陳有生
紫金礦業(yè)集團黃金冶煉有限公司,福建 上杭 364200
金分步還原試驗研究
陳有生
紫金礦業(yè)集團黃金冶煉有限公司,福建 上杭 364200
針對提純載金炭解吸電積粗金泥的一些不足,提出了分步還原法提純,對還原過程的參數控制進行了試驗研究。通過批量試驗結果表明,采用該方法提純金的純度可達99 .99 %,完全符合國家牌號 標準,有效提高了金的回收率,而且該工藝流程簡單、操作技術條件易掌握、生產周期短、金積壓少。
分步還原;濕法精煉;黃金
隨著金錠產品銷售要求的變革,我公司已逐步停止牌號99.95%金的生產,產品金錠銷售以牌號99.99%的金為主,金錠成色應達到更高要求。目前我公司的主要原料為解吸電積產生的粗金泥,因雜質Cu含量高,按照原有化學提純法,粗金泥雖然經硝酸除雜,但是粗金泥還含有大量泥漿、炭粉等形成包裹,元素Cu除不凈,王水分金時,Cu跟隨Au一起溶進王水中,王水用還原劑一次性還原,還原終點難以控制,還原海綿金合格率極低,造成大量返工,因此王水必須經過萃取、洗滌后還原,但萃取過程萃取劑耗量大,成本高,金積壓嚴重,且萃取還原的海綿金難以洗凈其所夾帶的萃取劑,烘干時產生大量的惡臭煙氣,處理廢氣環(huán)保壓力大。如果王水還原分步進行,第一次還原時不要全部還原,讓王水中保持含Au,則電勢比金負的金屬離子不會還原出來,因此可以確保金的成色達到牌號要求;第二次向王水中加入過量的還原劑,將剩余的少量金還原出來,返回王水分金,以提高金的回收率。
1.1 試驗原料
本試驗原料以解吸電積產出的粗金泥經除雜分、金后的王水為原料,取樣檢測各種元素濃度,結果如表1,從表中可以看出王水中Cu含量相對較高,由于定期處理鋼棉金,部分編號的王水Fe含量也較高,還原過程因Fe的標準電位為負,在此條件下不被還原,留在水溶液中,可與Au很好的分離;銅元素則不同,其正電位雖然比Au小,但是還原過程接近終點時,存在很大的濃度差,還原劑稍有過量,就可能引起銅元素的超標。
1.2 試驗方法
本試驗模擬工業(yè)生產條件,試驗過程在搪瓷反應釜中進行,王水采用含量為96%的無水亞硫酸鈉[1]還原。為確保王水分金完全,分金酸用量往往過量,分金后王水酸度偏高,而在還原過程中還原劑也和酸發(fā)生反應,溢出SO2氣體,過高的酸度往往要消耗大量的還原劑,因此在還原前先加入氫氧化鈉來降低酸度至0.7mol/L[2],這樣可以大大降低對還原劑耗量的影響。然后再根據王水含金量,考察不同還原劑添加量對海綿金成色的影響,工藝流程圖如圖1所示
2.1 酸堿中和
粗金泥分金反應后王水,取樣滴定酸度,計算出氫氧化鈉的用量,將該用量的氫氧化鈉配成水溶液加入王水中,使酸度降至0.7mol/L,加堿過程采用片堿配成溶液,加完后對各元素濃度有一定稀釋作用,因還保持一定的酸度,對金屬離子濃度影響不大。
圖1 金分步還原工藝流程圖
表1 王水主要元素含量檢測結果(mg·L-1)
2.2 亞硫酸鈉一次還原
酸堿中和后王水經過濾后,定量置于搪瓷反應釜中,通過蒸汽加熱至70℃,根據含金濃度及王水體積計算出含金量,8個編號的王水從還原至終點的還原劑用量按梯度逐步降低,還原結束后,放出海綿金過濾、洗滌,取樣檢測雜質元素的含量,檢測結果如表2。
▲▲