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適應(yīng)原料氣的合成氨工藝改造

2016-12-25 02:06:25汪坤鈺蘇建梅
化工機(jī)械 2016年4期
關(guān)鍵詞:合成氨預(yù)熱器調(diào)節(jié)閥

汪坤鈺 蘇建梅

(1. 新煤化工設(shè)計(jì)院(上海)有限公司;2. 中石化寧波工程有限公司蘭州分公司)

適應(yīng)原料氣的合成氨工藝改造

汪坤鈺*1蘇建梅2

(1. 新煤化工設(shè)計(jì)院(上海)有限公司;2. 中石化寧波工程有限公司蘭州分公司)

主要介紹了針對某化肥廠原料氣的改變而進(jìn)行的合成氨生產(chǎn)工藝的適應(yīng)性改造過程。

合成氨 天然氣 壓縮機(jī) 預(yù)熱器 工藝改造

某化肥裝置以天然氣為原料,采用布朗天然氣制氨技術(shù)生產(chǎn)合成氨,于1997年建成投產(chǎn),原料天然氣由某油田輸往該公司末站的天然氣管道供給,進(jìn)入化肥裝置界區(qū)的參數(shù)為壓力0.78MPa(G)、溫度35℃,經(jīng)過分液、過濾和原料氣壓縮機(jī)壓縮之后以壓力3.80MPa(G)、溫度160℃原料氣進(jìn)入一段轉(zhuǎn)化爐。由原某油田供給的天然氣現(xiàn)已不能滿足化肥廠生產(chǎn)的需要。隨著西氣東輸及其二線建設(shè)的投用,決定改由西氣東輸二線分輸站供氣。

西氣東輸二線天然氣自某分輸站輸送到終點(diǎn)某供氣支線末站,在末站內(nèi)經(jīng)過濾、調(diào)壓與計(jì)量后向化肥廠輸送,天然氣進(jìn)入化肥裝置界區(qū)的壓力為4.00MPa(G)、溫度5℃。此時(shí)原料天然氣的壓力提高而溫度更低,不能滿足下一工序的要求。為此,需對該生產(chǎn)工藝進(jìn)行適應(yīng)性改造。

1 原料氣物性及其組成

替換的原料氣為來自西氣東輸二線的天然氣,它的物性指標(biāo)如下:

分子量 17.5

標(biāo)準(zhǔn)密度 0.78kg/m3

實(shí)際密度 34.60kg/m3

低熱值 36.4MJ/Nm3

原料天然氣組成成分見表1(摩爾分?jǐn)?shù))。

表1 原料天然氣組成成分

2 關(guān)鍵設(shè)備

2.1 分液罐

開車初期,來自界區(qū)外的原料天然氣含有極少量水分,設(shè)置原料氣分液罐可對原料天然氣中的水分進(jìn)行分離,同時(shí)在原料氣分液罐的天然氣進(jìn)料口的上部設(shè)置了防沖擋板和絲網(wǎng)除沫器。根據(jù)原料天然氣的組分,原料氣分液罐為裙座支承的立式容器,材料選用Q245R。

2.2 過濾器

開車初期,來自界區(qū)外的原料天然氣含有極少量雜質(zhì),所以選用原料氣過濾器——多層不銹鋼燒結(jié)網(wǎng)濾芯SJFM-II型精細(xì)過濾器,其濾件采用五層不銹鋼燒結(jié)網(wǎng)濾材,具有過濾能力大、過濾精度高、壓損小和工藝過程穩(wěn)定可靠的特點(diǎn),尤其是該濾件特別優(yōu)異的清洗再生功能,因而成為最好的可清洗過濾器,從而能夠確保過濾系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)長周期連續(xù)運(yùn)行的目的。

2.3 預(yù)熱器

根據(jù)現(xiàn)有公用工程參數(shù),選擇加熱天然氣的熱媒為中壓蒸汽,其工作參數(shù)是壓力3.70MPa(G)、溫度365℃,而原料天然氣的工作參數(shù)是壓力4.00MPa(G)、溫度5℃??紤]到天然氣的介質(zhì)特性是中度危害、爆炸危險(xiǎn)介質(zhì),且設(shè)備設(shè)計(jì)壓力為4.40MPa,同時(shí)為了保證裝置長周期安全平穩(wěn)生產(chǎn),如果原料天然氣走殼程,殼程需要選用不銹鋼0Cr18Ni9,這時(shí)管程也需要選用不銹鋼0Cr18Ni9,綜合以上因素考慮,更為了節(jié)省投資,決定原料天然氣預(yù)熱器的天然氣走管程,中壓蒸汽走殼程,管程選用不銹鋼0Cr18Ni9,殼程選用Q345R。另外,鑒于管程和殼程介質(zhì)溫差較大,根據(jù)換熱器選型經(jīng)驗(yàn),換熱器應(yīng)該選擇U形管式、鞍座支承。

3 合成氨工藝的改造

原有的合成氨生產(chǎn)工藝流程如圖1所示。從化肥裝置界外來的壓力0.78MPa(G)、溫度35℃天然氣,首先經(jīng)原料氣分離罐(V-4)把原料天然氣中的液滴分離出來,再經(jīng)原料氣過濾器(F-13)過濾除凈雜質(zhì)等,而后進(jìn)入原料氣壓縮機(jī)(C-4),將原料天然氣增至壓力3.80MPa(G)、溫度160℃時(shí)進(jìn)入一段轉(zhuǎn)化爐(H-1)。

