唐高榮
摘要:文章針對(duì)兗礦貴州開陽化工有限公司三噴嘴干煤粉氣化爐煤粉燒嘴在運(yùn)行中出現(xiàn)的問題,通過技術(shù)攻關(guān),提出改進(jìn)方案及具體的改造措施。實(shí)施后,燒嘴及氣化爐運(yùn)行狀況得以明顯改善,運(yùn)行周期得以延長,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
關(guān)鍵詞:三噴嘴干煤粉氣化爐;煤粉燒嘴;優(yōu)化改進(jìn);效益分析
1研究概述
兗礦貴州開陽化工有限公司針對(duì)貴州當(dāng)?shù)亍叭呙骸保ǜ呋?、高灰熔點(diǎn)、高硫)的特點(diǎn),依靠兗礦集團(tuán)技術(shù)支持,與德國科林公司、華東理工大學(xué)合作,針對(duì)當(dāng)?shù)孛嘿|(zhì)情況,開發(fā)出了國內(nèi)首套以西南地區(qū)“三高煤”為主要原料的干煤粉氣化技術(shù),本氣化技術(shù)主要是采用三噴嘴頂置下噴式干煤粉加壓氣流床氣化技術(shù),采用盤管式水冷壁換熱,水浴激冷,為“三高煤”的清潔高效利用探索了新的技術(shù)路線。公司年產(chǎn)50萬噸合成氨裝置中設(shè)置2臺(tái)氣化爐,采用兩開不備的運(yùn)行方式,正常運(yùn)行時(shí)兩臺(tái)氣化爐采用75%的設(shè)計(jì)負(fù)荷運(yùn)行,單爐投煤量為1 100t/d,氣化爐操作壓力4.0 MPa,粗合成氣有效氣(CO+H2)產(chǎn)量70 000 m3/h;氣化爐出口粗合成氣壓力3.8 MPa,溫度205-207℃,含塵量0.5-0.8 mg/m3,水氣比1;比氧耗為340 m3/km3,比煤耗為650 kg/km3,冷煤氣效率為80%,碳轉(zhuǎn)化率為98%。
燒嘴是氣化裝置上的關(guān)鍵設(shè)備之一,煤粉燒嘴的布置與數(shù)量是一臺(tái)氣化爐設(shè)計(jì)的核心所在,開陽化工氣化爐在煤粉燒嘴的布置上創(chuàng)造性地采用了頂置式三噴嘴布置,設(shè)置了一個(gè)點(diǎn)火燒嘴和3個(gè)煤粉燒嘴。其核心設(shè)計(jì)在于頂置的多噴嘴結(jié)構(gòu),該設(shè)置可有效地優(yōu)化氣化爐內(nèi)部流場及煤粉運(yùn)動(dòng)軌跡,提高煤粉的混合性,從而有效地提高氣化爐的碳轉(zhuǎn)換率以及渣灰比,獲得較好的煤粉運(yùn)動(dòng)軌跡,氣化爐筒體及頂部可形成較為均勻的渣層,從而對(duì)水冷壁盤管起到了有效保護(hù)作用。
2優(yōu)化改進(jìn)
2.1煤粉燒嘴通道優(yōu)化改進(jìn)
開陽化工氣化爐煤粉燒嘴采用夾套式設(shè)計(jì),其中氧氣通道位于燒嘴中心,煤粉通道位于夾套縫隙。工藝燒嘴的煤粉通道,位于燒嘴內(nèi)外夾套中間環(huán)隙,環(huán)隙設(shè)有外壁支撐,煤粉通道分為3個(gè),以120°均布在環(huán)隙空間。煤粉從煤粉入口進(jìn)入燒嘴后,沿3個(gè)通道向下,從下部出口出來后,順著螺旋軌道,旋轉(zhuǎn)進(jìn)入氣化爐,與中心通道出來的氧氣,進(jìn)行充分混合后反應(yīng)。具體燒嘴結(jié)構(gòu)如圖1所示。
2.1.1存在問題
煤粉燒嘴在煤粉通道入口外壁支撐處設(shè)有垛口式的結(jié)構(gòu),如圖2所示。
