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注塑后擾流板漏水問題的分析與解決

2017-05-30 10:48:04徐文萍鄭興華
企業(yè)科技與發(fā)展 2017年4期
關(guān)鍵詞:漏水結(jié)構(gòu)

徐文萍 鄭興華

【摘 要】隨著汽車行業(yè)的快速發(fā)展,消費(fèi)者對(duì)汽車品質(zhì)的要求越來越高,新車型研發(fā)周期逐漸縮短、更新?lián)Q代速度愈來愈快。在新車型研發(fā)過程中,出現(xiàn)問題時(shí)快速的問題響應(yīng)、原因分析、問題解決至關(guān)重要。文章以上汽通用五菱汽車股份有限公司的CN112車型后擾流板漏水問題為例,對(duì)問題原因查找的思路、問題的原因及控制措施進(jìn)行介紹,為此類問題提供借鑒與幫助。

【關(guān)鍵詞】注塑后擾流板;結(jié)構(gòu);漏水

【中圖分類號(hào)】U462 【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】A 【文章編號(hào)】1674-0688(2017)04-0059-04

0 前言

后擾流板是指安裝在汽車尾部上端類似倒裝的飛機(jī)尾翼的塑料件,一般采用2種成型方法:吹塑成型和注塑成型,其中輕量化、低成本的單層注塑后擾流板得到各汽車制造廠商的相繼開發(fā)和使用。上汽通用五菱汽車股份有限公司的CN112車型注塑后擾流板在過淋水試驗(yàn)時(shí)出現(xiàn)大量漏水的情況,漏水量大且水流直接落到車內(nèi)地毯上,嚴(yán)重影響下線合格率與公司的生產(chǎn)效率,需迫切解決此問題。

結(jié)合其他車型的一些類似問題的處理經(jīng)驗(yàn),我們總結(jié)出了查找問題原因的一般方法:①分析設(shè)計(jì)是否有誤;②調(diào)查現(xiàn)狀,找出問題癥結(jié);③分析原因,找出所有的末端因素;④對(duì)所有的末端因素逐一分析,找出關(guān)鍵因素;⑤針對(duì)關(guān)鍵因素給出措施。下面就此問題的解決過程進(jìn)行論述。

1 設(shè)計(jì)狀態(tài)分析

從圖1可以看出,后擾流板主要密封方式有以下幾種:①螺栓安裝點(diǎn)處尾門壓緊螺栓密封墊以達(dá)到密封效果;②卡扣安裝點(diǎn)處尾門壓緊卡扣密封墊以達(dá)到密封效果;③水從上端進(jìn)入擾流板后從擾流板下端與后擋玻璃配合處流出。

根據(jù)上述分析,若實(shí)際零件達(dá)到設(shè)計(jì)要求,不應(yīng)有漏水情況的出現(xiàn),需要進(jìn)一步查找后擾流板漏水的原因。

2 現(xiàn)狀調(diào)查

經(jīng)總裝車間反饋,后擾流板的漏水位置都在右邊,初步懷疑后擾流板右端安裝點(diǎn)漏水,為進(jìn)一步驗(yàn)證,將后擾流板所有安裝點(diǎn)處底部割開,發(fā)現(xiàn)最右端2顆卡扣與尾門外板未貼合,卡扣密封墊上有明顯的水痕,而其他安裝點(diǎn)密封墊與尾門貼合緊密,得出后擾流板漏水的癥結(jié)為后擾流板最右端2顆卡扣與尾門未貼合。

3 原因分析

針對(duì)后擾流板最右端2顆卡扣與尾門未貼合這一問題癥結(jié),經(jīng)過認(rèn)真討論和現(xiàn)場(chǎng)深入調(diào)查,最后確認(rèn)了9項(xiàng)末端因素(如圖2所示):SOS中未規(guī)定卡扣裝配順序;員工未按SOS操作;后擾流板尺寸偏長(zhǎng),卡扣不易拍進(jìn);后擾流板主體卡扣安裝座尺寸小,卡扣無(wú)法自動(dòng)調(diào)節(jié);卡扣結(jié)構(gòu)類似,混裝后不易識(shí)別;上端限位柱膠套硬度大頂住尾門,卡扣拍不進(jìn);后擾流板最右端螺栓安裝座安裝面高;尾門外板開孔偏大,不符合設(shè)計(jì)要求;卡扣拔出力偏小,容易從尾門孔中脫出。

