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淺談楊房溝水電站導(dǎo)流隧洞出口圍堰水下爆破拆除安全技術(shù)

2017-04-25 10:40:13寧,輝,
四川水力發(fā)電 2017年2期
關(guān)鍵詞:單耗雷管裂孔

張 寧, 余 勇 輝, 劉 明 生

(中國水利水電第七工程局有限公司 第一分局,四川 彭山 620860)

淺談楊房溝水電站導(dǎo)流隧洞出口圍堰水下爆破拆除安全技術(shù)

張 寧, 余 勇 輝, 劉 明 生

(中國水利水電第七工程局有限公司 第一分局,四川 彭山 620860)

導(dǎo)流洞出口圍堰爆破拆除是過流的關(guān)鍵,此次爆破距離需保護(hù)的建筑物最近處不足10 m且工況復(fù)雜。爆破采用多鉆孔、高單耗、低單響、高精度分段的設(shè)計(jì)思路,使用了1 020 ms高精度導(dǎo)爆管雷管,保證了爆堆的形成。整個圍堰爆破共裝藥6 t,爆破方量為4 000 m3,最大單響藥量為88 kg,平均單耗為1.65 kg/m3,圓滿完成了圍堰及巖梗的爆破拆除,一次爆破成功實(shí)現(xiàn)了安全控制目標(biāo),可為類似工程提供借鑒。

楊房溝水電站;圍堰(水下部分);爆破拆除;安全控制技術(shù)

1 工程概況

楊房溝水電站導(dǎo)流隧洞工程共設(shè)置兩條導(dǎo)流隧洞,兩條導(dǎo)流隧洞均布置在右岸。兩條導(dǎo)流隧洞進(jìn)口高程均為1 985 m,出口高程均為1 981 m,城門洞型,過流斷面均為13 m×16 m(寬×高)。兩條導(dǎo)流隧洞平行布置,中心距45 m,1#導(dǎo)流隧洞靠江側(cè),長716.04 m,2#導(dǎo)流隧洞靠山側(cè),長831.56 m,導(dǎo)流隧洞全斷面采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。1、2#導(dǎo)流隧洞出口圍堰均設(shè)計(jì)為預(yù)留巖梗,巖梗巖性為大斷層較發(fā)育[Microsoft1]的花崗閃長巖。圍堰的爆破拆除分兩個部分進(jìn)行,水上部分(高程1 996~1 990 m)和水下部分(高程1 990~1 980 m)。

根據(jù)分流要求,導(dǎo)流隧洞圍堰須在2016年10月底完成拆除,經(jīng)分析,爆破施工存在以下困難:①圍堰與導(dǎo)流隧洞出口的新增貼坡混凝土緊貼,距離洞身結(jié)構(gòu)混凝土不足10 m,爆破存在一定的安全隱患;②導(dǎo)流隧洞巖坎爆破后的石渣不允許沖入洞內(nèi)。在巖坎底部的巖石幾乎沒有臨空面的情況下,要求爆破塊度90%小于30 cm,難度很大;③由于2#導(dǎo)流隧洞出口圍堰距離對岸的試驗(yàn)室、拌和站和鋼筋加工廠不足100 m,因此,控制飛石的拋擲方向和距離也是此次爆破的關(guān)鍵;④由于炮孔數(shù)量多、炸藥用量大,堰內(nèi)充水后起爆網(wǎng)路處于水中,使整個起爆網(wǎng)路非常復(fù)雜,對炸藥、起爆器材的抗水、抗壓性能提出了很高的要求。

2 爆破方案的制定

由于堰體體積較大且堰內(nèi)堆渣體積嚴(yán)重不足,因此,爆破前期應(yīng)盡可能進(jìn)行預(yù)拆除,以減小最后一次爆破量,保證爆破后水能直接沖渣,實(shí)現(xiàn)過流。因此,最終確定的爆破方案為:前期采用常規(guī)爆破方法將圍堰堰頂降低,出口圍堰高程由1 996 m降低至1 990 m后,出口堰體剩余部分一次爆破拆除完成。主體圍堰堰體的爆破布孔方式采用由上至下鉆設(shè)垂直炮孔,在兩側(cè)巖壁布置預(yù)裂孔,保持周邊平整并達(dá)到減振目的。

