孫寧飛 , 吳彥林 , 于 洋 , 李 菲
(中國(guó)石化 洛陽(yáng)分公司 , 河南 洛陽(yáng) 471012)
4萬(wàn)t/a硫黃回收裝置在低負(fù)荷運(yùn)行下的節(jié)能優(yōu)化措施
孫寧飛 , 吳彥林 , 于 洋 , 李 菲
(中國(guó)石化 洛陽(yáng)分公司 , 河南 洛陽(yáng) 471012)
介紹了中國(guó)石化洛陽(yáng)分公司兩套4萬(wàn)t/a硫黃回收裝置的基本情況和工藝原理。受2013年11月22日黃島原油管道爆炸事件及2014年國(guó)際油價(jià)的影響,洛陽(yáng)分公司煉油裝置長(zhǎng)期處于低負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài),兩套硫黃回收裝置受上游影響一直處于低負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)。為了更好優(yōu)化裝置運(yùn)行效果,降低裝置在低負(fù)荷情況下的運(yùn)行成本。本文提出兩套硫黃回收裝置“兩頭一尾”和風(fēng)機(jī)“一拖二”的優(yōu)化措施,以及在超低負(fù)荷運(yùn)行情況下的補(bǔ)燃操作,節(jié)約1.0 MPa蒸汽消耗8 t/h,天然氣消耗296 kg/h,電能消耗700 kW·h,經(jīng)濟(jì)效益超2 000萬(wàn)元/a以上。提高了裝置運(yùn)行可靠性,保障裝置在極端苛刻條件下的安全、平穩(wěn)、長(zhǎng)周期運(yùn)行。
硫黃回收 ; “兩頭一尾” ; 補(bǔ)燃 ; “一拖二”
中國(guó)石化洛陽(yáng)分公司油品質(zhì)量升級(jí)改造工程硫黃回收裝置設(shè)計(jì)規(guī)模為雙系列設(shè)計(jì),單系列規(guī)模為4萬(wàn)t/a,油品質(zhì)量升級(jí)改造一期工程建設(shè)了第一系列裝置。包括4萬(wàn)t/a硫黃回收、300 t/h溶劑再生和110 t/h非加氫型酸性水汽提等裝置,于2008年2月份一次投料開(kāi)車(chē)成功。再建二期4萬(wàn)t/a硫黃回收裝置,包括110 t/h的加氫型酸性水汽提、300 t/h的溶劑再生、4萬(wàn)t/a硫黃回收。于2012年9月份一次投料開(kāi)車(chē)成功。
受2013年11月22日黃島原油管道爆炸事件及2014年國(guó)際油價(jià)的影響,洛陽(yáng)分公司煉油裝置長(zhǎng)期處于低負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)。兩套硫黃回收裝置負(fù)責(zé)處理煉油裝置酸性氣,受上游裝置影響一直處于低負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)。1#硫黃回收裝置處理酸性氣量1 200~1 800 m3/h(設(shè)計(jì)負(fù)荷4 961 m3/h),生產(chǎn)負(fù)荷占設(shè)計(jì)負(fù)荷的20%~35%, 2#硫黃回收裝置處理酸性氣量為1 200~1 300 m3/h(設(shè)計(jì)負(fù)荷4 961 m3/h),生產(chǎn)負(fù)荷占設(shè)計(jì)負(fù)荷的20%~25%。兩套裝置負(fù)荷遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)值,若能停用一套,單套運(yùn)行完全滿足生產(chǎn)需要,但裝置存在腐蝕問(wèn)題,有無(wú)法再開(kāi)工運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)。
1.1 工藝原理
Claus硫黃回收裝置由Claus制硫和SCOT尾氣加氫處理兩部分組成。Claus制硫部分主反應(yīng)分為熱反應(yīng)和催化反應(yīng)兩個(gè)階段。
熱反應(yīng)段發(fā)生的反應(yīng):
主反應(yīng)