該結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)初衷為:通過對(duì)煤粉載氣的破旋,使煤粉對(duì)于3個(gè)煤粉通道的均勻分布效果更好。初始設(shè)計(jì)時(shí),假定煤粉清潔度較好,幾乎無雜質(zhì),因而通過上述垛口式結(jié)構(gòu)可以達(dá)到理想的分布效果。但在實(shí)際使用過程中,因煤炭開采轉(zhuǎn)運(yùn)、儲(chǔ)存及破碎、制粉流程較長,煤粉中摻雜一定的雜質(zhì)實(shí)際上難以避免,煤粉由通道輸送至燒嘴時(shí),易在垛口處堆積,造成燒嘴通道入口處堵塞,從而造成煤粉入口通道的堵塞。開陽化工的生產(chǎn)實(shí)際應(yīng)用表明,該垛口式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的負(fù)面效果超過了正面效果。
2.1.2優(yōu)化改進(jìn)方案
針對(duì)上述運(yùn)行中出現(xiàn)的問題,通過對(duì)比初始設(shè)計(jì)及實(shí)際使用效果,將煤粉進(jìn)入燒嘴后分為3個(gè)通道,切掉垛口結(jié)構(gòu),并在外壁上打磨出一個(gè)坡度,使煤粉入燒嘴改為帶錐形角進(jìn)入。通過改造,實(shí)現(xiàn)煤粉雜質(zhì)沿著通道進(jìn)入,防止其掛在燒嘴入口處堵塞煤粉通道,從而減少對(duì)煤粉流量的影響,詳細(xì)結(jié)構(gòu)如圖3所示。
2.2煤粉燒嘴膨脹節(jié)改進(jìn)研究
初始設(shè)計(jì)時(shí)工藝燒嘴根部設(shè)置有膨脹節(jié),用以減少燒嘴在運(yùn)行中所受的熱應(yīng)力,但在實(shí)際應(yīng)用中,因膨脹節(jié)承壓性差(最高耐壓0.2 MPa),而氣化爐在開停車過程中,壓力變化較快,極易造成膨脹節(jié)內(nèi)外壓差過高,導(dǎo)致膨脹節(jié)損壞,從而使燒嘴冷卻水大量泄漏,危及系統(tǒng)運(yùn)行。針對(duì)這種情況,開陽化工在經(jīng)過論證后,認(rèn)為在運(yùn)行時(shí)工藝燒嘴所承受熱應(yīng)力不足以對(duì)燒嘴造成損壞,在該處設(shè)置膨脹節(jié)的意義不大,大膽假設(shè)可以將其取消。經(jīng)過改造后,經(jīng)小心取證反復(fù)觀測驗(yàn)證,燒嘴運(yùn)行正常,再未出現(xiàn)過燒嘴冷卻水嚴(yán)重泄漏的事故,保持了氣化爐的平穩(wěn)運(yùn)行。工藝燒嘴原膨脹節(jié)(己變形損壞)與改造后無膨脹節(jié)的工藝燒嘴對(duì)比,如圖4所示。
2.3工藝燒嘴頭部優(yōu)化改進(jìn)
工藝燒嘴在運(yùn)行時(shí),受煤粉沖刷及爐膛內(nèi)高溫輻射,頭部磨損燒蝕難以避免;同時(shí)因開陽氣化原煤為當(dāng)?shù)馗吡蛎?,合成氣中H2S含量高,對(duì)燒嘴有較強(qiáng)的腐蝕作用。一般運(yùn)行3個(gè)月后,燒嘴頭部均會(huì)出現(xiàn)不同程度的變形及磨損情況,從而影響燒嘴正常運(yùn)行,造成煤粉偏噴、霧化效果下降,導(dǎo)致水冷壁掛渣不均、碳轉(zhuǎn)化率降低等問題。
工藝燒嘴在運(yùn)行3個(gè)月后,燒嘴頭部耐火料己全部沖刷燒蝕,用以固定耐火料的抓釘亦嚴(yán)重?zé)g,中心氧槍頭部內(nèi)側(cè)因應(yīng)力作用產(chǎn)生了近1/2圈的裂紋,中心氧槍發(fā)生變形,造成與外環(huán)間隙不等距,煤粉因此發(fā)生偏噴。改造前使用3個(gè)月后的燒嘴頭部與改造后使用185天后的煤粉燒嘴頭部對(duì)比,如圖5所示。
