曹新玉++黃良云++李小波
摘 要:空壓機主要用于提供高壓空氣,用于設(shè)備啟停、控制等,是船上必不可少的重要設(shè)備,空壓機使用頻繁,排氣壓力故障最為常見。該文主要介紹了WP型空壓機工作原理、基本結(jié)構(gòu)等,重點對空壓機一、二級排氣壓力異常的原因進行了分析,并結(jié)合作者實際經(jīng)驗,探討了相關(guān)解決措施,為空壓機類似故障快速定位和解決提供了依據(jù),同時也對動力管理人員正確維護管理設(shè)備具有一定借鑒意義。
關(guān)鍵詞:空壓機 排氣壓力 原因分析 對策探討 組合閥
中圖分類號:TH45 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2017)03(b)-0052-02
空氣壓縮機(簡稱空壓機)主要用于船舶主、輔機的啟動和控制,同時也為其它需要壓縮空氣的輔助機械設(shè)備(如壓力水柜、氣笛等)供氣,它是船舶重要的附屬設(shè)備之一。某輪共有4臺空壓機,其中2臺主空壓機、2臺輔空壓機,型號為南京壓縮機廠WP系列??諌簷C為單作用兩級壓縮,采用級差式活塞。由于空壓機長期運行、頻繁起動、持續(xù)工作,工作環(huán)境較為惡劣,經(jīng)常會出現(xiàn)排氣壓力異常的典型故障,若不能準確定位,及時排除分析故障,勢必對船舶用氣造成嚴重影響。因此,有必要對空壓機排氣壓力異常原因進行分析,查找問題根源和解決故障,保證空壓機的正??煽窟\行。
1 空壓機工作原理
單作用兩級空氣壓縮,由電動機經(jīng)彈性聯(lián)軸器直接帶動。當曲軸轉(zhuǎn)動時,級差式活塞由裝在曲軸上的連桿帶動在氣缸中作往復(fù)直線運動,將空氣從大氣壓力壓縮至最高排氣壓力3.0 MPa。
由濕式消音過濾器濾過的空氣,經(jīng)一級組合閥的吸入部分,被吸入一級氣缸,當被壓縮到一定的壓力,由一級組合閥的排出部分排出,進入由水冷卻的氣缸蓋,再經(jīng)帶有螺旋片的冷卻管冷卻,流進曲軸箱上的緩沖容積內(nèi)。冷卻后產(chǎn)生的冷凝液集積在同時也作窺視窗蓋的分離器中,空氣則通過氣道口經(jīng)二級組合閥,被壓縮到排氣壓力,由二級組合閥的排出部分排出,經(jīng)鑄在氣缸內(nèi)的氣道進入懸掛著的二級冷卻器內(nèi)冷卻??諝獗焕鋮s到高于冷卻水進水溫度約10 ℃~15 ℃,然后由安裝在機座上的二級分離在進行氣液分離,凈化后的壓縮空氣被送至氣瓶(如圖1示)。
2 WP型空壓機排氣異常原因分析與對策探討
WP型空壓機分為兩級壓縮,一級排氣壓力正常范圍為0.55~0.68 MPa,二級最大排氣壓力為3 MPa??諌簷C排氣異常主要有三種表現(xiàn)形式:一是一級排氣壓力偏高;二是一級排氣壓力偏低;三是二級排氣壓力偏低。二級排氣壓力和空氣瓶均裝有安全閥,一般不會出現(xiàn)二級排氣壓力偏高的現(xiàn)象,其中以一級排氣壓力異常較為常見。
2.1 一級排氣壓力偏高
2.1.1 原因分析
一級排氣壓力的正常范圍為0.55~0.68 MPa,當一級排氣壓力高于0.68 MPa,就可視為空壓機排氣壓力偏高。空壓機在二級組合閥壓蓋上裝有一級安全閥,其開啟壓力為額定壓力的105%,即0.8 MPa,一般一級排出壓力過高,伴隨有一級安全閥開啟的現(xiàn)象,此時應(yīng)停車查明原因。造成一級排氣壓力偏高的原因通常有:
(1)二級吸氣閥泄漏,使一部分二級壓縮空氣倒流至一級氣缸,出現(xiàn)一級排氣壓力不正常的現(xiàn)象。此時應(yīng)檢查二級氣閥。
(2)將一級與二級壓力腔相互隔開的O形圈損壞,壓縮空氣由二級氣缸回流到一級氣缸,應(yīng)更換O形圈。此道密封圈在二級組合閥里面。
(3)二級氣閥的密封圈損傷,使壓縮空氣從二級串回一級,更換密封圈。此道密封圈為鋁制密封圈,在二級組合閥外部。
(4)二級排氣閥安裝不良,閥片或彈簧損壞,閥片與閥座密封不良,壓縮空氣倒流入二級氣缸使二級吸入量降低,檢查二級排氣閥。
(5)壓力表損壞。
2.1.2 對策探討
空壓機一級排氣壓力偏高,首先校驗壓力表是否損壞,若無損壞,拆檢二級組合閥壓蓋,檢查二級組合閥和內(nèi)外密封圈是否損壞。視情更換檢修閥件和密封圈,注意裝復(fù)時,須確保密封面和組合閥清潔干凈,一般拆檢組合閥密封圈需換新。