副反應(yīng)
2(n+1)H2O+2nCO2
催化反應(yīng)段發(fā)生的反應(yīng):
主反應(yīng)
副反應(yīng)
SCOT尾氣加氫處理主要機(jī)理是:Claus尾氣送至SCOT尾氣加氫處理系統(tǒng), Claus尾氣與尾氣加熱爐燃燒產(chǎn)生的高溫?zé)煔猓跔t后部混合至加氫反應(yīng)所需的溫度,與外補(bǔ)氫氣混合后進(jìn)入到加氫反應(yīng)器,在催化劑作用下,發(fā)生如下反應(yīng):
主反應(yīng)
副反應(yīng)
1.2 工藝過(guò)程
將原料酸性氣引入酸性氣燃燒爐內(nèi),烴類(lèi)完全燃燒生成CO2,65%的H2S轉(zhuǎn)化為單質(zhì)硫,余下35%的H2S中有1/3燃燒生成SO2,2/3保持不變,從酸性氣燃燒爐出來(lái)過(guò)程氣中的H2S、SO2進(jìn)入到一、二級(jí)Claus反應(yīng)器,在催化劑作用下反應(yīng)生成單質(zhì)S,經(jīng)硫冷凝器冷卻后,單質(zhì)S由氣態(tài)轉(zhuǎn)化為液態(tài),成型外銷(xiāo);酸性氣燃燒爐出口設(shè)有廢熱鍋爐,回收過(guò)程氣中熱量,發(fā)生中壓蒸汽外供;廢熱鍋爐出口設(shè)硫冷凝器,將過(guò)程氣中硫蒸氣冷卻成液態(tài)回收,降低氣相中硫分壓,為H2S、SO2在Claus反應(yīng)器中反應(yīng)創(chuàng)造條件。
SCOT尾氣加氫處理系統(tǒng):從一、二級(jí)Claus反應(yīng)器出來(lái)的過(guò)程氣中,有5%~7%的硫組分未完全轉(zhuǎn)化單質(zhì)S,Claus過(guò)程氣由尾氣加熱爐加熱到反應(yīng)溫度,進(jìn)入SCOT加氫反應(yīng)器,在催化劑作用下,Claus過(guò)程氣中未轉(zhuǎn)化成單質(zhì)S的SO2及其它形態(tài)S物質(zhì)與H2反應(yīng)生成H2S,由30%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))復(fù)合型甲基二乙醇胺(MDEA)吸收后返回到溶劑再生裝置,凈化后尾氣進(jìn)焚燒爐焚燒后排放。流程如圖1所示。
F2501.酸性氣燃燒爐 C2051AB.供風(fēng)機(jī) E2501.廢熱鍋爐 E2502.一級(jí)冷凝器 E2503.二級(jí)冷凝器 E2504.三級(jí)冷凝器 R2501.一級(jí)反應(yīng)器 E2502.二級(jí)反應(yīng)器 V2503.捕集器 F2503.尾氣加熱爐 R2503.加氫反應(yīng)器 E2516.余熱鍋爐T2501.急冷塔 T2502.吸收塔 F2502.尾氣焚燒爐 E2514.尾氣預(yù)熱鍋爐 E2514.尾氣余熱鍋爐
2.1 實(shí)施“兩頭一尾”操作
硫黃回收裝置由前部克勞斯制硫系統(tǒng)和后部斯科特加氫尾氣處理系統(tǒng)組成,“兩頭一尾”操作為在低負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)下,兩套硫黃回收裝置運(yùn)行前部克勞斯制硫系統(tǒng),后部斯科特加氫尾氣處理系統(tǒng)共用一套。
2.1.1 “兩頭一尾”操作可行性分析
兩套硫黃回收裝置受原油硫含量影響,1#硫黃回收裝置處理酸性氣量1 200~1 800 m3/h(設(shè)計(jì)負(fù)荷4 961 m3/h),生產(chǎn)負(fù)荷占設(shè)計(jì)負(fù)荷20%~35%; 2#硫黃回收裝置處理酸性氣量1 200~1 300 m3/h(設(shè)計(jì)負(fù)荷4 961 m3/h),生產(chǎn)負(fù)荷占設(shè)計(jì)負(fù)荷20%~25%。根據(jù)兩套裝置負(fù)荷一套SCOT尾氣系統(tǒng)完全滿足要求。
2.1.2 “兩頭一尾”操作實(shí)施