圖1 改造前合成氨工藝流程簡圖

改造前,0.78MPa(G)、35℃的原料天然氣需要通過原料氣壓縮機(jī)(C-4)增壓后進(jìn)入一段轉(zhuǎn)化爐(H-1),這就需消耗3.80MPa(G)的中壓蒸汽,此時(shí)原料氣壓縮機(jī)(C-4)的單項(xiàng)能耗見表2,生產(chǎn)每噸合成氨時(shí)原料氣壓縮機(jī)(C-4)的總能耗值為1 590.720MJ。

表2 原料氣壓縮機(jī)(C-4)能耗值

本項(xiàng)目是合成氨裝置原料天然氣進(jìn)界區(qū)壓力提高后的適應(yīng)性改造。在保持合成氨裝置和尿素裝置生產(chǎn)能力不變的情況下,充分利用天然氣上游較高的壓力,經(jīng)處理后使天然氣直接進(jìn)入主生產(chǎn)裝置,從而可停用增壓用的原料氣壓縮機(jī)(C-4),有效降低裝置的能耗,提高化肥裝置的經(jīng)濟(jì)效益。

改造后工藝流程如圖2所示。

圖2 改造后合成氨工藝流程簡圖

由圖2可知,從界區(qū)外新引入的原料天然氣操作壓力4.00MPa(G)、操作溫度5℃,經(jīng)原料氣分液罐(V-2511)與原料氣過濾器(F-2511)進(jìn)行氣液分離與過濾凈化處理,處理后的原料氣進(jìn)入原料天然氣預(yù)熱器(E-2511)進(jìn)行加熱,用中壓蒸汽將原料氣加熱至160℃,經(jīng)壓力調(diào)節(jié)閥(PV-2515)穩(wěn)壓到3.80MPa(G)后,送往原有原料氣壓縮機(jī)(C-4)的出口管道(DN200);通過溫度調(diào)節(jié)閥(TV-2511)調(diào)節(jié)中壓蒸汽的溫度來控制經(jīng)原料天然氣預(yù)熱器(E-2511)預(yù)熱后的原料氣溫度。同時(shí),從原料天然氣預(yù)熱器(E-2511)進(jìn)出口管線上分別抽取冷、熱兩股原料氣進(jìn)行混合,使用兩組截止閥分別進(jìn)行調(diào)節(jié):第一路原料氣混合到70℃左右,經(jīng)過壓力調(diào)節(jié)閥(PV-2513)減壓到1.30MPa(G)后接入管道(DN100),送往燃?xì)馔钙?CGT-1)入口,作為燃?xì)馔钙降娜剂蠚猓坏诙吩蠚饣旌系?7℃左右,經(jīng)過調(diào)節(jié)閥(PV-2514)減壓到0.35MPa(G)后接入管道(DN150),作為燃料氣送往一段轉(zhuǎn)化爐(H-1)和合成塔開工加熱爐(H-2)。在操作過程中若出現(xiàn)前系統(tǒng)壓力波動、后系統(tǒng)停車及檢修泄壓等情況,原料氣經(jīng)過原料天然氣預(yù)熱器(E-2511)加熱后,通過調(diào)節(jié)閥(PV-2512)減壓后排往裝置內(nèi)火炬管網(wǎng)。

項(xiàng)目改造前后,生產(chǎn)上原料天然氣的用量沒有變化,而能耗發(fā)生變化。改造后,進(jìn)界區(qū)的原料天然氣壓力高,無需增壓,只新增了原料天然氣預(yù)熱器(E-2511),耗用的中壓蒸汽 (表3)繞過原料氣壓縮機(jī)(C-4)直接進(jìn)入一段轉(zhuǎn)化爐(H-1),這樣就可停開原有的原料氣壓縮機(jī)(C-4)。

表3 預(yù)熱器(E-2511)能耗值

由表3可知:生產(chǎn)每噸合成氨時(shí)原料天然氣預(yù)熱器(E-2511)的總能耗值為376.736MJ。改造項(xiàng)目實(shí)施后,生產(chǎn)每噸合成氨時(shí)的能耗可降低1 213.984MJ。

4 結(jié)束語

本項(xiàng)目的實(shí)施在以天然氣為原料的石化企業(yè)具有一定的普遍性。20世紀(jì)80年代建成的化肥裝置,原料氣大多采用油田天然氣。隨著西氣東輸及其二線建設(shè)的投用,各分氣站的天然氣管網(wǎng)的壓力是7.0~9.0MPa(G),如果原設(shè)計(jì)天然氣壓縮機(jī)是單級離心壓縮機(jī)(出口壓力3.80MPa),就可以停用天然氣壓縮機(jī),把新天然氣接入天然氣壓縮機(jī)出口管道即可;如果原設(shè)計(jì)天然氣離心壓縮機(jī)是兩級壓縮的,就需要改為單級離心壓縮機(jī),同樣也可節(jié)能降耗。

*汪坤鈺,男,1980年5月生,工程師。上海市,200233。

TQ113.25+1

B

0254-6094(2016)04-0545-03

2015-09-18)

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