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利用因素分析法系統(tǒng)分析躺井因素及防治對(duì)策

2017-03-31 07:52張曉東劉金章
科學(xué)與財(cái)富 2016年30期
關(guān)鍵詞:腐蝕油井防治措施

張曉東 劉金章

摘要:油田經(jīng)歷多年開(kāi)發(fā)歷程后,在砂、蠟、水、稠等多因素的影響下,地下情況變的越來(lái)越復(fù)雜,因偏磨、腐蝕等原因造成的躺井逐漸增多,并逐漸成為制約正常生產(chǎn)的主要因素之一。為此,有效控制躺井成為目前以及今后的一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的任務(wù)。近幾年以來(lái),在工藝所、作業(yè)科及有關(guān)部門的協(xié)助下,扎實(shí)開(kāi)展控躺井工作,加強(qiáng)日常維護(hù)、嚴(yán)格躺井考核,逐漸將以往的被動(dòng)控躺井轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)在的主動(dòng)控躺井,激發(fā)全區(qū)控躺井積極性,使得躺井得到有效控制,躺井率逐年下降,使控躺井工作初見(jiàn)成效。本文結(jié)合近年生產(chǎn)實(shí)際,分析老油田躺井原因,采取治理措施所取得初步成果,以期對(duì)其它油田的開(kāi)發(fā)起到借鑒作用。

關(guān)鍵詞:油井;偏磨;腐蝕;躺井原因;防治措施

油田經(jīng)歷多年開(kāi)發(fā)歷程后,在砂、蠟、水、稠等多因素的影響下,地下情況變的越來(lái)越復(fù)雜,因偏磨、腐蝕等原因造成的躺井逐漸增多,并逐漸成為制約正常生產(chǎn)主要因素之一。本文結(jié)合采油實(shí)際生產(chǎn)情況,通過(guò)造成躺井的原因進(jìn)行了較為系統(tǒng)的分析,并對(duì)防治措施進(jìn)行總結(jié)和分析,為預(yù)防躺井,提高油井的生產(chǎn)時(shí)率指出了方向。

1利用因素分析法.查找躺井的主要原因

目前頻繁的躺井導(dǎo)致作業(yè)工作量加大,原油生產(chǎn)形勢(shì)被動(dòng)。因此,做好躺井原因分析與躺井治理措施分析工作,嚴(yán)格控制躺井,對(duì)于扭轉(zhuǎn)產(chǎn)量形勢(shì)的被動(dòng)局面更顯得尤為重要。根據(jù)2015年上半年躺井情況調(diào)查表,從時(shí)間上看,3-5月為躺井最多的月份,躺井的主要原因是桿斷脫、管漏、電纜擊穿和泵漏,四項(xiàng)因素就占了整個(gè)躺井比例的84%。因此,抓住主要矛盾,著重分析桿斷脫、管漏和泵漏、電泵電纜等主要因素,查明原因,制訂對(duì)策,將成為解決問(wèn)題的關(guān)鍵。

2抽油桿疲勞、老化是躺井的重要原因

由于成本緊張,抽油桿更新投入嚴(yán)重不足,舊抽油桿帶傷及疲勞重復(fù)使用,使用時(shí)又缺乏抽油桿探傷檢測(cè)技術(shù),造成有桿泵油井因桿斷脫頻繁躺井。再加上抽油桿偏磨現(xiàn)象嚴(yán)重,管桿偏磨容易造成管漏、抽油桿斷脫。長(zhǎng)壽油井及長(zhǎng)周期生產(chǎn)井由于生產(chǎn)時(shí)間長(zhǎng),沒(méi)有進(jìn)行定期檢護(hù),也易發(fā)生抽油桿疲勞斷脫。經(jīng)統(tǒng)計(jì),多輪次維護(hù)作業(yè)井的主要維護(hù)原因也是井下管柱偏磨。雖然在治理油井管柱偏磨工作中采取了多種措施,應(yīng)用旋轉(zhuǎn)井口、防偏磨節(jié)箍、加重桿、自動(dòng)扶正抽油桿、連續(xù)桿等工具,但是油井偏磨現(xiàn)象仍然沒(méi)有得到良好的改觀,主要是防偏磨工藝存在問(wèn)題,一是旋轉(zhuǎn)井口可使油管偏磨改為均勻磨損,相對(duì)延長(zhǎng)了油井免修期,但是不能從根本上防止管桿偏磨;二是使用的各種防偏磨節(jié)箍,由于材質(zhì)達(dá)不到要求,沒(méi)有達(dá)到理想的防偏磨效果;三是加重桿只適用于偏磨不嚴(yán)重的油井;四是自動(dòng)扶正抽油桿、連續(xù)桿代替抽油桿是管桿偏磨的有效方法,但價(jià)格昂貴,推廣難度較大;五是使用油管錨錨定,可緩解油管的彎曲,但同時(shí)也加重了抽油桿的彎曲,影響防偏磨作用的發(fā)揮。

