滕一寧+孫長征+郭星民
摘 要:本文依據(jù)切身在機動科,跑井現(xiàn)場中發(fā)現(xiàn)的早先電控系統(tǒng)LDB、DB鉆機上頂驅配套單獨發(fā)電機,導致的柴油消耗過多問題展開優(yōu)化改造設計,分析了原有控制方案存在的問題,改造的可行性、具體措施方案及實施效果。最終實現(xiàn)了由MCC發(fā)電機并車系統(tǒng)帶動頂驅,有效節(jié)約了燃油成本及材料維護成本,實現(xiàn)了經濟效益穩(wěn)步提升。
關鍵詞:頂驅;發(fā)電機;控制方案;成本;效果
一、背景
近年來,隨著油田超深井、探井、非常規(guī)井及同臺井的日益增多,對鉆井設備轉型升級提出了較高的要求。頂驅以其獨特的優(yōu)勢順應了鉆井發(fā)展需要,在預防、處理井下復雜情況以及提高鉆井效率方面發(fā)揮了主要性能,非常符合設備發(fā)展需要。井隊對頂驅的需求量日益增多,但大部分井隊早期的如LDB、D、DB鉆機(此類鉆機在每個鉆井公司已經占到井隊總數(shù)的一半之多)MCC房都沒有頂驅預留設計,所以在原有鉆機系統(tǒng)中添加配置頂驅時傳統(tǒng)的方案是為頂驅專門配置一臺發(fā)電機。此種方案雖然提高了鉆井效率、有效避免了井下復雜情況的發(fā)生,但在柴油成本節(jié)約方面有著不利因素,屬于一種高投人、高消耗、高成本的粗放設備利用方式;尤其在當今油田大力提倡節(jié)能、減排、降本、增效的形式下,亟待研究一種新的方案,將可控成本降到最低。本著降本、增效這一宗旨,我從完善設備增效點的系統(tǒng)角度出發(fā),通過抓關鍵環(huán)節(jié)對設備進行了升級改造。并在實施過程中進一步制定完善各項制度,實現(xiàn)了經濟效益穩(wěn)步提升。
二、原有控制方案存在的問題
渤海鉆井一公司現(xiàn)有40LDB鉆機4部、40DB鉆機1部、50LDB鉆機2部,此7部鉆機都能滿足配置頂驅要求,但通過跑現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)MCC房都沒有預留頂驅接口,頂驅專門配置1臺發(fā)電機。
由于LDB鉆機上設備采用的是400V電壓標準,而頂驅電控房進線電源不同于轉盤采用的是600V電壓標準。所以最初階段采用一個600V、1250KW的卡特發(fā)電機專門帶動,而頂驅最大消耗功率不到300KW,所以,此種方案存在最大的一個弊端就是發(fā)電機利用率太小,余功浪費,柴油消耗存在較大浪費,燃油成本始終在鉆井生產成本總量中占較大比例。
第二階段進行了改進,以50695隊LDB鉆機為例,后續(xù)配套了50天意頂驅,配套模式為:3臺480KW的發(fā)電機帶動原電控系統(tǒng),頂驅配套專門一臺發(fā)電機單獨控制。頂驅專用發(fā)電機采用比頂驅額定功率稍大的400V發(fā)電機,后端配合相當容量的400V/600V升壓變壓器進行控制,相比第一階段控制方式有了較大改進,在柴油成本節(jié)約方面也邁了一大步,但在柴油節(jié)約方面仍有潛力可挖。
上述兩階段啟用專門的頂驅發(fā)電機控制存在以下三個方面的問題:①從鉆井工序全過程看,不利于成本節(jié)約。非鉆進時間:例如起下鉆、下套管、循環(huán)、卸鉆具階段頂驅主電機不用,最多只有一個5.5KW的液壓泵啟動液壓系統(tǒng)完成頂驅液壓操作。而發(fā)電機卻必須一直啟用,利用率極低,大大浪費了柴油成本。②從鉆井時效看,不利于鉆井周期的節(jié)約。由于沒有倒換的發(fā)電機,只有等起下鉆時間停下發(fā)電機進行換濾子、機油等維護保養(yǎng)工作,且一旦發(fā)電機故障也必須停止頂驅使用,不利于生產工序的銜接。③從設備使用角度看,由于發(fā)電機沒有倒換的余地,不利于延長設備使用設備壽命,所以設備消耗成本較高。
三、實施項目改進的可行性及具體措施方案
(一)實施改造的可行性
電力系統(tǒng)中,各種變壓器已十分成熟,根據(jù)頂驅設備負荷需要,選取合適容量的干式變壓器,并利用變壓器的變壓功能滿足頂驅電壓等級需要,付諸現(xiàn)場直接使用。
另外,原有VFD、MCC、SCR電控系統(tǒng)雖然無頂驅預留窗口,沒有考慮頂驅設計需要,但大部分電控系統(tǒng)有備用空間,為在內部進行加裝頂驅控制斷路器、母排及輸出窗口奠定了可靠基礎。
(二)改造的具體措施方案
根據(jù)頂驅功率,設計使用斷路器1250A。在電控房內的開關柜內,轉盤斷路器的位置右側,安裝一臺施耐德NS1250N,1250A的斷路器。同時,柜門安裝上合閘指示燈。而且,此處離發(fā)電機并網(wǎng)400V母排距離較近,方便施工.
