周 攀,孫慧芳,鄧 磊
(國網(wǎng)新源控股有限公司技術(shù)中心,北京 100073)
隨著水力設(shè)計水平的逐步提高,越來越多抽水蓄能電站輸水管路采用一管多機的布置形式[1],為了校核機組過渡過程計算,確保同一流道機組同時發(fā)電運行的安全性,需要對一管多機并列運行的機組進行負荷干擾試驗。當進行水力干擾試驗時,由于一臺號機組導葉、球閥快速關(guān)閉,導致同一流道內(nèi)的另一臺機組球閥前端壓力的急劇上升,因此會造成該機組出力上升。
調(diào)速系統(tǒng)作為水電站最重要的輔機之一,負責控制機組導葉開啟、頻率控制、負荷調(diào)整和工況轉(zhuǎn)換等重要任務(wù),其控制策略的可靠性直接影響機組的安全穩(wěn)定運行[2]。本文主要探討調(diào)速器不同控制策略對同一流道機組負荷干擾試驗的影響。
下面以浙江某抽水蓄能電站為例介紹調(diào)速器處于不同的控制模式下進行負荷干擾試驗時,機組負荷變化受到的影響。
電站引水輸水管路采用一管兩機,尾水輸水管路采用一洞兩機的布置形式,電站主要參數(shù)如表1所示。
水輪機方向運行時導葉關(guān)閉規(guī)律設(shè)計為2段,拐點為58%;其中第一段關(guān)閉時間為8.7 s;第二段關(guān)閉時間56.9 s。
現(xiàn)場實際導葉關(guān)閉規(guī)律測試結(jié)果如圖1所示。
表1 電站主要參數(shù)表
圖1 導葉水輪機方向時間規(guī)律測錄圖
實測拐點為56.67%;其中第一段關(guān)閉時間為8.67 s;第二段關(guān)閉時間64.59 s,滿足設(shè)計要求。
根據(jù)調(diào)節(jié)保證計算,在考慮壓力脈動的情況下,計算了在一管雙機負荷干擾情況下的過渡過程保證值,并對機組功率擺動情況進行了測算,主要參數(shù)見表2所示。
表2 參數(shù)設(shè)計保證值
調(diào)速系統(tǒng)的控制模式一般分為頻率環(huán),開度環(huán)和功率環(huán),控制邏輯示意圖見圖2。
圖2 調(diào)速器控制邏輯圖
(1)頻率調(diào)節(jié)。以機組轉(zhuǎn)速為控制目標,一般頻率給定為50 Hz。例如機組在空載運行時,控制導葉開度調(diào)節(jié)機組頻率為設(shè)定值,以便機組能同期并網(wǎng)運行;在發(fā)電時調(diào)速器檢測機組頻率與頻率給定的頻差Δf,當該頻差超過設(shè)定值Ef時,調(diào)速器會根據(jù)設(shè)定的調(diào)差系數(shù)Bp按照公式(1)進行負荷調(diào)整Δp,這也就是所謂的一次調(diào)頻功能[3],這是調(diào)速器的固有特性,不受運行方式影響。
(1)
式中:Δp為功率變化率;Pr為額定功率;Δf為頻差;Ef為一次調(diào)頻死區(qū);Bp為調(diào)差系數(shù)。
(2)開度調(diào)節(jié)。以導葉開度為控制對象進行閉環(huán)控制。例如機組在開機過程中以空載開度為目標進行導葉開啟,控制機組轉(zhuǎn)速逐步上升;機組在抽水工況運行時,調(diào)速器根據(jù)上下庫水位按照主機廠家提供的揚程、開度曲線進行尋優(yōu)開啟導葉抽水。
(3)功率調(diào)節(jié)。以機組功率為控制對象進行閉環(huán)控制。例如機組在發(fā)電工況時采用調(diào)速器功率閉環(huán)模式運行,監(jiān)控僅下發(fā)功率設(shè)定值,調(diào)速器進行導葉開啟關(guān)閉,當負荷達到監(jiān)控設(shè)定值后本次調(diào)節(jié)完成。當功率反饋回路故障狀態(tài)下,調(diào)速器可以切至開度模式,此時監(jiān)控系統(tǒng)根據(jù)負荷曲線調(diào)節(jié)調(diào)速器開度,完成閉環(huán)控制[4]。
在發(fā)電工況時,調(diào)速器主要有2種運行模式:開度閉環(huán)和功率閉環(huán),其中功率閉環(huán)為主,開度閉環(huán)為輔。二者可以切換運行。
為了分析調(diào)速器運行方式對同一流道負荷擾動試驗的影響,根據(jù)調(diào)速器運行模式不同,現(xiàn)場進行了2次負荷干擾試驗:
(1)1號流道:1號機組調(diào)速器處于功率模式帶滿負荷運行,2號機組甩100%負荷;
(2)2號流道:3號機組調(diào)速器處于開度模式帶滿負荷運行,4號機組甩100%負荷。
1號機組功率模式運行時2號機組甩滿負荷干擾試驗,甩時上庫水位661.7 m,下庫水位194.9 m;現(xiàn)場實測試驗數(shù)據(jù)見表3所示。
表3 1號流道負荷擾動試驗數(shù)據(jù)記錄表
