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M701F機組DIASYS控制系統(tǒng)問題分析

2017-03-03 03:08:37范新宇
電氣技術(shù) 2017年2期
關(guān)鍵詞:變送器燃?xì)廨啓C電能表

李 東 范新宇

(深圳能源集團股份有限公司東部電廠,廣東 深圳 518120)

M701F機組DIASYS控制系統(tǒng)問題分析

李 東 范新宇

(深圳能源集團股份有限公司東部電廠,廣東 深圳 518120)

本文介紹了M701F燃?xì)廨啓C控制系統(tǒng)投產(chǎn)以來所存在一些主要問題,并進(jìn)行分析和探討,提出一些相關(guān)的改進(jìn)建議和措施,提高了控制保護系統(tǒng)的安全性。

燃?xì)廨啓C;問題分析;改進(jìn)對策

某電廠建有三臺三菱公司 M701F燃?xì)廨啓C聯(lián)合循環(huán)發(fā)組,該燃?xì)廨啓C控制系統(tǒng)為三菱公司成套的DIASYS分散控制系統(tǒng),機組控制系統(tǒng)從投產(chǎn)以來運行基本穩(wěn)定可靠,但在硬件和軟件等方面也發(fā)生了一些問題,甚至造成機組誤動跳閘的事故,給機組安全穩(wěn)定運行帶來了威脅,為此對這些問題進(jìn)行了分析和研究,并提出相應(yīng)的技術(shù)改進(jìn)建議和措施。其中有些已經(jīng)實施并取得較好效果,有些還需進(jìn)一步探討和解決。

1 控制系統(tǒng)簡介

1.1 控制系統(tǒng)構(gòu)成

上層部分:包括工程師站、操作員站、數(shù)據(jù)站服務(wù)器、打印機、CPFM(combustor pressure fluctuation monitor)系統(tǒng)等設(shè)備。

通信接口部分:包括機島控制系統(tǒng)與DCS系統(tǒng)的接口通信等設(shè)備。

下層部分:包括TCS(turbine control system)系統(tǒng)、PCS(process control system)系統(tǒng)、TPS(turbine protection system)系統(tǒng)、MPS站(multiple process station)等設(shè)備。

機島控制系統(tǒng)內(nèi)部的所有系統(tǒng)、設(shè)備之間通過高速工業(yè)以太網(wǎng)組成了獨立的計算機網(wǎng)絡(luò),與外部的DCS系統(tǒng)的通信接口則采用了MODBUS通信協(xié)議的RS 485串口通信。

1.2 控制系統(tǒng)功能

燃?xì)廨啓C控制系統(tǒng)按照其功能主要包括以下系統(tǒng):

1)透平控制系統(tǒng)TCS(turbine control system):主要完成對燃?xì)廨啓C-汽輪機-發(fā)的起、停以及帶負(fù)荷正常運行的監(jiān)控。

2)過程控制系統(tǒng)PCS(process control system):主要完成對汽輪機旁路、汽輪機軸封、凝汽器真空系統(tǒng)的監(jiān)控。

3)燃?xì)廨啓C(汽輪機)保護系統(tǒng)TPS(turbine protection system):主要完成燃?xì)廨啓C-汽輪機-發(fā)的跳閘連鎖保護控制。

4)透平軸系振動監(jiān)測保護系統(tǒng) TSI(turbine supervisory instrument):主要完成對燃?xì)廨啓C-汽輪機-發(fā)軸系的振動、軸向位移、脹差、軸撓度、缸體膨脹、零轉(zhuǎn)速、鍵相等參數(shù)的監(jiān)視、報警和保護。

5)燃燒自動調(diào)整監(jiān)控保護系統(tǒng) ACPFM(advanced combustor pressure fluctuation monitor):主要完成燃?xì)廨啓C燃燒系統(tǒng)的自動燃燒調(diào)節(jié)、監(jiān)視和保護功能。

6)其他系統(tǒng):機組還配置了 GPS系統(tǒng)(用于時鐘的衛(wèi)星同步)、大氣檢測站(用于對廠區(qū)的大氣情況進(jìn)行監(jiān)測)。

