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地下式水電站排水系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及技術(shù)改進(jìn)

2017-02-21 11:01:20丁文婷
水電站機(jī)電技術(shù) 2017年1期
關(guān)鍵詞:水錘廠房水電站

張 濤,丁文婷

(1.中國長(zhǎng)江電力股份有限公司三峽水力發(fā)電廠,湖北 宜昌 443133;2.國家電網(wǎng)湖北省電力公司特高壓直流運(yùn)檢中心,湖北 宜昌 443000)

地下式水電站排水系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及技術(shù)改進(jìn)

張 濤1,丁文婷2

(1.中國長(zhǎng)江電力股份有限公司三峽水力發(fā)電廠,湖北 宜昌 443133;2.國家電網(wǎng)湖北省電力公司特高壓直流運(yùn)檢中心,湖北 宜昌 443000)

地下式水電站發(fā)電廠房布置于地下洞室內(nèi),由于地質(zhì)結(jié)構(gòu)及相關(guān)技術(shù)要求,廠房深埋地下幾十至數(shù)百米不等,這使得地下式廠房排水系統(tǒng)管線布置受洞室結(jié)構(gòu)限制較一般水電站排水系統(tǒng)復(fù)雜。針對(duì)地下式水電站排水系統(tǒng)具體情況,本文進(jìn)行了排水系統(tǒng)水錘發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)分析,并介紹了相關(guān)的技術(shù)改進(jìn)措施。

地下電站;排水系統(tǒng);水錘;改造

1 引言

水電廠排水系統(tǒng)是比較容易發(fā)生故障的部位,若排水系統(tǒng)不可靠,就會(huì)引起水淹廠房的重大事故,嚴(yán)重威脅水電廠的安全和運(yùn)行。地下式電站排水系統(tǒng)的安全運(yùn)行更顯得尤為重要。廠房采用地下式布置,廠房滲漏水源主要是地下水、引水隧洞內(nèi)外滲水,漏水量較大;同時(shí)還包括檢修排水、廠區(qū)生產(chǎn)生活排水。其中檢修排水的排水量大、位置較低,只能采用水泵排水,必須安全可靠,以防止因排水系統(tǒng)的故障引起尾水倒灌,造成水淹廠房的事故。

地下式水電站發(fā)電廠房布置于地下洞室內(nèi),由于地質(zhì)結(jié)構(gòu)及相關(guān)技術(shù)要求,廠房深埋地下幾十至數(shù)百米不等,這使得地下式廠房排水系統(tǒng)管線布置受洞室結(jié)構(gòu)限制,較一般水電站排水系統(tǒng)復(fù)雜。

2 某地下電站排水系統(tǒng)水錘概況

某地下電站廠內(nèi)排水系統(tǒng)深井泵包括機(jī)組檢修△排水深井泵8臺(tái),廠房滲漏排水深井泵4臺(tái),布置在67.0 m高程的水泵房?jī)?nèi)。兩個(gè)排水系統(tǒng)均采用兩臺(tái)泵合并為一個(gè)出水管路,共用一個(gè)出水口的方式。而出水管路設(shè)計(jì)為從67 m高程豎直升至75.3 m高程后沿進(jìn)程交通洞左側(cè)預(yù)埋,至82 m高程尾水平臺(tái)之后再降至67 m出水口的布置形式。出水管從閘閥之后大約長(zhǎng)340 m并且有15 m高度差。地下電站廠內(nèi)排水系統(tǒng)進(jìn)行帶負(fù)荷試驗(yàn),水泵停機(jī)時(shí)發(fā)生水錘問題,并出現(xiàn)出水口伸縮節(jié)被水錘沖擊破壞導(dǎo)致扭曲變形的現(xiàn)象。地下電站廠房排水系統(tǒng)投入運(yùn)行調(diào)試過程中,發(fā)生了6次共計(jì)8臺(tái)次的深井泵電機(jī)燒毀事故。燒毀電機(jī)全部為機(jī)組檢修排水系統(tǒng)深井泵電機(jī),1號(hào)~8號(hào)檢修排水深井泵電機(jī)在運(yùn)行過程中均被燒毀。

3 排水系統(tǒng)水錘壓力波動(dòng)計(jì)算

以并聯(lián)的2臺(tái)檢修排水泵為例建立模型(設(shè)備參數(shù)見表1),經(jīng)過適當(dāng)簡(jiǎn)化得到如圖1所示管道走勢(shì)圖。J-1節(jié)點(diǎn)前為DN350的管道,之后為DN500的管道,AIR-1為復(fù)合式排氣閥,J-5之后的管道內(nèi)水流為半管流,R-2處為自由出流末端。

表1 設(shè)備參數(shù)

圖1 管道走勢(shì)圖

兩臺(tái)泵同時(shí)在正常工況運(yùn)行時(shí),管道內(nèi)水流為的恒定流,是水力過渡過程的初始狀態(tài)。泵的額定出口壓力為80 m水頭,單臺(tái)泵額定流量為1 000 m3/h,DN500管道內(nèi)流量為2 000 m3/h。水泵實(shí)際運(yùn)行過程中單臺(tái)水泵流量大于1 200 m3/h,則DN500管道內(nèi)實(shí)際流量大于2 400 m3/h,取2 400 m3/h。

