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地鐵鋼軌軌腰開裂失效分析

2017-06-21 15:08:41李二勇張奕梁
理化檢驗(物理分冊) 2017年6期
關鍵詞:基材鐵素體斷口

李二勇, 王 建, 張奕梁

(深圳市帆泰檢測技術有限公司, 深圳 518055)

地鐵鋼軌軌腰開裂失效分析

李二勇, 王 建, 張奕梁

(深圳市帆泰檢測技術有限公司, 深圳 518055)

采用化學成分分析、斷口宏觀和微觀分析、金相分析、硬度測試等方法,對某地鐵鋼軌軌腰位置發(fā)生開裂的原因進行了分析。結果表明:焊瘤表面質量差、焊縫中心存在網(wǎng)狀鐵素體以及基材非金屬夾雜物含量超標等因素,導致鋼軌在軌腰位置于外力作用下發(fā)生一次性脆性開裂。最后針對鋼軌開裂原因提出了改進措施。

軌腰;焊縫缺陷;網(wǎng)狀鐵素體;夾雜物;脆性開裂

地鐵軌道某段運行2 a(年)左右,在日常檢查中發(fā)現(xiàn)某處軌腰出現(xiàn)平行于軌頭踏面的裂紋,且裂紋已經(jīng)貫穿軌腰寬度,如圖1和圖2所示。鋼軌材料為U75V軌道鋼,軌道所處隧道溫濕度監(jiān)控數(shù)據(jù)正常。鋼軌閃光焊后無損檢測及日常無損檢測均未發(fā)現(xiàn)焊瘤處有明顯裂紋。為查明鋼軌開裂原因,筆者對其進行了檢驗和分析。

1 理化檢驗

1.1 化學成分分析

采用化學元素分析法對失效鋼軌進行元素組成分析,結果如表1所示,根據(jù)GB 2585-2007《鐵路用熱軋鋼軌》可知,該鋼軌符合U75V鋼軌成分要求。

1.2 宏觀分析

沿已開裂裂紋將失效鋼軌打開形成斷口試樣。由圖3可見,斷口宏觀塑性變形不明顯,斷口表面氧化較嚴重,分布有明顯的輻射紋和人字紋,此為裂紋快速擴展時產(chǎn)生的。裂紋自軌腰高度1/2處向兩側擴展,形成的斷口平行于軌頭踏面。輻射紋起源于圖3中位置A(焊瘤表面),隨后向下以及左右兩側擴展,并在兩側形成人字紋。

圖1 1/2軌腰高度處平行于軌頭踏面的水平裂紋形貌Fig.1 The horizontal crack morphology at 1/2 rail waist heightand paralleled to the rail tread

圖2 焊縫及水平裂紋宏觀形貌Fig.2 Macro morphology of the weld seam and the horizontal crack

表1 鋼軌化學成分分析結果(質量分數(shù))Tab.1 Chemical composition analysis results of the rail (mass fraction) %

圖3 打開斷口宏觀形貌Fig.3 Macro morphology of the opened fracture

1.3 斷口微觀分析

采用掃描電鏡(SEM)對鋼軌斷口表面微觀形貌進行觀察,觀察之前先對試樣進行超聲波清洗和吹干。由圖4可見,裂紋源即圖3中位置A(焊瘤表面)的斷口微觀形貌存在孔洞和裂紋等焊接缺陷。由圖5可見,圖3中位置A和B的交界處斷口微觀形貌主要為解理、韌窩及二次裂紋。由圖6可見,圖3中位置B~D斷口微觀形貌均主要為解理。

圖4 圖3中位置A斷口SEM形貌Fig.4 Fracture SEM morphology of area A in Fig.3

圖5 圖3中位置A和位置B交界處斷口SEM形貌Fig.5 Fracture SEM morphology of junction of area A and area B in Fig.3

圖6 圖3中位置D斷口SEM形貌Fig.6 Fracture SEM morphology of area D in Fig.3

圖7 1號金相試樣取樣位置Fig.7 Sampling position of No.1 metallographic specimen

圖8 2號金相試樣取樣位置Fig.8 Sampling position of No.2 metallographic specimen

1.4 金相分析

分別在圖7和圖8所示兩個斷口試樣上沿平行于斷口方向截取剖面試樣,分別編號為1號和2號試樣,磨制、拋光后在光學顯微鏡下進行觀察。

圖9為1號試樣低倍組織形貌,可見焊縫組織非常粗大。對1號試樣放大后觀察可見,圖9中位置E和位置F(焊瘤表面)存在較多的孔洞、微裂紋及沿軋制方向平行分布的夾雜物,如圖10所示。侵蝕后觀察可見焊縫區(qū)顯微組織主要為珠光體和少量鐵素體,晶粒粗大,鐵素體呈網(wǎng)狀分布,尤其是在焊縫中心位置,鐵素體已經(jīng)形成連續(xù)網(wǎng)狀,如圖11所示。鋼軌軌腰側面表面存在明顯的脫碳現(xiàn)象,脫碳層深度約為100 μm,如圖12所示。

圖9 1號試樣焊縫低倍組織形貌Fig.9 Macro structure morphology of weld seam of No.1 specimen

圖10 圖9中位置E微裂紋及夾雜物形貌Fig.10 Morphology of micro cracks and inclusions of area E in Fig.9

圖11 圖9中位置G顯微組織形貌Fig.11 Microstructure morphology of area G in Fig.9

圖12 1號試樣軌腰側面表面脫碳形貌Fig.12 Surface decarburization morphology of No.1 specimen at the rail waist side