2 控制系統(tǒng)運行情況及存在問題

燃?xì)廨啓C控制系統(tǒng)從投運以來基本穩(wěn)定,硬件比較可靠,模件損壞率相對較低,系統(tǒng)軟件、控制邏輯運行也基本穩(wěn)定。但在運行中也陸續(xù)發(fā)生了一些故障和問題,下面是發(fā)生的主要問題以及針對這些問題的分析和處理。

2.1 燃?xì)廨啓C葉片通道溫度(BPT)偏差大保護誤動問題

2008年3月1號、3號機組先后發(fā)生燃?xì)廨啓C葉片通道溫度(blade path temperature,BPT)偏差大跳閘,事后經(jīng)過檢查分析確認(rèn)兩次跳閘均為保護誤動跳閘,對兩次事故情況分析如下。

2008年3月8日1號機組在360 MW負(fù)荷運行時突然發(fā)生跳閘故障,報警顯示為:“11號燃?xì)廨啓C葉片通道溫度(BPT)偏差大跳閘”,事后對歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析。跳閘前,燃?xì)廨啓C控制系統(tǒng)(TCS系統(tǒng))的11號BPT溫度顯示一直正常,沒有跳變和波動,其他相關(guān)運行參數(shù)也未見異常。由于此前燃?xì)廨啓C保護系統(tǒng)(TPS系統(tǒng))的BPT測量數(shù)據(jù)未設(shè)計進(jìn)入到歷史站ACS(Accessory Station)系統(tǒng)的歷史數(shù)據(jù)庫中,所以對TPS系統(tǒng)的采集數(shù)據(jù)無法進(jìn)行檢查和分析。根據(jù)圖 1的 BPT測量原理和 TCS系統(tǒng)歷史數(shù)據(jù)的綜合分析,認(rèn)為此次跳閘時刻機組運行參數(shù)是正常的,屬于保護系統(tǒng)誤動作跳閘。

圖1 BPT測量回路原理接線圖

2008年3月12日3號機組在67MW負(fù)荷時發(fā)生跳閘。報警事件記錄顯示:“20號BPT偏差大跳閘”。檢查了TCS系統(tǒng)20號BPT的歷史數(shù)據(jù),顯示溫度偏差并沒有高于跳閘定值,同時溫度測點信號也沒有跳變和波動,其他相關(guān)運行參數(shù)也未見異常。在隨后檢查 TPS系統(tǒng)保護邏輯中發(fā)現(xiàn),TPS1系統(tǒng)和TPS2系統(tǒng)輸出為“1”,而TPS3通道輸出為“0”,即此次保護只有2個通道動作,經(jīng)過3取2邏輯后動作跳閘。3號機組的BPT測量回路與1號機組完全相同,由圖2可以看出,溫度變送器為1路熱電偶輸入,2路電壓輸出,其中輸出 1并接成兩路分別輸入到 TPS1通道和 TPS2通道,輸出 2輸入到TPS3通道。而此次跳閘保護邏輯為 TPS1和TPS2動作,TPS3沒有動作,剛好是溫度變送器的輸出1回路動作,據(jù)此分析結(jié)果是,溫度變送器的輸出 1通道存在問題,從而導(dǎo)致保護誤動。

圖2 BPT溫度保護邏輯改進(jìn)原理框圖

綜合上述兩次跳閘事故分析,發(fā)現(xiàn)燃?xì)廨啓C控制保護系統(tǒng)存在著不完善之處。主要問題如下:

燃?xì)廨啓C排氣溫度、BPT溫度、潤滑油溫度等溫度類保護系統(tǒng)的輸入回路設(shè)計不合理。如圖1所示,這些保護信號均為單點信號經(jīng)過溫度變送器轉(zhuǎn)換、后再分別送入3個TPS保護系統(tǒng)。如果溫度變送器之前回路中7個環(huán)節(jié)(如圖1中所示:①熱電偶;②熱電偶元件接線端子;③中間接線端子;④補償電纜;⑤溫度變送器輸入端子;⑥溫度變送器;⑦溫度變送器輸出端子)中任一環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題,保護系統(tǒng)就會誤動跳閘。雖然在機組的BPT偏差大保護邏輯中已經(jīng)引入了相鄰測點偏差大的關(guān)聯(lián)邏輯,但檢查發(fā)現(xiàn),該邏輯基本是無效的。事后于2008年5月16日通過對1號、3號機組的控制邏輯檢查發(fā)現(xiàn):1號機組的20個相鄰BPT偏差大判斷邏輯中有18個已經(jīng)輸出為“1”,3號機組的20個相鄰BPT偏差大判斷邏輯中有 16個已經(jīng)輸出為“1”(相鄰BPT偏差的定值為+2.5℃,?4℃,)。

