鄧守平(深圳市藍(lán)寶實(shí)業(yè)有限公司,廣東 深圳 518104)
淺析合成氨技術(shù)改造中的問題及對策
鄧守平(深圳市藍(lán)寶實(shí)業(yè)有限公司,廣東 深圳 518104)
節(jié)能降耗是一種現(xiàn)實(shí)需求也是一種發(fā)展趨勢,合成氨作為工業(yè)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)節(jié)能降耗義不容辭。本文就凈化系統(tǒng)改造以及填平補(bǔ)齊對合成氨進(jìn)行節(jié)能技術(shù)改造,針對技術(shù)改造后存在的加壓變換管、換熱器的泄漏,變脫塔阻力大,脫碳富液泵帶氣,脫水裝置效率低,氣閥積塵,煤氣爐負(fù)荷不足等問題進(jìn)行了分析并提出了相應(yīng)的解決對策。
合成氨;技術(shù)改造;問題及對策
隨著社會發(fā)展進(jìn)程的推進(jìn),人們對于可持續(xù)發(fā)展的認(rèn)知逐漸加深,對能源的合理利用,降低能源消耗、提升能源利用率逐漸提上了生產(chǎn)、生活各個領(lǐng)域的日程[1,2]。合成氨是各個工業(yè)領(lǐng)域的基礎(chǔ)支柱型行業(yè),對其進(jìn)行節(jié)能降耗可以為工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域的節(jié)能降耗打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),因此對其進(jìn)行節(jié)能降耗也迫在眉睫[3,4]。
本文針對合成氨工業(yè)中能源消耗較大的問題,從氨合成的技術(shù)出發(fā),對凈化系統(tǒng)改造以及填平補(bǔ)齊兩個方面的技術(shù)改造進(jìn)行闡述,并就技術(shù)改造中存在的問題進(jìn)行分析,并提出相應(yīng)的對策,希望能通過合理的技術(shù)改造在改善能源消耗的同時提升行業(yè)整體的經(jīng)濟(jì)效益,保持社會可持續(xù)發(fā)展。
1.1 凈化系統(tǒng)改造
對合成氨凈化系統(tǒng)采用加壓變換、變換氣脫硫、NHD脫碳,對全系統(tǒng)進(jìn)行DCS控制,改造后操作簡便,生產(chǎn)穩(wěn)定。
加壓變換通過飽和的熱水來回收中壓蒸汽,通過間接傳熱方法可以減少外部蒸汽的需求;對于輸送低于露點(diǎn)溫度氣體的管道,采用不銹鋼有效的阻止設(shè)備腐蝕;此外通過添加調(diào)節(jié)副線來增加裝置的操作彈性。
變換氣脫硫通過采用濕法和干法串聯(lián)的形式可以使氣體中的硫含量下降至ppm級,既避免了溶劑的污染,也可以延長催化劑的壽命,減少對設(shè)備的損傷。
NHD脫碳主要通過NHD貧液進(jìn)行脫碳,具備凈化度高、操作簡單、不腐蝕設(shè)備等優(yōu)勢,脫碳后的富液則通過閃蒸的方式進(jìn)行純化,減少溶劑損傷。
1.2 填平補(bǔ)齊
填平補(bǔ)齊主要通過在現(xiàn)有的場地上增設(shè)3臺煤氣爐,同時配備3臺螺桿冰機(jī),增設(shè)系統(tǒng)開停機(jī)方便、生產(chǎn)穩(wěn)定。
2.1 加壓變換管道的泄漏
加壓變換系統(tǒng)中由于溫度相對較高且使用溫差較大,在使用過程中進(jìn)口管的主管、出口管到換熱器之間的管路均屬于薄弱點(diǎn),在使用過程中易于發(fā)生腐蝕而出現(xiàn)泄漏。對于進(jìn)口管主管泄漏的問題,可以使用Cr-Ni-Ti類管材,此外也可以將副線接入主管的內(nèi)部;對于出口管到換熱器之間的管路,需要合理的設(shè)計(jì)支撐彈簧以及彎頭補(bǔ)償,在接口處增加合適的大法蘭進(jìn)行加固。
