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水電廠一起事故跳閘分析

2017-03-01 05:27:17
湖南水利水電 2017年3期
關(guān)鍵詞:廠用電調(diào)速器主變

(和田烏魯瓦提水力發(fā)電廠和田市848000)

水電廠一起事故跳閘分析

汪大慶

(和田烏魯瓦提水力發(fā)電廠和田市848000)

在水電廠運(yùn)行的過程中對可靠性有著相當(dāng)高的要求,但是難免會出現(xiàn)故障,特別是在改造后的不穩(wěn)定期更是容易出現(xiàn)很多問題。文章就水電廠改造后運(yùn)行期間一起跳閘事故所暴露出的問題進(jìn)行了分析研究。

事故分析處理

某電廠建于20世紀(jì)90年代,許多設(shè)備、設(shè)施都是根據(jù)當(dāng)時(shí)的和田電網(wǎng)情況設(shè)計(jì),經(jīng)過自動化改造后,運(yùn)行管理人員可在監(jiān)控室進(jìn)行監(jiān)視及進(jìn)行少量的鍵盤和鼠標(biāo)操作,減少了工作量,甚至可實(shí)現(xiàn)無人值班。但因設(shè)備改造后還處于不穩(wěn)定期,于2011年5月21日發(fā)生一起跳閘事故后暴露出了很多問題。

1 事故前設(shè)備運(yùn)行情況

(1)設(shè)備運(yùn)行情況:1#~4#發(fā)電機(jī)組自動并網(wǎng)運(yùn)行,10kV廠區(qū)1線、10kV廠區(qū)2線分段運(yùn)行,1CB廠變、2CB廠變分段運(yùn)行,110kV1#主變、2#主變運(yùn)行,110kV烏和線1929、110kV烏拉線1918、110 kV烏兵線1925運(yùn)行,110kV分段斷路器1150在合閘位置。

(2)設(shè)備負(fù)荷情況:1#發(fā)電機(jī)組有功負(fù)荷:15600kW,無功負(fù)荷:2500kVar;2#發(fā)電機(jī)組有功負(fù)荷:15500kW,無功負(fù)荷:2500kVar;3#發(fā)電機(jī)組有功負(fù)荷:15800kW,無功負(fù)荷:3000kVar;4#發(fā)電機(jī)組有功負(fù)荷:15600kW,無功負(fù)荷:2300kVar;110kV烏和線1929有功負(fù)荷:25600kW,無功負(fù)荷:-200kVar;110kV烏拉線1918有功負(fù)荷:24000kW,無功負(fù)荷:-1100kVar;110kV烏兵線1925有功負(fù)荷:11800kW,無功負(fù)荷:5400kVar。

(3)系統(tǒng)電壓及頻率情況:10kVⅠ、Ⅱ段母線電壓為10.7kV,110kVⅠ、Ⅱ段母線電壓117kV,系統(tǒng)頻率為50.04Hz。

2 事故發(fā)生時(shí)設(shè)備情況

(1)事故跳閘發(fā)生時(shí)間:2011年5月21日17點(diǎn)54分。

(2)保護(hù)動作情況:1#~4#發(fā)電機(jī)組保護(hù)裝置復(fù)壓過流一段動作、1#~4#發(fā)電機(jī)組過速保護(hù)動作、1#~4#機(jī)組蝶閥關(guān)閉、緊急停機(jī)電磁閥及事故配壓閥動作、機(jī)組油壓裝置測控屏內(nèi)發(fā)故障信號、110kV1號主變及2號主變保護(hù)裝置發(fā)復(fù)合電壓保護(hù)動作信號、110kV烏和線1929保護(hù)裝置發(fā)縱聯(lián)保護(hù)動作(測距超出范圍)、110kV烏拉線1918接地距離一段保護(hù)出口動作(B相接地,18.67km,經(jīng)詢問調(diào)度110kV烏拉線1918--103號桿子B相絕緣子擊穿)、110kVII段母差動保護(hù)動作和復(fù)合電壓動作及交流斷線。

(3)斷路器跳閘情況:1#~4#機(jī)組出口斷路器01DL-04DL、110kV2號主變高壓側(cè)斷路器1102、110kV烏和線斷路器1929、110kV烏拉線斷路器1918、110kV分段斷路器1150跳閘,廠用電消失,樞紐區(qū)停電。