針對上述保護系統(tǒng)存在的隱患,提出如下改進(jìn)建議。

在TPS系統(tǒng)BPT保護邏輯中引入TCS系統(tǒng)的溫度報警信號作為跳閘邏輯的關(guān)聯(lián)信號,邏輯原理框圖如圖2所示。由于TPS系統(tǒng)BPT保護邏輯中引入測量信號與TCS系統(tǒng)的控制和溫度報警信號為同一個測量點的雙只元件,其測量數(shù)值和重要等級是完全相同的,在正常情況下,當(dāng)BPT偏差大保護動作時,TCS系統(tǒng)的BPT必定會提前發(fā)出報警信號,所以,兩個信號的關(guān)聯(lián)條件是成立的、合理的,可有效的防止因保護回路的信號測量發(fā)生問題而誤動跳閘,(如果在此前保護邏輯中設(shè)計了此關(guān)聯(lián)條件,則3號機組發(fā)生的2次跳閘事故均可完全避免)。防止保護拒動:增加的TCS系統(tǒng)的溫度報警信號關(guān)聯(lián)跳閘邏輯可設(shè)計信號點的質(zhì)量判斷,當(dāng)該信號出現(xiàn)壞質(zhì)量時,則自動解除其關(guān)聯(lián)邏輯關(guān)系,可有效的防止因信號問題出現(xiàn)保護拒動的情況。由于此改進(jìn)為控制邏輯的修改,不需對系統(tǒng)的硬件進(jìn)行改動,所以便于實施。同時對相鄰測點偏差大的關(guān)聯(lián)邏輯定值進(jìn)行優(yōu)化修改(目前相鄰BPT偏差的定值修改為+20℃,?30℃)。

將現(xiàn)有的溫度變送器由1個改為3個,將用于保護的溫度測量元件分別并接到3個單獨的溫度變送器的輸入端(選型時要考慮并接后對測量誤差的影響在可接受的容許范圍之內(nèi),也可對其誤差在邏輯中進(jìn)行修正)。圖3所示為改后的測量回路原理接線圖。這樣相對改前可以有效分散不安全因素,大大提高保護的可靠性。

圖3 溫度變送器與TPS系統(tǒng)1/2/3連接的改進(jìn)原理接線圖

為了防止溫度測量信號出現(xiàn)問題而導(dǎo)致機組誤動作跳閘,在TPS系統(tǒng)中增加設(shè)計BPT等保護信號的預(yù)報警判斷邏輯,如:將BPT溫度偏差在跳閘定值前設(shè)置一個合適的報警值(保護定值為偏差>30℃、<?60℃跳閘,預(yù)報警值則可考慮設(shè)置為>20℃和<?30℃),當(dāng)某一個溫度偏差超過預(yù)報警值時,在OPS畫面發(fā)出聲光報警,此時立即通知熱控人員對該點信號進(jìn)行檢查和確認(rèn),以及時消除誤測量的故障。

2.2 ACPFM系統(tǒng)測量回路運行不穩(wěn)定

ACPFM系統(tǒng)在燃?xì)廨啓C1號—20號燃燒室分別安裝了燃燒壓力波動測量探頭和4個燃燒加速度測量探頭,用于對燃?xì)廨啓C燃燒室進(jìn)行監(jiān)視、控制、報警和保護。測量回路由探頭、前置放大器、輸入模件組成。

優(yōu)質(zhì)服務(wù)農(nóng)民就是真金白銀。天脊集團緊跟國家“三農(nóng)”政策,以農(nóng)民“實實在在見收益”為目標(biāo),堅持服務(wù)先行、堅定服務(wù)轉(zhuǎn)型,采取專業(yè)化、精準(zhǔn)化、規(guī)范化的農(nóng)化服務(wù)體系深耕市場,積極開展客戶體驗式培訓(xùn)工程、區(qū)域農(nóng)化服務(wù)提質(zhì)工程、農(nóng)化專家團隊資源共享工程、自助平臺聚粉工程,以多渠道、立體式、全方位、交叉式為農(nóng)民零距離服務(wù),讓農(nóng)民真正感受到服務(wù)帶來收益的同時,增強對天脊化肥的信賴和認(rèn)可,充分體現(xiàn)成就感、獲得感和自豪感,無形中為天脊產(chǎn)品占領(lǐng)市場、擴大份額助力推動。

