河北國華定州發(fā)電有限責(zé)任公司 王冠軍
燃煤鍋爐脫硝改造影響汽溫波動原因分析
河北國華定州發(fā)電有限責(zé)任公司 王冠軍
本文以河北國華定州發(fā)電有限責(zé)任公司2號鍋爐脫硝改造后存在主再熱汽溫偏低和過熱器管壁超溫問題,進(jìn)行了分析并提出了相應(yīng)的調(diào)整措施,調(diào)整后經(jīng)實際運(yùn)行問題得以解決。
鍋爐;脫銷改造;汽溫
河北國華定州發(fā)電有限責(zé)任公司積極響應(yīng)國家對于大氣污染防治的環(huán)保新政、履行央企社會責(zé)任,率先對2號鍋爐進(jìn)行了低氮燃燒器的改造和增加SCR脫硝裝置,以降低NOx排放量,改造達(dá)到了預(yù)期效果,但是也帶來了鍋爐主再熱汽溫低溫的和過熱器管壁易超溫的新問題。本文針對此問題進(jìn)行了深入原因分析并提出運(yùn)行調(diào)整措施,使得該問題得以解決。
河北國華定州發(fā)電有限責(zé)任公司2號爐采用上海鍋爐廠生產(chǎn)的SG-2008/17.47-M903亞臨界控制循環(huán)、一次中再熱燃煤鍋爐。爐膛上部布置了分隔屏、后屏過熱器及屏式再熱器,前墻及兩側(cè)墻前部均設(shè)有墻式輻射再熱器,水平煙道由水冷壁延伸部分和后煙井延伸部分組成,內(nèi)部布置有末級再熱器和末級過熱器,后煙井內(nèi)設(shè)有低溫過熱器和省煤器。
鍋爐采用正壓直吹式制粉系統(tǒng),配有六臺ZGM113N(MPS225)中速磨煤機(jī)。燃燒器四角布置,切向燃燒,采用濃淡分離寬調(diào)節(jié)比(WR)煤粉噴嘴,在一次風(fēng)噴口周圍布置有周界風(fēng)。為降低四角切向燃燒引起的爐膛出口及水平煙道中煙氣的殘余旋轉(zhuǎn)造成的煙氣側(cè)的屏間熱偏差,采用同心反切加燃盡風(fēng)(OFA)和部分消旋二次風(fēng),使?fàn)t內(nèi)氣流的旋轉(zhuǎn)強(qiáng)度具有一定的可調(diào)性。在進(jìn)行低氮主燃燒器改造后,在主燃燒器上方增加2個(6層)高位燃盡風(fēng)SOFA噴口,在每個噴燃器上下各增加一層CCOFA風(fēng),這樣形成主燃燒區(qū)缺氧燃燒,中間還原脫氮區(qū),上層SOFA風(fēng)燃盡區(qū)。
2號機(jī)組SCR脫硝裝置及低氮燃燒器改造后,降負(fù)荷時,主汽溫可低至500℃、再熱汽溫可低至470℃,分隔屏及后屏過熱器出現(xiàn)管壁大面積超溫20℃以上,直接威脅鍋爐和汽輪機(jī)的安全運(yùn)行。根據(jù)影響鍋爐汽溫調(diào)整的因素及運(yùn)行經(jīng)驗,分析2號爐汽溫調(diào)整困難的原因有以下幾點(diǎn)。
2號爐進(jìn)行低氮燃燒器改造后,增加了上層SOFA風(fēng)及CCOFA風(fēng),配風(fēng)方式變化較大,對汽溫影響較大,尤其在低負(fù)荷時,SOFA風(fēng)門開度很大,在400MW以下負(fù)荷,SOFA風(fēng)門能開到70%左右,而噴燃器二次風(fēng)門開度僅為5%,引起再熱汽溫過低。
在450MW連續(xù)降負(fù)荷至400MW,350MW連續(xù)升負(fù)荷至400MW這兩個負(fù)荷段,若燃燒器擺角在高位(70%)以上,后屏過熱器管壁會大面積超溫,而且溫度上升速度快,具體原因為:降負(fù)荷時蒸汽流量減小,帶不走過多熱量,升負(fù)荷時主汽壓力下降過快,煤量過調(diào)嚴(yán)重,使后屏過熱器管壁超溫。