對2號試樣拋光態(tài)形貌進行觀察可見,焊瘤表面同樣存在較多的孔洞和微裂紋,如圖13所示。侵蝕后觀察可見,顯微組織同樣為珠光體和呈網(wǎng)狀分布的鐵素體,如圖14所示。

圖13 2號試樣焊縫中的孔洞和微裂紋形貌Fig.13 Morphology of holes and micro cracks of weld seam of No.2 specimen

圖14 2號試樣焊縫中心顯微組織形貌Fig.14 Microstructure morphology of weld seam center of No.2 specimen

圖15 基材中沿軋制方向分布的硫化物夾雜形貌Fig.15 Morphology of sulfide inclusions distributing along rolling direction in the matrix

根據(jù)GB/T 10561-2005《鋼中非金屬夾雜物含量的測定——標準評級圖顯微檢驗法》對開裂鋼軌基材中的非金屬夾雜物含量進行評定,結果如下:A3s,B0.5,C0.5,D0.5,DS0??梢婁撥壔闹蟹墙饘賷A雜物主要為A類粗系硫化物,且存在超出視場評定范圍的超長條狀夾雜物,如圖15所示。

1.5 硬度測試

對圖9中所示H1~H5共5處位置進行硬度測試,結果如表2所示,可以發(fā)現(xiàn)焊縫中心區(qū)域的硬度明顯低于兩側熱影響區(qū)及基材的。

2 分析與討論

由以上理化檢驗結果可知,鋼軌焊縫兩側基材化學成分符合GB 2585-2007對U75V軋道鋼的技術要求。鋼軌基材中存在大量的粗系硫化錳夾雜物,且部分夾雜物長度超出視場評定范圍,實際評定夾雜物含量超出GB 2585-2007技術要求,較多大尺寸夾雜物會嚴重割裂材料基體連續(xù)性,大大降低鋼軌材料的強度、塑性和韌性。鋼軌基材顯微組織為珠光體和少量鐵素體;焊縫區(qū)域晶粒粗大,且在焊縫中心存在連續(xù)網(wǎng)狀鐵素體,連續(xù)網(wǎng)狀鐵素體的存在同樣會割裂金屬基體連續(xù)性,大大降低鋼軌材料的強度、塑性和韌性。軌腰側面脫碳層深度小于0.5 mm,符合GB 2587-2007技術要求。焊縫中心區(qū)域硬度明顯低于其他區(qū)域的,可推知焊縫中心強度遠低于基材強度。從宏觀斷口上的人字紋方向推知,鋼軌開裂起源于軌腰一側的焊瘤表面,該區(qū)焊縫表層中存在孔洞和微裂紋等焊接缺陷,導致該處形成應力集中,容易萌生裂紋源。斷口主要微觀特征為解理和少量韌窩,表明鋼軌開裂模式為外力作用下的一次性脆性開裂。

表2 硬度測試結果Tab.2 Hardness test results

3 結論及建議

該地鐵鋼軌軌腰裂紋為在較高水平外力作用下,由焊瘤表面缺陷處萌生的微裂紋迅速擴展形成的一次性脆性開裂;導致鋼軌開裂的主要原因是鋼軌焊縫焊瘤表面存在孔洞及微裂紋等缺陷,焊縫組織粗大且鐵素體呈連續(xù)網(wǎng)狀分布,以及鋼軌基材夾雜物含量嚴重超標。

對于正在服役的其他鋼軌,建議如下:①通過機械研磨方法消除軌腰焊瘤表層的焊接缺陷,研磨后再次進行超聲波檢測;②加強軌道鋼原材料質量控制,嚴格控制非金屬夾雜物的數(shù)量和形態(tài);③對現(xiàn)有焊縫位置進行正火處理,以消除網(wǎng)狀鐵素體并細化晶粒。

[1] 鄧建輝,鄭會軍.線路鋼軌斷裂分析[J].理化檢驗-物理分冊,2003,39(9):488-491.

[2] 鄧建輝,鄒明,吳雄先.鋼軌斷裂原因分析[J].理化檢驗-物理分冊,2002,38(5):214-216.

[3] 吳雄先.鋼軌斷裂原因分析[J].理化檢驗-物理分冊,2008,44(8):451-453,458.

[4] 李東俠.鋼軌斷裂原因分析及防治措施[J].鐵道標準設計,2005,25(3):67-69.

Failure Analysis on Cracking of a Metro Rail Waist

LI Eryong, WANG Jian, ZHANG Yiliang

(Shenzhen Fantai Test Technology Co., Ltd., Shenzhen 518055, China)

By means of chemical composition analysis, macro and micro fracture analysis, metallographic analysis, hardness test and so on, the cracking reasons of a metro rail at the rail waist were analyzed. The results show that the poor weld bead surface quality, the existence of net ferrite in the weld center and the excessive non-metallic inclusions in the base metal, caused brittle cracking of the rail at the rail waist under the action of external stress. Finally, the improvement measures were put forward according to the causes of the rail cracking.

rail waist; weld defect; reticular ferrite; inclusion; brittle cracking

10.11973/lhjy-wl201706017

2016-05-11

李二勇(1977-),男,工程師,碩士,主要從事金屬材料失效分析,電子元器件可靠性工程及失效分析工作,legent@yeah.net

U214.8+1

B

1001-4012(2017)06-0449-04

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