2.2 一級排氣壓力偏低
2.2.1 原因分析
當一級排氣壓力明顯低于正常值時,可視為一級排氣壓力偏低,造成一級排出壓力過低,功率大幅度下降的原因主要有以下幾點:
(1)一級吸氣閥泄漏,被吸入的空氣在壓縮時一部分又被壓回到大氣中,檢查一級組合閥。
(2)一級排氣閥泄漏,在壓縮過程中被排出的空氣,一部分在被吸進過程中重新返回氣缸,降低吸氣量,應(yīng)檢查一級排氣閥。
(3)一級活塞環(huán)損壞,嚴重漏氣,降低了吸氣量,應(yīng)更換活塞環(huán)。
(4)氣道和空氣管路上漏氣,應(yīng)檢查更換。
(5)空氣過濾器堵過時,吸氣阻力太大,應(yīng)清洗。
(6)壓力表損壞。
(7)一級泄放電磁閥閥積碳過多或者電磁閥損壞,造成一級壓縮空氣泄漏。
2.2.2 對策探討
按照故障排除由易到難、先簡單后復(fù)雜、先外圍后內(nèi)部的原則,首先,檢查校對儀表是否準確。其次,檢查空氣管路和空壓機外圍是否存在漏氣的現(xiàn)象;拆檢空氣過濾器是否臟堵,對于主空壓機由于包含相同的兩缸,若兩者一級排氣壓力均低則空氣濾器以及進氣管路漏氣的概率較大;檢查電磁閥是否正常動作,內(nèi)部是否積碳過多臟堵,清潔積碳。若以上故障原因均排除,拆檢氣缸,取出一級組合閥,檢查組合閥和密封圈是否損壞,對損壞件進行更換。若故障仍存在,吊出活塞檢查一級活塞環(huán)有無損壞。
2.3 二級排氣壓力偏低,功率大幅度下降
2.3.1 原因分析
二級排氣壓力是隨氣瓶壓力變化而變化,額定排氣壓力為3MPa,若二級壓力明顯偏低,功率大幅度下降原因可能是:
(1)二級組合閥吸氣閥泄漏,造成二級排氣壓力回流至一級氣缸,同時一級排氣壓力偏高。
(2)二級組合閥排氣閥泄漏,造成二級排氣壓力回流至二級氣缸,效率降低。
(3)二級組合閥密封圈損壞,排氣壓力泄漏。
(4)二級泄放電磁閥關(guān)不嚴,漏氣。
2.3.2 對策探討
當出現(xiàn)二級排氣壓力偏低,功率大幅度下降,一般伴隨有一級排氣壓力偏高的現(xiàn)象,此時應(yīng)檢查二級泄放電磁閥是否工作正常,清潔內(nèi)部積碳,拆檢二級組合閥更換損壞件。
3 管理維護要點
3.1 運行管理
(1)經(jīng)常檢查曲軸箱油質(zhì)、油位。油色應(yīng)清透,沒有污染和沉淀物,油位要始終保持在油尺兩刻度之間,一級氣缸注油泵滴油量應(yīng)調(diào)至為4~6滴/min。
(2)經(jīng)常傾聽空壓機運轉(zhuǎn)聲音,特別是啟停過程中的各種氣流聲音,定期檢查油水分離器及電磁泄放閥的工作有效性。
(3)空壓機正常工作時,二級壓力隨著空氣瓶的壓力升高而升高,如壓力不變或過高,應(yīng)查明原因并加以排除。
(4)空壓機正常工作時,要特別注意觀察兩缸一級壓力是否一致,當氣瓶壓力為3 MPa時,一級排氣壓力不得超過0.68 MPa。
3.2 檢修要點
(1)檢修閥片應(yīng)無劃痕損傷,閥片彈簧要有良好的彈性,使其保持嚴密。必要時可用滲漏法進行檢漏。
(2)活塞環(huán)搭口要錯開,最后一道刮油環(huán)不能裝錯。
(3)每次拆檢,需更換“O”型密封圈,使其具有良好的密封效果,避免竄氣。
(4)一、二級組合閥的鋁墊有無明顯壓跡,如有應(yīng)及時換新;二級組合閥壓套端口有無明顯凹痕,如有應(yīng)在平臺上研平;每次檢修,二級組合閥的紫銅墊,應(yīng)進行回火軟化處理。
4 結(jié)語
空壓機在船舶動力系統(tǒng)中與許多設(shè)備都息息相關(guān),只要根據(jù)空壓機的工作特性,合理地使用與管理,提高其工作效率,就能夠更好的發(fā)揮空壓機的重要作用,為船舶提供強有力的氣源保障??諌簷C作為船舶重要輔助設(shè)備,管理人員要熟練掌握設(shè)備性能結(jié)構(gòu)工作原理,出現(xiàn)類似故障要全面分析,由易到難,逐一排查,準確定位,保障船舶主輔機用氣可靠、工作正常。同時平時應(yīng)加強對空壓機日常維護管理,在設(shè)備檢修中應(yīng)嚴格工藝要求,避免安裝不到位返工。
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