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氨合成催化劑氮氣升溫總結(jié)

2017-03-09 00:49呂世興張宜芳
肥料與健康 2017年6期
關(guān)鍵詞:合成氨合成氣加熱器

吳 濤,呂世興,張宜芳

(兗礦新疆煤化工有限公司 新疆烏魯木齊 831500)

1 系統(tǒng)簡介

兗礦新疆煤化工有限公司600 kt/a醇氨聯(lián)產(chǎn)項目的合成氨系統(tǒng)設(shè)計規(guī)模為年產(chǎn)300 kt合成氨,裝置選用了國際上先進的瑞士卡薩利公司的技術(shù)和內(nèi)件,單塔日產(chǎn)氨1 000 t;精制氣的壓縮與合成氣的循環(huán)采用同一臺蒸汽透平驅(qū)動離心式壓縮機,能耗低;氨合成設(shè)計操作壓力14.83 MPa,工藝流程簡單;設(shè)置塔外加熱器,易操作,節(jié)能環(huán)保。合成氨系統(tǒng)工藝流程見圖1。

圖1 合成氨系統(tǒng)工藝流程

來自液氮洗工段的新鮮氣(35 ℃,5.5 MPa)進入合成氣壓縮機的低壓缸一級入口,壓縮后經(jīng)級間冷卻器冷卻后進入高壓缸,在缸內(nèi)與合成循環(huán)氣一起被壓縮;出合成氣壓縮機高壓缸的氣體溫度升至56 ℃左右進入熱交換器(E7203),被加熱至(178±5) ℃后進入合成塔(R7201)進行氨合成反應(yīng);出合成塔的合成氣(425 ℃)先進入廢熱鍋爐(E7201)副產(chǎn)3.8 MPa飽和蒸汽,溫度降至約255 ℃進入鍋爐給水預(yù)熱器(E7022)與鍋爐給水換熱,然后進入E7203加熱循環(huán)氣,溫度降至80 ℃左右后進入水冷器(E7204),溫度降至35 ℃后進入冷交換器(E7205),進一步降溫后的合成氣依次進入第1氨冷器(E7206)和第2氨冷器(E7207),溫度降至-10 ℃后進入高壓氨分離器(V7201)分離出冷凝的液氨;出V7201的循環(huán)氣與合成氣在E7205中換熱,溫度升至27 ℃后進入合成氣壓縮機的高壓缸參加下一循環(huán)。在V7201中分離得到的液氨進入中壓氨分離器(V7202),出V7202的液氨分成2股,一股進入尿素工段,另一股經(jīng)低壓閃蒸罐后送至球罐儲存。

2 存在的問題

由于合成氣壓縮機采用的是新鮮氫氮氣壓縮和氨合成循環(huán)氣壓縮的聯(lián)合離心式壓縮機,自2012年系統(tǒng)投入生產(chǎn)以來,每次系統(tǒng)開車,合成氣壓縮機必須是在有新鮮氣的條件下才能開始啟動運行,催化劑升溫也是在合成氣壓縮機運行后且新鮮氣并入系統(tǒng)方可進行,即必須在液氮洗工段送出合格的新鮮氫氮氣后方可進行。因此,氨合成系統(tǒng)從合成氣壓縮機接氣開機到催化劑開始升溫,最短需要等待10~12 h。另外,按(45±5) ℃/h的升溫速率,氨合成催化劑從常溫至升溫結(jié)束產(chǎn)出液氨,又需時約10 h,導(dǎo)致每次生產(chǎn)系統(tǒng)恢復(fù)生產(chǎn)都需長時間將原料氣放空,經(jīng)濟損失巨大,故須尋求一種較快恢復(fù)生產(chǎn)的開車方式。

為了縮短生產(chǎn)系統(tǒng)開車時間、避免有效氣體長時間排放、減少經(jīng)濟損失,兗礦新疆煤化工有限公司要求氨合成催化劑提前升溫。經(jīng)分析討論,針對氨合成系統(tǒng)的特點,提出利用前工序開車過程時間,用氮氣對催化劑提前進行升溫的方案。