此次爆破的整體原則為:多鉆孔、高單耗、低單響、高精度分段,確保爆破和沖渣的效果良好及周圍保護(hù)物的安全。

3 圍堰堰體水下爆破參數(shù)

(1)鉆孔直徑。主爆孔采用鉆頭直徑110 mm的液壓鉆鉆孔,其中兩側(cè)巖壁采用QYZ100B鉆機(jī)鉆設(shè)φ90的預(yù)裂孔。為避免存在滲漏水、甚至透水以及成孔后出現(xiàn)塌孔等情況,且為便于裝藥方便,需采用φ90 PVC管護(hù)孔(圖1)。

(2)鉆孔布置形式。采用矩形或梅花形布孔,以確保爆破石渣能以45°角斜向上拋擲。主爆孔的孔排距設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)為1.5 m×1.5 m,實(shí)際布孔時應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整;兩側(cè)邊坡布置預(yù)裂孔,預(yù)裂孔的孔距取0.8 m。

(3)爆破塊度。由于不具備水下挖渣的條件,需要水流沖渣。導(dǎo)流隧洞在順利實(shí)現(xiàn)分流的情況下,水流速度約為4~6 m/s,在此流速下炮渣的最大粒徑不大于30 cm時可以實(shí)現(xiàn)沖渣。

圖1 φ90 PVC管示意圖

(4)炸藥單耗。正常的巖石破碎單耗為0.4-0.6 kg/m3,炮渣按要求將其最大塊度控制在30 cm以下時,所需要的單耗約為0.9~1.2 kg/m3(根據(jù)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)參考值),考慮到巖坎有水壓的影響和拋擲的需要,單耗選擇在1.5~2.5 kg/m3之間。

(5)孔網(wǎng)參數(shù)。為確保圍堰底部的爆破效果,爆破孔采用φ70炸藥,爆破孔的間排距為1.5×1.5 m,單耗q取1.65 kg/m3,單個炮孔爆破所需炸藥量為:Q=q×a×b×h。式中Q為單孔裝藥量,kg;q為單耗取用值,kg/m3;a為主炮孔間距,m;b為主爆孔排距,m;H為主爆孔深度,m;則單孔裝藥量約為38 kg;爆破孔底部采用φ70的震源乳化炸藥,上部采用φ70的普通乳化炸藥,震源炸藥和普通乳化炸藥的單孔數(shù)量按照3∶2的比例分配,主爆孔向江側(cè)方向的傾角為5°。

(6)裝藥結(jié)構(gòu)。爆破孔采用的連續(xù)裝藥結(jié)構(gòu)為:雙股防水導(dǎo)爆索+上、下部分別放置1發(fā)高精度導(dǎo)爆管雷管,孔口堵塞長度為2 m。

(7)堵塞長度。為防止產(chǎn)生過多的爆破飛石,保證爆破效果,確定主爆孔堵塞長度L=(25~35)d=2.75-3.85(m),取堵塞長度為2.5 m,堵塞物為袋裝砂。

(8)預(yù)裂孔爆破參數(shù)。兩側(cè)預(yù)裂孔間距為0.8 m,裝藥結(jié)構(gòu)為:底部1節(jié)φ70藥卷+2段3節(jié)φ32藥卷+30節(jié)φ32藥卷,單孔裝藥量為8.2 kg,線裝藥密度約為1 kg/m,孔口堵塞長度為1 m,采用雙根防水導(dǎo)爆索將φ32藥卷綁扎成串狀的裝藥結(jié)構(gòu)。

(9)爆破安全防護(hù)。采用砂袋、竹馬道板、帆布篷布、鋼絲網(wǎng)等材料對出露水面的區(qū)域進(jìn)行覆蓋。對導(dǎo)流洞對岸試驗(yàn)室、鋼筋加工廠、低線拌和站等建筑、暫時無法轉(zhuǎn)移的設(shè)備、設(shè)施,在迎飛石方向采用竹跳板作立體遮護(hù)。

4 起爆網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計(jì)及雷管的選擇

由于本次爆破距洞身結(jié)構(gòu)物較近,為減小爆破振動的破壞影響,須嚴(yán)格控制單段藥量,段與段盡可能不重疊,同時考慮降振的需要,最終決定選擇高精度非電雷管。

(1)孔間傳爆雷管的選擇。在段藥量嚴(yán)格控制的情況下,同一排相鄰段不能出現(xiàn)重段和串段。因此,在不考慮起爆雷管延時誤差的情況下,同一排相鄰孔是不會重段的。最終選擇25 ms連接雷管作為孔間傳爆雷管。