利用兩列硫黃急冷尾氣共用一臺(tái)循環(huán)風(fēng)機(jī)的流程設(shè)置,把2#硫黃急冷尾氣改至1#硫黃的尾氣吸收塔進(jìn)行處理,在不增加任何投資情況下,停用了2#硫黃的尾氣吸收塔、塔底富液泵、尾氣焚燒爐、尾爐供風(fēng)機(jī)等設(shè)備。自2#吸收塔處給氮?dú)?,將停用設(shè)備進(jìn)行充氮保護(hù)。具體見(jiàn)圖2。
2.1.3 投用效果
圖2 “兩頭一尾”操作實(shí)施流程圖
“兩頭一尾”操作實(shí)施后,單套尾氣系統(tǒng)運(yùn)行良好,煙囪排放正常,符合《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996,硫黃回收裝置排放的SO2≤960 mg/m3)。較以往低負(fù)荷情況下,尾氣部分操作難度有所降低。
停用一個(gè)吸收塔,可減少M(fèi)DEA胺液循環(huán)量75 t/h,節(jié)約1.0 MPa蒸汽消耗8 t/h。停用一個(gè)尾氣焚燒爐,減少天然氣消耗296 kg/h。停用富液泵和尾氣焚燒爐供風(fēng)風(fēng)機(jī),減少電能消耗200 kW·h,經(jīng)濟(jì)效益超過(guò)2 000萬(wàn)元/a。
2.2 酸性氣燃燒爐燃料氣補(bǔ)燃
2.2.1 硫黃裝置超低負(fù)荷運(yùn)行情況分析
分公司煉油裝置低負(fù)荷運(yùn)行,再加上加工原油量及種類(lèi)不斷變化,兩套硫黃回收裝置原料酸性氣會(huì)出現(xiàn)超低負(fù)荷運(yùn)行階段,1#硫黃回收裝置處理酸性氣量900~1 600 m3/h, 2#硫黃回收裝置處理酸性氣量1 200~1 300 m3/h。S-zorb裝置開(kāi)工運(yùn)行后,其煙氣進(jìn)入1#酸性氣燃燒爐處理,由于該部分煙氣為大量氮?dú)夂投趸颍M(jìn)入酸性氣燃燒爐后會(huì)改變酸性氣濃度,降低爐膛溫度。當(dāng)酸性氣量不足以維持硫黃裝置正常熱負(fù)荷時(shí),裝置將無(wú)法正常運(yùn)行,出現(xiàn)系統(tǒng)腐蝕、設(shè)備損壞等一系列問(wèn)題。
對(duì)于硫黃回收裝置來(lái)說(shuō),當(dāng)酸性氣量不足以維持硫黃裝置正常熱負(fù)荷時(shí),酸性氣燃燒爐需提高系統(tǒng)熱值,達(dá)到維持裝置正常運(yùn)行的目的。
2.2.2 燃料氣補(bǔ)燃的條件和要求
硫黃回收裝置天然氣補(bǔ)燃還需達(dá)到相關(guān)條件:①裝置配備的過(guò)程氣比值儀(H2S/SO2比值儀)處于完好狀態(tài);②酸性氣燃燒爐熱電偶應(yīng)處于完好狀態(tài);③燃料氣流量測(cè)量完好可用(燃料氣為天然氣,性質(zhì)相對(duì)穩(wěn)定)。④酸性氣燃燒爐空氣流量控制閥完好可用。
補(bǔ)燃操作過(guò)程中具體要求:①盡可能控制溶劑再生裝置操作平衡,防止酸性氣流量大幅波動(dòng)。②控制進(jìn)爐酸性氣流量為定值。③燃料氣進(jìn)爐后,務(wù)必同步調(diào)整配風(fēng)量。④調(diào)整配風(fēng)要點(diǎn):燃料氣進(jìn)爐后,根據(jù)過(guò)程氣比值儀測(cè)量數(shù)據(jù)調(diào)整配風(fēng),要求比值儀測(cè)量數(shù)據(jù)中,H2S、SO2、COS均為正值,且不大于0.6%,H2S與SO2測(cè)量值接近或SO2測(cè)量值略高。理論要求,補(bǔ)燃燃料氣操作較正常操作總配風(fēng)比略大,過(guò)程氣中SO2濃度較正常操作略高。⑤建議。配風(fēng)操作調(diào)整時(shí),主調(diào)風(fēng)調(diào)為定值,通過(guò)調(diào)整輔調(diào)流量控制總風(fēng)量。⑥提高加氫反應(yīng)器配入氫氣量,保證有足夠氫氣與過(guò)程氣中的SO2反應(yīng)。⑦補(bǔ)燃操作1 h后,檢查二級(jí)冷凝器后硫封中產(chǎn)出的液硫顏色是否正常,每小時(shí)檢查一次,液硫顏色異常時(shí)要及時(shí)調(diào)整配風(fēng);8 h后,可每間隔4 h,檢查確認(rèn)一次。⑧補(bǔ)燃操作期間,加強(qiáng)一、二級(jí)Claus轉(zhuǎn)化器床層溫度、加氫反應(yīng)器床層溫度、急冷水顏色、pH值等的監(jiān)控。