3 可行性分析

氮氣是惰性氣體,在氨合成系統(tǒng)內(nèi)對氨合成催化劑及設(shè)備和管線均無不良影響,而且在系統(tǒng)內(nèi)的循環(huán)流程與工藝氣流程相同,只需在塔前增設(shè)1根DN 50 mm高壓氮氣補入管線,廢熱鍋爐、鍋爐給水預(yù)熱器、水冷器、熱交換器、冷交換器、開工加熱器只起到換熱作用,氮氣對它們的性能無影響。

采用氮氣升溫的關(guān)鍵在于實現(xiàn)氮氣的循環(huán)利用,即必須啟動合成氣壓縮機運行。合成氣壓縮機運行的關(guān)鍵是在氮氣條件下的安全啟動,還須確保其在運行過程中缸體出口不超溫,這要求控制好氨合成系統(tǒng)及合成氣壓縮機缸體內(nèi)的壓力。沒有資料說明合成氣壓縮機和汽輪機的軸振動、軸位移、軸瓦溫度與氮氣介質(zhì)有直接關(guān)系,考慮到氮氣密度大的因素,根據(jù)氫氣分子量和氮氣分子量、體積分?jǐn)?shù)75%的氫氣與體積分?jǐn)?shù)25%的氮氣混合成的新鮮氣與1.0 MPa純氮氣壓力相等的關(guān)系,計算得到的新鮮氣壓力約為3.29 MPa。根據(jù)合成氣壓縮機在氮氣介質(zhì)條件下試運行的性能結(jié)果,合成氣壓縮機在此條件下啟動,低壓缸和高壓缸出口氣體均不會超溫,完全可行。合成氣壓縮機在氮氣壓力3.5 MPa條件下運行與在工藝氣11.53 MPa條件下運行相當(dāng),在氮氣壓力4.0 MPa條件下運行與在工藝氣壓力13.18 MPa條件下運行相當(dāng),通過對比合成氣壓縮機在工藝氣介質(zhì)出口壓力12.02 MPa和12.84 MPa下運行時的缸體出口溫度(表1),均符合工藝指標(biāo)。另外,合成氣壓縮機段間設(shè)有水冷器,其入口溫度不會過高,出口溫度可控,故根據(jù)合成氣壓縮機缸體出口溫度控制在氮氣壓力≤4.0 MPa下運行是可行的。

表1 合成氣壓縮機在工藝氣條件下的運行參數(shù)

轉(zhuǎn)速/(r·min-1)低壓缸高壓缸入口壓力/MPa出口溫度/℃入口壓力/MPa出口溫度/℃108534.8976.412.0258.4120204.7081.012.8462.2

另外,氨合成催化劑的升溫?zé)嵩礊樗忾_工加熱器,燃料氣為天然氣,加熱氮氣無任何問題;在壓力≤4.0 MPa的條件下,開工加熱器入口氣體最小流量15 000 m3/h完全能夠達到。因此,氨合成催化劑采用氮氣循環(huán)升溫在理論上是完全可行的。

對于合成氣壓縮機在氮氣介質(zhì)條件下的啟動、補充壓力、建立循環(huán)時轉(zhuǎn)速的控制,根據(jù)采用氮氣進行合成氣壓縮機試車的經(jīng)驗和目前直接采用1.0 MPa氮氣啟動合成氣壓縮機的實際操作,1.0 MPa氮氣條件下合成氣壓縮機在啟動轉(zhuǎn)速1 000 r/min下啟機進行暖機,暖機30 min后升速至3 000 r/min沖轉(zhuǎn),到7 000 r/min過臨界轉(zhuǎn)速時,通過合成氣壓縮機循環(huán)氣入口旁路閥向合成氣壓縮機高壓段補充氮氣以提升壓力;合成氣壓縮機出口壓力超過2.5 MPa時,一級干氣密封氣切換成合成氣壓縮機出口氣體;合成氣壓縮機出口壓力與氨合成系統(tǒng)壓力平衡后,打開合成氣壓縮機進、出口閥,建立系統(tǒng)氣體循環(huán)。如果出現(xiàn)合成氣壓縮機缸體出口溫度超標(biāo),則適當(dāng)降低系統(tǒng)壓力,保證合成氣壓縮機安全運行。按照此方式操作,完全可以實現(xiàn)合成氣壓縮機的安全運行。

