺孔堵死。(2)導向套修磨。要根據(jù)導向套磨損情況對其進行磨修。一般的,在導向套全長上等分測量5點,直徑相差不能超過0.05mm圓度也不能超過0.05mm。經(jīng)過長期使用,導向套都需要進行修磨。修磨后要求表面粗糙度達到0.8um,要全部見光,對磨后尺寸沒有要求。(3)設(shè)計定位板。目的是使缸體和導向套定位準確,確保注入的減摩涂層的厚度一致、減磨涂層與導向缸體同心。定位板分為上下兩塊,下面定位板見圖2。上面定位板見圖3。只有上下兩塊板同時使用才能保證缸體、減摩涂層、導向套同心。其中φ412的尺寸是在實測得缸體內(nèi)徑φ412.04采用過渡配合確定定位板上φ412尺寸公差,φ399.6的公差是在實測修磨后導向套外徑尺寸為φ399.63后采用過渡配合確定其上下偏差。φ360尺寸是在測得導向套內(nèi)徑為φ360.02,采用間隙配合確定其上下偏差。(4)設(shè)計灌注減摩涂層膠槍。見圖4,其原理是以高壓風為動力,將減摩涂層緩緩地注入。該膠槍一端封閉,另一端設(shè)計成螺紋端蓋,可以短時間內(nèi)快速拆裝。要使該膠槍的容積大于整個灌注總量的八分之一,原因是我們開了八個灌注孔。
我們選擇TS312減摩涂層。
實施步驟:(1)清洗導向套及上下定位板。用高效清洗劑清洗導向套外表面及定位板。其操作要領(lǐng):均勻噴涂清洗劑,要反復清洗,直到潔凈,然后用潔凈的棉布擦拭干凈。(2)導向套及上下定位板噴灑脫模劑。將脫模劑均勻地噴灑在導向套及定位板上。噴灑時,噴嘴距要噴灑表面300-400mm,要均勻噴涂,不得有漏噴。晾置3-5分鐘,用手背輕觸其表面,感覺不粘手。(3)將噴涂好脫模劑的導向套放置下定位板上,要保證導向套直立且與下定位板緊密接觸,之后將缸體也放置在下定位板上,也要保證缸體直立并與下定位板緊密接觸,最后放置上定位板。這樣導向套與原缸體內(nèi)表面形成約6mm,高700mm空腔。(4)注減摩涂層。用高壓風管把膠槍的前腔和風包出口端連接,用直角閥控制風的開啟及風量大??;接好灌注管。將減摩涂層(2組份)快速均勻攪拌(攪拌過程中要用風扇吹,這樣可帶走減摩涂層混合時產(chǎn)生的熱量,延長其固化時間)混合后倒入膠槍的前腔,然后用端蓋封閉膠槍前腔。接好澆注管,打開控制風閥門,以0.4m/min的速度將減摩涂層由下至上的順序通過缸體上已經(jīng)開好的螺孔依次注入。灌注過程中,用木槌敲打缸體外壁,確保減摩涂層注入飽滿不留氣隙。每灌注完一個孔要將該孔用螺釘堵死。灌注結(jié)束后,固化24小時,固化時環(huán)境溫度不得低于15℃,溫度較低時,應(yīng)采取適當?shù)募訙卮胧┗蚬袒瘯r間適當延長。(5)起模。先將上定位板拆下,然后用起重設(shè)備將導向套拔出即可。一般情況下拔出都比較順利,如果不順利一般都是因為導向套清洗不徹底及噴灑脫模劑有漏噴。(6)打磨。用100目砂紙打磨已固化的減摩涂層,再用200目砂紙打磨。打磨完成后,導向套放置缸體內(nèi)時上下活動輕松自如。(7)開注油槽。先將缸體上的注油油嘴拆下,用小于油嘴螺紋內(nèi)徑1mm的鉆頭將減摩層鉆透。再用角磨機、扁鏟及其它工具圍繞著鉆透的孔在減摩涂層上開寬10mm深5mm螺旋槽,螺距300左右(螺距不可過小)。開完注油槽后要將油槽兩邊用砂紙打磨,不能出現(xiàn)尖角。用2#極壓鋰基脂將油槽注滿,整個修復過程完成。
經(jīng)過修復后的減摩涂層與導向套、缸體同心度高,減摩層上下均勻,涂層表面沒有氣穴,設(shè)備運行精度也非常高,完全達到了設(shè)備要求的精度。經(jīng)過一年的使用效果非常好。