3井況老化。生產(chǎn)設(shè)備和組合參數(shù)不符合生產(chǎn)需要。躺井深層次原因

有桿泵沉沒(méi)度過(guò)小影響泵效的提高,而油井沉沒(méi)度過(guò)大不但加大了管桿資金的投入,容易造成不必要的浪費(fèi),同時(shí)也加大了抽油機(jī)上下沖程載荷和油井沖程損失,易增加生產(chǎn)油井的故障,造成躺井。在動(dòng)液面不變的情況下,油田油井沉沒(méi)度從350米增加到800米,計(jì)算可得出沉沒(méi)度每增加100米,抽油機(jī)載荷將增加2.7噸,而沖程損失將增加0.15米,泵效損失增加5.5%。因此油井沉沒(méi)度過(guò)大不但會(huì)影響地面機(jī)抽設(shè)備的運(yùn)行狀況,加大沖程損失,同時(shí)還會(huì)導(dǎo)致油井泵效降低,增加井下抽油桿斷脫的隱患,造成泵漏或桿斷而躺井。由于抽油機(jī)匹配量不足,加大了躺井隱患的治理難度。不合理生產(chǎn)參數(shù)的調(diào)整余地非常有限,因此“小馬拉大車”的矛盾十分突出。

4治理措施與建議

綜上所述,老油田躺井最關(guān)鍵的問(wèn)題是產(chǎn)量壓力大,資金投入不足,設(shè)備重復(fù)使用,質(zhì)量無(wú)法得到有效保證,而管理成為次要原因。但是目前期望大規(guī)模的增加資金投入是不現(xiàn)實(shí)的,產(chǎn)量壓力依然,成本缺口不斷加大,面對(duì)現(xiàn)實(shí),探索老油田躺井的治理措施,只能盡可能地爭(zhēng)取上級(jí)部門的資金支持,重點(diǎn)放在增強(qiáng)穩(wěn)產(chǎn)基礎(chǔ),減緩產(chǎn)量壓力,提高現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量,加強(qiáng)設(shè)備調(diào)控,治理躺井。

4.1加強(qiáng)檢測(cè),分類管理,把好油井管桿泵質(zhì)量關(guān)

重點(diǎn)要加強(qiáng)內(nèi)部管桿泵入庫(kù)質(zhì)量的檢驗(yàn)工作,成立聯(lián)合質(zhì)量檢驗(yàn)管理小組,對(duì)新管桿泵和修復(fù)管桿泵從材料質(zhì)量到加工質(zhì)量進(jìn)行專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化的質(zhì)檢。完善管材分礦分類管理辦法,制定執(zhí)行嚴(yán)格的修復(fù)管理制度,提高油管廠清洗修復(fù)工藝技術(shù),建立完整的質(zhì)量保障體系,調(diào)動(dòng)與發(fā)揮管理區(qū)作為甲方監(jiān)督的作用,可由管理區(qū)派專人到供應(yīng)站油管廠參與本礦使用的油管、抽油桿的回收、修復(fù)、發(fā)放等工作過(guò)程,實(shí)行跟蹤責(zé)任制,保證油管修復(fù)質(zhì)量。在現(xiàn)場(chǎng)施工方面,引進(jìn)先進(jìn)的抽油桿探傷檢測(cè)設(shè)備,發(fā)揮全員監(jiān)督作用,在作業(yè)施工與監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng),對(duì)下井抽油桿的探傷與檢測(cè),落實(shí)責(zé)任到人,提高作業(yè)一次合格率。