氮氣升溫與工藝氣升溫一樣,均應(yīng)嚴(yán)格控制升溫速率在(45±5) ℃/h,用開工加熱器天然氣壓力、氣量控制升溫速率。氨合成塔的頂?shù)诇夭顟?yīng)≤80 ℃,采用循環(huán)量控制。

空分系統(tǒng)運行正常后,即有6.0 MPa高壓氮氣可供使用。合成氣壓縮機開機用時與合成氨催化劑升溫用時均為10~12 h,與氣化爐投料產(chǎn)氣到液氮洗工段送出合格氫氮氣用時基本一致。所以,合成氣壓縮機應(yīng)提前做好開機準(zhǔn)備,當(dāng)有高壓氮氣可供使用后,啟動合成氣壓縮機,氨合成催化劑即可以開始采用氮氣提前進行升溫。

4 操作方法

4.1 操作步驟

(1) 空分系統(tǒng)開車正常有合格高壓氮氣可供使用后,合成氣壓縮機即做好開機準(zhǔn)備工作,按照合成氣壓縮機開車步驟啟動合成氣壓縮機。

(2) 合成氣壓縮機在轉(zhuǎn)速1 000 r/min沖轉(zhuǎn)暖機過程中,氨合成系統(tǒng)打開氨合成塔塔前閥門(UV- 7202)和塔后閥門(UV- 7203),打通系統(tǒng)流程,從熱交換器入口管處向系統(tǒng)內(nèi)充入高壓氮氣至壓力3.5 MPa并保持不變。開啟合成氣壓縮機后,根據(jù)缸體出口溫度情況再適當(dāng)提高壓力至≤4.0 MPa,充壓速率控制在<0.5 MPa/min。

(3) 系統(tǒng)充壓至3.5 MPa后,即向廢熱鍋爐內(nèi)通入2.5 MPa蒸汽煮鍋,注意控制液位在低限(5%~10%)。

(4) 在合成氣壓縮機以1 000 r/min暖機過程中,提前打開開工加熱器氣路出口閥,抽掉天然氣入口盲板,提前點起2盞開工加熱器長明燈小火,待合成氨催化劑開始升溫時及時引燃2盞開工加熱器長明燈大火進行升溫。

(5) 合成氣壓縮機在升速至3 000 r/min運行15 min過臨界轉(zhuǎn)速時,開啟合成氣壓縮機循環(huán)段入口旁路閥向合成氣壓縮機內(nèi)均壓,使出口壓力與系統(tǒng)壓力持平;一級干氣密封氣切換為合成氣壓縮機出口氣體;全開合成氣壓縮機循環(huán)段入口大閥(HV- 71003),關(guān)閉入口旁路閥,打開循環(huán)段出口旁路閥先建立氣體最小循環(huán)量?,F(xiàn)場打開開工加熱器入口閥,點1盞開工加熱器長明燈大火開始升溫,待開工加熱器出口氣體溫度高于合成氨催化劑床層入口溫度時,打開合成氣壓縮機出口大閥(HV- 71004),暫不關(guān)旁路閥,建立系統(tǒng)氣體完全循環(huán),用開工加熱器入口閥控制入塔氣體流量在15 000~18 000 m3/h,再點1盞開工加熱器長明燈大火,按照升溫速率升溫。

