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煤礦用泵站自動(dòng)控制裝置

2016-12-27 08:03汪暉淮南礦業(yè)集團(tuán)設(shè)備租賃分公司技術(shù)科
科學(xué)中國人 2016年35期
關(guān)鍵詞:減壓閥液位泵站

汪暉淮南礦業(yè)集團(tuán)設(shè)備租賃分公司技術(shù)科

煤礦用泵站自動(dòng)控制裝置

汪暉
淮南礦業(yè)集團(tuán)設(shè)備租賃分公司技術(shù)科

煤礦用泵站自動(dòng)控制裝置,可根據(jù)液箱水位變化情況,自動(dòng)控制進(jìn)水電磁閥啟停,完成自動(dòng)加水和停水;能實(shí)時(shí)監(jiān)測水處理裝置進(jìn)水壓力,判斷比例減壓閥是否完好,具備報(bào)警和自動(dòng)停水功能,起到保護(hù)水處理裝置;實(shí)現(xiàn)乳化泵無人值守功能,提高工作效率,降低工人勞動(dòng)強(qiáng)度,降低生產(chǎn)成本。

自動(dòng)控制;乳化泵站

一、課題的提出

目前,國內(nèi)煤礦井下乳化液泵箱進(jìn)水一般采用手動(dòng)球形截止閥,由人工開啟和關(guān)閉,沒有實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制。一般綜采隊(duì)安排1名司機(jī)看守泵站,需加水時(shí),打開球形截止閥,當(dāng)水箱加滿后,關(guān)閉球形截止閥。這往往會(huì)因司機(jī)疏忽或忙不過來而忘記開關(guān)截止閥。當(dāng)工作面突然炸管或跑冒滴漏嚴(yán)重,工作面用水量增加而司機(jī)沒能及時(shí)加水,乳化液泵箱水位迅速下降,當(dāng)水位低于吸液管時(shí)泵站吸空,將對泵站造成嚴(yán)重?fù)p壞。反之,當(dāng)進(jìn)水球形截止閥未能及時(shí)關(guān)閉,繼續(xù)供水,會(huì)造成水箱漫水,順槽積水,影響工作面環(huán)境,浪費(fèi)水和乳化油。

另外,綜采工作面水處理裝置對進(jìn)水壓力有嚴(yán)格要求,超壓會(huì)造成水處理裝置損壞,所以礦井水進(jìn)入水處理裝置前必須經(jīng)過減壓閥減壓。目前安裝在減壓閥上的都是機(jī)械壓力表,人工讀數(shù),沒有超壓報(bào)警功能,當(dāng)減壓閥出現(xiàn)故障而泵站司機(jī)沒能及時(shí)發(fā)現(xiàn)處理,容易造成水處理裝置損壞。

所以為了提高綜采工作面供液系統(tǒng)自動(dòng)化程度,降低工人勞動(dòng)強(qiáng)度,保護(hù)系統(tǒng)設(shè)備,我設(shè)計(jì)出一套乳化液泵箱進(jìn)水自動(dòng)控制系統(tǒng)。

二、設(shè)計(jì)目標(biāo)

采用專用PLC控制系統(tǒng),在礦井進(jìn)水管路上用二位二通電磁閥取代球形截止閥,通過乳化液泵箱內(nèi)的液位傳感器采集液箱水位值,當(dāng)液位達(dá)到下限值,控制系統(tǒng)將電磁閥開啟,向泵箱內(nèi)供水,當(dāng)液位達(dá)到上限值時(shí),電磁閥關(guān)閉即供水關(guān)閉;同時(shí)在礦井進(jìn)水減壓管路上設(shè)壓力傳感器,根據(jù)監(jiān)測壓力大小,超壓自動(dòng)報(bào)警并關(guān)閉進(jìn)水電磁閥,從面起到保護(hù)系統(tǒng)設(shè)備。最終實(shí)現(xiàn)綜采工作面供液系統(tǒng)自動(dòng)控制、實(shí)現(xiàn)無人值守。

三、系統(tǒng)組成

如圖一所示:乳化泵箱進(jìn)水自動(dòng)控制系統(tǒng)主要由PLC控制器、二位二通電磁閥、液位傳感器、壓力傳感器、蜂鳴器及相關(guān)管路、線纜等組成。