按恒定流分析,管段沿程水頭損失計(jì)算可以按HAZEN-WILLIAMS公式計(jì)算:

f=0.010666LC-1.85D-4.865Q1.852

式中:f為單位長(zhǎng)度的摩擦損失mm;

Q為公制流量單位m3/s;

D為管道內(nèi)徑m;

C為管道的光滑系數(shù),在本系統(tǒng)當(dāng)中按常規(guī)取125。

在本系統(tǒng)當(dāng)中,局部水頭損失除水泵之外并無依據(jù)可取,在適當(dāng)調(diào)整管道光滑系數(shù)C值之后,做為管線的總阻力。因此為簡(jiǎn)化計(jì)算,得到如圖2所示的兩臺(tái)泵同時(shí)運(yùn)行時(shí)管道恒定流狀態(tài)壓力分布,兩線的差值為對(duì)應(yīng)位置管道的實(shí)際壓力水頭。

針對(duì)管線進(jìn)行恒定流的水力分析,其中中間的線2為管線覆設(shè)線,線1為管線正常供水時(shí)的水壓線,末端為半管流。X軸為管線距離,Y軸為絕對(duì)高程(后同)。

圖2 兩臺(tái)泵同時(shí)運(yùn)行時(shí)管道內(nèi)恒定流壓力分布圖

(1)停泵水錘分析。

在本兩臺(tái)泵組成的排水系統(tǒng)中,可能產(chǎn)生“停泵水錘”的工況為:

1)單泵正常關(guān)停,本系統(tǒng)正常停泵方式為軟停泵,有一定的停泵時(shí)間;

2)人為事故或系統(tǒng)故障(斷電等)引起單泵或兩泵同時(shí)突然關(guān)停,停泵時(shí)間極短。

發(fā)生水錘時(shí),水錘壓力波會(huì)以極快的速度在管道內(nèi)傳播。壓力波速a可按下式計(jì)算:

其中:K為水的體積模量,取2.0646×109 Pa;

E為普通鋼材的彈性模量,取1.96×1011;

δ為鋼管壁厚。

計(jì)算得DN350管道的波速為1 235 m/s,DN500管道波速為1 155 m/s。由于水泵的突然關(guān)停,水泵之后的管道內(nèi),會(huì)出現(xiàn)壓力下降。壓力波會(huì)快速向水流相同的方向傳遞。到達(dá)終點(diǎn)后(或終點(diǎn)閥門,或者水池,或者管網(wǎng))水錘波會(huì)返回,返回的壓力波會(huì)使水泵后管道的壓力升高。壓力波遇到止回閥的阻擋后,會(huì)繼續(xù)返回,在管道中進(jìn)行阻尼震蕩,慢慢平穩(wěn)在靜水壓線上。

發(fā)生事故停泵時(shí),在假設(shè)系統(tǒng)未加保護(hù)的情況下,對(duì)泵及整條管線壓力變化進(jìn)行分析。

對(duì)于單泵突然關(guān)停的情況,由圖3所示單泵突然關(guān)閉時(shí)管線壓力包絡(luò)線可見,水錘壓力波產(chǎn)生的最大壓力出現(xiàn)在泵的出口處,約為400 m水頭,沿管線最大壓力逐漸降低。而由圖4所示的單泵突然關(guān)閉時(shí)泵出口處的壓力波動(dòng)隨時(shí)間變化的情況可以看出,最大壓力出現(xiàn)在停泵后極短的時(shí)間內(nèi),壓力波隨后經(jīng)過了約80 s的阻尼震蕩,最后慢慢平穩(wěn)在靜水壓線上。對(duì)于兩臺(tái)泵同時(shí)突然關(guān)停的情況,圖5顯示泵出口處的最大壓力達(dá)到了700 m水頭,而圖6顯示管道呈現(xiàn)出持續(xù)較高的壓力波動(dòng)。

圖3 單泵突然關(guān)閉時(shí)管線壓力包絡(luò)線

圖4 單泵突然關(guān)閉時(shí)出口處的壓力波動(dòng)隨時(shí)間變化的情況

圖5 兩臺(tái)泵同時(shí)突然關(guān)閉時(shí)管線壓力包絡(luò)線

圖6 兩臺(tái)泵同時(shí)突然關(guān)閉時(shí)泵出口處的壓力波動(dòng)隨時(shí)間變化的情況

4 電機(jī)燒毀原因分析

地下電站檢修排水深井泵電機(jī)頻繁燒毀,檢修泵在停泵時(shí)電流快速上升,最大電流值達(dá)到2 000 A左右,并且持續(xù)時(shí)間在3~5 s。深井泵停泵時(shí)的電流過大導(dǎo)致電機(jī)繞組絕緣受到?jīng)_擊,是深井泵電機(jī)屢次燒毀的重要原因。

