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裝載機制動液的選型與應(yīng)用研究

2017-01-06 18:42:29林博梁浩譚明鋒
潤滑油 2016年5期
關(guān)鍵詞:制動液工程機械

林博++梁浩++譚明鋒

摘要:文章對DOT3和DOT4制動液的關(guān)鍵理化性能、吸濕性、整機制動性能等進行了系統(tǒng)的考察,結(jié)果表明:DOT3與DOT4制動液吸濕速度差異不大,但DOT4濕式沸點明顯高于DOT3。根據(jù)實際測試數(shù)據(jù),裝載機頻繁制動時制動液的溫度可達160~180 ℃,采用DOT4制動液的制動效果優(yōu)于DOT3,并對DOT3、DOT4的更換標準提出了建議。

關(guān)鍵詞:制動液;裝載機;工程機械

中圖分類號:TE626.38文獻標識碼:A

0引言

目前輪式裝載機行車制動系統(tǒng)分為干式制動和濕式制動兩種,干式制動采用氣頂油鉗盤式制動器。制動時,壓縮空氣通過氣制動閥控制進入加力器,推動活塞運動使制動液產(chǎn)生高壓,從而使夾鉗端產(chǎn)生制動效應(yīng)。干式制動利用自然通風冷卻,所以冷卻效果差,在重載及頻繁制動情況下,特別是夏天環(huán)境溫度高時,有可能發(fā)生制動液氣化、制動系統(tǒng)失靈等問題。

制動液作為傳遞能量的工作介質(zhì),其性能的好壞直接關(guān)系整車的制動性能和駕駛安全。目前汽車行業(yè)對于制動液性能的研究和測試較為成熟,ISO和我國的制動液標準也是針對道路車輛制定的[1-3],國內(nèi)外公開的文獻中對于工程機械制動性能的測試和報道幾乎沒有,本文對DOT3和DOT4制動液的關(guān)鍵理化性能、吸濕性、整機制動性能測試等進行了系統(tǒng)的考察,以期對工程機械行業(yè)制動液的選擇和使用提供有益的借鑒和參考。

1理化性能測試

國內(nèi)輪式裝載機基本上采用DOT3制動液,少數(shù)使用DOT4制動液。選取了國內(nèi)主流品牌的DOT3、DOT4制動液進行理化性能測試,其中平衡回流沸點、濕平衡回流沸點和蒸發(fā)性能是衡量制動液高溫性能的重要指標,具體檢測結(jié)果見表1。

檢測結(jié)果表明所有制動液性能均符合《GB 12981-2012機動車輛制動液》的技術(shù)要求。其中平衡回流沸點(以下簡稱干式沸點)均高于國標要求30 ℃以上,濕平衡回流沸點(以下簡稱濕式沸點)高于國標要求約10 ℃以上。某個品牌的DOT3干式沸點已經(jīng)超過了DOT4,但是DOT4的濕式沸點普遍比DOT3高10 ℃以上。DOT3、DOT4制動液的蒸發(fā)性能無明顯差異。表1制動液理化性能測試

檢測項目平衡回流沸點/℃濕平衡回流沸點/℃SH/T 0430-1992GB 12981-2012

附錄C蒸發(fā)性能((100±2)℃,(168±2)h)蒸發(fā)損失(質(zhì)量分數(shù)),%殘余物性質(zhì)殘余物傾點/℃GB 12981-2012 附錄H國標要求

DOT 3:≥205

DOT 4:≥230DOT 3:≥140

DOT 4:≥155≤80

用指尖摩擦時,沉淀物中不含有顆粒砂粒和磨蝕物≤-5

DOT 3品牌1231.0154.078.9殘液無砂?;蚰ノg物<-5品牌2250.0153.573.1殘液無砂?;蚰ノg物<-5品牌3270.0149.573.2殘液無砂粒或磨蝕物<-5DOT 4品牌4263.0163.062.8殘液無砂?;蚰ノg物<-5品牌5266.0167.078.4殘液無砂粒或磨蝕物<-5品牌6264.0167.072.4殘液無砂?;蚰ノg物<-5品牌7267.0166.073.2殘液無砂粒或磨蝕物<-5