試驗結(jié)果顯示:1號機組蝸殼末端最大壓力6.165 MPa,尾水進口最低壓力0.497 MPa,2號機組最高轉(zhuǎn)速為128.48%,蝸殼末端壓力最大值為6.949 MPa,尾水進口最低壓力為0.536 MPa,滿足調(diào)節(jié)保證要求。
1號機組最大出力至445.58 MW,瞬時超出力18.82%;1號機組最大瞬時電流為1.075倍額定電流,未達到定子過負荷保護、復壓過流保護啟動門檻值,保護均反應正常。
3號機組開度模式運行時4號機組甩滿負荷干擾試驗,甩時上庫水位666.2 m,下庫水位200.1 m;現(xiàn)場實測試驗數(shù)據(jù)見表4所示。
試驗結(jié)果顯示:3號機組蝸殼末端最大壓力5.949 MPa,尾水進口最低壓力0.476 MPa,4號機組最高轉(zhuǎn)速為127.40%,蝸殼末端壓力最大值為6.734 MPa,尾水出口最低壓力為0.522 MPa,滿足調(diào)節(jié)保證要求。
3號機組最大出力至471.51 MW,瞬時超出力25.74%;3號機組最大瞬時電流為1.132倍額定電流,達到定子過負荷保護定值,但延時時間未到,保護未啟動;未達到復壓過流保護啟動門檻值,保護均反應正常。
表4 2號流道負荷擾動試驗數(shù)據(jù)記錄表
對2次試驗結(jié)果比較發(fā)現(xiàn)3號機組負荷上升率較1號機組高6.92%,這是因為2臺機組的調(diào)速器控制模式不同造成的。1號機組處于功率閉環(huán)模式運行,調(diào)速器的負荷設(shè)定值為375 MW,當發(fā)生負荷干擾試驗時,由于2號機組甩負荷引起的水力干擾造成1號機組蝸殼進口壓力上升,根據(jù)上文水力因素章節(jié)所述,機組出力瞬間會增加;1號機組調(diào)速器在檢測到功率反饋上升后,根據(jù)功率閉環(huán)控制原理[5],調(diào)速器會關(guān)閉導葉至68.05%控制機組功率保持在375 MW的控制目標。所以1號機組的功率上升是水力因素造成的,但是最終調(diào)速器會根據(jù)負荷設(shè)定值將機組功率調(diào)整下來,滿足閉環(huán)控制。
由于3號機組調(diào)速器處于開度模式運行,監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)定機組功率為375 MW,調(diào)速器將導葉開度開啟至86.27%,監(jiān)控系統(tǒng)檢測到機組功率滿足設(shè)定要求后,監(jiān)控系統(tǒng)退出功率調(diào)整,功率設(shè)定值跟隨功率反饋值。當發(fā)生負荷干擾試驗時,由于4號機組甩負荷引起的水力干擾造成3號機組蝸殼進口壓力上升,機組出力增加,此時監(jiān)控系統(tǒng)退出功率調(diào)節(jié),由于3號機組調(diào)速器處于開度模式,對機組功率也不作閉環(huán)控制,原則上其導葉開度應維持在當前開度不變,但是試驗過程中導葉實際開度降為83.46%。經(jīng)分析發(fā)現(xiàn),這是因為4號機組甩負荷引起的水力干擾造成3號機組蝸殼進口壓力上升,3號機調(diào)速器自動水頭計算取自蝸殼進口壓力與尾水管出口壓力之差,因此調(diào)速器在負荷干擾期間的水頭也上升了,由于調(diào)速器的水頭與電氣開限是反比關(guān)系[6],因此在水頭上升的情況下,機組電氣開限會對應減小,在當前水頭下調(diào)速器的實際電氣開限是83.46%。因此在負荷干擾試驗時3號機組導葉開度是電氣開限壓制導葉開度至83.46%。
因此在負荷干擾試驗時3號機組的導葉開度較1號機組高15%左右,造成3號機組的功率上升較1號機組高6.92%;該差異的原因就是調(diào)速器的控制模式造成的,但該負荷上升率在設(shè)計計算范圍內(nèi),相應保護也未動作。滿足設(shè)計要求。
機組負荷干擾試驗是測試同一流道內(nèi)的多臺機組是否具備同時運行能力的試驗,在引水系統(tǒng)為一管多機形式的電站投產(chǎn)運行前必需完成。調(diào)速器在發(fā)電工況下一般多采用功率閉環(huán)的調(diào)節(jié)模式,對一管多機并列運行時的負荷擺動具有一定的抑制作用,因此在試驗前應對調(diào)速器、監(jiān)控系統(tǒng)的控制模式和負荷調(diào)節(jié)特性進行識別,以便針對電站在運行工況下的極端水力條件進行現(xiàn)場試驗[7],保證機組安全穩(wěn)定運行。
本文介紹的同一流道內(nèi)的雙機運行情況下的負荷干擾試驗方法和結(jié)果可對業(yè)內(nèi)其他電站的相關(guān)試驗提供借鑒和幫助。
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