文/張小英
汝箕溝無煙煤分公司白芨溝煤礦南二鍋爐新購進改進型SZL6-1.25-WⅡ型雙鍋筒縱置式鏈條蒸汽鍋爐,該鍋爐投入運行以來經(jīng)常出現(xiàn)各種故障,如:爐排跑道變形卡阻爐排、側(cè)封鐵燒壞致使?fàn)t體坍塌、鏈輪磨損、鍋爐給煤裝置存在問題等。對此,企業(yè)進行了針對性技術(shù)改造,取得了良好效果,既保證了鍋爐的正常運行,滿足了供暖需求,又大幅降低員工的勞動強度,延長了維護周期,節(jié)約了材料投入。
1.爐排跑道變形卡阻爐排問題
該鍋爐額定蒸發(fā)量為6t/h,額定工作壓力為1.25ΜРа,鏈條傳動爐排跑道支撐梁共有四根(支撐爐排的四排跑道),鍋爐廠家設(shè)計采用∠75#熱軋等邊角鐵為支撐梁,在角鐵上方焊接了寬度為60mm的耐熱耐磨鋼板作為支撐面(即爐排跑道)。由于該鍋爐設(shè)計燃料為Ⅱ類無煙煤,其發(fā)熱量為4500~5000(kca/kg),而白芨溝煤礦是優(yōu)質(zhì)無煙煤產(chǎn)區(qū),所產(chǎn)優(yōu)質(zhì)無煙煤發(fā)熱量 6500~7600(kca/kg),發(fā)熱量高于該鍋爐燃煤煤質(zhì)設(shè)計溫度,經(jīng)長時間的高溫運行會導(dǎo)致角鐵變形,使角鐵與耐熱板產(chǎn)生開焊現(xiàn)象。由于耐熱板韌性差,從而引起斷裂,斷裂處使?fàn)t排卡阻,爐排與耐熱板產(chǎn)生撕扯現(xiàn)象,使?fàn)t排和穿條損壞。嚴(yán)重時,爐排減速器變速電機過負荷跳閘,致使?fàn)t排無法轉(zhuǎn)動。
圖1
2.側(cè)封鐵燒壞致使?fàn)t體坍塌問題
圖2 改造前
該鍋爐在運行中,出現(xiàn)爐膛兩側(cè)墻體由于底部側(cè)封鐵燒毀嚴(yán)重而導(dǎo)致爐堂側(cè)墻坍塌現(xiàn)象。究其原因,該鍋爐設(shè)計時,把鍋爐側(cè)爐墻的側(cè)封鐵與鼓風(fēng)機風(fēng)道設(shè)計為一體,如圖2所示,即側(cè)封鐵是鼓風(fēng)道的一部分,這樣由于側(cè)封鐵封閉不嚴(yán),當(dāng)爐排鋪上煤時,因為爐排兩側(cè)即側(cè)封鐵周圍煤量少,鼓風(fēng)機開啟后,一部分風(fēng)從側(cè)風(fēng)鐵縫隙中吹出。這樣,當(dāng)鍋爐運行后,在側(cè)封鐵一側(cè)的火勢相對較大,燒壞側(cè)封鐵的幾率也較大。當(dāng)側(cè)封鐵燒壞比較嚴(yán)重時,鍋爐爐體就會產(chǎn)生裂紋,從而威脅鍋爐安全運行。此外,當(dāng)側(cè)封鐵附近火勢大時,側(cè)封鐵附近運行爐排損壞的幾率也相應(yīng)增大,而側(cè)封鐵跑出一部分風(fēng)以后,相應(yīng)的鍋爐整體風(fēng)量相對減弱,從而影響鍋爐熱效應(yīng)的正常發(fā)揮。
圖3 改造后
3.鏈輪磨損問題
鍋爐主軸上帶動主動爐排的是四個鏈輪。當(dāng)鍋爐運轉(zhuǎn)后,由于上面兩個原因,爐排遭到損壞,當(dāng)鏈輪運轉(zhuǎn)一段時間后,齒面因磨損而使齒輪齒高降低。當(dāng)爐排因熱脹冷縮的原因變長后,爐排很容易滑出鏈輪,產(chǎn)生錯牙進而產(chǎn)生不規(guī)則運動,這樣就很容易使通條彎曲,爐排被撕扯壞,導(dǎo)致停爐事故,影響安全生產(chǎn)。
4.鍋爐給煤裝置問題
