李通 王立成 李偉
[摘要]簡述發(fā)電機運行特性,跳閘原因分析,防范措施及解決方法。
[關(guān)鍵詞]自動勵磁IGBT;原因;防范措施
1發(fā)電機勵磁系統(tǒng)簡述
發(fā)電機采用直流發(fā)電機供電的勵磁方式,勵磁機與發(fā)電機同軸,發(fā)電機的勵磁繞組通過裝在大軸上的滑環(huán)及固定電刷從勵磁機獲取直流勵磁電流。直流勵磁機的接線方式為自勵式。直流勵磁機還配套使用了HWJT-08C型微機勵磁調(diào)節(jié)器、HGLX-02功率箱等以獲取更穩(wěn)定的勵磁電流。如圖1所示。
同步發(fā)電機是將機械動力轉(zhuǎn)換成三相交流電功率的機電設(shè)備。原動機汽輪機帶動發(fā)電機的轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)后,只有在轉(zhuǎn)子繞組內(nèi)通人電流才能產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)磁場,從而在定子繞組產(chǎn)生電能。也就是說有對轉(zhuǎn)子繞組勵磁,發(fā)電機才能進行機械率與電功率轉(zhuǎn)換。
2發(fā)電機參數(shù)的運行特性
當(dāng)發(fā)電機并網(wǎng)后,勵磁電流越大,轉(zhuǎn)子磁場越強,同樣轉(zhuǎn)速下定子線圈中的感應(yīng)電動勢越高:在空載時,機端電壓取決于轉(zhuǎn)子磁場的大??;帶上負(fù)荷后,由于定子線圈中的負(fù)荷電流產(chǎn)生的磁場(電樞反應(yīng)磁場)和轉(zhuǎn)子磁場共同形成了合成磁場,這時機端電壓則取決于合成磁場的大?。河捎谪?fù)荷電流的大小和性質(zhì)的不同,電樞反應(yīng)磁場對轉(zhuǎn)子磁場有增強(進相時)或削弱(遲相時)的作用,定子電流中產(chǎn)生這個增強或削弱作用磁場的電流就是無功電流:如果無功功率平衡,那么機端電壓維持不變,如果負(fù)荷變動,電樞反應(yīng)磁場變化引起合成磁場的變化,機端電壓就會波動,那么就需要調(diào)節(jié)勵磁電流來調(diào)整轉(zhuǎn)子磁場的大小使合成磁場保持不變,以維持機端電壓不變。
1)發(fā)電機在未并網(wǎng)時(或小網(wǎng)運行),通過勵磁電流來調(diào)整機電壓,此時如果轉(zhuǎn)速發(fā)生變化也會影響電壓,但此時自動勵磁調(diào)節(jié)器會把這個電壓調(diào)回給定的電壓。頻率的變化是根據(jù)輸入發(fā)電機的的機械能大小而定。
2)發(fā)電機在并人大網(wǎng)運行時,因為把大網(wǎng)看成是無限大的,此時,所有輸出功率的設(shè)備和消耗功率的設(shè)備(負(fù)載及中間環(huán)節(jié))能量保持平衡,就是說電壓,頻率等參數(shù)保持穩(wěn)定不變。所以在正常運行時單個發(fā)電機無法影響電網(wǎng)的電壓和頻率,而此時單個發(fā)電機調(diào)節(jié)勵磁電流就會改變發(fā)電機輸出的無功分量大小,調(diào)節(jié)發(fā)電機輸入機械能的大小可以改變發(fā)電機輸出的有功分量的大小。輸出的視在功率的大小可以在發(fā)電機的定子電流大小看出。
3自動調(diào)節(jié)勵磁電流的方法
在改變發(fā)電機的勵磁電流中,一般不直接在其轉(zhuǎn)子回路中進行,因為該回路中電流很大,不便于進行直接調(diào)節(jié),通常采用的方法是改變勵磁機的勵磁電流,以達(dá)到調(diào)節(jié)發(fā)電機轉(zhuǎn)子電流的目的。常用的方法有改變勵磁機勵磁回路的電阻,改變勵磁機的附加勵磁電流,或改變可控硅的導(dǎo)通角等。這里主要講改變IGBT的開關(guān)特性的方法,它是根據(jù)發(fā)電機電壓、電流或功率因數(shù)的變化,相應(yīng)地改變IGBT的開關(guān)特性,于是發(fā)電機的勵磁電流便跟著改變。在事故情況下能有效地抑制發(fā)電機的過電壓和實現(xiàn)快速滅磁。自動調(diào)節(jié)勵磁裝置通常由測量單元、同步單元、放大單元、調(diào)差單元、穩(wěn)定單元、限制單元及一些輔助單元構(gòu)成。被測量信號(如電壓、電流等),經(jīng)測量單元變換后與給定值相比較,然后將比較結(jié)果(偏差)經(jīng)前置放大單元和功率放大單元放大,并用于控制IGBT,以達(dá)到調(diào)節(jié)發(fā)電機勵磁電流的目的。
