王彥領(lǐng),吳三超,王山彥,陳蘭鵬
(1.國家電投河南電力有限公司平頂山發(fā)電分公司,河南 平頂山 467312;2.河南九龍環(huán)保有限公司,河南 平頂山 467312)
一起鍋爐跳閘事故的原因分析及應(yīng)對措施
王彥領(lǐng)1,吳三超1,王山彥2,陳蘭鵬1
(1.國家電投河南電力有限公司平頂山發(fā)電分公司,河南 平頂山 467312;2.河南九龍環(huán)保有限公司,河南 平頂山 467312)
介紹了一起1 000 MW超超臨界機(jī)組鍋爐水冷壁出口蒸汽過熱度高而導(dǎo)致跳閘的事故,分析了在事故發(fā)生前和事故過程中的鍋爐狀態(tài),發(fā)現(xiàn)高加疏水控制不當(dāng)是造成鍋爐水冷壁過熱度高的主要原因,并提出了針對性的應(yīng)對措施,有效保障了鍋爐安全穩(wěn)定地運(yùn)行。
超超臨界機(jī)組;水冷壁;過熱度;高壓加熱器
某電廠1 000 MW超超臨界機(jī)組型號為DG3000/26.15-Ⅱ1,鍋爐在運(yùn)行期間發(fā)生垂直水冷壁出口蒸汽過熱度高,引發(fā)保護(hù)動(dòng)作、機(jī)組跳閘事故。通過現(xiàn)場調(diào)研、資料查詢、事故分析,最終確定事故原因?yàn)樵O(shè)備故障及運(yùn)行操作處理不當(dāng)。為避免同類事故的發(fā)生,針對1 000 MW超超臨界鍋爐過熱度提出了改進(jìn)措施和建議。
1號機(jī)組負(fù)荷790 MW,CCS(Coordination Control System,協(xié)調(diào)控制系統(tǒng))方式運(yùn)行,主汽壓25.11 MPa,主汽溫597 ℃,給煤量372 t/h,給水量2 304 t/h,水燃比6.12,水冷壁出口過熱度28.4 ℃,1號爐1B,1C,1D,1E,1F磨煤機(jī)運(yùn)行,1號主汽輪機(jī)雙背壓A/B凝汽器真空為-90.9/-92.3 kPa,A/B小汽輪機(jī)調(diào)門開度為73 %/49.9 %,1號主汽輪機(jī)4只主汽調(diào)閥開度分別為17 %,100 %,100 %,0。
2015-06-19T15:04,1號機(jī)組單列高壓加熱器(以下簡稱“高加”)2號高加危急疏水一次電動(dòng)門故障,聯(lián)系維護(hù)人員檢查該門故障性質(zhì),提前關(guān)閉危急疏水二次電動(dòng)門,試開關(guān)動(dòng)作1次。
15:05,檢查確認(rèn)2號高加危急疏水二次電動(dòng)門在關(guān)閉位后,試開啟一次電動(dòng)門。
15:06,2號高加危急疏水一次門開到位,聯(lián)鎖2號高加正常疏水調(diào)門超馳由80 %關(guān)至56 %,2號高加水位上升。
15:07,2號高加水位高二值(80 mm),聯(lián)開危急疏水一、二次電動(dòng)門,A側(cè)凝汽器真空開始下降,1號機(jī)主汽壓力,機(jī)組負(fù)荷開始下降。2號高加水位高一值報(bào)警消失,聯(lián)關(guān)高加危急疏水電動(dòng)一次、二次門(后經(jīng)查實(shí)2道門均未關(guān)閉)。
15:09,A側(cè)凝汽器真空降至-86.2 kPa,1號高調(diào)門開度開大至40 %,A/B小機(jī)調(diào)門開度100 %/60 %,切除A小機(jī)遙控方式,機(jī)組由協(xié)調(diào)控制方式自動(dòng)切為基本方式,由滑壓運(yùn)行方式自動(dòng)切換為定壓運(yùn)行方式。
15:10,1號高調(diào)門開度開大至49 %,主汽壓下降到22.49 MPa,并持續(xù)下降,各抽汽壓力持續(xù)下降。操作員將基本方式切換為協(xié)調(diào)控制方式,由定壓運(yùn)行方式切換為滑壓運(yùn)行方式。
15:13,協(xié)調(diào)控制方式自動(dòng)切換為汽機(jī)跟隨方式,1號高調(diào)門自動(dòng)快速關(guān)閉至0。
15:15,主給水流量持續(xù)下降至1 552 t/h,水冷壁出口過熱度37 ℃,并快速上升。聯(lián)系臨機(jī)2號機(jī)組投入輔汽聯(lián)箱聯(lián)絡(luò)門,提高輔汽聯(lián)箱壓力,開輔汽至小機(jī)汽源門,提高給水流量。