通過對(duì)收集的9個(gè)末端因素進(jìn)行調(diào)查分析和現(xiàn)場(chǎng)檢查,最后得出引起后擾流板最右端2顆卡扣與尾門未貼合的要因有以下4個(gè)。

(1)后擾流板尺寸偏長(zhǎng),卡扣不易拍進(jìn)。前期試模時(shí)生產(chǎn)出的后擾流板表面縮印嚴(yán)重,為解決縮印問題,注塑后擾流板時(shí)將保壓壓力增至130 MPa,而一般ABS材料的保壓壓力為60~70 MPa,保壓壓力過大導(dǎo)致產(chǎn)品變形;在設(shè)計(jì)后擾流板模具結(jié)構(gòu)時(shí)進(jìn)膠點(diǎn)數(shù)量設(shè)計(jì)為4個(gè),進(jìn)膠點(diǎn)數(shù)量少,存在長(zhǎng)度方向變形;生產(chǎn)后擾流板時(shí)模具豎直放置,造成進(jìn)膠上下不平衡,零件尺寸不穩(wěn)定。以上原因?qū)е潞髷_流板尺寸偏長(zhǎng),卡扣與尾門安裝孔位置有偏差,卡扣不易拍進(jìn)。

(2)后擾流板主體卡扣安裝座尺寸小,卡扣無(wú)法自動(dòng)調(diào)節(jié)。如圖3所示,卡扣端部直徑為5 mm,后擾流板卡扣安裝座設(shè)計(jì)要求直徑為7 mm,卡扣有±1 mm的移動(dòng)量,裝配時(shí)可以在一定范圍內(nèi)自動(dòng)調(diào)節(jié),而通過測(cè)量,實(shí)際生產(chǎn)出的后擾流板卡扣安裝座直徑為6 mm,卡扣僅有±0.5 mm的移動(dòng)量,導(dǎo)致卡扣卡入安裝座后太緊,無(wú)法自動(dòng)調(diào)節(jié)彌補(bǔ)制造偏差。

(3)后擾流板最右端螺栓安裝座安裝面高。造車階段,由于側(cè)圍及尾門外板尺寸精度不高,后擾流板裝車后與左側(cè)圍間隙為4.5~4.8 mm,與右側(cè)圍間隙為3.4~3.8 mm,左、右間隙不一致,為解決此感知質(zhì)量問題,后擾流板最右端螺栓安裝座面抬高了1.5 mm,為確認(rèn)是否因此安裝面的抬高引起卡扣難裝配,將后擾流板在檢具上固定好,測(cè)量各卡扣安裝座面與檢具的間隙,結(jié)果表明最右端的2顆卡扣安裝座面與檢具間隙比其他的大1.3 mm左右,實(shí)際裝車時(shí)最右端螺栓緊固好后,鄰近的2顆卡扣很難拍進(jìn)鈑金孔。

(4)后擾流板卡扣拔出力偏小,容易從尾門孔中脫出。后擾流板通過塑料卡扣和螺栓與車身鈑金連接,裝配工人在鈑金內(nèi)側(cè)打螺母將螺栓緊固,此時(shí)螺栓密封墊與鈑金貼合緊密,能起到很好的防水作用,而卡扣是直接卡進(jìn)車身鈑金孔里,此安裝方式對(duì)卡扣的插拔力有一定的要求。影響卡扣插拔力的主要尺寸為圖4中的a和b,車身鈑金安裝孔與a值相匹配,a值為φ9.0 mm,車身孔為φ8.5 mm;b值一般以40°~50°為宜,大于50°則卡扣卡不緊,易拔出;小于40°則卡扣難插入,裝配困難。經(jīng)過確認(rèn),后擾流板中卡扣的b值設(shè)計(jì)值為45°,而實(shí)際生產(chǎn)出的卡扣此處值為60°,卡扣易松脫。