鍋爐煤倉采用單輥給煤系統(tǒng)(圖4),因為該系統(tǒng)是采用鏈傳動與主軸連接,在鍋爐主軸上裝設(shè)一個齒輪與單輥上采用鏈傳動,當(dāng)鍋爐主軸轉(zhuǎn)動時煤倉給煤系統(tǒng)就會通過鏈傳動使煤倉單輥轉(zhuǎn)動,從而達到給煤效果。因為該系統(tǒng)與煤閘板開啟系統(tǒng)高度有限,所以對煤的顆粒大小、濕度等都有嚴(yán)格要求,但是,由于礦鍋爐進煤渠道等原因,進的煤達不到上述要求,所以造成給煤機經(jīng)常堵塞,不能正常給煤,影響生產(chǎn)。同時,堵塞使單輥出現(xiàn)卡死現(xiàn)象,導(dǎo)致鏈條超負荷而斷鏈或損壞齒輪的現(xiàn)象,給煤中斷,使鍋爐無法正常供熱。
圖4 改造前
1.更換爐排跑道結(jié)構(gòu)
針對白芨溝煤礦所產(chǎn)優(yōu)質(zhì)無煙煤不能滿足礦鍋爐燃料設(shè)計要求,易導(dǎo)致爐排支撐梁受高溫變形開焊、影響爐排運行的實際情況,決定采取更換支撐梁(圖1)(即爐排跑道)的技改方案:即用90#重型軌道鋼為主支撐梁,替換原出廠設(shè)計的∠75#熱軋等邊角鐵支撐梁及角鐵上方焊接的支撐面(60mm的耐熱耐磨鋼板)。因為工字鋼強度高、耐磨性好,且耐高溫不易變形,可以有效解決爐排跑道變形卡阻爐排問題。經(jīng)過一個冬季的采暖期運行,爐排運轉(zhuǎn)不再出現(xiàn)卡阻情況,運行效果良好。
2.阻止風(fēng)流,降低側(cè)封鐵受熱程度
對鍋爐側(cè)封鐵進行改造,在側(cè)封鐵與鼓風(fēng)道之間鋪一層鋼板(圖3),采用耐火材料灌注,將側(cè)封鐵與鼓風(fēng)道分開,使?fàn)t膛分布風(fēng)室的風(fēng)流不經(jīng)過側(cè)封鐵,避免二次燃燒對側(cè)封鐵的損壞,從而保護了爐膛兩側(cè)的爐墻,解決了以往側(cè)封鐵處煤層薄、風(fēng)量大,兩側(cè)爐排易燒壞問題,加大爐墻的使用維護周期。
3.增強鏈輪磨損面強度
針對鍋爐主軸鏈輪輪齒磨損快、更換工程量大的問題,采取如下可行性技改措施:用普通電焊條在鏈輪牙的表面補焊一層,使鏈輪的表面硬度加大,這樣每年檢修時,只需補焊磨損的齒面,無需更換鏈輪,從而延長了鏈輪的使用壽命,同時也減輕了維修強度。
4.鍋爐給煤裝置改造
在對鍋爐煤倉給煤系統(tǒng)進行改造時,根據(jù)白芨溝煤礦所產(chǎn)優(yōu)質(zhì)無煙煤的特點,采用傳統(tǒng)鍋爐給煤裝置(如圖5),即全部舍棄掉單輥給煤系統(tǒng),把單輥、煤閘板、齒輪鏈全部去掉,采用煤閘板系統(tǒng),通過煤閘板的開啟高度大小來控制煤倉的給煤量,并加裝了弧形閘煤裝置,以軸心90°范圍旋轉(zhuǎn)角度來閘住給煤,便于點火和檢修。改造后,煤倉的容積增大,降低了工人勞動強度和維修時間,保證了正常生產(chǎn)。
圖5 改造后
技術(shù)改造后,一臺鍋爐損耗的運動爐排由原來的400片降為30片,從動爐排由原來的400片降為5片,爐排片由原來的800片降為100片,通條損耗由原來的15根降為5根。側(cè)封鐵由一年更換一次延長到兩年更換一次。爐體由一年砌筑一次延長到兩年砌筑一次。鏈輪(一組四個鏈輪)由原來的一年更換一次變?yōu)樗哪暌淮?。這樣,經(jīng)初步測算,一臺鍋爐年節(jié)約材料資金約5.9萬元,經(jīng)濟效益明顯。
1.通過這次技術(shù)改造,白芨溝煤礦南二鍋爐運行效率顯著提升,實現(xiàn)了安全經(jīng)濟運轉(zhuǎn),同時,節(jié)約了材料,減少了員工的勞動強度。
2.此次技術(shù)改造獲礦技術(shù)改造科技成果二等獎,極大地激勵了員工學(xué)習(xí)知識和鉆研技術(shù)的信心和激情。