5 技術(shù)改進(jìn)及探討

為了使深井泵工作完成后能實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)停泵,地下電站采用軟停泵的方式進(jìn)行停泵。即通過控制電機(jī)電磁轉(zhuǎn)矩的方式,使電機(jī)轉(zhuǎn)速降低直至電機(jī)停機(jī)。軟停泵時(shí)間最初設(shè)定為10 s,后來由于在排水管理中發(fā)生比較嚴(yán)重的水錘現(xiàn)象,便將軟停泵時(shí)間增加了5 s,改為15 s。

實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)如表2所示。通過

表2 不同方式及時(shí)間軟停泵時(shí)的最大電流值

現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試最終排水系統(tǒng)采用減小電流的軟停泵方式,軟停泵時(shí)間設(shè)為3 s。

軟停泵時(shí)間增加是為了減緩管道中的水錘沖擊,此次試驗(yàn)減少了軟停泵時(shí)間,雖然監(jiān)測(cè)了電機(jī)的停機(jī)最大電流,但未能對(duì)管道中的水錘情況進(jìn)行監(jiān)測(cè),有可能導(dǎo)致管道中的水錘現(xiàn)象加劇。

地下電站檢修排水系統(tǒng)8臺(tái)泵現(xiàn)階段開啟方式為不同出水管路的兩臺(tái)深井泵同時(shí)啟動(dòng),即1號(hào)與3號(hào)、2號(hào)與4號(hào)、5號(hào)與7號(hào)、6號(hào)與8號(hào)分為4組,按啟動(dòng)次數(shù)進(jìn)行啟動(dòng),啟動(dòng)次數(shù)少的優(yōu)先啟動(dòng)。停泵時(shí)按啟動(dòng)順序進(jìn)行時(shí)間間隔停泵,即先啟動(dòng)的一組先停泵,時(shí)間間隔為40 s。

在此運(yùn)行方式下,地下電站檢修排水系統(tǒng)最大的風(fēng)險(xiǎn)為:當(dāng)排水量較大導(dǎo)致檢修排水深井泵有6臺(tái)或者8臺(tái)啟動(dòng)排水時(shí),出現(xiàn)人為事故或者系統(tǒng)故障導(dǎo)致正在運(yùn)行的深井泵在極短的時(shí)間內(nèi)同時(shí)停泵,即共用同一出水管道的兩臺(tái)泵(1號(hào)和2號(hào)、3號(hào)和4號(hào)、5號(hào)和6號(hào)、7號(hào)和8號(hào))同時(shí)關(guān)閉導(dǎo)致水泵出口處出現(xiàn)劇烈的壓力波動(dòng)產(chǎn)生水錘現(xiàn)象,對(duì)系統(tǒng)中的閥門和管道造成破壞。

因此在原有排水管路中加裝泵控閥配合水泵電機(jī)軟停十分必要。現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)進(jìn)行管路改造加裝電控式水泵控制閥后,通過壓力變送器對(duì)停泵工況進(jìn)行監(jiān)控(圖7),數(shù)據(jù)表明,改造對(duì)改善排水系統(tǒng)出口管路壓力波動(dòng)和水錘影響,效果明顯。

圖7 出口管路改造后動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)記錄的數(shù)據(jù)

6 結(jié)語

通過以上對(duì)地下式水電站排水系統(tǒng)水錘的分析和系統(tǒng)改造,可得出以下結(jié)論:

(1)地下式水電站由于洞室結(jié)構(gòu)限制,輸水管線布置復(fù)雜,停泵過程中水錘對(duì)系統(tǒng)安全影響較大。

(2)排水系統(tǒng)通過減小電流的軟停泵方式能有效降低水錘影響,一定程度上避免水泵電機(jī)的燒毀,但無法保證動(dòng)力電源掉電下設(shè)備安全。

(3)系統(tǒng)通過增加泵控閥,并配合調(diào)整水泵電機(jī)合適軟停泵時(shí)間雙重保護(hù)能有效的改善地下式水電站排水系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn),提高設(shè)備的可靠性,且具備通用性。

[1]結(jié)少鵬,張 健,黎東洲,等.多支線長(zhǎng)距離重力流輸水系統(tǒng)的水錘防護(hù)[J].人民黃河,2014(08).

[2]羅 浩,張 健,蔣夢(mèng)露,等.長(zhǎng)距離高落差重力流供水工程的關(guān)閥水錘[J].南水北調(diào)與水利科技,2016(01).

[3]劉志勇,劉梅清,王華超,等.局部阻塞對(duì)管道瞬變流頻響特性的影響分析及應(yīng)用[J].排灌機(jī)械工程學(xué)報(bào),2016(5).

TV738

B

1672-5387(2017)01-0049-03

10.13599/j.cnki.11-5130.2017.01.015

2016-06-12

張 濤(1983-)男,工程師,從事水電站機(jī)械設(shè)備技術(shù)管理工作。

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