4.2優(yōu)化油井生產(chǎn)參數(shù),治理管桿偏磨、斷脫

建立油井偏磨基礎(chǔ)資料,整理與分析偏磨井的井史和作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)資料,形成系統(tǒng)的檢索與查詢系統(tǒng),為制定防偏磨措施和優(yōu)化設(shè)計(jì)提供準(zhǔn)確的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。針對(duì)不同的井采取的不同措施,優(yōu)化抽油桿組合,采取管柱錨定、底部加重、桿柱扶正、管柱與井口旋轉(zhuǎn)等治理油井偏磨措施;應(yīng)用旋轉(zhuǎn)封隔器、扶正器、防偏磨井口等成熟的配套工藝、推廣應(yīng)用無(wú)管采油和連續(xù)抽油桿等新工藝技術(shù),提高油井偏磨治理水平。另外,開(kāi)展專項(xiàng)治理大沉沒(méi)度油井工作,降低泵掛深度,減少抽油桿的下井用量,控制偏磨油井?dāng)?shù)量的上升。在低滲油藏要求沉沒(méi)度較大的,進(jìn)行大泵低沖次生產(chǎn)參數(shù)試驗(yàn),彌補(bǔ)小泵深抽工藝的不足,解決低滲區(qū)塊油井偏磨與桿斷的問(wèn)題,同時(shí)降低油井作業(yè)成本。對(duì)油井抽油設(shè)備不匹配的情況,尤其對(duì)高壓低滲區(qū)塊油井抽油機(jī)配套不合理問(wèn)題,應(yīng)當(dāng)加大更換和改造力度,解決“小馬拉大車”現(xiàn)象,減少因生產(chǎn)參數(shù)不合理而造成的抽油桿斷脫躺井,提高低滲區(qū)塊的油井泵效。

4.3強(qiáng)化工況管理,合理匹配設(shè)備,治理油井泵漏

組織抽油泵管理項(xiàng)目組,加強(qiáng)技術(shù)應(yīng)用與供應(yīng)部門之間的協(xié)調(diào)與合作,針對(duì)不同區(qū)塊、不同生產(chǎn)特點(diǎn)的油井,選配相適應(yīng)的抽油泵,降低因下井泵不匹配造成的躺井。搞好抽油泵進(jìn)貨產(chǎn)品質(zhì)量和舊泵修復(fù)質(zhì)量,應(yīng)當(dāng)注重對(duì)結(jié)蠟井、出砂井的治理與防范,通過(guò)優(yōu)化設(shè)計(jì),嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的管理規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn),加強(qiáng)結(jié)蠟井、出砂井的定期洗井工作。

4.4優(yōu)化設(shè)計(jì),加強(qiáng)檢測(cè),綜合治理電泵井躺井

泵井沉沒(méi)度過(guò)大,是造成其躺井綜合因素。首先應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)大沉沒(méi)度電泵井的治理工作,對(duì)于沉沒(méi)度大的電泵井,以減少電泵生產(chǎn)井?dāng)?shù)為出發(fā)點(diǎn),優(yōu)化設(shè)計(jì),上提泵掛,用∮83或∮ 95的大規(guī)格有桿泵代替大沉沒(méi)度的電泵井生產(chǎn),同時(shí)將部分供液能力強(qiáng)、沉沒(méi)度大、目前以∮56或∮70有桿泵生產(chǎn)的油井改為∮83或∮95大泵生產(chǎn),提高油井抽吸效率,彌補(bǔ)電泵井因改大泵井生產(chǎn)而造成的產(chǎn)量損失。優(yōu)化小排量的電泵井設(shè)計(jì),可以直接上提泵掛,大排量的電泵井則在上提泵掛后,更換為相對(duì)低排量的電泵。

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