欒傲,高巧仙,尹雪,吳美玲,宋敏,張正國
(1.北方民族大學(xué)化學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院,寧夏銀川750021;2.寧夏大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院,寧夏銀川750021)
化學(xué)工程
水煤漿的霧化增強和氣化爐燒嘴的雙重冷卻設(shè)計
欒傲1,高巧仙2,尹雪1,吳美玲1,宋敏1,張正國1
(1.北方民族大學(xué)化學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院,寧夏銀川750021;2.寧夏大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院,寧夏銀川750021)
燒嘴的主要功能是借助高速氧氣流的動能將水煤漿霧化并充分混合,在爐內(nèi)形成一股有一定長度黑區(qū)的穩(wěn)定火焰,為氣化創(chuàng)造條件,是水煤漿氣化爐的核心設(shè)備之一。本文針對目前水煤漿氣化燒嘴使用壽命較短等問題,提出了增加水煤漿初次霧化工藝和設(shè)計燒嘴雙重冷卻水系統(tǒng),對水煤漿氣化爐的穩(wěn)定運行有著重要意義。
水煤漿;霧化;雙重;冷卻;氣化爐;燒嘴
目前國內(nèi)應(yīng)用比較廣泛的水煤漿加壓氣化技術(shù)有美國的GE水煤漿氣化工藝和四噴嘴對置式水煤漿加壓氣化工藝[1]。以上2種技術(shù)使用的氣化燒嘴均為三通道組合式,目前工業(yè)大生產(chǎn)主要應(yīng)用的是外混式的三流道燒嘴。工藝燒嘴是各種水煤漿加壓氣化的核心技術(shù)裝備之一[2]。
水煤漿加壓氣化所用工藝燒嘴一般有上部進(jìn)料的單噴嘴和上部或下部進(jìn)料的多噴嘴。目前水煤漿氣化爐工藝燒嘴一般采用預(yù)膜外混式,其典型燒嘴頭部結(jié)構(gòu)(見圖1(a))。進(jìn)燒嘴的氧流股由2個流道組成,分別為一通道(即中心通道)和三通道,一通道與三通道之間為二通道,為加壓水煤漿通道。3股物流分別高速流出燒嘴,在燒嘴口外邊緣,兩側(cè)為高速流動的氧流股,且與煤漿呈一定交匯角,水煤漿被兩氧流股高速剪切、混合、振動使煤漿霧化,霧化后的水煤漿顆粒平均粒徑約為100 μm[1-3]。
圖1 (a)傳統(tǒng)工藝燒嘴結(jié)構(gòu),(b)增加初次霧化工藝的煤氣化工藝
燒嘴在高達(dá)1 400℃左右的高溫惡劣下滿負(fù)荷運行,造成燒嘴的主體合金材料疲勞,運行幾天就會造成燒嘴頭部磨損,所以燒嘴更換較頻繁,一般在45 d到120 d不等。氣化爐燒嘴的操作不當(dāng)也會引起氣化爐內(nèi)壁的耐火磚燒蝕損壞,當(dāng)氣化爐頂部氧過量時,完全燃燒生成合成氣過程伴隨放出大量的熱,很可能造成拱頂溫度快速升高而燒蝕、損壞拱頂耐火磚。同時,燒嘴頭部還會受到合成氣中硫化物等腐蝕性氣體的化學(xué)腐蝕,合金材料雖然堅固,但是在這種復(fù)雜腐蝕氣氛環(huán)境中,壽命大大受到影響[4]。
常見的改進(jìn)措施,一般通過在燒嘴外側(cè)設(shè)置冷卻水盤管進(jìn)行降溫,以期望延長燒嘴壽命,但是在實際生產(chǎn)使用過程中,燒嘴冷卻水盤管的存在雖然有改進(jìn),但是設(shè)備安裝、維修增加了成本。也有人提出設(shè)計冷卻水外夾套,但是在實踐運用過程中發(fā)現(xiàn),外夾套積灰嚴(yán)重,一旦損壞造成大量冷卻水泄漏,損失更大。
本文提出了一種新型的工藝燒嘴結(jié)構(gòu),主要改進(jìn)水煤漿霧化工藝和燒嘴的冷卻水系統(tǒng)。分別設(shè)計冷卻水外夾套和內(nèi)夾套雙重冷卻結(jié)構(gòu),該設(shè)計降低了燒嘴內(nèi)外側(cè)的溫度差,減小了燒嘴合金材料因高低溫造成的應(yīng)力。而且在各夾套出入口設(shè)置壓力變送器,以便于中控室操作人員隨時監(jiān)控冷卻水壓力變化,一旦冷卻水泄漏可以及時處理。
傳統(tǒng)霧化過程中,頂部噴嘴的高速氧氣流(12 m/s~20 m/s)把中心通道的水煤漿迅速破碎、霧化噴入氣化爐。霧化水煤漿在高溫的燃燒室中迅速經(jīng)歷預(yù)熱、水分蒸發(fā)、煤的干餾、揮發(fā)物的裂解燃燒以及碳的氣化等一系列復(fù)雜的物理化學(xué)過程,最后生成H2+CO為主的合成氣。由于燒嘴的射流短、爐內(nèi)湍流混合不強、霧化角小等問題,很容易導(dǎo)致煤漿小顆粒霧化不完全而且分布集中,造成局部區(qū)域的過量氧氣與已生成的有效氣(H2+CO)反應(yīng)生成CO2。而氧氣過少的地方,氣化不完全的煤漿顆粒落在激冷室中,形成未燃區(qū),導(dǎo)致碳轉(zhuǎn)化率和氣化效率降低,造成生產(chǎn)效率下降、成本升高。而且燒嘴在高速的煤漿顆粒沖刷下,會很快磨損變形甚至燒穿[2,4]。
因此,在水煤漿進(jìn)入燒嘴二通道前,增加初次霧化過程,采用CO2氣體作為霧化載氣是一個不錯的選擇,而且CO2進(jìn)入氣化爐后會抑制已生成的有效氣(H2+ CO)生成的CO2反應(yīng)(見圖1(b)和圖2)。
圖2 水煤漿初次霧化器