4發(fā)電機跳閘原因分析
1)2011年10月18日17:33分電氣人員接到值長通知,4#機提負(fù)荷,準(zhǔn)備投自動勵磁,當(dāng)時負(fù)荷為5MW左右,功率因數(shù)為0.90,操作人員到達(dá)4#機操作屏?xí)r,觀察4#機負(fù)荷為6MW左右,功率因數(shù)為0.94,操作人員正準(zhǔn)備開柜門調(diào)節(jié)RC時,4#機跳閘,發(fā)出過電壓保護信號,過電壓值為117V,而整定值為115V。隨后開機并網(wǎng)均正常。
2)2011年12月5日19:114#機并網(wǎng)。負(fù)荷帶至1000KW左右,無功帶900KVA左右時,19:17 4#機負(fù)荷突然從1000KW升至3300KW,功率因數(shù)進相,操作人員立即調(diào)節(jié)磁場變阻器RC提升無功功率,4#機突然跳閘,保護裝置發(fā)“過電壓”信號。過電壓值為118V。再次開機正常。
以上兩次跳機事件,具有共同的特點,都是在投入自動勵磁前,就是發(fā)電機無功功率跟蹤有功功率不及時,而造成功率因數(shù)進相,發(fā)電機從網(wǎng)上吸收無功,此時造成發(fā)電機端電壓過高而跳閘。這兩次都是在自動勵磁投入之前發(fā)生,進一步說明這兩次與自動勵磁系統(tǒng)f即HWJT-08C型微機勵磁調(diào)節(jié)器及相配套的HGLX-02功率箱系統(tǒng))無關(guān)。僅與磁場變阻器RC或其它外部因素有關(guān):(1)磁場變阻器RC內(nèi)部電阻接觸不良、線性度不好、接線松動等原因也會造成跳閘因素。但經(jīng)后來檢查測量未發(fā)現(xiàn)異常。(2)磁場電阻器力量適中。但每個人的手感力度不一樣,把握調(diào)節(jié)的尺度也不一樣,力量不一,也是造成第二次跳閘的主要因素。(3)汽機負(fù)荷調(diào)節(jié)不均勻,忽大忽小,造成發(fā)電機有功功率負(fù)荷波動較大,無功功率跟蹤不上有功功率,造成發(fā)電機出口電壓影響較大,是第一次跳閘的主要原因。(4)發(fā)電機的出口保護定值偏低,4#發(fā)電機過電壓定值為1.15倍,而其它機組的發(fā)電機過電壓定值為1.3倍,也是機組常發(fā)過電壓保護跳閘的重要原因。
5預(yù)防措施及解決辦法
為了吸取教訓(xùn),總結(jié)經(jīng)驗,盡量減少避免此類事故的發(fā)生,應(yīng)采取相應(yīng)的預(yù)防措施和解決方法。
1)根據(jù)設(shè)備的技術(shù)要求,重點抓好職工的技術(shù)培訓(xùn),結(jié)合現(xiàn)場實際進行技術(shù)講課、技術(shù)練兵、現(xiàn)場演示、反事故預(yù)想等。在職工技術(shù)培訓(xùn)上下功夫,以盡快提高運行人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)及事故處理的應(yīng)變能力。
2)在發(fā)電機并網(wǎng)后,投自動勵磁前盡量多帶無功功率,保持功率因數(shù)在0.6左右,不能保持功率因數(shù)偏高,防止汽機進汽量不均而造成發(fā)電機進相。
3)對設(shè)備的實際運行容量及設(shè)備額定容量進行核實,使設(shè)備在運行中有足夠的裕度。
4)對汽輪機調(diào)速汽門及相關(guān)系統(tǒng)進行檢查維修,保證汽輪機進汽量均衡穩(wěn)定。
5)對勵磁調(diào)節(jié)器的電子元延長電子器件的壽命。
6)運行人員操作要規(guī)范,嚴(yán)格按操作規(guī)程要求進行操作,避免誤操作及操作不嚴(yán)格情況發(fā)生。
6結(jié)束語
發(fā)電機勵磁調(diào)節(jié)系統(tǒng)是保證機組穩(wěn)定的主要系統(tǒng)之一。為了更好的保證安全生產(chǎn),總結(jié)事故教訓(xùn),提高運行和檢修人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),增強事故處理的快速性和準(zhǔn)確性是我們公司下一步培訓(xùn)工作的首要任務(wù)。這不僅僅是發(fā)生事故后的組織分析和找出對策,而最重要的則是防患于未然,進行積極地超前意識預(yù)防,才能最大限度的避免和減少相似跳閘事故的發(fā)生。
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