2.2 換熱器的泄漏
換熱器在使用過程中其下節(jié)列管易于發(fā)生泄漏,累積的泄漏量約為總量的十分之一,究其原因主要是露點(diǎn)腐蝕。針對這一問題,可以在列管中內(nèi)襯管子并進(jìn)行密封焊接,此外采用過熱蒸汽代替原來采用的飽和蒸汽,避免露點(diǎn)腐蝕,改進(jìn)后泄漏量降低約百分之二,效果明顯。
2.3 變脫塔的阻力大
技術(shù)改造后變脫塔的阻力急劇增大,嚴(yán)重影響溶液的循環(huán)導(dǎo)致生產(chǎn)存在問題,究其原因主要是因?yàn)槿芤褐袘腋×蛟黾恿俗枇?,放填料的格柵選用不合適導(dǎo)致填料強(qiáng)度不高而發(fā)生塌陷,降低了氣體流通的面積從而增加了阻力,此外選用的分布器內(nèi)徑過小,雜質(zhì)造成了堵塞。根據(jù)上述分析,可以去掉填料底層的網(wǎng),將填料材質(zhì)由PVC變換為PP,選用孔徑為25的分布器,經(jīng)過處理后變脫塔的阻力可以恢復(fù)正常。
2.4 脫碳的富液泵中帶氣
技術(shù)改造后NHD脫碳時富液泵攜帶氣體比較嚴(yán)重,導(dǎo)致溶劑溢出,對于這個問題可以從如下幾個方面進(jìn)行解決:首先優(yōu)化氣液比使得塔槽的液位趨于穩(wěn)定,確保分離效果;其次采用二氧化碳?xì)夤?,穩(wěn)定槽內(nèi)壓力,減小其波動;最后在管道上增加一組液封管避免NHD的溢出。
2.5 脫水裝置的效率低下
NHD脫水裝置在使用時易于形成液泛從而使得效率較低,這主要可以通過對板式換熱器進(jìn)行改造,例如增加換熱器的換熱面積,改變介質(zhì)的流向等措施進(jìn)行改進(jìn),此外對脫水塔里面的換熱器的效率進(jìn)行增加。
2.6 壓縮機(jī)的氣閥易于積塵
在技術(shù)改造后雖然在裝置中增加了除塵器,但是壓縮機(jī)的氣閥積塵較為嚴(yán)重,通常每兩次就需要進(jìn)行全部停機(jī)后將其拆開進(jìn)行清理,嚴(yán)重影響了生產(chǎn)效率,針對這一問題,可以在電除塵器前面以及后面增加一個水洗塔,經(jīng)過技術(shù)改造后基本上每個月只需要進(jìn)行一次小的修改。
2.7 3600煤氣爐的負(fù)荷不足且返焦較高
在原有場地增加煤氣爐后,由于爐子的直徑較大,爐子的留碳較為嚴(yán)重,使得下錐體中的焊縫易于燒裂,針對這一問題,可以用均布爐箅替換前期的扇形爐箅,同時對風(fēng)管進(jìn)行一次改造,合理的進(jìn)行吹風(fēng)排氣同時穩(wěn)定風(fēng)壓。
通過對合成氨進(jìn)行凈化系統(tǒng)改造以及填平補(bǔ)齊兩個方面的節(jié)能技術(shù)改造,有效的降低系統(tǒng)的能源消耗,針對技術(shù)改造后存在的加壓變換管、換熱器的泄漏,變脫塔阻力大,脫碳富液泵帶氣,脫水裝置效率低,氣閥積塵,煤氣爐負(fù)荷不足等問題進(jìn)行了分析并提出了相應(yīng)的解決對策。
[1]周勇進(jìn),蔣濤.河北某合成氨廠造氣鼓風(fēng)機(jī)節(jié)能技改方案設(shè)計(jì)[J].變頻器世界,2017,2:55-56.
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鄧守平(1968-),男,漢族,湖北省宜昌市人,深圳市藍(lán)寶實(shí)業(yè)有限公司,化學(xué)工程師,主要從事研究方向:化學(xué)工程