韓慶祝+丁建學
摘 要:汽輪機高壓調(diào)門振蕩威脅機組運行穩(wěn)定性和安全性,而造成調(diào)門振蕩的原因很多,該文對機組順閥運行方式下調(diào)門振蕩原因的分析及處理,徹底解決了調(diào)門振蕩故障。整個分析論證過程,理論與實踐相結合,逐一排除可能引起調(diào)門的震蕩的因素,為判斷分析同類故障提供借鑒,有助于快速判斷此類故障原因,制訂預防措施,保障機組安全。
關鍵詞:汽輪機 高調(diào)門 振蕩
中圖分類號:TK267 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2016)12(a)-0072-02
汽輪機為東方汽輪機廠C300\235-16.7\0.35\537\537型單軸、高中壓合缸、亞臨界、一次中間再熱、兩缸兩排汽、采暖用可調(diào)整抽汽凝汽式汽輪機。高壓進汽由兩個高壓主汽門MSR、MSL及4個高壓調(diào)速汽門(GV1-GV4)組成,進汽方式為全周進汽或部分進汽兩種方式。中壓進汽部分由2個中壓聯(lián)合汽閥調(diào)速汽門組成,進汽方式為全周進汽。DEH(數(shù)字電流調(diào)節(jié))控制系統(tǒng)為ABB INFO-90系統(tǒng),高壓進汽設有單閥(全周進汽)和順閥(部分進汽)兩種運行方式。順閥時GV1、GV2同時優(yōu)先開,GV3次之,GV4最后。
1 實例情況
該機組投產(chǎn)后不久,順閥方式運行時,在綜合閥位指令為68%、87%附近經(jīng)常出現(xiàn)調(diào)門經(jīng)常性振蕩現(xiàn)象,嚴重威脅機組安全運行,遠離該兩點,控制恢復正常。針對調(diào)門振蕩情況進行綜合分析,發(fā)現(xiàn)68%、87%指令為順閥運行時GV3和GV4調(diào)門剛開啟位置。經(jīng)過對歷史數(shù)據(jù)的分析,整理及在線的檢查試驗,最終判斷結論為,汽輪機實際進汽流量在上、下級調(diào)門重疊處偏離設計值過大,造成上、下級閥門疊加后局部理論流量與實際進汽流量遠遠偏離,實際功率突變與目標負荷偏差過大,造成過調(diào)。由于功率閉環(huán),調(diào)節(jié)器頻繁動作,造成調(diào)節(jié)回路經(jīng)常發(fā)散振蕩,功率、汽壓、調(diào)門產(chǎn)生亦隨之程發(fā)散性振蕩。為此,我們通過修正高調(diào)門流量特性曲線,改變了上下級調(diào)門的重疊度,并在機組大修停機期間實施,啟機后恢復正常1。
但機組在順閥方式下,綜合閥位指令70%附近位置,再次出現(xiàn)了功率、閥位、綜合閥位指令發(fā)散振蕩現(xiàn)象。調(diào)門、功率、綜合閥位指令幾乎同時振蕩,功率振蕩幅度達14 MW,閥位的振蕩幅度也達19%。
2 分析及處理過程
機組當時在AGC方式下順閥運行,在汽機主控指令70.7%附近時,1、2、3號調(diào)門出現(xiàn)振蕩現(xiàn)象。汽機指令70%附近為3號調(diào)門將要開啟位置。通過機組歷史曲線檢查,大修后高調(diào)門一直沒出現(xiàn)過類似以前波動情況,此次是大修啟機以來首次波動。
2.1 原因分析
通過不斷地跟蹤與分析,發(fā)現(xiàn)起初每次波動時的總閥位指令總在70%附近,位置比較固定,可以排除液壓方面、線路方面的原因,初步判斷可能的原因還是流量特性曲線問題,只是導致流量特性曲線的原因可能和原來有所區(qū)別2。初步懷疑3號調(diào)門零點發(fā)生飄移或機械連接松動,使上、下級閥門交替處流量特性發(fā)生偏離。為了排除3號調(diào)門的影響,將3號調(diào)門的開啟位置由總閥位指令70%推遲到74%位置。觀察發(fā)現(xiàn),當再次波動時,在總閥位指令71%附近,而此時3號調(diào)門沒有參與調(diào)節(jié)時,調(diào)門仍然出現(xiàn)振蕩,因此,排除了3號調(diào)門的影響。
通過對這段時間內(nèi)的歷史曲線分析,初步判斷認為1、2號調(diào)門其中的一個或兩個存在空行程,可能某個連接處松動,導致調(diào)門開、關滯后,調(diào)節(jié)滯后,造成負荷反饋滯后,產(chǎn)生過、欠調(diào),由于功率閉環(huán),導致調(diào)門振蕩。為此,我們決定對1、2號調(diào)門進行關閉試驗。
