劉星蕾
摘 要:介紹了轉(zhuǎn)爐除塵水系統(tǒng)工藝流程與水質(zhì)特性,并就水溫、硬度與堿度、懸浮物幾個主要控制指標的超標分析、處理方法做了詳細闡述。其中硬度指標可以通過從源頭減少生石灰進入系統(tǒng),投加純堿來控制;懸浮物指標超標則需要從五個方面查找原因,做到對癥下藥。
關鍵詞:轉(zhuǎn)爐除塵水;硬度;堿度;懸浮物
中圖分類號:TF341.1 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2017)07-0060-01
煉鋼轉(zhuǎn)爐煤氣除塵水系統(tǒng)是用于洗滌和冷卻氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐煉鋼過程中產(chǎn)生的轉(zhuǎn)爐煤氣、減少煤氣含塵量的濕法除塵系統(tǒng),必須要經(jīng)過處理后才能回用或外排,否則將造成系統(tǒng)結(jié)垢、過濾器及噴嘴堵塞、環(huán)境污染和資源浪費。采用化學處理技術實現(xiàn)除塵水系統(tǒng)穩(wěn)定、高效、清潔運行,對煉鋼廠提高鋼產(chǎn)量、實現(xiàn)節(jié)能減排具有十分重要的意義。
1 轉(zhuǎn)爐除塵循環(huán)水概況
1.1 轉(zhuǎn)爐煤氣除塵水工藝流程
在氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐煉鋼過程中,含有大量濃塵的高溫氣體通過煙罩采集進入煙道,然后依次經(jīng)過溢流文氏管(一文)及可調(diào)式文氏管(二文)進行洗滌,將固體顆粒去除掉,同時降低煙氣溫度,完成除塵任務。之后除塵水進入脫水器與轉(zhuǎn)爐煤氣分離,通過高架流槽自流至粗顆粒分離機,分離大粒徑的氧化鐵顆粒,再流入斜板沉淀池,通過投加藥劑去除水中懸浮物、降低硬度后送至冷卻塔冷卻,最后流入吸水井,用泵送至一文、二文洗滌裝置回用[1]。
1.2 轉(zhuǎn)爐除塵水質(zhì)特點
轉(zhuǎn)爐除塵水質(zhì)受不同冶煉階段產(chǎn)生的煙氣成分、煉鋼品種、煉鋼輔料的投加量與粒度、沉淀池的處理能力大小、管理水平差異等影響,呈現(xiàn)不同的特點。由于在煉鋼吹氧過程中,大量的生石灰、氧化鐵、CO2和其他雜質(zhì)被帶入煙氣中,經(jīng)洗滌進入除塵水系統(tǒng),使除塵水呈現(xiàn)高硬度、高堿度、高pH、高懸浮物狀態(tài),極易在一文、二文噴嘴、供水管道、供水泵等部位形成碳酸鈣和氧化鐵的沉積,影響除塵效率,降低鋼產(chǎn)量,更嚴重的是影響生產(chǎn)的穩(wěn)定運行。
2 轉(zhuǎn)爐除塵水的水處理
2.1 水溫
除塵水水溫隨冶煉過程中煙氣溫度的變化而變化。吹煉期水溫較高,非吹煉期水溫較低,差異較大,通常在32-60℃波動。冬季除塵水可不經(jīng)過冷卻塔。水溫高時,水中懸浮顆粒運動速度快,有利于絮凝劑的絮凝過程,沉降效果好,出水懸浮物低。但水溫過高時反而使沉降效果變差。當大量的生石灰進入水體時,會造成除塵水硬度與堿度升高,導致系統(tǒng)結(jié)垢。而高水溫會加劇結(jié)垢。
2.2 硬度與堿度
