王正林,唐 巍
(湖北能源集團(tuán)鄂州發(fā)電有限公司,湖北 鄂州 436032)
隨著《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 13223-2011)于2014年7月1日正式實(shí)施,中國(guó)絕大部分火力發(fā)電廠實(shí)現(xiàn)了脫硝,脫硝工藝以SCR[1]為主,還原劑原材料主要是液氨和尿素。液氨便宜,制氨工藝簡(jiǎn)單,但運(yùn)輸、存儲(chǔ)和使用存在較大的風(fēng)險(xiǎn)。近年來(lái),液氨泄露事故時(shí)有發(fā)生,對(duì)人身安全和環(huán)境安全存在較大的威脅,城區(qū)或近城區(qū)的電廠已不被允許使用液氨制氨,尿素制氨的應(yīng)用也越來(lái)越多。目前市場(chǎng)上尿素制氨的主流技術(shù)有熱解[2]和水解[3]兩種,水解也分幾種不同方式,本文就調(diào)研情況分析各自優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn),對(duì)比考慮找到相對(duì)更好的方案。
尿素?zé)峤庵瓢痹恚簭腻仩t空預(yù)器處引出一次或二次空氣(約300℃),通過(guò)風(fēng)機(jī)(如需)輸送,再利用燃油或電加熱將一次風(fēng)或二次風(fēng)加熱到350-650℃,將尿素溶液噴入到此溫度下的熱解室內(nèi),尿素溶液在一定的停留時(shí)間后分解產(chǎn)生脫硝需要的氨氣:
尿素?zé)峤庀到y(tǒng)制氨包括尿素溶解罐、尿素溶液儲(chǔ)罐、輸送裝置、加熱器、熱解室和稀釋風(fēng)機(jī)及控制裝置等。其工藝流程圖如圖1,尿素顆粒由斗提輸送到溶解罐里,用去離子水將干尿素溶解成約50%質(zhì)量濃度的尿素溶液,通過(guò)尿素溶液給料泵輸送到尿素溶液儲(chǔ)罐;尿素溶液經(jīng)由輸送裝置、計(jì)量分配裝置進(jìn)入熱解室內(nèi),與經(jīng)由加熱器輸送過(guò)來(lái)的高溫空氣混合熱解,生成NH3、H2O和CO2,分解產(chǎn)物與稀釋空氣混合均勻并噴入脫硝系統(tǒng)。
熱解室是尿素?zé)峤庵瓢毕到y(tǒng)的核心設(shè)備,是尿素溶液霧化后和高溫空氣發(fā)生熱解反應(yīng)的場(chǎng)所,熱解室設(shè)計(jì)是否合理直接影響到尿素溶液生成氨氣和二氧化碳的效率,間接影響到脫硝系統(tǒng)的效率和經(jīng)濟(jì)性。
圖1 尿素?zé)峤庵瓢惫に嚵鞒虉DFig.1 Process flow diagram of urea pyrolysis to ammonia production
尿素水解制氨原理:尿素在一定的溫度條件下能水解生成氨和二氧化碳。當(dāng)溫度高于60℃時(shí),CO(NH2)2開(kāi)始水解,溫度達(dá)到80℃時(shí),水解速度開(kāi)始加快,145℃以上有劇增趨勢(shì)??傮w而言,溫度越高,水解速度越快。
水解主要反應(yīng)式:
圖2 尿素水解制氨工藝流程圖Fig.2 Process flow diagram of urea hydrolysis to ammonia production
尿素水解系統(tǒng)制氨包括尿素溶解罐、尿素溶液儲(chǔ)罐、輸送裝置、水解器和稀釋風(fēng)機(jī)及控制裝置等。顆粒狀尿素經(jīng)斗式提升機(jī)輸送到尿素溶解槽/存儲(chǔ)罐,配置一定濃度(約40%~50%(wt))的尿素溶液,利用供給泵將尿素溶液輸送至水解換熱器,在水解器中通過(guò)蒸汽加熱至一定溫度(約120℃至210℃)將尿素溶液進(jìn)行水解,產(chǎn)生氨氣和二氧化碳。
尿素水解器是尿素水解制氨的核心設(shè)備,通過(guò)換熱管將蒸汽熱量傳給尿素溶液,尿素溶液在達(dá)到一定溫度后開(kāi)始水解產(chǎn)生氨氣、二氧化碳和水蒸氣,其換熱面積、溫度決定了尿素制氨的效率和速度,從而影響脫硝系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
尿素?zé)峤饧夹g(shù)在電廠脫硝中應(yīng)用較早,其氨生成速度快,運(yùn)行穩(wěn)定,已得到了廣泛的應(yīng)用,但由于熱解室反應(yīng)溫度高,導(dǎo)致能耗高、熱解室易板結(jié)等問(wèn)題,從而存在運(yùn)行成本高、維護(hù)困難等問(wèn)題。尿素水解技術(shù)在應(yīng)用初期,存在氨氣生成速度慢、管道腐蝕或結(jié)晶等問(wèn)題,但經(jīng)近幾年的研發(fā)改進(jìn),尿素水解工藝不斷改良,穩(wěn)定性和可靠性越來(lái)越高,其應(yīng)用也開(kāi)始越來(lái)越多,有成為主流的趨勢(shì)。下面就技術(shù)性和經(jīng)濟(jì)性等方面對(duì)兩者進(jìn)行分析對(duì)比。