圖一系統(tǒng)組成

在乳化液泵箱內(nèi)安裝一個(gè)液位傳感器,在礦井水進(jìn)水管路(粗過濾器后面)上安裝二位二通電磁閥,用二位二通電磁閥替代球形截止閥。在比例減壓閥輸出端安裝一個(gè)壓力傳感器,替代機(jī)械壓力表,壓力傳感器設(shè)定壓力為1.5MPa(可調(diào))。液位傳感器、壓力傳感器、電磁閥、超壓報(bào)警蜂鳴器通過電纜連接到PLC控制器。

四、工作原理

礦井水管進(jìn)水壓力為6.3MPa,經(jīng)過比例減壓閥(1:4),壓力降低到1.5MPa,經(jīng)過粗過濾,二位二通電磁閥進(jìn)入水處理裝置,經(jīng)過處理后的礦井水,進(jìn)入乳化液泵箱。首次進(jìn)液需要人工調(diào)節(jié),當(dāng)液位達(dá)到最低點(diǎn)(下限液位)時(shí),液位傳感器將液箱內(nèi)低液位信號傳給PLC控制器。PLC根據(jù)設(shè)定程序,通過繼電器控制電磁閥開啟,向泵箱供水;當(dāng)液位上升到最高點(diǎn)(上限液位)時(shí),液柆傳感器將高液位信號傳給PLC控制器,PLC根據(jù)設(shè)定程序,通過繼電器控制電磁閥關(guān)閉即關(guān)閉供水,從而實(shí)現(xiàn)進(jìn)水自動(dòng)控制。

壓力傳感器安裝在比例減壓閥低壓端,壓力傳感器采集壓力信號,傳給PLC控制器。因設(shè)定壓力傳感器為1.5MPa(可調(diào)),當(dāng)壓力傳感器壓力超過1.5MPa時(shí),PLC控制器關(guān)閉電磁閥,停止供水,同時(shí),蜂鳴器報(bào)警,提醒用戶比例減壓閥存在故障,需要維修,從而保護(hù)水處理裝置免于受損。

五、成果的關(guān)鍵技術(shù)及創(chuàng)新點(diǎn)

1、該乳化液箱自動(dòng)控制裝置可根據(jù)液箱水位變化情況,自動(dòng)控制進(jìn)水電磁閥啟停,完成自動(dòng)加水和停水。

2、實(shí)時(shí)監(jiān)測水處理裝置進(jìn)水壓力,判斷比例減壓閥是否完好,具備報(bào)警和自動(dòng)停水功能,起到保護(hù)水處理裝置。

3、實(shí)現(xiàn)無人值守,減輕職工勞動(dòng)強(qiáng)度,提高工作效率。

4、解決乳化液泵箱漫水破壞工作環(huán)境及浪費(fèi)水和乳化油的問題。

5、解決或乳化液泵箱缺水造成泵站吸空損壞泵體的問題。

六、效益分析

該套系統(tǒng)已在張集礦1312(1)自動(dòng)化工作面投入使用,系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單、制造成本低、安裝方面、實(shí)現(xiàn)了乳化泵進(jìn)水自動(dòng)控制、水處理裝置進(jìn)水壓力監(jiān)測報(bào)警,保護(hù)設(shè)備免受損壞,實(shí)現(xiàn)乳化泵無人值守功能,提高工作效率,降低工人勞動(dòng)強(qiáng)度,降低生產(chǎn)成本。

綜采隊(duì)每班因乳化液箱加水漫出而損失乳化液按1噸計(jì)算,乳化液配比按最低3%(重量比)計(jì)算,則1噸乳化液中有0.03t乳化油。水的單價(jià)約2.1元∕t,乳化油的單價(jià)約10000元∕t。

每班損失的水和乳化油價(jià)值:1*2.1+0.03*10000=302.1元;

三八制作業(yè)方式,每天按兩班生產(chǎn),全年按360天計(jì)算,集團(tuán)公司每天約有38個(gè)綜采工作面生產(chǎn)。則全年因減少水和乳化油的浪費(fèi)而節(jié)約的資金為:

302.1 ×2×360×38=826.5萬元

即年直接經(jīng)濟(jì)效益約為826.5萬元,另外自動(dòng)控制實(shí)現(xiàn)無人值守,節(jié)約人力資源成本;對水處理和泵站的保護(hù),避免設(shè)備損壞,還可節(jié)約大量設(shè)備維修費(fèi)用。

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