2吸濕性測試

由于DOT3和DOT4的主要成分為醇、醚類物質(zhì),自身吸水性較強,水分的增加會顯著降低制動液的沸點,增加制動高溫時制動液氣化的風險。為了考察制動液的吸濕速度,在同等條件下(環(huán)境溫度20 ℃,濕度為65%)考察了兩種制動液吸收的水分隨時間的變化(圖1),DOT3的初始含水量比DOT4略高,但是從曲線的斜率來看兩者的吸濕速度并無明顯差異。

測試了不同水分含量對制動液沸點的影響(圖2)。數(shù)據(jù)顯示水分含量對于DOT3沸點的影響較大,同等水分含量下DOT4沸點比DOT3要高約10~20 ℃,最高相差29 ℃。根據(jù)對客戶的走訪調(diào)研結(jié)果,如果超過兩年不更換制動液,75%以上的DOT3制動液的吸水量超過3%,沸點將會比新制動液的沸點下降100 ℃以上,使用過程中極可能存在氣阻、制動效果差等情況,應(yīng)當進行更換。

3整機制動性能測試

為了評估在極限工況下的制動性能,分別對DOT3和DOT4制動液進行了整機制動性能測試。測試前將制動系統(tǒng)更換為全新制動液,DOT3選取表1中品牌3進行測試,DOT4選取表1中品牌7進行測試。

具體測試方案:如圖3所示,裝載機額定載荷5 t,在試驗場地內(nèi)劃定15 m的距離作為測試時裝載機的加速距離。測試時在規(guī)定的加速距離內(nèi)裝載機大油門起步行駛,到劃定的前進制動線時,油門保持不變,踩制動踏板使整機停止,然后掛后退檔大油門使裝載機整機后退,到劃定的后退制動線時,油門保持不變,踩制動踏板使整機停止,重復(fù)以上動作循環(huán),直到制動液溫度平穩(wěn)或制動失效(制動距離變長),最長測試時間為2 h。測試環(huán)境溫度為10~15 ℃,采集前、后橋的制動液溫度、壓力,以及整車行駛速度。溫度傳感器、壓力傳感器安裝位置如圖4所示。

試驗過程中,制動正常情況下壓力為10~12 MPa,DOT3制動液測試到90 min左右時,裝載機前橋的制動壓力下降至約7 MPa見圖5。后橋制動液壓力全程保持在11 MPa左右,持續(xù)穩(wěn)定。從制動液溫度曲線來看,前橋制動液溫度上升至153 ℃后基本穩(wěn)定,103 min時制動液的最高溫度達161 ℃,后略有下降見圖6。后橋制動液溫度持續(xù)上升,最高溫度為144 ℃見圖7。選取了測試前期、中期和后期的5個制動循環(huán),并且根據(jù)制動時間和車速計算得出制動距離見表2,接近105 min時,制動距離超過11 m,表明制動系統(tǒng)失效。整個測試過程達到110 min時因為制動失效,測試中止。

定在11 MPa左右。前橋制動液溫度持續(xù)上升達180 ℃后基本保持穩(wěn)定,直到試驗結(jié)束。后橋制動液溫度一直上升到約160 ℃后保持穩(wěn)定,如圖8~圖10所示。

表3列出了DOT4制動距離的計算結(jié)果,整個試驗過程約140 min,制動距離無明顯變化,整車制動正常。對比表2和表3的數(shù)據(jù)可知,與DOT3相比,DOT4的制動響應(yīng)速度更快,制動距離更短。

4結(jié)論

(1)DOT3與DOT4制動液吸濕速度差異不大,DOT4濕式沸點明顯高于DOT3。

(2)極端惡劣工況和持續(xù)頻繁制動時,采用DOT4制動液的制動效果優(yōu)于DOT3。

(3)頻繁制動時裝載機制動液溫度高達160~180 ℃,根據(jù)制動液沸點與水分含量的關(guān)系,DOT3制動液中水分含量超過2%,DOT4制動液中水分含量超過3%時,應(yīng)當進行更換。

參考文獻:

[1] 楊惠君,王成勇.解析新版ISO 4925:2005制動液國際標準[J]. 潤滑油, 2007,22(1): 60-64.

[2] 顏自力.制動液標準的發(fā)展[J]. 石油商技, 2004, 22(2): 41-47.

[3] 姜林.我國合成制動液的技術(shù)和質(zhì)量狀況[J]. 潤滑油, 2007,22(3): 11-14.收稿日期:2016-06-30。

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