15:16,手動(dòng)停運(yùn)1D磨。
15:17,手動(dòng)停運(yùn)1C磨。
15:18,手動(dòng)停運(yùn)1E磨,投入相關(guān)油槍助燃,快速減燃料。燃料減至243 t/h,主給水提高至1 697 t/h(在此期間給水流量最低下降至900 t/h)。
15:19,水冷壁出口過熱度快速上升到100℃,延時(shí)10 s后鍋爐MFT(Main Fuel Trip,主燃料跳閘)保護(hù)動(dòng)作,首出“水冷壁出口過熱度高”,汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)跳閘,廠用電切換正常。
3.1 主要原因
(1) 在處理1號機(jī)組2號高加危急疏水電動(dòng)一次門缺陷開啟時(shí),聯(lián)鎖超馳關(guān)閉2號高加正常疏水調(diào)門,2號高加水位快速上升,聯(lián)開危急疏水一、二次電動(dòng)門。2號高加水位正常后聯(lián)關(guān)危急疏水一、二次門,但實(shí)際并未關(guān)閉,由于緊急疏水一直處于導(dǎo)通狀態(tài),而且緊急疏水管徑和閥門通徑較大,大量蒸汽直接排放至疏水?dāng)U容器,造成A凝汽器真空下降、機(jī)組負(fù)荷驟減、主汽壓力、再熱蒸汽量及各段抽汽壓力持續(xù)下降。
在協(xié)調(diào)控制下,為維持機(jī)組負(fù)荷,1號高調(diào)門自動(dòng)快速開大,加劇了機(jī)組負(fù)荷及主汽壓力的下降。汽泵小汽機(jī)汽源為四抽供汽,進(jìn)汽壓力下降后轉(zhuǎn)速指令與實(shí)際偏差大,汽泵退出遙控方式,導(dǎo)致機(jī)組由協(xié)調(diào)控制模式自動(dòng)切換為汽機(jī)跟隨模式,1號高調(diào)門又自動(dòng)快速關(guān)閉。汽機(jī)進(jìn)汽量減少后,再次加劇了四抽壓力的降低,小機(jī)進(jìn)汽門全開后仍不能維持給水泵正常轉(zhuǎn)速,給水流量迅速降低。雖運(yùn)行值班員相繼停運(yùn)2臺磨煤機(jī),但水冷壁出口汽溫仍持續(xù)升高,最終達(dá)到鍋爐MFT保護(hù)動(dòng)作條件。
(2) DCS接收到2號高加危急疏水電動(dòng)門開到位信號后觸發(fā)2號高加緊急疏水電動(dòng)門開超馳動(dòng)作,正常疏水調(diào)節(jié)閥邏輯將2號高加正常疏水調(diào)節(jié)閥由80 %超馳關(guān)至56 %,導(dǎo)致2號高加水位升高。當(dāng)2號高加水位升高至高二值,聯(lián)鎖開啟了2號高加緊急疏水二次門;在該門開啟過程中,2號高加水位快速下降;當(dāng)2號高加水位低于高一值時(shí),發(fā)出指令聯(lián)鎖關(guān)閉2號高加緊急疏水一、二次門。
2號高加緊急疏水一次門由于閥門故障未能關(guān)閉,二次門正在開啟過程中無法執(zhí)行關(guān)閉指令(2號高加危急疏水一、二次電動(dòng)門全行程開關(guān)時(shí)間需84 s,高加水位正常后聯(lián)關(guān),聯(lián)關(guān)信號是1個(gè)2 s的脈沖信號,發(fā)送聯(lián)關(guān)信號時(shí)該二次門仍在開啟過程中,無法接受關(guān)閉指令),最終導(dǎo)致2號高加緊急疏水一、二次門均沒有關(guān)閉,緊急疏水一直處于導(dǎo)通狀態(tài),大量抽汽泄漏,機(jī)組負(fù)荷下降,造成給水泵小汽輪機(jī)汽源壓力下降。調(diào)閥全開后汽泵出力不足、給水流量低是本次跳機(jī)的主要原因。
3.2 次要原因
(1) 當(dāng)2號高加危急疏水一次門開啟時(shí),超馳動(dòng)作于2號危急疏水門后狀態(tài)反饋不對,高加正常疏水調(diào)門關(guān)閉到一定范圍(函數(shù)關(guān)系),邏輯設(shè)置不合理。
(2) 給水泵小汽輪機(jī)設(shè)計(jì)汽源有3路:一路正常供應(yīng)汽源為四抽提供;一路低負(fù)荷汽源為冷再切換閥提供;另一路調(diào)試汽源由輔汽聯(lián)箱提供。冷再切換閥因基建期無法吹管,未進(jìn)行調(diào)試,無法使用;冷再至輔汽聯(lián)箱壓力自動(dòng)調(diào)節(jié)品質(zhì)差,壓力設(shè)定值為0.44 MPa。在事故過程中,冷再至輔汽調(diào)節(jié)門最大僅開至12.9 %,輔汽聯(lián)箱壓力最低降至0.29 MPa,供汽不足。