該系統(tǒng)是燃?xì)廨啓C用于進(jìn)行燃燒自動調(diào)整和監(jiān)視報警保護的重要系統(tǒng),但從運行以來卻經(jīng)常不斷的發(fā)生故障,主要表現(xiàn)在測量回路的燃燒壓力波動傳感器探頭和前置放大器環(huán)節(jié)經(jīng)常發(fā)生異常噪聲波動干擾的問題,導(dǎo)致控制系統(tǒng)經(jīng)常誤報警。同時,ACPFM 系統(tǒng)是根據(jù)這些測量回路所采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行判斷、分析后對燃?xì)廨啓C的燃燒系統(tǒng)做出自動燃燒調(diào)節(jié)控制,在出現(xiàn)非正常噪聲干擾后,ACPFM系統(tǒng)就會執(zhí)行錯誤的調(diào)節(jié),致使燃燒工作點偏離正常區(qū)域,對燃燒系統(tǒng)帶來危害,也可能會造成保護的誤動。

通過對此類問題的分析,認(rèn)為主要是由于測量回路的設(shè)備不穩(wěn)定所致。因此當(dāng)發(fā)生上述問題時,目前處理的方法只能是解除故障測量信號,或更換有問題的探頭、前置器。由于 ACPFM系統(tǒng)已經(jīng)記憶和執(zhí)行了錯誤的自動燃燒調(diào)節(jié),因此在故障處理完畢后,還需要由熱控維護工程師手工清除ACPFM系統(tǒng)有關(guān)的燃燒振動數(shù)據(jù)文件后,ACPFM系統(tǒng)自動調(diào)節(jié)功能才能完全恢復(fù)正常。

通過與同類機組發(fā)電廠的調(diào)查和了解后得知,存在此問題不是個別現(xiàn)象,而是較為普遍。為此,向三菱公司公司進(jìn)行了技術(shù)咨詢,他們也認(rèn)為可能是質(zhì)量問題,并正在研究和尋求解決辦法,但到目前為止仍未得到徹底解決。針對此類問題,提出以下解決方案:燃燒器探頭與電纜之間使用航空插頭連接,無特別固定懸空安裝于燃機缸外表面,安裝和運行條件較差,宜出現(xiàn)故障,需制作固定安裝裝置,以保證穩(wěn)定性;在 ACPFM系統(tǒng)中增加低頻波段控制邏輯,及時剔除低頻段不連續(xù)噪聲波動,不影響燃機燃燒調(diào)整。

2.3 其他問題

控制系統(tǒng)在運行中多次發(fā)生大量信號突然壞質(zhì)量的問題,經(jīng)更換新的模件和基座后此問題仍時有發(fā)生,未能徹底杜絕,給機組安全運行帶來了較大的負(fù)面影響。研究認(rèn)為主要是 I/O模件的基座存在接觸不良或者有質(zhì)量問題。

歷史數(shù)據(jù)站是將機組運行歷史數(shù)據(jù)存儲的重要設(shè)備,常用于對問題或事故分析,但燃?xì)廨啓C控制系統(tǒng)所配置的歷史數(shù)據(jù)站(ACS站)保存的數(shù)據(jù)時間比較短,特別是 1s分辨率的歷史數(shù)據(jù)只能保存24h,而對于分析問題或事故來說,1s的分辨率的歷史數(shù)據(jù)最有用的,因此,24h的保存時間太短。在工程安裝調(diào)試期間,也曾要求三菱公司公司增加數(shù)據(jù)存儲時間,但由于技術(shù)原因未能實現(xiàn),這給機組的事故分析帶來了極大的不便。三菱控制系統(tǒng)存儲時間設(shè)置不合理,可通過通信方式將控制點通信到其他控制系統(tǒng)(譬如OVATION系統(tǒng)),利用別的控制系統(tǒng)存儲廣的特性進(jìn)行故障分析。