(1)尿素?zé)峤鈨?yōu)點(diǎn):熱解室設(shè)備體積小,結(jié)構(gòu)緊湊;熱解溫度高,反應(yīng)速度快,響應(yīng)速度在1 min內(nèi);熱解設(shè)備簡(jiǎn)單,初期造價(jià)投資低;進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)早,業(yè)績(jī)多。
尿素?zé)峤獾娜秉c(diǎn):尿素在高溫下會(huì)產(chǎn)生一些中間產(chǎn)物,而此部分中間產(chǎn)物不能全部轉(zhuǎn)化為氨氣,導(dǎo)致尿素轉(zhuǎn)化率低,同樣的氨氣需要更多的尿素,原材料成本高;熱解不充分的尿素或者中間產(chǎn)物容易淤積堵塞,難以清理,維護(hù)成本高,熱解分解不充分的產(chǎn)物還會(huì)沉積在催化劑表面,影響催化劑的活性;需采用燃油或電加熱將一次風(fēng)或二次風(fēng)加熱,燃油或電能消耗太高,運(yùn)行成本高。
(2)尿素水解的優(yōu)點(diǎn):尿素水解充分,利用率高,原材料消耗較低;尿素水解不會(huì)發(fā)生結(jié)塊淤積現(xiàn)象,運(yùn)行溫度和壓力低,設(shè)備維護(hù)方便;尿素利用率高,不需要消耗燃油,運(yùn)行成本低。
尿素水解的缺點(diǎn):尿素溶液腐蝕性強(qiáng),對(duì)設(shè)備和管道防腐性能要求較高;水解產(chǎn)生的氨氣溫度較低,需要良好的保溫;尿素水解反應(yīng)的氨氣生成速度較慢,氨氣產(chǎn)生速度跟蹤機(jī)組負(fù)荷變化的速度稍慢;尿素水解器因?qū)Ψ栏捅匾蟾撸O(shè)備造價(jià)較高。
(3)經(jīng)濟(jì)性分析。按照設(shè)計(jì),兩臺(tái)1000 MW機(jī)組氨需求量約868 kg/h,以此進(jìn)行經(jīng)濟(jì)性對(duì)比。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查,對(duì)比如表1。
表1 尿素水解和熱解費(fèi)用對(duì)比表Tab.1 Comparison of urea hydrolysis and thermal decomposition cost table
由表1可知,尿素水解和熱解相比,雖然初期投資水解比熱解貴500萬(wàn)左右,但年運(yùn)行費(fèi)用可節(jié)省431.8萬(wàn),一年多的時(shí)間即可抵消尿素水解較多的初期投資。若尿素成本價(jià)格上漲,水解的優(yōu)勢(shì)更為明顯。從長(zhǎng)遠(yuǎn)運(yùn)行來(lái)看,尿素水解制氨較熱解能大幅度降低運(yùn)行成本,前景可期。
由于尿素溶液在高溫下具有強(qiáng)腐蝕性,應(yīng)采取可靠的措施來(lái)降低腐蝕速率。
(1)選擇耐腐蝕材質(zhì),并增加其腐蝕裕量。根據(jù)圖4的試驗(yàn)結(jié)果,水解器采用316L材質(zhì),能有效減緩腐蝕速率。
(2)控制水解器的溫度。溫度越高,氨的生產(chǎn)速度越快,但腐蝕情況也會(huì)有所加劇,因此需要選擇一個(gè)合適的溫度范圍,既要保證氨氣的產(chǎn)生速率,也要最大限度地降低尿素溶液對(duì)金屬的腐蝕性,根據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,將水解溫度控制在140~160℃,能有效解決這一問(wèn)題(見(jiàn)圖3和圖4)。
(3)往水解器中加氧,能有效降低腐蝕??赡苁峭ㄟ^(guò)往水解器中鼓入空氣,在高溫及氧氣充足的條件下,金屬表面形成了致密的鈍化膜,防止其腐蝕加劇。[4]