(6) 合成氣壓縮機達到8 606 r/min最低接管轉(zhuǎn)速時,開始由控制室控制,觀察合成氣壓縮機低壓缸和高壓缸出口溫度,如溫度不高,再向系統(tǒng)補入氮氣至壓力≤4.0 MPa,穩(wěn)定系統(tǒng)壓力;如溫度上升且>84 ℃,則開塔后放空閥適當(dāng)降低壓力。合成氣壓縮機缸體出口溫度穩(wěn)定后,關(guān)閉氮氣補氣閥,保持壓力不變,逐漸升溫。采用調(diào)節(jié)開工加熱器燃料天然氣的壓力和流量控制升溫速率在(45±5) ℃/h,逐漸將合成氨催化劑床層的上層溫度提升至400 ℃以上(如合成氨催化劑床層溫度從常溫升至正常生產(chǎn)溫度約需8~10 h)。升溫時須注意床層頂?shù)诇夭畈坏贸^80 ℃,采用合成氣壓縮機循環(huán)段防喘振閥控制循環(huán)量進行操作。

(7) 當(dāng)液氮洗工段送出合格的新鮮氣至合成系統(tǒng)后,先開新鮮氣放空閥置換氣體,并控制新鮮氣壓力穩(wěn)定。當(dāng)取樣分析新鮮氣成分合格后,先開合成氣壓縮機新鮮氣入口旁路閥,逐漸向合成氣壓縮機系統(tǒng)內(nèi)均壓,同時稍開合成塔主閥,適當(dāng)開塔后放空閥置換系統(tǒng)內(nèi)氮氣,此時合成氨催化劑床層溫度將因有氫氮氣進入而上升,注意保持壓力不變,開始投用兩級氨冷器。待合成氣壓縮機低壓缸入口壓力與外界新鮮氣壓力基本持平后,打開新鮮氣入口大閥(HV- 71001)并氣。

(8) 新鮮氣并入系統(tǒng)后,根據(jù)合成氨催化劑床層溫度上升情況,逐漸開大合成塔入口主閥,逐漸提高合成氣壓縮機轉(zhuǎn)速并逐漸關(guān)小新鮮氣放空閥,關(guān)閉一、二段防喘振閥。隨著主閥進氣量的逐漸增大,用循環(huán)量控制合成氨催化劑床層入口溫度不降低,待合成氨催化劑床層入口溫度達到360~380 ℃、熱點溫度在450 ℃以上時,可退出開工加熱器,升溫過程結(jié)束,逐漸轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)。