4 改進(jìn)方案

(1)針對(duì)原因一:①調(diào)整后擾流板的注塑工藝,將保壓壓力控制在60~70 MPa;修改后擾流板模具,進(jìn)膠方式由4點(diǎn)改為6點(diǎn)進(jìn)膠;模具由豎向放置改為橫向放置;②做檢測(cè)工裝,對(duì)長(zhǎng)度超出要求范圍值的樣件做報(bào)廢處理。

(2)針對(duì)原因二:對(duì)后擾流板卡扣安裝座進(jìn)行修模,后擾流板卡扣安裝座直徑達(dá)到7 mm,卡扣卡入安裝座后能夠自動(dòng)調(diào)節(jié)。

(3)針對(duì)原因三:對(duì)后擾流板最右端螺栓安裝座修模,將安裝座面降低1.5 mm,使之與最初設(shè)計(jì)狀態(tài)一致。

(4)針對(duì)原因四:從原因二的分析中可知,卡扣中的尺寸b值設(shè)計(jì)不合理,修改卡扣模具,使尺寸b值改進(jìn)為45°,增大卡扣拔出力,改善裝配強(qiáng)度。圖5是A、B 2套模具修模后生產(chǎn)出的卡扣與修模之前的卡扣拔出力的對(duì)比,可以看出,改模后A、B 2套模具生產(chǎn)出的卡扣拔出力都比之前有所增加。

5 效果檢查

從圖6可以看出,措施全部斷點(diǎn)后,后擾流板漏水率將為0,說明改進(jìn)措施切實(shí)有效。

6 結(jié)論

本文以CN112車型注塑后擾流板漏水問題為例,論述了此類問題的解決思路,通過本文論述的方法使問題得到有效解決,在不更改車身鈑金和增加整車成本的情況下進(jìn)行改進(jìn),經(jīng)裝車驗(yàn)證,改進(jìn)后的零件徹底解決了后擾流板漏水問題。

通過對(duì)注塑后擾流板漏水問題的分析及改進(jìn),得出經(jīng)驗(yàn),在以后進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)時(shí)應(yīng)當(dāng)注意以下方面:①應(yīng)根據(jù)零件使用區(qū)域,采用合適的安裝結(jié)構(gòu),以滿足使用要求。后擾流板作為安裝在尾門上部的外飾件,不僅起到裝飾作用,還可以有效地減少車輛在高速行駛時(shí)的空氣阻力,因此在以后的車型中應(yīng)盡量減少卡扣的使用,改為使用強(qiáng)度高的螺栓,既可以提高安裝強(qiáng)度,又可以避免漏水問題的發(fā)生。②在開發(fā)過程中,應(yīng)充分分析零件工藝結(jié)構(gòu)的合理性。模具結(jié)構(gòu)的合理性包括最佳的澆口數(shù)量、澆口位置及尺寸,合理的流道系統(tǒng)與冷卻系統(tǒng)等。通過模擬塑料在型腔內(nèi)的流動(dòng)情況,分析熔體充填過程中的溫度變化情況、流速分布、制件的冷卻情況、壓力分布情況,分析整個(gè)零件的翹曲變形位置及翹曲變形量,分析產(chǎn)生翹曲變形的主要原因,并制定相應(yīng)的改進(jìn)措施,從而減少塑件廢品率,提高產(chǎn)品質(zhì)量,使零部件的設(shè)計(jì)更加合理,達(dá)到優(yōu)化設(shè)計(jì)的效果。③引起后擾流板漏水的原因有很多,在分析過程中我們應(yīng)該針對(duì)問題找出所有可能的原因,將找出的各要素進(jìn)行歸類、整理,再一一確認(rèn),最后找出問題的主要原因。

參 考 文 獻(xiàn)

[1]劉廷福.淺談注塑成型后擾流板的設(shè)計(jì)與應(yīng)用[J].企業(yè)科技與發(fā)展,2015(3):24-26.

[2]王東峰,陳澤中,劉會(huì),等.基于Moldflow的汽車擾流板模流分析及翹曲優(yōu)化[J].塑料工業(yè),2014(9):42-45.

[3]王洪亮,劉心,何艷波,等.汽車后擾流板對(duì)兩廂車行駛穩(wěn)定性影響[J].科技傳播,2015(21):114-115.

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