正常調(diào)整時少量擺角操作對汽溫調(diào)節(jié)影響不明顯,具體原因為燃燒器改造后燃燒器總高度延伸,火焰中心由原來的近圓變?yōu)闄E圓形,少量的擺角操作沒有實質(zhì)作用,至少操作10%以上時才會對燃燒產(chǎn)生影響。
低氮燃燒器改造后,鍋爐的溫度場分布發(fā)生了較大變化,主要表現(xiàn)在燃燒延遲,火焰中心上升,主燃區(qū)溫度下降,水冷壁結(jié)渣減輕,爐膛吸熱增強(qiáng),爐膛出口煙溫降低,過熱器,再熱器溫度下降[1],如果水冷壁保持每天吹灰的話,更加劇了水冷壁的吸熱,使得主再熱汽溫過低。另外,當(dāng)出現(xiàn)分隔屏后屏溫度高,再熱器出口溫度高,易超溫時應(yīng)及時加吹分割屏吹灰,平時巡檢時應(yīng)多注意受熱面結(jié)焦情況,根據(jù)實際情況進(jìn)行爐膛吹灰。
在機(jī)組負(fù)荷低于350MW時,AGC指令的輕微變化就有可能引起主再熱汽溫的劇變,這與機(jī)組協(xié)調(diào)的過調(diào)量有很大關(guān)系,也與低負(fù)荷時氧量曲線有關(guān)系,在升降負(fù)荷或是負(fù)荷頻繁波動時要加強(qiáng)對汽溫的監(jiān)視,防止超溫;
當(dāng)制粉系統(tǒng)需要隔層燃燒或者是下四層磨運(yùn)行時,火焰中心下降導(dǎo)致主再熱汽溫較低,而且左右兩側(cè)會出現(xiàn)偏差,可以通過調(diào)整停運(yùn)磨煤機(jī)出口門來糾正,無效果時通過設(shè)置上層SOFA風(fēng)門負(fù)偏置來進(jìn)行調(diào)整。
針對上述原因分析及運(yùn)行經(jīng)驗,執(zhí)行以下措施:
(1)根據(jù)機(jī)組所帶負(fù)荷情況減少水冷壁吹灰頻次,非連續(xù)大負(fù)荷期間水冷壁吹灰每天減少2組,使水冷壁保持一定的臟污系數(shù),再熱汽溫提高10℃以上;
(2)降負(fù)荷過程中設(shè)置上層SOFA風(fēng)門負(fù)偏置,設(shè)置量度參考NOX生成量,當(dāng)SCR入口NOX含量升高到280 mg/m3以上時適當(dāng)減小負(fù)偏置,避免出現(xiàn)SCR噴氨調(diào)門調(diào)節(jié)發(fā)散,嚴(yán)禁全關(guān)SOFA風(fēng)擋板;
(3)降負(fù)荷過程中提前停運(yùn)底層的21磨煤機(jī),保持中間4臺磨煤機(jī)運(yùn)行,使?fàn)t膛燃燒集中并且火焰中心上移,根據(jù)兩側(cè)汽溫偏差情況調(diào)整備用磨煤機(jī)出口門;
(4)修改低負(fù)荷鍋爐氧量曲線,兼顧NOx生成量和飛灰含碳量的前提下,將低負(fù)荷氧量曲線由5.0降至4.3,減少入爐風(fēng)量150t/h左右。
通過上述調(diào)整措施,2號機(jī)主再熱汽溫偏低情況得到解決,同時也避免了過熱器管壁大面積超溫,各個負(fù)荷工況下,鍋爐主汽溫可保持540℃、再熱汽溫可保持在520℃以上運(yùn)行。主再熱汽溫提高均按15℃計算,折算成煤耗約為1.58g/kwh[2];同時,這些調(diào)整措施為1號機(jī)組脫硝改造完成后鍋爐汽溫的調(diào)整提供了經(jīng)驗,保證了機(jī)組的安全運(yùn)行。
[1]肖琨,高明,烏曉江等.空氣分級低氮燃燒改造技術(shù)對鍋爐汽溫特性影響研究[J].鍋爐技術(shù).2012,5:62-65.
[2]武慶源,沙振,裴廣會,等.汽輪機(jī)進(jìn)汽初溫變化對機(jī)組煤耗率影響的通用性分析[C].全國火電600mw級機(jī)組能效對標(biāo)及競賽年會.2012.