2.2 試驗方案與措施
機組退出AGC,投入CCS方,維持負荷在180~210 MW,保持順序閥運行。
運行人員維持機前壓力恒定,注意監(jiān)視TSI相關參數(shù)變化情況。
在組態(tài)中首先強制關閉CV1,按0.5%遞減,預計關至40%位置,觀察閥門反饋及負荷等參數(shù)的變化,做好參數(shù)的記錄;再反向打開CV1開度,按0.5%遞增,直至當前指令對應位置,同樣觀察記錄負荷變化情況,以同樣方式進行CV2試驗。
2.3 試驗結論
試驗中發(fā)現(xiàn),CV1從100%關至72.6%時,負荷從183 MW降至166 MW,為保證機組安全,停止關閉CV1,恢復CV1到正常開度。在CV1開關過程中,出現(xiàn)2次閥門開度變化較小而機組負荷波動較大的異?,F(xiàn)象,一次是關門過程中閥門開度76%時,開度遞減0.5%,負荷降低5 MW,另一次是開門過程中在閥門開度86.4%位置,開度遞增0.5%,負荷增加2 MW。CV2從100%關至40%,負荷從180 MW降至174 MW,整個過程除再熱器減水造成負荷變動外,負荷變化平穩(wěn),未發(fā)現(xiàn)明顯的負荷波動現(xiàn)象,整個試驗過程對負荷的影響較小。
根據(jù)上述試驗過程,初步判斷CV1調(diào)門故障,一是CV1存在框量(鏈接下存在松動等),造成負荷突變。二是CV1閥芯在下降,而且在加劇,即顯示70%閥門開度,實際開度可能在30%左右,所以,造成大閥區(qū)域調(diào)節(jié)作用過強。而且,同類型機組出現(xiàn)過類似閥芯退出問題3。
3 檢查結果
機組停機檢修時,對調(diào)門解體發(fā)現(xiàn)CV1高壓調(diào)門的十字頭比CV3壓調(diào)門的十字頭高出45 mm,而高壓調(diào)門的全行程才為(49±2) mm,十字頭與門桿只有2~3扣的聯(lián)接。通過測量計算與3號高壓調(diào)門的行程對比確定和修前一致。
進一步解體檢查發(fā)現(xiàn),止動板與十字頭并沒有脫落連接較好,但止動板與高壓調(diào)節(jié)閥桿配合處磨損較為嚴重,已經(jīng)磨圓,止動板已失去作用,使閥芯在高速汽流的沖擊下,逐漸退出提升螺母。
3.1 造成閥桿退出原因
一是在高壓閥內(nèi)的高速汽流擾動力的作用下,如果止動板與高壓調(diào)節(jié)閥桿配合間隙控制不到位會造成止動失效,閥桿退出提升螺母,在機組快關時,使閥桿螺紋或提升螺母螺紋損壞。
二是止動板與高壓調(diào)節(jié)閥桿配合面積偏小,造成止動失效。
三是裝配時閥桿與十字頭的緊固力矩不夠造成配合松動。
對另個3個調(diào)門進行檢查,高壓調(diào)門的止動板與閥桿的配合間隙≤0.05 mm,沒有磨損的跡象,閥桿行程在76~77 mm范圍內(nèi)與大修修后記錄吻合。
3.2 解決措施
一是在復裝時,保證止動板與高壓調(diào)節(jié)閥桿間隙控制在0.02~0.05 mm。
二是適當增加止動板與調(diào)節(jié)閥桿接觸面的寬度,比原來的止動板加厚8~10 mm。
三是將門桿與十字頭的緊固力矩保證,力矩為4 500~4 800 N·m(450~480 kgf·m)。
4 結語
通過調(diào)門振蕩的跟蹤分析處理,深入分析了造成調(diào)門振蕩的影響因素,為判斷同類型故障提供了理論依據(jù),為處理此類事件具有一定的借鑒作用。同時發(fā)現(xiàn)調(diào)門重疊度的優(yōu)化在節(jié)能方面,還有一定的優(yōu)化空間。在保證機組穩(wěn)定運行的前提下,進一步縮小順閥時調(diào)門的重疊度,將會在一定負荷范圍內(nèi)大大地減小了進汽的節(jié)流損失,從而達到節(jié)能降耗的目的。目前,為響應國家節(jié)能降耗的嚴格要求,新建機組在調(diào)試時進行順閥時調(diào)門流量特性試驗,確定調(diào)門的最佳重疊度,優(yōu)化調(diào)門流量特性曲線,對機組今后節(jié)能、穩(wěn)定運行有一定的指導意義。
參考文獻
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