4.2 注意事項

(1) 系統(tǒng)充入氮氣后,合成氣壓縮機系統(tǒng)內(nèi)壓力須≤4.0 MPa,如壓力過高,則采用塔后放空進行控制。

(2) 合成氣壓縮機系統(tǒng)壓力超過2.5 MPa后,應(yīng)進行一級干氣密封氣的切換,切換時注意干氣密封的壓差。

(3) 并入新鮮氣后,在置換系統(tǒng)時應(yīng)控制塔后放空速率,須保持壓力穩(wěn)定。

(4) 溫度達到合成氨催化劑活性溫度要求、有氫氮氣進入合成塔后,應(yīng)及時投用氨冷器。

(5) 系統(tǒng)加量時,須注意氨分離器和廢熱鍋爐的液位。

(6) 在氮氣升溫過程中,無需再補入氮氣提壓,循環(huán)量應(yīng)根據(jù)合成氨催化劑床層頂?shù)诇夭钸M行控制。

(7) 并入新鮮氣前,必須進行氣體取樣分析,合格后方可并入新鮮氣。

(8) 在整個升溫過程中,須與調(diào)度室保持密切聯(lián)系。

4.3 異常處理

(1) 如因氮氣壓力高造成合成氣壓縮機缸體出口超溫,應(yīng)進行降壓處理。

(2) 合成氣壓縮機一旦出現(xiàn)異常情況,必須緊急停車。

5 實施過程

5.1 第1次實施過程

2016年5月7日,氨合成系統(tǒng)提前開車,合成氨催化劑采用氮氣升溫,在氣化爐投料產(chǎn)出煤氣前,合成氣壓縮機做好開車準(zhǔn)備并具備啟動條件。2016年5月7日19:26,按照操作規(guī)程合成氣壓縮機進行1 000 r/min沖轉(zhuǎn)暖機,缸體內(nèi)氮氣壓力1.06 MPa,低壓缸出口溫度27.58 ℃,高壓缸出口壓力和出口溫度分別為1.23 MPa和25.70 ℃,啟動時汽輪機振動值正常波動,然后趨于穩(wěn)定。在合成氣壓縮機暖機30 min的過程中,現(xiàn)場打開高壓氮氣閥向氨合成系統(tǒng)內(nèi)補入氮氣至壓力3.6 MPa;開工加熱器投燃料天然氣,首先點起2盞長明燈小火待用,并打開開工加熱器出口管閥;控制室打開UV- 7202和UV- 7203,打通系統(tǒng)流程。20:15,合成氣壓縮機暖機結(jié)束并升速至3 000 r/min,在過臨界轉(zhuǎn)速時,打開合成氣壓縮機循環(huán)段入口旁路閥向合成氣壓縮機內(nèi)均壓,當(dāng)壓力大于2.5 MPa后,一級干氣密封氣改為高壓缸出口氣體。20:30,壓縮機轉(zhuǎn)速達到7 000 r/min、出口壓力高于合成系統(tǒng)內(nèi)壓力后,打開HV- 71003,開出口旁路閥建立氣體最小循環(huán)量;現(xiàn)場打開開工加熱器入口閥,先點起1盞長明燈大火,待開工加熱器出口氣體溫度高于合成氨催化劑床層入口溫度后,打開HV- 71004(暫不關(guān)出口旁路閥),開工加熱器入口氣量控制在15 000 m3/h(標(biāo)態(tài)),再點起1盞長明燈大火,逐漸升溫;此時合成氣壓縮機低壓缸入口壓力和出口溫度分別為2.10 MPa和66.66 ℃,高壓缸出口壓力和出口溫度分別為4.10 MPa和45.42 ℃,汽輪機和合成氣壓縮機的振動值、軸位移均在正常指標(biāo)范圍內(nèi)。21:00,合成氣壓縮機轉(zhuǎn)速達到控制室最低接管轉(zhuǎn)速(8 606 r/min),壓縮機低壓缸入口壓力和出口溫度分別為1.60 MPa和81.80 ℃,高壓缸出口壓力和出口溫度分別為4.00 MPa和57.20 ℃,汽輪機和壓縮機的振動值、軸位移均在正常指標(biāo)范圍內(nèi)。22:00,合成氣壓縮機轉(zhuǎn)速保持在8 604 r/min,低壓缸入口壓力和出口溫度分別為1.70 MPa和81.00 ℃,高壓缸出口壓力為4.56 MPa(出口溫度因測溫點故障不顯示),汽輪機和壓縮機的振動值、軸位移均在正常指標(biāo)范圍內(nèi),合成氨催化劑床層溫度平穩(wěn)上升,根據(jù)系統(tǒng)壓力、合成氣壓縮機缸體出口溫度,現(xiàn)場又向系統(tǒng)內(nèi)補氮氣至壓力4.46 MPa,然后關(guān)閉氮氣總閥。23:00,為了降低合成塔頂?shù)诇夭睿瑢⒑铣蓺鈮嚎s機轉(zhuǎn)速適當(dāng)提高至10 070 r/min,低壓缸入口壓力和出口溫度分別為1.77 MPa和80.06 ℃,高壓缸出口壓力為4.64 MPa。24:00,合成氣壓縮機轉(zhuǎn)速為8 064 r/min,低壓缸入口壓力和出口溫度分別為1.84 MPa和79.20 ℃(趨于下降),高壓缸出口壓力為4.75 MPa,合成氣壓縮機運行穩(wěn)定,開工加熱器點2盞長明燈大火運行穩(wěn)定,合成氨催化劑床層溫度平穩(wěn)上升。第1次合成氣壓縮機在氮氣介質(zhì)下的運行參數(shù)如表2所示。