在工程安裝和調(diào)試期間,對燃?xì)廨啓C熱電偶溫度元件進(jìn)行校驗時,曾發(fā)生大量校驗超差不合格的問題,而且,在運行期間在本廠的熱控試驗室進(jìn)行校驗時,也出現(xiàn)元件不合格的問題,在經(jīng)三菱公司公司確認(rèn)元件本身沒有問題的情況下,對這一問題進(jìn)行了研究和試驗,最后發(fā)現(xiàn)是由于燃?xì)廨啓C本體熱電偶溫度元件的內(nèi)部結(jié)構(gòu)較為特殊(與國內(nèi)使用的普通熱電偶元件結(jié)構(gòu)不同),因此,使用通常的校驗方法在普通加熱爐進(jìn)行校驗其結(jié)果就會出現(xiàn)超差不合格的情況。之后,詳細(xì)了解這種熱電偶的內(nèi)部結(jié)構(gòu),并對校驗系統(tǒng)和校驗方法進(jìn)行了改進(jìn),終于使這一難題得到解決,目前,實驗室已能對該熱電偶進(jìn)行準(zhǔn)確校驗。

3 結(jié)論

M701F燃?xì)廨啓C控制保護系統(tǒng)是由三菱公司成套配置,雖然其設(shè)計為成熟的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計,主要應(yīng)用于燃機輪機每周起停方式,但由于國內(nèi)燃?xì)廨啓C主要為每日進(jìn)行起停,且系統(tǒng)本身仍然存在著一些不完善之處,如上所述。特別是對于溫度類保護采用單測點信號判斷跳閘,ACPFM系統(tǒng)元件故障和系統(tǒng)存在不能進(jìn)行故障判斷、控制模件故障以及數(shù)據(jù)量小等問題,存在著較大的誤動風(fēng)險和控制問題。對于燃?xì)廨啓C,每誤跳一次閘除了帶來負(fù)荷的損失外,還將減少200h的等效運行小時(EOH),其損失是很大的。通過對溫度回路和邏輯改造以及對ACPFM系統(tǒng)部分改進(jìn),將提高求控制保護系統(tǒng)的可靠性。

[1]三菱重工業(yè)有限公司.三菱公司控制系統(tǒng)使用手冊[Z].2003.

一種基于藍(lán)牙通信的電能表數(shù)據(jù)智能讀寫裝置及方法

近日,國家知識產(chǎn)權(quán)局公布專利“一種基于藍(lán)牙通信的電能表數(shù)據(jù)智能讀寫裝置及方法”,申請人為惠州中城電子科技有限公司。

本發(fā)明提供一種基于藍(lán)牙通信的電能表數(shù)據(jù)智能讀寫裝置,包括藍(lán)牙透傳模塊、主控單元、外圍通信模塊,藍(lán)牙透傳模塊與智能移動終端藍(lán)牙通信連接,主控單元與藍(lán)牙透傳模塊、外圍通信模塊串口通信連接,外圍通信模塊與電能表的對應(yīng)通信模塊物理連接。

本發(fā)明還提供一種基于藍(lán)牙通信的電能表數(shù)據(jù)智能讀寫方法。本發(fā)明提供的基于藍(lán)牙通信的電能表數(shù)據(jù)智能讀寫裝置作為橋接智能移動終端和電能表的橋梁,智能電表配合低功耗藍(lán)牙透傳模塊 BLE,便捷地和智能移動設(shè)備相互通信,實現(xiàn)通過智能移動終端的應(yīng)用模塊智能化讀寫和設(shè)置電能表數(shù)據(jù),大大地節(jié)約電能表現(xiàn)場維護的成本與時間,本發(fā)明也可以進(jìn)行電能表測試,便于對電能表進(jìn)行調(diào)校。

Analysis on M701F DIASYS Control System

Li Dong Fan Xinyu
(Shenzhen Energy Group Co.,Ltd,Dongbu Power Plant,Shenzhen,Guangdong 518120)

Some proposals are made in this paper on M701F Gas Turbine DIASYS control system based on the summarization on the major problems have happened from system putting into operation.The conclusion based on these experiences may be a reference for the unit of the same type.

gas turbine control system;proposals analysis;countermeasure

李 東(1981-),男,技術(shù)工程師,工學(xué)學(xué)士,主要從事燃?xì)廨啓C發(fā)電廠檢修安全管理工作。

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