3 事故處理過程

(1)廠用電消失后,值長安排值班人員對1#~4#號機(jī)組停機(jī)加閘情況進(jìn)行監(jiān)視,值長對所有保護(hù)信號進(jìn)行查看并及時(shí)與值班廠領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了溝通。副廠長命令恢復(fù)1#機(jī)組帶廠用電,但由于風(fēng)閘未解除和事故信號未復(fù)歸而沒有執(zhí)行。

(2)由系統(tǒng)帶廠用電處理過程,110kV烏和線1929線路帶電(對側(cè)沒有跳閘),副廠長命令系統(tǒng)帶廠用電。18∶07經(jīng)調(diào)度同意合上110kV烏和線斷路器1929。18∶08安排人員檢查1#機(jī)組,并開啟1號蝶閥。18∶09上位機(jī)操作110kV烏兵線斷路器1925分閘成功。18∶10上位機(jī)操作110kV分段斷路器1150合閘兩次,均未成功。上位機(jī)操作分10kV廠區(qū)1線斷路器1011成功。

(3)1#發(fā)電機(jī)恢復(fù)廠用電處理過程。由于110kV分段斷路器1150操作合閘不成功,值長向值班領(lǐng)導(dǎo)申請恢復(fù)1#發(fā)電機(jī)帶廠用電。①值長復(fù)歸1#發(fā)電機(jī)事故信號;②18∶17上位機(jī)操作1#發(fā)電機(jī)自動開機(jī)并網(wǎng)發(fā)電操作成功,帶廠用電Ⅰ段,對1#主變充電正常。

(4)廠領(lǐng)導(dǎo)命令用3#發(fā)電機(jī)零起升壓對2#主變進(jìn)行充電。

①18∶29值長將3#、4#發(fā)電機(jī)組保護(hù)動作信號復(fù)歸后,安排人員檢查3#、4#發(fā)電機(jī)組,并開啟3、4號機(jī)蝶閥。②18∶51上位機(jī)操作3#發(fā)電機(jī)空轉(zhuǎn)操作成功。③18∶53上位機(jī)操作無壓合3#發(fā)電機(jī)組出口斷路器03DL(閘成功)。④18∶54時(shí),3#發(fā)電機(jī)零起升壓給2B主變充電操作(操作成功,2B主變升壓正常)。⑤19∶20時(shí),上位機(jī)操作3#發(fā)電機(jī)自動解列停機(jī)操作(成功)。

(5)其他處理。

22∶02~22∶19,接調(diào)度令,110kV,1918烏拉線由熱備用轉(zhuǎn)為檢修狀態(tài)操作,②22∶16應(yīng)電力公司建議退出110kV母差保護(hù),已申請調(diào)度;23∶18經(jīng)調(diào)度同意將母線保護(hù)柜內(nèi)以下保護(hù)壓板退出:①母線保護(hù)跳分?jǐn)嗦菲?150;②母線保護(hù)跳烏拉線斷路器1918;③母線保護(hù)跳烏兵線斷路器1925;④母線保護(hù)跳1號主變高壓側(cè)斷路器1101;⑤母線保護(hù)跳烏和線斷路器1929;⑥母線保護(hù)跳2號主變高壓側(cè)斷路器1102。

4 事故跳閘原因分析

(1)直接原因:1918線路18.67km處發(fā)生B相接地使接地距離一段保護(hù)、零序一段保護(hù)、縱聯(lián)距離、縱聯(lián)零序出口,1918斷路器跳閘,引起線路甩負(fù)荷3萬kW。

(2)主要原因:開關(guān)樓2號主變高壓側(cè)電流互感器端子箱內(nèi),到110kVII段母差保護(hù)屏的端子N相(BP-1D:57)松動。

(3)II段母差保護(hù)動作分析:1918線路發(fā)生B相接地故障時(shí),B相電流增大,A、C兩相電流增大,故障點(diǎn)離電廠只有18.67km,故障電流非常大,該廠110kV母線也受到?jīng)_擊,正常情況下差動保護(hù)在外部短路時(shí),能夠克服不平衡電流,差流處于正常值,但由于2#主變高壓側(cè)電流互感器端子箱內(nèi)N相(BP-1D:57)松動,B相所產(chǎn)生的大電流不能經(jīng)N相流回,而通過A、C相流回,因而引起A、C相電流參量發(fā)生變化,而此時(shí)其他支路中A、C相電流并未發(fā)生異常,這樣流經(jīng)差動保護(hù)的AC相電流就會增大,查保護(hù)動作時(shí)差流A相為2A以上、C相為4A以上,大于實(shí)際整定值2A,因電流異常僅為II段,從而引起110kV2段母差保護(hù)范圍內(nèi)動作,1150、1929、1102斷路器跳閘。