表2 第1次合成氣壓縮機在氮氣介質(zhì)下的運行參數(shù)

時間轉(zhuǎn)速/(r·min-1)低壓缸高壓缸入口壓力/MPa出口溫度/℃出口壓力/MPa出口溫度/℃19:2610001.0627.581.2325.7020:3070002.1066.664.1045.4221:0086061.6081.804.0057.2022:0086041.7081.004.5623:00100701.7780.064.6424:0080641.8479.204.75

5月8日00:30,液氮洗工段將新鮮氣送至氨合成系統(tǒng),控制室打開新鮮氣放空閥進行氣體置換。01:30,合成氨催化劑床層一層入口溫度升至308 ℃,熱點溫度達到320 ℃,底點溫度為203 ℃,此時現(xiàn)場取樣手動分析新鮮氣成分合格,打開合成氣壓縮機新鮮氣入口旁路閥,向合成氣壓縮機系統(tǒng)內(nèi)均壓??刂剖疫m當(dāng)開啟合成塔主線閥(0.3%閥位)和塔后放空閥(5.0%閥位)以置換系統(tǒng)內(nèi)過多的氮氣,并保持系統(tǒng)壓力穩(wěn)定。當(dāng)系統(tǒng)有新鮮氣進入合成塔后,合成氨催化劑立即有氨合成反應(yīng)發(fā)生,床層溫度明顯上升,根據(jù)合成氨催化劑床層溫度開始逐漸投用兩級氨冷器。02:00,合成氣壓縮機低壓缸入口壓力與外界新鮮氣壓力基本持平,控制室打開新鮮氣入口大閥將新鮮氣并入系統(tǒng),此時合成氨催化劑層反應(yīng)明顯,溫度上升較快,根據(jù)操作規(guī)程,在保證合成氨催化劑床層入口溫度不下降的前提下,逐漸開大合成塔主閥、提高合成氣壓縮機轉(zhuǎn)速、提高壓力、調(diào)節(jié)新鮮氣精配氮氣閥控制氫氮比,進行穩(wěn)步升溫。03:20,合成氨催化劑床層入口溫度>360 ℃,熱點溫度在450 ℃以上,退出開工加熱器。03:30,合成塔主閥全部打開,升溫結(jié)束,逐漸關(guān)閉新鮮氣放空閥并增大循環(huán)量,恢復(fù)正常生產(chǎn)。

由于是首次采用氮氣循環(huán)升溫且時間掌控得較晚,用氮氣升溫是從5月7日20:30至5月8日01:30,氮氣升溫時間為5 h,合成氣壓縮機開機時間2 h;至03:30新鮮氣并氣后真正產(chǎn)出氨,共用時7 h。所以,本次采用氮氣提前進行合成氨催化劑升溫節(jié)省開車時間為7 h。

5.2 第2次實施過程

2016年6月17日,再次對氨合成催化劑采用氮氣提前升溫。12:00,合成氣壓縮機開始啟動,在轉(zhuǎn)速約1 000 r/min下暖機,暖機期間系統(tǒng)補氮氣至壓力3.6 MPa,廢熱鍋爐導(dǎo)入2.5 MPa蒸汽煮鍋,控制室打通系統(tǒng)流程,現(xiàn)場啟動開工加熱器并點2盞長明燈小火待用,打開開工加熱器出口閥。12:40,合成氣壓縮機過臨界轉(zhuǎn)速期間,開合成氣壓縮機循環(huán)段入口旁路閥向合成氣壓縮機內(nèi)均壓,當(dāng)合成氣壓縮機出口壓力與氨合成系統(tǒng)壓力持平后,全開HV- 71003,打開循環(huán)段出口旁路閥,建立最小循環(huán)氣量。13:00,現(xiàn)場點1盞開工加熱器長明燈大火,打開開工加熱器入口閥開始升溫。13:10,開工加熱器出口氣體溫度高于合成氨催化劑床層入口溫度時,再點第2盞開工加熱器長明燈大火,打開HV- 71004,建立氣體全部循環(huán),并根據(jù)系統(tǒng)壓力補氮氣至4.3 MPa,控制開工加熱器入口氣體流量為16 800 m3/h(標(biāo)態(tài)),逐漸進行升溫。后發(fā)現(xiàn)補入氮氣壓力偏高,合成氣壓縮機低壓缸出口溫度偏高(85.5 ℃),采取塔后放空使系統(tǒng)壓力下降至4.0 MPa。第2次合成氣壓縮機在氮氣介質(zhì)下的運行參數(shù)如表3所示。