轉(zhuǎn)爐煉鋼需加入大量的生石灰、白云石等造渣劑。吹煉過程中會有大量細小的生石灰粉被煙氣帶入除塵水中,隨著生石灰的不斷帶入和濃縮倍數(shù)的不斷升高,會導致除塵水中呈現(xiàn)高硬度和高堿度狀態(tài),結(jié)垢傾向很強。為降低水中硬度,應投加除鈣劑(一般采用純堿)。轉(zhuǎn)爐除塵水在循環(huán)過程中不斷溶解煙氣與空氣中的CO2,在水中形成H2CO3,會與Ca2+反應生成CaCO3沉淀,降低硬度。所以在水質(zhì)穩(wěn)定平衡的情況下,轉(zhuǎn)爐除塵水是個不斷降低自身硬度的過程。加強生石灰篩分工作,從源頭減少生石灰進入系統(tǒng),對保障除塵水系統(tǒng)穩(wěn)定運行尤為關鍵[2]。
2.3 懸浮物
懸浮物作為轉(zhuǎn)爐除塵水最重要的控制指標之一,其超標一般包括以下幾種情況:主體構筑物出現(xiàn)故障,加藥人員操作問題,使用絮凝劑質(zhì)量問題,水中懸浮顆粒電性改變及堿度過高等。
處理案例:某煉鋼廠除塵水系統(tǒng)循環(huán)水量為1800m3/h,轉(zhuǎn)爐煙氣除塵水通過高架流槽進入到3套粗顆粒分離機,之后進入3組共18倉斜板式沉淀池,處理后的水經(jīng)冷卻塔冷卻后進入冷水池中循環(huán)使用。系統(tǒng)運行過程采用PAC、PAM等絮凝助凝劑加速懸浮顆粒沉降速度。該除塵水系統(tǒng)自2015年年底至2016年5月,運行較為平穩(wěn),近5個月水質(zhì)的各項指標控制較好,處理后的水質(zhì)外觀清澈透明,但是從6月中旬開始,處理后水質(zhì)出現(xiàn)惡化,外觀呈現(xiàn)黑色,絮凝劑絮凝效果變差。
分析原因:(1)從主體構筑物著手。可能出現(xiàn)的問題包括:斜板沉淀池的斜板坍塌或斜板間隙堵塞導致水流短路,未經(jīng)處理的污水沒有經(jīng)過斜板處理直接流出,降低水流有效停留時間,使沉降效果變差;粗顆粒分離機故障,使有效容積減小,去除效率降低。經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn),斜板沉淀池各倉斜板完好,粗顆粒機處理無故障。操作人員依從已制定的排泥操作制度,并適當增加排泥頻率,懸浮物并無下降趨勢,可以排除此原因。(2)檢查現(xiàn)場操作人員加藥情況。若出現(xiàn)少加藥或者不加藥的情況,均可使絮凝效果變差。經(jīng)過調(diào)查,并未發(fā)現(xiàn)少加藥或不加藥的情況。水質(zhì)變差后,工作人員將絮凝劑進行超量投加,懸浮物下降程度仍然較小。(3)絮凝藥劑品質(zhì)問題。高分子絮凝劑的分子質(zhì)量越高,其絮凝效果越好。但水質(zhì)變化前后,使用的無機絮凝劑(PAC)數(shù)量、質(zhì)量、濃度等方面并未發(fā)生變化。
3 結(jié)語
轉(zhuǎn)爐除塵水系統(tǒng)對煉鋼系統(tǒng)具有極其重要的作用,其水質(zhì)復雜多變。對其的控制指標主要是硬度與懸浮物。其中硬度指標可以通過從源頭減少生石灰進入系統(tǒng),投加純堿來控制;懸浮物則需要根據(jù)具體情況,做出具體分析,從而做出針對性的處理措施,保證轉(zhuǎn)爐除塵水系統(tǒng)穩(wěn)定運行。
參考文獻
[1]高澤平.煉鋼工藝學[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2006.
[2]周本省.工業(yè)水處理技術[M].北京:化學工業(yè)出版社,2002.