(3) 機(jī)組協(xié)調(diào)控制中汽機(jī)跟隨控制方式下,汽機(jī)主控自動(dòng)調(diào)節(jié)品質(zhì)差造成汽機(jī)高調(diào)門動(dòng)作過快,機(jī)組負(fù)荷驟減,四抽壓力降低汽泵出力無法滿足給水需求。
(4) 二段抽汽管徑為DN377,但危急疏水管徑為DN450,危急疏水僅設(shè)置2道電動(dòng)門,全開時(shí)造成機(jī)組主汽壓力、負(fù)荷、真空等參數(shù)變化大。值班人員對危急疏水調(diào)門調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控不到位。
(5) 值班人員對2號高加疏水控制及真空下降原因判斷不準(zhǔn)確,采取措施不及時(shí);對2臺小汽輪機(jī)調(diào)門監(jiān)視不及時(shí),申請鄰機(jī)供汽較為遲緩。
針對以上故障原因,提出以下幾點(diǎn)改進(jìn)措施。
(1) 對高加危急疏水一次門開啟時(shí),超馳動(dòng)作于2號高加正常疏水調(diào)門關(guān)閉到一定范圍(函數(shù)關(guān)系)的邏輯進(jìn)行優(yōu)化。
(2) 徹底處理2號高加危急疏水一、二次電動(dòng)門經(jīng)常故障缺陷,保證設(shè)備可靠性。
(3) 對2號高加危急疏水電動(dòng)門進(jìn)行改造,將1道電動(dòng)門更換為真空型調(diào)節(jié)門。對一、二段抽汽危急疏水管徑和閥門系統(tǒng)重新進(jìn)行匹配性檢查,如有必要,對其進(jìn)行技術(shù)改造。
(4) 修改和優(yōu)化冷再至輔汽調(diào)門自動(dòng)調(diào)節(jié)參數(shù),確保各負(fù)荷工況下輔汽聯(lián)箱壓力穩(wěn)定。利用合適機(jī)會(huì)進(jìn)行小機(jī)高壓汽源切換閥的調(diào)試。
(5) 全面排查和梳理機(jī)組控制邏輯,優(yōu)化協(xié)調(diào)控制中汽機(jī)主控PID參數(shù),確保各種工況下,對機(jī)組負(fù)荷、主汽壓力等參數(shù)的控制正確、平穩(wěn),不出現(xiàn)大幅波動(dòng)。
(6) 提高值班人員操作技能水平,尤其是機(jī)組負(fù)荷快速下降時(shí)給水調(diào)節(jié)能力。針對機(jī)組高加疏水閥門故障,進(jìn)行事故分析,必要時(shí)切除高加運(yùn)行。
對于1 000 MW超超臨界機(jī)組,鍋爐水冷壁出口蒸汽過熱度作為主蒸汽溫調(diào)節(jié)的前饋信號,控制著鍋爐水燃比,是直流鍋爐監(jiān)視和跳閘的重要參數(shù)。它的變化直接影響鍋爐蒸汽溫度調(diào)節(jié)品質(zhì),甚至影響鍋爐受熱面氧化皮的生成,關(guān)系鍋爐壽命。針對與過熱度有關(guān)的系統(tǒng)和設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造和缺陷處理,優(yōu)化設(shè)備動(dòng)作邏輯,可以有效提高鍋爐安全穩(wěn)定的運(yùn)行。
1 樊泉桂.超臨界鍋爐中間點(diǎn)溫度控制問題分析[J].鍋爐技術(shù),2005,36(6):1-4.
2 沈邱農(nóng),程鈞培.超超臨界機(jī)組參數(shù)和熱力系統(tǒng)的優(yōu)化分析[J].動(dòng)力工程,2004,24(3):305-310.
3 沈翔宇.集控運(yùn)行規(guī)程[M].北京:高等教育出版社,2010.
2016-08-25。
王彥領(lǐng)(1979-),男,工程師,主要從事火力發(fā)電廠運(yùn)行管理工作,email:winnerwyl@163.com。
吳三超(1974-),男,工程師,主要從事火力發(fā)電廠管理工作。
王山彥(1989-),男,助理工程師,主要從事火力發(fā)電廠運(yùn)行工作。
陳蘭鵬(1978-),男,助理工程師,主要從事火力發(fā)電廠運(yùn)行工作。