孔維海(大慶油田有限責(zé)任公司第三采油廠)
變頻調(diào)速技術(shù)在注聚站節(jié)能降耗中的應(yīng)用及效果
孔維海(大慶油田有限責(zé)任公司第三采油廠)
隨著大慶油田三次采油工業(yè)化推廣,注聚站的規(guī)模逐漸擴大,能耗增加的問題日益突出。為了控制用電成本,選取某注聚站,應(yīng)用變頻調(diào)速技術(shù),對注聚泵實施變頻改造,采用變頻調(diào)速取代工頻狀態(tài)下人工調(diào)試。技術(shù)應(yīng)用后,電動機功率輸出與流量輸出有效匹配,注聚泵的用電能耗下降了30.9%,年節(jié)約資金20.03萬元,達到了節(jié)能降耗的目的。
注聚泵;變頻調(diào)速技術(shù);功率
大慶油田某注聚站2013年投入開發(fā)使用,投產(chǎn)初期由于泵排量范圍小,導(dǎo)致近40%的注入井不能滿足地質(zhì)方案配注要求;工頻狀態(tài)下的注液耗電高達25 kWh/m3以上,為了節(jié)約用電成本,提高地質(zhì)方案符合率,對站內(nèi)注入工藝實施了變頻調(diào)速改造。改造方案選取站內(nèi)聚驅(qū)注入井48口,注聚泵16臺(采用多泵帶多井的工藝流程)[1]。方案實施后,提高了地質(zhì)方案符合率,降低了注聚泵的單耗,提升了聚驅(qū)開發(fā)、管理水平。
變頻調(diào)速技術(shù)的工作原理是電動機的轉(zhuǎn)速與電動機的輸入頻率呈線性關(guān)系,異步電動機輸出軸轉(zhuǎn)速與工作電源輸入頻率公式如下:
式中:n——電動機轉(zhuǎn)速,V/s;
f——電動機輸入頻率,Hz;
s——電動機轉(zhuǎn)差率;
P——電動機磁極對數(shù)。
當(dāng)電動機的輸入頻率發(fā)生改變時,電動機的轉(zhuǎn)速同時發(fā)生改變[2]。此項技術(shù)應(yīng)用在聚驅(qū)注入站注入系統(tǒng)工藝中,根據(jù)地質(zhì)方案設(shè)計的單井配注量的變化,流量計接收到配注信號,傳遞到流量控制系統(tǒng),變頻器接收到流量控制系統(tǒng)指令,根據(jù)反饋的流量大小自動調(diào)節(jié)電動機輸入頻率,通過輸出頻率的變化控制電動機的轉(zhuǎn)速,從而改變注聚泵排量,達到地質(zhì)方案配注設(shè)計要求,改造后注水系統(tǒng)漢程見圖1[3-4]。電動機轉(zhuǎn)速可調(diào),輸出功率隨著流量的變化而變化,降低了能耗。變頻對注聚泵排量的再調(diào)節(jié),擴大了注聚泵的排量調(diào)節(jié)范圍,可以更多滿足地質(zhì)開發(fā)方案需求。開啟時保持較低的啟動電流,不會造成瞬時的壓力突變,實現(xiàn)了平穩(wěn)開啟,減少了閥門開關(guān)頻率。
傳統(tǒng)工頻狀態(tài)下電動機轉(zhuǎn)速不隨流量的變化而變化,保持額定的功率輸出[5],能耗相對較高;輸出的泵排量只能在泵額定排量的30%~100%之間,即泵的最小輸出排量為額定值的30%,調(diào)節(jié)范圍小,地質(zhì)方案符合率較低;泵開啟的時候,閥門的開啟程度控制流量輸出,瞬時的高壓,常常產(chǎn)生較高的啟動電流,造成注聚泵自動停泵的現(xiàn)象[6-7]。變頻調(diào)速技術(shù)在節(jié)約能耗、流量調(diào)節(jié)、平穩(wěn)開啟等方面都優(yōu)于工頻狀態(tài)下的設(shè)備運行。
圖1 注聚站變頻調(diào)速改造后注入系統(tǒng)簡易流程
針對該注聚站耗電量大、地質(zhì)方案符合率低等實際問題,對站內(nèi)8臺注聚泵,實施變頻調(diào)速改造,加裝8臺37 kW變頻裝置,頻率范圍(出廠設(shè)定值)0~50 Hz[8]。實施改造后,平均每臺泵注液耗電量由25.47 k Wh/m3下降到19.68 k Wh/m3,注聚泵排量范圍全部達到了地質(zhì)方案設(shè)計要求,現(xiàn)場應(yīng)用取得了較好的效果。
2.1 耗電情況對比
工頻狀態(tài)下,在泵排量降低的情況下,電動機仍以額定功率輸出,經(jīng)常出現(xiàn)“大功率,輕載荷”的現(xiàn)象[9],造成電量消耗較大。注入站變頻改造后,根據(jù)實際排量大小輸出電動機功率,降低了注聚泵的能耗。安裝變頻器后,平均每臺泵的日耗電量由348.4 kWh下降到240.9 kWh,能耗下降了30.9%(表1),有效的節(jié)約了用電成本。
表1 變頻改造前后單泵能耗統(tǒng)計
2.2 注聚單井方案執(zhí)行情況對比
注入站改造前,泵的排量范圍僅能滿足站內(nèi)30口井的地質(zhì)方案要求,改造后,變頻調(diào)速通過輸入頻率的變化對注聚泵的排量進行調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)后,泵的排量范圍由0.56~2.00 m3/h擴大到0.17~1.60 m3/h,流量下限由0.56 m3/h下調(diào)到0.17 m3/h,使18口配注母液量較低的注入井滿足了地質(zhì)方案設(shè)計要求,地質(zhì)方案符合率由62.5%提高到100%(表2)。同時電動機轉(zhuǎn)速平穩(wěn)調(diào)節(jié)流量,減少了調(diào)節(jié)閥門的頻繁開啟次數(shù),降低了自動停泵次數(shù),減少了勞動強度。
表2 注聚站改造前后單井方案執(zhí)行情況統(tǒng)計
通過應(yīng)用變頻調(diào)速技術(shù),平均每臺注聚泵日節(jié)約用電107.5 k Wh,8臺注聚泵日節(jié)約用電860 k Wh,年節(jié)約用電31.39×104k Wh,年節(jié)約成本費用20.03萬元。
變頻調(diào)速技術(shù)通過頻率調(diào)節(jié),擴大了注聚泵的排量范圍,地質(zhì)方案符合率由62.5%提高到100%,滿足了油田開發(fā)的需求。實現(xiàn)了設(shè)備平穩(wěn)開啟,降低了自動停泵次數(shù),提高了勞動效率。
變頻調(diào)速技術(shù)應(yīng)用后,電動機功率輸出與流量輸出有效匹配,避免了工頻狀態(tài)下保持額定功率輸出的狀況,降低了能耗,系統(tǒng)運行以來,設(shè)備運行平穩(wěn),年節(jié)約資金20.03萬元,達到了節(jié)能降耗的目的。
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10.3969/j.issn.2095-1493.2017.05.005
2017-03-20
(編輯 莊景春)
孔維海,高級工程師,2001年畢業(yè)于江漢石油學(xué)院(機械電子工程專業(yè)),從事自控系統(tǒng)維護與技術(shù)工作,E-mail:9263761@qq.com,地址:黑龍江省大慶油田有限責(zé)任公司第三采油廠規(guī)劃設(shè)計研究所,163113。