在環(huán)保監(jiān)管日益嚴(yán)格的今天,火電廠煙氣排放需要確保長(zhǎng)期、持續(xù)、穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。脫硝作為煙氣治理的一個(gè)重要方面,在實(shí)現(xiàn)氮氧化物排放達(dá)標(biāo)的同時(shí),還要增強(qiáng)其系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性、連續(xù)性和經(jīng)濟(jì)性[5]。作為脫硝系統(tǒng)的核心配套設(shè)備,制氨裝置的可靠性也顯得尤為重要,其關(guān)鍵技術(shù)就是實(shí)現(xiàn)氨氣生成速率同步跟蹤機(jī)組負(fù)荷變化,確保機(jī)組負(fù)荷變化時(shí)仍然能保證氨氣供應(yīng)速度同步匹配,從而實(shí)現(xiàn)氮氧化物達(dá)標(biāo)排放。尿素水解技術(shù)源于尿素深度水解工藝[6],在應(yīng)用初期,受限于各種設(shè)計(jì)條件,存在如氨溶液濃度較低、水解溫度不合適等問(wèn)題,導(dǎo)致產(chǎn)氨速率較慢、氨氣生成速率跟蹤機(jī)組負(fù)荷變化速率較慢等問(wèn)題,經(jīng)過(guò)改良后,目前已得到很好的解決。改良措施如下:
(1)提高尿素溶液濃度。提高了尿素水解的反應(yīng)速率,從本質(zhì)上提高了尿素水解速率跟蹤機(jī)組負(fù)荷變化的速率。在尿素水解應(yīng)用初期,尿素濃度約10~20%,尿素溶液濃度太低,由于水的比熱太大,水解溫度的提升需要大量的蒸汽和時(shí)間,制約了尿素水解的速率,導(dǎo)致在機(jī)組負(fù)荷變化時(shí),氨氣生成量不能較好匹配。將尿素溶液的濃度提升至50%后,極大地縮短了單位體積尿素溶液的升溫時(shí)間,大大提升了水解速率,使得氨氣生成速率跟蹤機(jī)組負(fù)荷變化速率大幅提高。
(2)使用催化劑。催化劑能增加化學(xué)反應(yīng)速度,縮短氨氣的生成時(shí)間,增加響應(yīng)速度。
(3)增加水解器內(nèi)氣相的有效空間。增加水解器的氣相空間,相當(dāng)于使水解器兼具了氨氣緩沖罐的功能,使其在鍋爐負(fù)荷變化時(shí),其自身有一定的緩沖時(shí)間,從而間接加快了其對(duì)機(jī)組負(fù)荷變化的響應(yīng)速率。
圖3 尿素水解速率和反應(yīng)溫度的關(guān)系[7]Fig.3 Relationship between hydrolysis rate and reaction temperature of urea
圖4 在不同溫度下,不同材質(zhì)的腐蝕速率[7]Fig.4 At different temperatures,corrosion rates of different materials
水解氨氣輸送管路之所以出現(xiàn)回凝堵塞,是因?yàn)槟蛩厝芤核猱a(chǎn)物并不是純氨氣,而是NH3、CO2和H2O的混合氣,低于某一溫度時(shí),混合氣會(huì)回凝再次生成復(fù)雜的化合物,堵塞氨氣管道。通過(guò)對(duì)氨氣管道進(jìn)行可靠的伴熱和保溫,將水解產(chǎn)物的溫度控制在其露點(diǎn)溫度之上,能有效防止回凝堵塞以及由此導(dǎo)致的管道腐蝕問(wèn)題。
根據(jù)調(diào)研情況,尿素水解制氨在國(guó)內(nèi)某2×600 MW機(jī)組應(yīng)用2年多來(lái),運(yùn)行穩(wěn)定,沒(méi)有出現(xiàn)明顯的腐蝕,負(fù)荷跟蹤情況較好,在鍋爐負(fù)荷變化較大時(shí),會(huì)出現(xiàn)氮氧化物瞬時(shí)超標(biāo)情況(約5到10 min),這個(gè)問(wèn)題就算是液氨蒸發(fā)技術(shù)也沒(méi)有很好解決,但對(duì)脫硝排放的Nox小時(shí)均值影響不大,這充分表明,尿素水解制氨技術(shù)成熟度已趨近于液氨脫硝,可以推廣使用。根據(jù)費(fèi)用對(duì)比情況,雖然水解較熱解初期投資較高,但運(yùn)行費(fèi)用明顯較少,長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看能有效節(jié)省運(yùn)行費(fèi)用。
對(duì)于尿素水解制氨可能出現(xiàn)的問(wèn)題,應(yīng)選取合適的材質(zhì),和尿素溶液接觸的管道和閥門應(yīng)選擇適用于尿素溶液的耐腐蝕、耐沖刷的產(chǎn)品,設(shè)計(jì)時(shí)嚴(yán)格控制水解器反應(yīng)溫度,適當(dāng)增加水解器氣相的有效容積,尿素溶液管道和氨氣管道應(yīng)有合理、可靠的伴熱和保溫。
總體而言,隨著尿素水解制氨技術(shù)的不斷改進(jìn),尿素水解越來(lái)越穩(wěn)定可靠,較熱解技術(shù)更值得采用。
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