(2)排間傳爆雷管的選擇。在考慮起爆雷管延時誤差的情況下,必須保證前后排相鄰孔不出現(xiàn)重段和串段現(xiàn)象,避免前排孔滯后或與后排相鄰孔同時起爆,排間雷管的延時誤差應(yīng)盡可能小于孔間雷管的延時。每一排炮孔之間的延時為25 ms,排與排之間的延時為42 ms。

(3)為防止由于先爆孔產(chǎn)生的爆破飛石破壞起爆網(wǎng)路,必須使孔外接力雷管傳爆到一定距離后孔內(nèi)雷管才能起爆。為達(dá)到排間相鄰孔不串段、重段,同一排相鄰的孔間盡可能不重段的目的,高段別雷管的延時誤差不能超過排間接力傳爆雷管的延時值,高段別雷管的延時誤差且不能超過同一排孔間的接力雷管延時值。最終選擇1 020 ms雷管作為孔內(nèi)起爆雷管。

5 爆破實(shí)施過程

從2016年9月26日至10月16日,全部鉆孔工作持續(xù)了近20 d。由于導(dǎo)流隧洞出口巖石裂隙較發(fā)育,局部成孔困難,因而在這些孔內(nèi)設(shè)置了高強(qiáng)度的PVC管,從而有效地保護(hù)了孔壁。

由于本次使用的爆破器材有防水要求,因此,爆破前,出于安全方面的考慮,需對火工品進(jìn)行防水性能的測試。我們采用10發(fā)高精度導(dǎo)爆管雷管、3發(fā)電雷管、20 m防水導(dǎo)爆索在水中浸泡3 d后進(jìn)行爆破空載試驗(yàn),取得了很好的爆破試驗(yàn)效果。

2016年10月18日開始裝藥,裝藥前,按爆破設(shè)計(jì)要求對孔位進(jìn)行了編號,測量了孔深,對達(dá)不到要求的孔進(jìn)行了處理。由于對裝藥過程中可能出現(xiàn)的各種情況進(jìn)行了充分的估計(jì),故需1 d內(nèi)將6 t炸藥全部裝完。高精度導(dǎo)爆管腳線接頭采用卡扣連接,只需要綁扎少量膠布,從而大大加快了聯(lián)網(wǎng)速度。

2016年10月19日15∶58,爆破順利實(shí)施。出口圍堰首先起爆,隨后進(jìn)口圍堰也順利起爆,預(yù)先設(shè)計(jì)的爆破缺口和爆堆也全部形成,爆渣基本被沖走,出口開始大量過流。整個爆破共裝藥6 t,總爆破方量達(dá)4 000 m3,預(yù)裂孔58個,爆破孔126個,最大單響藥量88 kg,平均炸藥單耗1.65 kg/m3。

6 結(jié) 語

筆者針對此次爆破總結(jié)了以下幾點(diǎn)經(jīng)驗(yàn):

(1)爆破采用高單耗、低單響的設(shè)計(jì)思路是完全正確的;

(2)導(dǎo)流隧洞圍堰的拆除證明了高精度雷管的優(yōu)越性,其對保證爆破效果起到了重要作用;

(3)本次爆破證明了大型水電站導(dǎo)流隧洞建筑結(jié)構(gòu)物的結(jié)構(gòu)抗震能力在20 cm/s以上;

(4)特制的用塑料殼包裝的震源乳化炸藥在抗水性能提高的情況下,爆破感度沒有因水壓增加而改變。

(責(zé)任編輯:李燕輝)

2017-02-06

TV7;TV551;TV542

B

1001-2184(2017)02-0007-03

張 寧(1989-),男,湖北黃岡人,項(xiàng)目經(jīng)管部副主任,助理工程師,學(xué)士,從事鐵路工程建設(shè)技術(shù)與經(jīng)營管理工作;

余勇輝(1985-),男,湖北應(yīng)城人,項(xiàng)目工程部副主任,助理工程師,學(xué)士,從事水利水電、鐵路與市政工程施工技術(shù)及管理工作;

劉明生(1973-),男,四川成都人,項(xiàng)目副經(jīng)理,高級工程師,從事水利水電、市政工程施工技術(shù)與管理工作;

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