在本次氮氣升溫過程中,由于氣化爐出現(xiàn)故障,投料產(chǎn)氣延時,給予的升溫時間充足,所以適當(dāng)控制稍低的升溫速率,將合成氣壓縮機循環(huán)段防喘振閥調(diào)節(jié)至60%閥位控制合成氨催化劑床層頂?shù)诇夭?50 ℃。到18日07:00系統(tǒng)并氣前,合成氨催化劑床層入口溫度升至360 ℃并保持穩(wěn)定,催化劑床層一層熱點溫度在352 ℃,底點溫度在326 ℃。07:24,系統(tǒng)并氣。07:45,退出開工加熱器,升溫結(jié)束。08:30,系統(tǒng)產(chǎn)氨量達到25 t/h以上。升溫全過程非常穩(wěn)定,升溫結(jié)束以后,系統(tǒng)并入新鮮氣到液氨產(chǎn)量達到25 t/h以上僅耗時1.06 h,滿足了控制方案的要求。

表3 第2次合成氣壓縮機在氮氣介質(zhì)下的運行參數(shù)

時間轉(zhuǎn)速/(r·min-1)低壓缸高壓缸入口壓力/MPa出口溫度/℃出口壓力/MPa出口溫度/℃12:0010691.1634.81.2332.113:0031191.1240.71.9136.615:0086041.7385.04.5561.417:0086541.5786.24.1561.822:0086531.5584.34.1160.801:0086581.6281.44.0960.304:0086531.6480.64.0560.107:0086231.6777.84.0358.3

由表2和表3可看出,在氮氣介質(zhì)工況下,離心式壓縮機嚴(yán)格按照預(yù)先設(shè)定的壓力運行,其各項指標(biāo)是穩(wěn)定、安全的,完全能夠滿足氮氣循環(huán)升溫的要求。

6 效益分析

采用氮氣提前10~12 h進行氨合成催化劑升溫,很快就能達到產(chǎn)氨溫度條件,與前工序?qū)崿F(xiàn)最短時間銜接,快速恢復(fù)生產(chǎn),避免了有效氣體的長時間排放損失。若按提前10 h產(chǎn)出液氨、液氨產(chǎn)量25 t/h、噸液氨價格1 350元進行計算,可獲利約34萬元。因此,與采用工藝氣開車升溫的方法相比,采用氮氣提前進行氨合成催化劑升溫可節(jié)約費用30萬元以上,經(jīng)濟效益非常可觀。

7 結(jié)語

實際運行結(jié)果表明,采用氮氣提前進行氨合成催化劑升溫開車的方法切實可行。如果氨合成催化劑是從常溫開始升溫,在空分系統(tǒng)有高壓氮氣可供使用時就可做好合成氣壓縮機開車準(zhǔn)備,在氣化爐投料期間就可采用氮氣進行氨合成催化劑升溫,可提前10~12 h把氨合成催化劑溫度升至350~400 ℃,待新鮮氣并入系統(tǒng)后,在2 h內(nèi)就可產(chǎn)出液氨產(chǎn)品,不僅大大縮短了生產(chǎn)系統(tǒng)開車時間,而且降低了開車過程的消耗。

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