2.2.3 補(bǔ)燃后裝置典型操作數(shù)據(jù)
補(bǔ)燃后裝置典型操作數(shù)據(jù)如表1所示。
2.2.4 補(bǔ)燃操作效果
在兩套硫黃回收裝置處于超低負(fù)荷運(yùn)行階段中,先后經(jīng)歷了多次燃料氣補(bǔ)充操作。補(bǔ)燃時(shí)間均在一周時(shí)間以內(nèi),在此期間未出現(xiàn)硫黃發(fā)黑、煙囪二氧化硫排放超標(biāo)等相關(guān)問(wèn)題,裝置運(yùn)行良好,避免了酸性氣燃燒爐溫度達(dá)不到工藝溫度而滋生的腐蝕損壞等問(wèn)題。但對(duì)于長(zhǎng)時(shí)間裝置補(bǔ)燃未進(jìn)行嘗試。
2.3 實(shí)施風(fēng)機(jī)“一拖二”操作
表1 補(bǔ)燃后裝置典型操作數(shù)據(jù)
注:時(shí)間均為2014年;風(fēng)∶燃料氣為(主風(fēng)+輔風(fēng)-酸性氣×2)和燃料氣量的比值。
2.3.1 風(fēng)機(jī)運(yùn)行情況分析
兩套裝置酸性氣燃燒爐和尾氣加熱爐由配套主風(fēng)機(jī)進(jìn)行供風(fēng)。目前,兩套裝置低負(fù)荷運(yùn)行,實(shí)際單臺(tái)供風(fēng)量為2 900~3 500 m3/h,風(fēng)機(jī)的額定流量為15 000 m3/h。兩臺(tái)分別給兩套裝置供風(fēng),運(yùn)行不經(jīng)濟(jì),造成資源浪費(fèi)。
2.3.2 風(fēng)機(jī)“一拖二”操作
兩套硫黃回收裝置共有酸性氣燃燒爐和尾氣焚燒爐配套的主風(fēng)機(jī)三臺(tái),三臺(tái)風(fēng)機(jī)具有互串的特性。利用此特性,停用風(fēng)機(jī)C2501AB風(fēng)機(jī),由C2601風(fēng)機(jī)給兩套裝置供風(fēng)。
2.3.3 投用效果
風(fēng)機(jī)“一拖二”操作實(shí)施后,停用一臺(tái)主風(fēng)機(jī),每小時(shí)可節(jié)約用電500 kW·h,風(fēng)機(jī)運(yùn)行更加穩(wěn)定,大大降低了設(shè)備維護(hù)的成本,為裝置安全平穩(wěn)運(yùn)行提供了保障。
在兩套硫黃回收裝置現(xiàn)有流程上實(shí)施“兩頭一尾”后,單套尾氣系統(tǒng)運(yùn)行良好,煙囪排放正常,停用尾氣系統(tǒng)吸收塔,節(jié)約1.0 MPa蒸汽消耗8 t/h。停用尾氣焚燒爐1臺(tái),減少天然氣消耗296 kg/h。停用富液泵和尾氣焚燒爐供風(fēng)風(fēng)機(jī),減少電能消耗200 kW·h,經(jīng)濟(jì)效益超過(guò)2 000萬(wàn)元/a。兩套硫黃回收裝置處于超低負(fù)荷運(yùn)行階段中,先后經(jīng)歷了多次補(bǔ)燃料氣操作。在此期間積累了豐富的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),未出現(xiàn)硫黃發(fā)黑、煙囪二氧化硫排放超標(biāo)等問(wèn)題,裝置運(yùn)行良好,避免了酸性氣燃燒爐溫度達(dá)不到工藝溫度而滋生的腐蝕損壞等問(wèn)題。風(fēng)機(jī)“一拖二”的實(shí)施,停用一臺(tái)主風(fēng)機(jī),每小時(shí)可節(jié)約用電500 kW·h,風(fēng)機(jī)運(yùn)行更加穩(wěn)定,大大降低了設(shè)備維護(hù)的成本。為裝置安全平穩(wěn)運(yùn)行提供了保障。
2016-10-08
孫寧飛(1987-),男,助理工程師,從事硫黃聯(lián)合裝置技術(shù)管理工作,電話:0379-66993845。
TQ050.2
B
1003-3467(2016)12-0030-04