電路連接方面:從并網(wǎng)主銅排到1250A斷路器,使用TMY50*8的鍍錫銅排連接;從斷路器出線位置到出線墻連接,使用YCW 1*240的單線連接。
綜上所述:將頂驅專用400KW發(fā)電機撤掉,對MCC房進行設計改造,在房內選取合適的空間增設頂驅1250A供電斷路器及銅排端子,裝設啟停指示燈,加裝3×240mm2的電纜,連接至MCC房出線室,在出線室加設頂驅母排??刂品绞礁臑?00V發(fā)電機組——發(fā)電機并車母排——斷路器——房外接線端子——400V/600V升壓變壓器——頂驅電控房——頂驅。
四、實施情況
(一)強化設備使用制度
根據(jù)鉆井作業(yè)期間的負載情況、合理選擇發(fā)電機投入數(shù)量。當實際負載低于發(fā)電機額定功率65%時,嚴禁啟用第2臺發(fā)電機,達到65%時,必須使用并車。對設備使用實行一定的考核獎懲機制,對于責任心強、嚴格執(zhí)行設備使用制度的崗位人員實行柴油節(jié)約考核獎勵機制。反之,對于忽視負載情況,隨意選擇并車使用,抱著“公家”柴油與自己無關思想的也在獎金考核上進行處罰。
(二)實施情況
首先在50LDB鉆機50695鉆井隊進行了試點,由于效果十分明顯,接著在40DB鉆機40217隊及另一LDB鉆機50775隊完成改造,撤掉頂驅專用發(fā)電機后,在機房配置有3臺同等型號480KW發(fā)電機。通過密切跟蹤使用效果,重點對影響成本的主要因素:油料、材料、設備維修等重點成本項目進行跟蹤調查分析,找出成本節(jié)約點。在鉆至井深1300米之前,一臺發(fā)電機無需并車已完全能夠滿足鉆井所需。另外整口井非鉆進期間都無需并第二臺發(fā)電機使用。并車使用期間實現(xiàn)了負荷平均分配,發(fā)電機并車裝置能夠根絕負載自動調節(jié)輸出,增高功率因素。改造后取得了顯著的效果,首先大大節(jié)約了柴油消耗;其次3臺發(fā)電機輪流倒換使用,維護保養(yǎng)及時,延長了設備使用壽命;再者提高了設備使用安全系數(shù);另外再沒有因頂驅專用發(fā)電機故障而導致停工、耽誤時效的狀況發(fā)生。
五、實施效果
(一)社會效益
隨著設備的發(fā)展升級,各大鉆井公司對頂驅的配置量日益增多,但如果采用傳統(tǒng)的頂驅專用發(fā)電機配置模式,不思改進,將有違油田現(xiàn)在推行的降本、增效經營管理宗旨。
對配置頂驅井隊MCC并機系統(tǒng)進行優(yōu)化設計,增設頂驅接口,節(jié)省一臺發(fā)電機管理模式的建立與實施,使經營成本管理的基礎更加夯實,成本管理的行為更加規(guī)范,成本管理的工作更加細化,整體管理水平得到全面提高,表現(xiàn)出良好的社會效益,深得各井隊的歡迎,有著較強的實際意義。
(二)經濟效益分析
1、投入費用
一次性改造所需增加各種勞務費用、材料費用及其它費用3.5萬元。
2、節(jié)約成本
改造后,密切跟蹤改造效果,起下鉆、下套管和循環(huán)期間使用單臺發(fā)電機完全滿足要求,每24小時相比原來用2個發(fā)電機實際節(jié)約柴油1噸,前三個月累計施工18口井,起下鉆、下套管和循環(huán)期間共計1900小時,節(jié)約柴油1900÷24×1=79噸,柴油價格平均0.76萬元,18口井節(jié)約柴油成本0.76×79=60萬元;另外減少原有發(fā)電機維護保養(yǎng)誤工時間統(tǒng)計30小時/三個月,按照平均日費6萬元,周期節(jié)約共計30÷24×6=7.5萬元;發(fā)電機維護、保養(yǎng)及故障維修配件等節(jié)約2萬元。前三個月共計節(jié)約60+7.5+2=69.5萬元。
3、凈效益
通過優(yōu)化原有設備配置模式,配合一系列措施的完善及強化管理,改造后3個隊前三個月發(fā)電機柴油消耗成本同比共計降低了69.5萬元,減去改造成本3.5萬元,共計節(jié)約資金66萬元。
六、結論
基于進一步拓展挖潛空間,優(yōu)化設備配置模式,用盡可能少的油耗、材料消耗及設備消耗推動鉆井正常生產,提出了該項目,并付諸了實施。
勝利油田5大鉆井公司,設備型式基本一致,推廣開來,跟蹤使用情況,改造后,相比原有配置模式,在起下鉆期間,每天平均節(jié)約柴油40%,帶來了可觀的經濟效益和社會效益。
對配置頂驅井隊進行MCC房升級改造,它所帶來的柴油成本結余、設備安全管理水平提升作用已日趨明顯。該項目改造實際、在各大油田公司具有良好的可復制性、可推廣性,有極大的推廣應用價值,能夠極大的提高井隊降本增效管理水平,為油田乃至中石化鉆井作業(yè)帶來巨大的節(jié)能效益。