常見的燒嘴故障原因主要可簡化為:(1)由于長期高溫使燒嘴端部金相組織劣化,燒嘴的熱應(yīng)力分布不均勻,容易在端面產(chǎn)生裂紋,燒嘴水室端面裂紋嚴(yán)重時可能貫穿燒嘴水室,導(dǎo)致燒嘴損壞、冷卻水泄漏、氣化爐裝置停車;(2)在高溫、高壓及因氧氣氣流擾動的共同作用下,煤漿顆粒對燒嘴噴頭的頂端會造成嚴(yán)重磨損,該磨損直接影響到燒嘴的霧化效果,并會惡化氣化爐耐火磚的損蝕[5]。
因此,通過在外環(huán)氧和水煤漿通道之間設(shè)置了一個冷卻水通道,結(jié)合最外側(cè)的夾套冷卻水(最外側(cè)也可采用冷卻水盤管),即燒嘴雙重冷卻設(shè)計(見圖3)。這樣使得燒嘴始終在同一低溫下,熱量分布更加均勻,燒嘴合金材料熱應(yīng)力均勻,減小了由于熱應(yīng)力分布不均勻而產(chǎn)生裂紋的可能性,使得燒嘴壽命得到延長。
圖3 工藝燒嘴雙重冷卻系統(tǒng)示意圖
國內(nèi)目前還無生產(chǎn)過程中在線檢測燒嘴冷卻水進(jìn)、出口焊縫處的質(zhì)量檢測方法,一旦最外側(cè)冷卻水夾套(或冷卻水盤管)前部彎頭與外側(cè)氧通道噴頭連接處焊縫開裂,導(dǎo)致冷卻水泄漏,必須停車更換新的工藝燒嘴[6]。當(dāng)燒嘴冷卻水泄漏后,高壓合成氣首先竄入冷卻水回水管線,這樣會減弱對冷卻水單向閥的止逆作用,導(dǎo)致現(xiàn)場和遠(yuǎn)傳壓力和水入口流量變化延遲,不能及時報警,相關(guān)聯(lián)的停車程序也會延遲,有可能造成事故進(jìn)一步擴大。
圖4 具有雙重冷卻水系統(tǒng)的燒嘴口表面掛渣情況(燒嘴孔徑為40 mm)
因此,可在各夾套冷卻水出入口設(shè)置流量計、壓力變送器、溫度變送器,將進(jìn)水流量低、壓力高和回水溫度高指標(biāo)引入氣化裝置緊急聯(lián)鎖停車(ESD)三選二聯(lián)鎖[7,8],有效避免事故的進(jìn)一步擴大(見圖4)。
具有雙重冷卻水系統(tǒng)的燒嘴使用后,燒嘴口外側(cè)會因為氧氣流和水煤漿的噴射形成局部低壓,該低壓區(qū)域內(nèi)不斷有煤粉顆粒滯留,煤粉顆粒在燒嘴外堆積形成相對穩(wěn)定的掛渣層,該掛渣層可以保護(hù)燒嘴頭部遭到腐蝕性氣體的腐蝕,有效隔離保護(hù)燒嘴本體。
水煤漿的霧化增強和氣化爐燒嘴的雙重冷卻設(shè)計相對于傳統(tǒng)的三流道工藝燒嘴具有使用壽命更長、氣化效率更高和對耐火磚沖刷小等優(yōu)點。具有雙重冷卻水系統(tǒng)的燒嘴使用后,燒嘴外側(cè)形成了有效的掛渣保護(hù)層。該設(shè)計提高了水煤漿霧化效果、延長了燒嘴的使用壽命,對煤氣化技術(shù)具有重要理論意義。
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The enhanced atomization of coal-water slurry and dual cooling design of gasifier burner
LUAN Ao1,GAO Qiaoxian2,YIN Xue1,WU Meiling1,SONG Min1,ZHANG Zhengguo1
(1.School of Chemistry Engineering,Beifang University of Nationalities,Yinchuan Ningxia 750021,China;2.School of Life Science,Ningxia University,Yinchuan Ningxia 750021,China)
Burner is one of the core equipment of coal-water slurry gasifier,it is efficient used for vigorous mixing and atomizing the coal-water slurry with the aid of high-speed flow of oxygen and resulting a certain length in furnace to form a stable flame black area to create conditions for gasification.In this paper,considering the current coal-water slurry gasification burner problems such as short service life,an enhanced atomization of coal-water slurry and dual cooling design are designed for the gasifier,which has great significance to the stable operation of coal-water slurry gasifier.
coal-water slurry;atomization;dual;cooling;gasifier;burner
TQ051.1
A
1673-5285(2016)12-0123-03
10.3969/j.issn.1673-5285.2016.12.030
2016-11-08
國家自然科學(xué)基金,項目編號:21565001;北方民族大學(xué)科研項目,項目編號:2015KJ30,2016HG-KY05。