(4)1#~4#機(jī)組復(fù)合電壓過流一段保護(hù)動作分析:從動作數(shù)據(jù)分析可以看出4臺機(jī)組均為A相電流超過整定值,Uab電壓降到80V左右;該廠復(fù)合電壓過流保護(hù)均為帶記憶電流功能,當(dāng)線路發(fā)生故障時(shí),電流保護(hù)元件啟動、同時(shí)故障電流的強(qiáng)大沖擊使機(jī)端電壓下降,電流元件記憶自鎖,啟動計(jì)時(shí)器,本應(yīng)在故障消失后恢復(fù),但在計(jì)時(shí)后的3.1s內(nèi),機(jī)組又發(fā)生過速停機(jī)跳滅磁開關(guān)機(jī)端電壓消失,因而復(fù)壓閉鎖過電流保護(hù)滿足動作條件而動作。

5 暴露的問題

5.1 設(shè)備方面

①上位機(jī)合1101、1102斷路器由于需要判別低壓側(cè)斷路器,合閘不方便。②110kV母線PT并列裝置在分段斷路器拉開后無法退出PT并列。③全廠失電、水機(jī)層事故照明不足。④調(diào)速器無法在線路和主變高壓側(cè)跳閘時(shí)控制機(jī)組頻率,導(dǎo)致過速。⑤調(diào)速器失靈+ 115%過速保護(hù)、不能真實(shí)反映調(diào)速器失靈,容易誤動。⑥故障錄波裝置部分?jǐn)嗦菲魑恢眯排c實(shí)際相反,如斷開位置接合閘位置,且故障錄波裝置無GPS對時(shí),時(shí)間無法與保護(hù)設(shè)備對應(yīng),給分析帶來較大困難,故障錄波裝置機(jī)組頻率錄波異常,故障時(shí)為50.03Hz。⑦載波機(jī)采用交流市電供電,可靠性不高。⑧主變高壓側(cè)CT回路保護(hù)級線圈和計(jì)量級接反,存在安全隱患。

5.2 人員方面

(1)運(yùn)行人員對自動化改造的設(shè)備系統(tǒng)不熟,對設(shè)備操作和微機(jī)并網(wǎng)流程不熟悉,導(dǎo)致處理事故反應(yīng)比較慢。

(2)運(yùn)行人員對110kV斷路器現(xiàn)地手動合閘條件和合閘方法掌握的不夠。

(3)當(dāng)調(diào)度通訊中斷時(shí),運(yùn)行人員沒有掌握如何恢復(fù)與調(diào)度通訊的相關(guān)知識。

(4)事故處理中,運(yùn)行人員存在嚴(yán)重違反調(diào)度規(guī)程,不經(jīng)過調(diào)度,擅自操作。

(5)在處理問題時(shí),凸顯出在雙休日進(jìn)行事故處理時(shí)人員不足。且人員的心理素質(zhì)差,存在嚴(yán)重的忙、亂、慌等問題。

(6)運(yùn)行人員在發(fā)生事故后,調(diào)度人員要求提供數(shù)據(jù)和參數(shù)時(shí),打印機(jī)不能正常工作。

5.3 管理方面

(1)設(shè)備管理工作不足,設(shè)備在運(yùn)行中端子松動,但在日常的檢查中卻沒有發(fā)現(xiàn)。

(2)事故應(yīng)急管理薄弱。運(yùn)行人員缺乏必要的有針對性的事故預(yù)想和事故演練,導(dǎo)致自動化改造完成后,發(fā)生全廠停電事故時(shí),運(yùn)行人員在面對問題時(shí)顯得無所適從,只有等候領(lǐng)導(dǎo)的命令,值長在處理問題時(shí)缺乏主見。

(3)新設(shè)備的技術(shù)培訓(xùn)工作不足。對于一些新設(shè)備的相關(guān)技術(shù),掌握的人比較少,因此發(fā)生事故時(shí),當(dāng)參加過培訓(xùn)的技術(shù)人員不在現(xiàn)場,事故處理工作相當(dāng)被動。

(4)信息溝通不暢,缺乏全廠性的事故信息和事故處理能力共享,經(jīng)過多次事件表明,在運(yùn)行中即使多次發(fā)生同類型的問題,僅僅只有當(dāng)事人員能夠了解情況,而沒有參與的人員則無法從前次的事件處理中學(xué)習(xí)到相關(guān)的處理問題知識和技能。

