郭宇清(寧波國際投資咨詢有限公司,浙江寧波 315207)
回收減壓柴油提高輕油拔出率
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我廠常減壓裝置是按加工國內(nèi)勝利油設(shè)計,裝置的常四線油、減一線、減二、減三線油是生產(chǎn)混合蠟油作為催化裂化裝置原料,這蠟油中350℃前餾分含量為一般為4.0%~6.0%,為原油0.7%~1.6%(重)。
隨著我廠生產(chǎn)的發(fā)展,原油加工量逐年提高,并越來越多地加工國外輕質(zhì)原油,經(jīng)常造成常壓塔上段處于超負荷生產(chǎn),這樣難以進一步提高原油加工量;為完成加工量逐年增加的生產(chǎn)任務(wù),就要提高裝置處理量,造成常壓塔長期超負荷運行,使常壓塔分餾效果下降,造成常壓塔部分柴油餾分不能全部拔出進入減壓塔蠟油中。例如:裝置在加工勝利與阿塔卡(印度尼西亞原油)混合油(前者與后者比為:3:1)7500噸/天時,常壓塔上部負荷達到設(shè)計負荷133%,減壓塔負荷僅72%。使得常壓塔精餾效果下降,部分柴油組分進入減壓塔,造成混合蠟油中350℃前餾分含量高達20%,蠟油中柴油組分占原油量的5.97%。所以回收減壓蠟油中的柴油組分可提高裝置柴油的收率。此外,據(jù)國外有關(guān)資料介紹,外國煉油廠開發(fā)利用常減壓蒸餾的柴油資源已達到原油中370℃前餾分。而我國只利用到350℃前餾分。所以需要內(nèi)部挖潛,更合理地利用原油資源,來提高經(jīng)濟效益。
分析蠟油組分中的減一、減二、減三線油餾程,見表1。
表1 減一、減二、減三線蠟油餾程和原油350℃~370℃餾分含量
從表1發(fā)現(xiàn),減一線油中350℃前餾分含量基本上都是超過50%,而減二、減三線油中350℃前餾分含量幾乎都小于4.0%,故回收減壓柴油重點是要回收減一線蠟油中350℃前餾分。由于減一線油與常二中回流油的餾分相對接近,且操作溫度僅相差11℃左右,經(jīng)過綜合考慮,對減一線流程進行改造,將減一線油引入常壓塔的常二中回流(即直接返回常壓塔第21層塔盤),在常壓塔中進行再次精餾。此挖潛改造項目在裝置大檢修時實施,在常壓塔上部滿負荷時投用。
2.1 標定工況
原油品種:勝利油
生產(chǎn)方案:初頂,干點≯180℃;
常頂,干點≯204℃;
常一線,初餾點≮160℃;
常二線,不控制;
常三線,凝固點為8±4℃;
混合蠟油作催化原油(減一線去常二中)。
2.2 產(chǎn)品質(zhì)量(見表2)
表2 產(chǎn)品質(zhì)量
2.3 物料平衡對比(見表4)
表4 物料平衡對比
從標定的數(shù)據(jù)可看出,將減一線油打入常壓塔進行二次精餾,對常壓部分操作和產(chǎn)品質(zhì)量沒有影響,并且提高了裝置輕油收率約4.0%,使常三線柴油干點由以往的350℃左右,擴展到370℃,并明顯降低了混合蠟油中的350℃前餾分含量,即通過內(nèi)部挖潛,增加了常減壓優(yōu)質(zhì)柴油的收率,取得了良好的經(jīng)濟效益。
郭宇清(1963-)性別:男民族:漢族職稱:工程師,學(xué)歷:大學(xué)本科,研究方向:作者長期從事煉油廠生產(chǎn)和技術(shù)管理,參與和主持多項技術(shù)改造,獲得良好的經(jīng)濟效益。參與和負責多個化工項目的工程建設(shè)管理和監(jiān)理,參與建設(shè)的化工項目都是按計劃建成,開車一次成功,從而獲得各方好評,在鎮(zhèn)海煉化100萬噸/年乙烯項目建設(shè)中,擔任9標段總監(jiān),此項目獲國家工程建設(shè)金質(zhì)獎。