針對(duì)該情況,開陽化工經(jīng)實(shí)測論證分析,認(rèn)定造成燒嘴損壞的主要原因?yàn)闊祛^部與外夾套材料材質(zhì)等級(jí)(602CA與904L),不能很好地適應(yīng)現(xiàn)有使用環(huán)境,為此,經(jīng)分析研究后,改用Incone1718與Incone1600材質(zhì),并將燒嘴頭部整體挖出成型,以此消除因機(jī)加工及焊接等原因產(chǎn)生的潛在應(yīng)力。改進(jìn)材料和制作工藝后的燒嘴,運(yùn)行效果及使用壽命得到顯著提高(最長運(yùn)行周期達(dá)185天),較好地解決了因燒嘴壽命而制約系統(tǒng)長周期穩(wěn)定運(yùn)行的問題。
2.4優(yōu)化改進(jìn)效果
2.4.1煤粉燒嘴本體
(1)通過對(duì)燒嘴流道及流場分布進(jìn)行全新模擬分析,對(duì)燒嘴結(jié)構(gòu)形式進(jìn)行調(diào)整,最終確定燒嘴結(jié)構(gòu)形式并量產(chǎn)應(yīng)用,同時(shí)加強(qiáng)了煤炭運(yùn)行管理,使用改造后的燒嘴,未再出現(xiàn)因煤粉管線堵造成氣化爐停車。后期利用短停機(jī)會(huì)對(duì)氣化爐燒嘴進(jìn)行拆檢,燒嘴入口處未見纖維等雜物,氣化爐爐膛掛渣平整,渣層厚度均勻,實(shí)際應(yīng)用情況表明優(yōu)化改進(jìn)取得了預(yù)期效果,解決了燒嘴易堵、偏噴等技術(shù)難題;(2)燒嘴運(yùn)行正常,再未出現(xiàn)過燒嘴冷卻水嚴(yán)重泄漏的事故;(3)煤粉燒嘴運(yùn)行效果及使用壽命得到顯著提高。
2.4.2氣化裝置
對(duì)優(yōu)化改進(jìn)前后氣化爐的運(yùn)行情況進(jìn)行對(duì)比驗(yàn)證,主要圍繞燒嘴煤粉流量穩(wěn)定性及合成氣有效氣含量、水冷壁熱通量及掛渣情況、灰渣情況、燒嘴使用壽命等工藝指標(biāo),對(duì)氣化裝置的長周期安全穩(wěn)定運(yùn)行情況進(jìn)行分析評(píng)價(jià),具體如表1所示。
上述各項(xiàng)數(shù)據(jù)與結(jié)果表明,優(yōu)化改進(jìn)后,各項(xiàng)主要工藝指標(biāo)運(yùn)行平穩(wěn),氣化爐運(yùn)行狀況良好,碳轉(zhuǎn)化率得以提高,灰渣可燃物大大降低,提高了有效氣成分百分比,提高了氣化爐的有效運(yùn)行時(shí)間,奠定了氣化爐安全穩(wěn)定長周期經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的基礎(chǔ),該研究與應(yīng)用項(xiàng)目取得了成功。
3效益分析
3.1經(jīng)濟(jì)效益
三噴嘴干煤粉氣化爐煤粉燒嘴優(yōu)化改進(jìn)以來,氣化裝置運(yùn)行穩(wěn)定,經(jīng)濟(jì)效益明顯。改造實(shí)施前后一年同比實(shí)現(xiàn)合成氨增產(chǎn)3.2萬噸,液氨價(jià)格按2 000元/噸計(jì),年創(chuàng)效3.2*2000=6 400萬元。
3.2社會(huì)效益
作為國內(nèi)首套以“三高煤”為單_入爐煤種的三噴嘴干煤粉氣化技術(shù),應(yīng)用于貴州開陽化工年產(chǎn)50萬噸合成氨項(xiàng)目,通過在煤粉燒嘴結(jié)構(gòu)創(chuàng)新方面作出了一些嘗試,在生產(chǎn)中取得較為良好的效果。三噴嘴干煤粉氣化技術(shù)的成功運(yùn)用以及對(duì)相應(yīng)設(shè)備技術(shù)的后續(xù)改造優(yōu)化升級(jí),為三高煤提供了一種高效成熟的清潔利用技術(shù),對(duì)于貴州、山西等省份存在的劣質(zhì)三高煤就地轉(zhuǎn)化,提供了強(qiáng)力的技術(shù)支持。