(5)事故應(yīng)急處理程序不清,指揮混亂。設(shè)備改造后,原有全廠黑啟動預(yù)案存在與現(xiàn)有的設(shè)備運(yùn)行方式不同之處,沒有及時(shí)進(jìn)行整改,同時(shí)在本次事件及前幾次事件中,在處理事故時(shí)都或多或少存在缺乏統(tǒng)一的協(xié)調(diào)指揮,處理問題時(shí)思路不明、程序不清。

6 防范及整改

(1)加強(qiáng)現(xiàn)地手動操作的培訓(xùn)力度,并進(jìn)行模擬演練,提高突發(fā)事件處理能力。

(2)設(shè)備整改:

①退出110kVPT并列裝置,分段斷路器斷開后不能退出PT并列裝置的原因查找。②應(yīng)對本次事故1150分段、1號主變高壓側(cè)1101斷路器上位機(jī)合閘判斷條件由原來4臺斷路器,改為判別發(fā)電機(jī)組斷路器,并要求以后若對主變充電應(yīng)在保護(hù)屏上操作,通過電腦鑰匙輸入程序后,進(jìn)行操作。③水機(jī)層事故照明存在接地現(xiàn)象,應(yīng)進(jìn)行檢查,并恢復(fù)水機(jī)層事故照明電源。④接入調(diào)速器的斷路器接點(diǎn)目前已經(jīng)由原單一的發(fā)電機(jī)斷路器接點(diǎn),改為串入主變高壓側(cè)斷路器接點(diǎn),以提高調(diào)速器在主變高壓側(cè)斷路器跳閘時(shí)的接負(fù)荷能力,即便如此,還需要進(jìn)一步聯(lián)系調(diào)速器廠家,對線路側(cè)發(fā)生跳閘情況下的調(diào)速器調(diào)節(jié)規(guī)律參數(shù)進(jìn)行調(diào)整,提高跳閘調(diào)速器處理甩負(fù)荷的能力。⑤載波機(jī)采用交直流供電。⑥故障錄波裝置需聯(lián)系廠家進(jìn)行處理,外部斷路器接點(diǎn)不對應(yīng)問題應(yīng)進(jìn)行處理。⑦2號主變高壓側(cè)CT回路保護(hù)級線圈和計(jì)量線圈已經(jīng)進(jìn)行糾正,還需對1#主變高壓側(cè)CT進(jìn)行整改。⑧退出調(diào)速器失靈+115%過速保護(hù)。

(3)本次全廠停電后,發(fā)現(xiàn)水機(jī)層沒有事故照明,另外,運(yùn)行人員使用的手電筒也多數(shù)充不上電或已塤壞,給運(yùn)行人員的操作帶來很大的不便。需更換運(yùn)行人員的手電筒,保證事故處理中有充足的照明。

(4)對于自動化流程在事故操作時(shí)不能順利執(zhí)行,需要查明原因,針對性解決。

(5)加強(qiáng)事故應(yīng)急處理程序的學(xué)習(xí)教育。通過學(xué)習(xí)教育,使每一個人員能夠明確事故處理的原則、程序、方法,例如在發(fā)生全廠設(shè)備停電時(shí),到底是該先處理問題還是先匯報(bào)?要匯報(bào)又應(yīng)該如何匯報(bào)?什么樣的事故應(yīng)該匯報(bào)到哪一級?等等諸如此類的問題都要通過對事故應(yīng)急處理程序的學(xué)習(xí)教育才能得以解決。

(6)中控室考慮裝設(shè)1臺傳真機(jī),確保在周末當(dāng)發(fā)生類似問題時(shí)可以與調(diào)度傳送相關(guān)文件。

[1]姜樹德.“故障導(dǎo)向安全”設(shè)計(jì)原則及其在水電廠的應(yīng)用[J].水電與抽水蓄能,2016,(01):9-12.

[2]豐強(qiáng),豐芳,余群,李忠.水電廠變壓器發(fā)生故障的原因及解決措施[J].中國高新技術(shù)企業(yè),2016,(28):115-116.

[3]邱繼忠,孟繼盛.水電廠繼電保護(hù)隱藏故障診斷方法研究[J].中國新技術(shù)新產(chǎn)品,2013,(01):135.

[4]李易.水電廠繼電保護(hù)的故障診斷研究[J].科技與創(chuàng)新, 2015,(05):85,88.

2017-03-10)

汪大慶(1975-),男,甘肅武威人,大學(xué)本科,工程師,研究方向:水利發(fā)電。

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